远距离泵送抗渗砼施工
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远距离泵送抗渗砼施工
蔡祥明
淮南市第一污水处理厂位于淮河南岸,淮南市田家庵电厂丙灰场内,占地面积105亩,为日处理10万吨的大型污水处理工程,由四座终沉池(内径50m,底板厚度600mm);二座氧化沟(107.5×57.75m,底板厚度700mm);二座厌氧池(58.07×21.8m,底板厚度650mm)及八个小型构筑物组成,砼强度等级为C25S6。
⑴氧化沟底板面积大,厚度较厚,砼一次浇筑2100多m3,不分层、不留设施工缝及后浇带。
⑵施工期间气温低,环境温度在0℃左右,最低温度在零下5℃。
⑶在底板位置上设有纵横三道2m宽的砼加强带,强度等级为C30抗渗等级为S6。
⑷水平泵送距离长,最远处水平泵送距离约为400m。
⑸设计要求水灰比控制在0.5以内,水泥用量在300~350Kg 之间。
⑹由于地方条件所限无商品砼,须自拌。
1.混凝土方案确定:
1.1水泥
采用化三建三峰水泥厂生产的矿渣水泥,其特点是:在低温下强度增长较慢,后期增长快,水化热低,抗冻性好,故砼内部温度的峰值出现比普通水泥晚。
1.2外加剂
为防止砼产生温度裂缝,提高泵送能力,延长初凝时间,使砼具有抗冻、抗渗性能,改善砼自身的各项性能,控制其内部约束力产生的收缩裂缝。
砼中添加外加剂,经对多种外加剂进行比较,并送安徽省建筑研究院测试。
决定选用张家港市新型建材实业公司生产的JM-Ⅲ型高效复合外加剂。
此种外加剂具有微膨胀、泵送、缓凝、抗渗、防冻等多重功能。
掺量(以水泥用量计)6~8%,可节省水泥10~20%;减水效果好,减水率可达18~25%,且混凝土稠度适中,不分层离析;早期增强效果显著;坍落度可由普通砼的2~5cm提高到18~22cm,且1~2小时坍落度损失小于3cm;延长初终凝时间3~10小时,混凝土与泵内壁阻力小,可泵性好;降低水化热;抗冻性能较好。
1.3 选用选用级配良好的10~20mm碎石,细骨料为中粗砂,有利于防止干缩裂缝。
1.4为控制内外温差,采用一层塑料薄膜加两层草袋覆盖的技术措施,以避免砼表面降温过快,控制浇筑后砼表面和内部温差不超过25℃,避免砼强度增长期间出现温度收缩裂缝。
1.5 制定正确的砼浇筑工艺,采用一次浇筑,两层振捣退打工艺。
1.6 运用测温技术,测定内外温差以便采取措施。
2.施工方案
2.1 施工段划分及施工顺序:
⑴由沉降缝划分两个施工段,东段为第一施工段,西段为第二
施工段。
每段砼浇筑量约2100M3。
⑵施工主要顺序为第一施工段浇筑施工顺序自东至西,第二施工段浇筑施工顺序自西至东。
2.2 材料要求
⑴进场水泥须有出厂证明和复试报告。
⑵粗骨料的含泥量不大于1%,细骨料的含泥量不大于3%。
⑶为满足砼的和易性要求,并防止砼因温差产生收缩裂缝,在砼内掺入JJM-Ⅲ型外加剂(用量为水泥用量的7%;加强带为12%)。
2.3 砼配合比要求:按设计要求每m3砼水泥用量在300---350kg 之间,水灰比控制在0.5以内,砼坍落度为18~20cm,初凝时间确定为7小时,C25S6配合比(kg/ m3)为425#矿渣水泥,水泥:水:砂:石:外加剂=347:190:789:1047:26.1。
加强带C30S6配合比(kg/ m3)为525#矿渣水泥,水泥:水:砂:石:外加剂=343:195:783:1082:46.8kg。
2.4 机械设备选择
⑴在现场设立大型的集中砼搅拌站,选用4台750L砼搅拌机,1台350L砼搅拌机(浇筑加强带处砼)4台PL1200电子计量配料机,2台ZL40装载机,组成60m3/h的搅拌站,为保证施工过程中供电正常,配备160GF、SP150发电机组各一台。
⑵本工程布置4台固定砼泵,其中2台(一台备用)施维英泵(理论单泵泵送能力60m3/h)。
2台(一台备用)楚天泵(理论单泵泵送能力60m3/h)。
一旦砼泵出现事故时,用备用泵进行泵送,这样
可以保证工程进度,避免出现施工冷缝,确保工程质量;
⑶施维英砼泵最大水平输送距离计算:
L max=P max/△P h
=2/r0[K1+K2(1+t1/t2)V2]a2
△P h
P max——砼泵最大出口压力,施维英泵10×106Pa,楚天泵6.7×106Pa
——砼在水平输送管内流动每米产生的压力损失(P a/m)△P h
r0——砼管半径(m),施维英泵62.5mm,楚天泵75mm
K1——粘着系数 K1=(3.00-0.1)×102=290
K2——速度系数 K2=(4.00-0.1)×102=390
t1/t2——砼泵分配阀切换时间与活塞堆压砼时间取0.3 V2——混凝土拌合物在输送管内平均流速,
(施维英泵V2=V max/S=0.017/0.012=1.417m/S)
(楚天泵V2=V max/S=0.017/0.0177=0.96m/S)
V max——理论输送量m3/S
