由亏损15年到盈利再翻番 “庆化机”靠什么力挽狂澜!
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
74 |中国石汕和化工2019 • 11
遍布全国20多个省份的60多个石油石化企业,远 销法国、意大利、印度等多个国家。2018年盈利81 万元2019年前9个月盈利199万元。
从亏损被确定为“僵尸”企业,到力挽狂澜大 扭转盈利,再到超同期翻倍盈利,这个装备制造企 业迎来了自己的春天。
高端制造,让产品“吸粉” 10月23日,中石油集团装备制造精益管理暨
理力度循序渐进。 今年,该厂打造了管束制造流水线,采用步
进式、单件流、节拍化的生产方式进行生产,由 地轨结合自动搬运车的方式将优化后的穿管、平
头、管头焊接、胀接4道工序连成一线,构成了生 产线的传动系统。减少单台设备搬运6次、移动 距离426米,节省搬运距离73%。采用多功能自动 运输车和焊接机器人,作业人员减少45%,在制 品减少25%,生产周期缩短26%,生产效率提高 23%。
——“110”服务就是24小时随叫随到,以保
障生产正常运行为目的,为用户提供设备运行、维 修、检测、升级等服务,努力践行“效率零延误,质 量零差错,服务零距离”及全天候保驾护航的承 诺。
——“量身定制”服务2016年机械厂得到信
息,抚顺石化烯怪厂关键设备中的稀释蒸汽发生 器急冷油再沸器长期存在运行周期短、泄漏严重、 堵管数量多等问题,严重影响乙烯装置的正常生
服务型制造现场会中,来自吉林石化、抚顺石化、
西部钻探、长城钻探等70多家公司的相关负责
人,走进大庆石化机械后 在机械厂展厅内,一面墙的33个3D打印的装
备产品模型吸引了参观嘉宾。3D模型有加氢反应
器、螺纹锁紧环式换热器、缠绕管式换热器、螺旋 折流板换热器、表面蒸发空冷器、丙烯塔、焦炭塔 等,锁住了参观嘉宾的眼球。
展厅里,讲解员介绍了机械厂自主研发制造 的第一台板焊式加氢反应器,拥有6项国家专利, 16项企业技术秘密,填补了中国石油装备制造的 一项空白;自主研发制造的螺旋折流板高效换热
器,拥有5项国家专利,传热能力提升了50%,目前 占国内市场份额80%以上。
尤其值得一提的是长效耐蚀阻垢换热器。该 厂副总工程师刘斌介绍,为了解决炼化行业中水 冷器运行过程中易腐蚀内漏的问题,技术人员进 行了技术攻关,研制成功长效耐蚀阻垢换热器。 这一产品被集团公司列入创新产品目录,成为机 械厂重点推介的创新产品之一。
数的三分之一。此外,还面临内部企业依存度大、 自主知识产权产品少、管理成本高、装备自动化水 平低等突出矛盾。
然而,从2016年开始,大庆石化机械厂导入精 益管理,实现思想领域重大变革后,精益管理精
益求精,从传统手动操作变为机械自动化,从传统 制造方式转为智能化方式,他们的高端炼化设备 制造产品在中石油内部创造了多项第一,且产品
精益求精,护管理“养生”
“十二五”以来,机械厂面对内部企业依存 度大、外部市场活源少、自主知识产权产品少、管 理成本高、装备自动化水平低等突出矛盾,感到压 力前所未有,责任十分巨大。
2016年开始,以精益理念导入为契机,实现精 益思想变革。2017年,实施现场6S管理及目视化, 实现现场面貌焕然一新。2018年,全面推进实施精 益生产,实现管理方法落实落地。2019年,实现管
“而在该区域改善前,管束制造是’孤岛’式 布局,现场各工序成地摊状态,经常因各种异常状 况停产甚至被迫换产,造成大量半成品堆积及各 种浪费,生产组织非常困难。改善后,实现了连续 化、准时化生产任务,整体产能提高30%。”该厂 精益办主任杨会明说。
今年,为了加速推动精益管理,该厂还组建了 生产调度中心,专门与大庆金桥共同开发了离散 型制造企业专用的生产管理系统,为生产全过程 各个环节,提供实时数据、项目进展、信息预警、 文件资料等信息,结合现场布设终端机,建立健
Enterprises
H2HI企业视窗•战略管理
“庆化机”靠什么力挽狂澜! Nhomakorabea□记者赵凤莉
在黑龙江大庆,提起大庆石化机械厂无人不 知无人不晓。
