天津钢管100 t 电炉除尘工程

合集下载

100t电弧炉炉壁氧枪技术

100t电弧炉炉壁氧枪技术
M aterial Index 100 t Electric Arc Furnace,W all Oxygen Lance,Progress
电弧炉 炉壁 氧枪 技术 的运用 ,使 得 电弧 炉 炼 钢 炉 膛 内 ~250 mm,喷 口高 出钢液 面 一900 mm,氧 流
氧气产 生 的化学 能在 电弧炉 能 量 输 人 中 占 20% ~ 与 钢液面水 平夹 角 一5O。,长度 可 达 一2 m。在非 工
Abstract W ith summarizing the technology m aterials about 100 t EAF wall oxygen lance of PRAXAIR , BSE and MORE ,the characteristics of the equipment are analyzed to cmnpare the main technical parameters including main produc— tion and quality indexes,m ain power and material consumption indexes. The optimum oxygen supply in whole process of e— lectf ic arc furnace steelmaking is accomplished by development and application of wall oxygen technolog y obviously to de- crease the m anual operation intensity and increase productivity.
采 用有 LPG 喷 口和 氧 气 喷 口 的 水 冷 氧 枪 (4 支 ),该 枪 具 有烧 嘴 和 喷 氧 双 重功 能 。它 喷 出 的氧 流呈集 束状 、距 离长且很 少散发 ,同时在 近炉 门两侧 和 EBT处各 采 用 了 1支 单 独 的水 冷 碳 粉枪 。氧枪 和碳 粉枪借 助水冷 铸铜板 固定在 电弧炉 的水 冷炉壁 上 ,其 喷 口不 伸人 炉 膛 内 ,喷 口高 出钢 液 面 ~1 300

新建100tLF精炼炉工程施工图方案设计说明

新建100tLF精炼炉工程施工图方案设计说明

新建100tLF精炼炉工程施工图方案设计目录第一章总论 (1)第二章工艺及设备 (18)第三章化检验 (39)第四章总图运输 (42)第五章热力 (44)第六章通风除尘 (46)第七章燃气 (50)第八章给排水 (52)第九章电气 (57)第十章自动化控制 (62)第十一章自动化仪表 (67)第十二章电讯 (70)第十三章土建 (73)第十四章能源分析与评价 (77)第十五章环境保护 (79)第十六章安全与工业卫生 (84)第十七章消防 (92)第十八章劳动定员 (95)第十九章工程建设实施安排 (96)第二十章投资概算 (99)第一章总论1. 概述***钢集团某钢钒有限公司(以下简称******)位于某区,2002年,由***无缝钢管有限责任公司与***钢铁厂进行资产重组后形成,主要产品为无缝钢管、小型材、线棒材,是我国轧机最多、类别最全、能生产多品种、多规格无缝钢管的生产基地。

2011年9月份,******新建成投产了一座100t转炉,同年底根据国家淘汰落后产能的产业政策要求,淘汰了1座30吨转炉和1台四机四流小方坯连铸机,另1座30吨转炉将于2012年底淘汰。

在保证现有高炉铁水年生产能力不变的条件下,为了确保炼钢生产能力和产品结构、稳定炼钢生产节奏,因此******拟新建1台100tLF精炼炉。

2. 设计依据2.1 ***钢集团某钢钒有限公司新建方圆坯连铸机工程初步设计(2011年12月版);2.2 ***钢集团某钢钒有限公司新建120t转炉工程可行性研究报告(2011年12月版);2.3 新建100tLF精炼炉工程初步设计(代可研)(2012.7.19审定版);2.4 ******公司提供的2012年9月21日《LF炉审查存在问题》;2.5 与******相关部门的结合意见。

3. 设计原则3.1 尽量采用已有的成熟技术,注重技术的适用性、可靠性、经济性和先进性;设备选型尽量考虑能与现有系统设备互换;3.2 方案设计中尽量做到总体布局、物流和运输尽可能合理,并有利于公司今后的发展;3.3 尽量利用现有设施,节省工程投资;同时在制定工艺方案和技术措施时要充分考虑减少改造工程对现有生产运行的影响,尽可能缩短现有生产设施的停产时间;3.4 本工程中的环境保护、安全、工业卫生、消防设施严格按照有关的国家标准、规范执行,与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