S——泵管面积(m2)
a2——径间压力与轴后压力之比,取0.9
施维英泵:
=2/0.0625[290+390(1+0.3)×1.41]0.9
△P h
=28182(Pa)
L max=10×106/28182=354.8m
楚天泵:
=2/0.075[290+390(1+0.3)×0.96]0.9
△P h
=18434(Pa)
Lmax=6.7×106/18434=363.5m 基本满足要求
2.5试泵:由于砼泵送水平距离较远。
每台泵在砼垫层施工时用C25S6砼进行试泵,检验泵送能力,经试泵能满足泵送要求。
2.6 砼浇筑
⑴布管及泵送:
根据布置图合理布设泵管,减少弯头设置,降低阻力;并一次布设到位。
采用螺栓把泵管与垫木可靠的连接起来,使泵管在巨大的压力作用下不做大范围晃动,以减少阻力,保证连续泵送;砼泵采用快速小方量连续打压,确保泵送连续;合理安排作业,调整劳动力组织,使砼不间断泵送,防止堵管。
操作时严格按操作规程,防止空气吸入泵管而增加阻力,以防止砼拌合物离析和堵管。
⑵浇筑
从远到近、依次后退,采用斜面一次浇筑法,在斜面下层砼未初凝时(初凝时间约7小时)进行上一层砼浇筑,在不同部位用两个振动棒按上下两个层次,采用循序渐进,一次到位的浇筑方法,以消除冷缝,增强砼的密实性,保证砼防水质量。
两台泵采用并行退打,每个泵管施工宽度为4米,并控制一次性浇筑进度2m,使砼暴露面小时间短,浇筑面最大,浇筑时间最短。
砼要求一次浇筑不留施工缝,钢筋净间距18cm,能满足ф50mm
振动捧的工作面,对砼石子粒径和振捣要求较高,要求石子级配连续,振捣依次振捣密实,不能漏振,确保砼的振捣质量。
砼浇筑点坍落度控制在170mm±10mm左右,避免流淌面过大,覆盖不及时造成施工冷缝。
⑶加强带净宽2m,砼为C30S6,在加强带位置设水平方向φ12@200;L=3M的加强筋。
在加强带两侧设钢丝网隔离,钢丝网用φ8@50的钢筋固定在底板钢筋上,并在浇筑时加强该部位的振捣。
平行主泵管的加强带使用机械翻斗车浇筑,垂直主泵管的加强带使用泵送能力强的泵泵送。
保证加强带处为高一等级砼。
⑷泌水处理:为排除流动性的砼在浇筑过程中上涌的泌水和浆水,我们在施工中在靠近模板上口处设排水口。
⑸表面处理:底板面层在浇筑完成2~4h内,按标高用长刮尺刮平,然后用木槎板反复槎压,使表面密实,最后用铁槎板压光,防止砼表面龟裂。
3.质量控制措施
3.1技术交底:浇筑前进行技术交底,了解配合比。
原材料专门分仓堆放,外加剂单独计量,原材料储备足量,确保连续供应。
3.2检验:在砼浇筑期间对砼的原材料质量、材料计量以及砼坍落度进行跟踪检查、记录,确保供应的连续、匀速、质量的稳定。
3.3砼性能控制:在控制砼泵送的同时,严格控制砼水灰比,现场专人检查泵送出机砼坍落度与入模坍落度、外加剂添加,加强原材
料控制,确保生产出高性能的砼入泵,保证泵送成功。
3.4为避免原材料及砼受冻夹杂冰雪,砂、石、原材料、泵管均进行覆盖,砼搅拌站全封闭。
连续浇筑突降大雪时,浇筑现场搭设封闭防护棚,棚内布设碘钨灯。
3.5砼搅拌注意事项:
⑴计量必须准确:水泥、外加剂、水误差控制在±2%范围之内,砂、石控制±3%范围之内,砂石采用电子配料机计量,水泥采用专设磅称计量,外加剂采用小方便袋计量。
⑶投料顺序:石子→水泥→外加剂→砂→水
⑷搅拌时先加水湿润滚筒内壁,将水倒尽,每台搅拌机拌制二盘与砼配合比相同的砂浆压入泵管,然后按配合比拌和砼。
⑸砼拌和时间不少于180S。
3.6试块制作要求:试块现场取样,现场制作。
每100M3制作两组,由于砼浇筑连续浇筑,坚持昼夜值班取样,每班测试砼坍落度4次,每班砼搅拌时间抽查8次。
3.7保温及养护措施:本工程砼施工时正值冬季,由于气温较低,为防止砼表面受冻而影响砼的强度,砼浇筑后立即对其表面用塑料薄膜覆盖,并在塑料薄膜上覆盖两层草袋进行保湿保温,晴天正温时浇水养护,保持砼表面湿润,并保证养护不少于14天。
3.8砼测温:为掌握砼的内外温差,及时了解温差对砼质量的影响,对砼进行温度监测控制。
⑴测点布置:因本工程不属于大体积砼的施工,测温采用普通
温度计,测温点布置详见附图1。
⑵测温时作好测温点的温度测量记录,以便及时发现问题。
⑶测温次数:砼浇筑后4天内,每天测一次。
测温记录表
根据实测。
内外温差小于25℃,采用上述保温及养护措施能满足要求。
4.总结
4.1淮南市污水处理厂氧化沟底板浇筑完毕已近8个月,经淮南市质检站核验 38组抗压试块的强度和14组抗渗砼试块的抗渗等级等指标均符合设计要求。
砼表面光洁平整,未发现裂缝。
且经过对氧化沟满水试验,渗漏量符合设计要求。
4.2通过对外加剂的选择、以及成功使用JM-Ⅲ型复合外加剂,为以后JM-Ⅲ型复合外加剂的应用推广,以及冬期抗渗砼的施工积累了丰富的经验。
4.3本工程成功完成了24800m3砼的泵送,为以后施工远距离砼泵送积累了经验,同时加快了施工进度并节约了费用。