因为曾有过连续15年亏损的纪录,大庆石化 机械厂2015年被确定为“僵尸”企业。那时,员工
士气低落,收入低落,人工成本高。当年压缩人
员,降低成本,分流转岗200余人,占全厂员工总
全任务跟踪、生产协同、资料查询、设备管控4个 模块,实现无纸化办公。“4年来,通过推进精益
管理,我们发现确实尝到了甜头,实现了产品交
付周期降低20%、企业成本降低10%。还实现了
工艺流程、生产计划、生产组织三个优化,同时 还在自动化装备水平、生产效率、产品质量、人才 素质四个方面有了很大提升。”该厂副厂长张勇 介绍。
“长效耐蚀阻垢换热器仅2018年就推广百余 台,实现产值1865余万元。今年5月底,这个厂制造 完成了辽阳石化44台这类换热器,刚刚交付用户,
又与广西石化首次牵手,签订了这一产品的批量制 造合同。2019年到目前为止这种产品的产值突破 2000万元大关。”刘斌表示。
除此之外,该厂生产的新型节能、节水表面蒸 发式空冷器则以其传热效率髙、能耗和水耗小、 投资费用低、可操作性好等性能和优势占据了一 定的市场份额。截至目前,该厂已生产表面蒸发式 空冷器40余台,在大庆石化、抚顺石化、辽阳石化 等炼化装置中应用,为机械厂创效4200余万元。
产运行。当时该设备使用不足3个月就发生泄漏。
机械厂设计人员邢芳从泄漏位置、缺陷形态进行泄 漏原因分析,最终从设备结构形式改进、制造工艺 优化两个大方面开展立项攻关并获得成功,解决了
原设备运行周期不足3个月就发生泄漏的难题。设 备运行周期提高了 3倍,超出了用户预期的效果。
—*'1+1”服务2018年,机械厂通过装备制
四大服务,帮效益“增肥”
在此次中石油集团装备制造精益管理暨服 务型制造现场会上,张勇这样说到:“开展制造转
2019 - 11中国石油和化工I 75
,Enterprises
H2HI企业视窗•战略管理
型,注重制造与服务的相互渗透,努力在’制造'上 花力气,在’服务'上动脑筋,通过制造为服务提 供技术保障,通过服务让制造增值,使制造+服务 更有品牌效益。”
造业务与检测业务的重组,有效提高了优势产业 集中度,实现了资源、技术、管理经验等方面的优
遍布全国20多个省份的60多个石油石化企业,远 销法国、意大利、印度等多个国家。2018年盈利81 万元2019年前9个月盈利199万元。
从亏损被确定为“僵尸”企业,到力挽狂澜大 扭转盈利,再到超同期翻倍盈利,这个装备制造企 业迎来了自己的春天。
高端制造,让产品“吸粉” 10月23日,中石油集团装备制造精益管理暨
理力度循序渐进。 今年,该厂打造了管束制造流水线,采用步
进式、单件流、节拍化的生产方式进行生产,由 地轨结合自动搬运车的方式将优化后的穿管、平
头、管头焊接、胀接4道工序连成一线,构成了生 产线的传动系统。减少单台设备搬运6次、移动 距离426米,节省搬运距离73%。采用多功能自动 运输车和焊接机器人,作业人员减少45%,在制 品减少25%,生产周期缩短26%,生产效率提高 23%。
——“110”服务就是24小时随叫随到,以保
障生产正常运行为目的,为用户提供设备运行、维 修、检测、升级等服务,努力践行“效率零延误,质 量零差错,服务零距离”及全天候保驾护航的承 诺。
——“量身定制”服务2016年机械厂得到信
息,抚顺石化烯怪厂关键设备中的稀释蒸汽发生 器急冷油再沸器长期存在运行周期短、泄漏严重、 堵管数量多等问题,严重影响乙烯装置的正常生
服务型制造现场会中,来自吉林石化、抚顺石化、
西部钻探、长城钻探等70多家公司的相关负责
人,走进大庆石化机械后 在机械厂展厅内,一面墙的33个3D打印的装
备产品模型吸引了参观嘉宾。3D模型有加氢反应
器、螺纹锁紧环式换热器、缠绕管式换热器、螺旋 折流板换热器、表面蒸发空冷器、丙烯塔、焦炭塔 等,锁住了参观嘉宾的眼球。
展厅里,讲解员介绍了机械厂自主研发制造 的第一台板焊式加氢反应器,拥有6项国家专利, 16项企业技术秘密,填补了中国石油装备制造的 一项空白;自主研发制造的螺旋折流板高效换热
器,拥有5项国家专利,传热能力提升了50%,目前 占国内市场份额80%以上。
尤其值得一提的是长效耐蚀阻垢换热器。该 厂副总工程师刘斌介绍,为了解决炼化行业中水 冷器运行过程中易腐蚀内漏的问题,技术人员进 行了技术攻关,研制成功长效耐蚀阻垢换热器。 这一产品被集团公司列入创新产品目录,成为机 械厂重点推介的创新产品之一。
数的三分之一。此外,还面临内部企业依存度大、 自主知识产权产品少、管理成本高、装备自动化水 平低等突出矛盾。
然而,从2016年开始,大庆石化机械厂导入精 益管理,实现思想领域重大变革后,精益管理精
益求精,从传统手动操作变为机械自动化,从传统 制造方式转为智能化方式,他们的高端炼化设备 制造产品在中石油内部创造了多项第一,且产品
精益求精,护管理“养生”
“十二五”以来,机械厂面对内部企业依存 度大、外部市场活源少、自主知识产权产品少、管 理成本高、装备自动化水平低等突出矛盾,感到压 力前所未有,责任十分巨大。
2016年开始,以精益理念导入为契机,实现精 益思想变革。2017年,实施现场6S管理及目视化, 实现现场面貌焕然一新。2018年,全面推进实施精 益生产,实现管理方法落实落地。2019年,实现管
“而在该区域改善前,管束制造是’孤岛’式 布局,现场各工序成地摊状态,经常因各种异常状 况停产甚至被迫换产,造成大量半成品堆积及各 种浪费,生产组织非常困难。改善后,实现了连续 化、准时化生产任务,整体产能提高30%。”该厂 精益办主任杨会明说。
今年,为了加速推动精益管理,该厂还组建了 生产调度中心,专门与大庆金桥共同开发了离散 型制造企业专用的生产管理系统,为生产全过程 各个环节,提供实时数据、项目进展、信息预警、 文件资料等信息,结合现场布设终端机,建立健
Enterprises
H2HI企业视窗•战略管理
“庆化机”靠什么力挽狂澜! Nhomakorabea□记者赵凤莉
在黑龙江大庆,提起大庆石化机械厂无人不 知无人不晓。
因为曾有过连续15年亏损的纪录,大庆石化 机械厂2015年被确定为“僵尸”企业。那时,员工
士气低落,收入低落,人工成本高。当年压缩人
员,降低成本,分流转岗200余人,占全厂员工总
全任务跟踪、生产协同、资料查询、设备管控4个 模块,实现无纸化办公。“4年来,通过推进精益
管理,我们发现确实尝到了甜头,实现了产品交
付周期降低20%、企业成本降低10%。还实现了
工艺流程、生产计划、生产组织三个优化,同时 还在自动化装备水平、生产效率、产品质量、人才 素质四个方面有了很大提升。”该厂副厂长张勇 介绍。
“长效耐蚀阻垢换热器仅2018年就推广百余 台,实现产值1865余万元。今年5月底,这个厂制造 完成了辽阳石化44台这类换热器,刚刚交付用户,
又与广西石化首次牵手,签订了这一产品的批量制 造合同。2019年到目前为止这种产品的产值突破 2000万元大关。”刘斌表示。
除此之外,该厂生产的新型节能、节水表面蒸 发式空冷器则以其传热效率髙、能耗和水耗小、 投资费用低、可操作性好等性能和优势占据了一 定的市场份额。截至目前,该厂已生产表面蒸发式 空冷器40余台,在大庆石化、抚顺石化、辽阳石化 等炼化装置中应用,为机械厂创效4200余万元。
产运行。当时该设备使用不足3个月就发生泄漏。
机械厂设计人员邢芳从泄漏位置、缺陷形态进行泄 漏原因分析,最终从设备结构形式改进、制造工艺 优化两个大方面开展立项攻关并获得成功,解决了
原设备运行周期不足3个月就发生泄漏的难题。设 备运行周期提高了 3倍,超出了用户预期的效果。
—*'1+1”服务2018年,机械厂通过装备制
四大服务,帮效益“增肥”
在此次中石油集团装备制造精益管理暨服 务型制造现场会上,张勇这样说到:“开展制造转
2019 - 11中国石油和化工I 75
,Enterprises
H2HI企业视窗•战略管理
型,注重制造与服务的相互渗透,努力在’制造'上 花力气,在’服务'上动脑筋,通过制造为服务提 供技术保障,通过服务让制造增值,使制造+服务 更有品牌效益。”
造业务与检测业务的重组,有效提高了优势产业 集中度,实现了资源、技术、管理经验等方面的优