大型电弧炉除尘系统方案

大型电弧炉除尘系统方案
安装工程费用
根据设备清单和现场条件,评估安装工程费用,包括设备基础施工 、设备安装、管道连接等费用。
系统调试与试运行费用
在系统安装完成后,需要进行调试和试运行,以确保系统的正常运 行,这部分费用也需要计入投资概算中。
运行成本分析
1 2 3
能源消耗
除尘系统运行过程中需要消耗大量的电能和热能 ,需要根据设备功率和使用时间计算出年耗电量 和耗热量。
维护与检修费用
为了确保系统的长期稳定运行,需要进行定期的 维护和检修,这部分费用也需要计入运行成本中 。
人工费用
除尘系统需要专人进行操作和维护,因此需要考 虑人工费用,包括工资、福利等支出。
经济效益与社会效益评估
经济效益评估
通过对比除尘系统投入使用前后的环 境改善情况和生产效率提升情况,评 估除尘系统带来的经济效益。
方案不足之处
虽然本方案取得了一定的效果,但在实际运行过程中仍存 在一些问题,如设备维护、运行成本等,需要在后续实践 中不断完善和改进。
建议与展望
设备维护与更新
加强设备的日常维护和定期检查,及时发现并解 决设备故障,确保系统的稳定运行。同时,关注 行业新技术、新设备的发展动态,适时更新改造 除尘系统。
安全与环保措施
安全防护
01
设置安全警示标识,配备必要的安全防护设施,确保操作人员
安全。
环保措施
02
确保排放的烟尘符合国家和地方环保标准,对超标排放进行处
理后达标排放。
应急预案
03
制定应急预案,应对可能发生的意外事故,确保人员安全和减
少环境污染。
05
投资与效益分析
投资概算
设备购置费用
根据除尘系统的规模和配置,计算设备购置费用,包括除尘器、 风机、管道、电气控制等设备的采购费用。

电炉工艺及装备技术改造规范-最新国标

电炉工艺及装备技术改造规范-最新国标

电炉工艺及装备技术改造规范1 范围本文件规定了电炉工艺及装备技术改造的术语和定义、基本要求、系统技术要求、设备选型要求、操作与维护等技术要求。

本文件适用于钢铁企业新建、改建、扩建的电弧炉炼钢工程,文件中电炉指的是采用交流或直流供电的炼钢电弧炉。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注明日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

AQ 2002-2018 炼钢安全规程GB 50439-2015 炼钢工程设计规范YB/T 6068-2022 电弧炉炼钢供氧技术规范GB/T10067.21-2015 电热装置基本技术条件-大型交流电弧炉GB/T 41994-2022 工业炉及相关工艺设备电弧炉炼钢机械和设备的安全要求JB/T9640-2014 电弧炉变压器GB50569-2022《钢铁企业热力设施设计规范》GB/T56632-2019《钢铁企业节能设计标准》TSG11-2020《锅炉安全技术规程》TSG91-2021《锅炉节能环保技术规程》GB 28664-2012 炼钢工业大气污染物排放标准HJ 435-2008 钢铁工业除尘工程技术规范HJ 2020-2012 袋式除尘工程通用技术规范YB/T4978-2021 炼钢电炉烟气通风除尘技术规范YB 4359-2013 钢铁企业通风除尘设计规范YB 4441-2014 钢铁企业除尘工程施工及验收规范T/CSES 35-2021 钢铁工业大气污染治理工程技术导则T/CAEPI 46-2022 固定污染源废气排放口监测点位设置技术规范GB 50603-2010 钢铁企业总图运输设计规范GB 50406-2017 钢铁工业环境保护设计规范GB 18597 危险废物贮存污染控制标准GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准HJ T75 固体污染源烟气(SO2、NO x、颗粒物)排放连续监测技术规范HJ T76 固体污染源烟气(SO2、NO x、颗粒物)排放连续监测技术要求及监测方法3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

100t电炉烟气余热利用措施

100t电炉烟气余热利用措施
序 抽 真 空 需 求 , 能 减排 效 果 明 显 , 济 效 益 显 节 经
关 键 词 :电炉 烟 气 ; 热 ; 用 余 利 中 图分 类号 : 5 X7 6
u。 赠 \

南 京 钢铁联 合 有 限公 司 ( 以下 简 称 “ 钢 ” 1 0 南 )0 t电 炉使 用 大 量 铁 水 ( 0 3 %~ 9 %) 电 炉 吨 钢水 供 0 , 氧 5 , 炼周期 4 ~ 4 n 4m。冶 O 3mi 。冶炼过 程产 生高温 含 尘 烟气 2 ×1 3 ×1 / 。 除尘 降 温时 , 5 O~ 0 0m。h 在 大
图 6 3 %铁 水 比热 焓 曲 线 图 0
2 3 热管换 热蒸汽 量计 算 .
烟气换 热产蒸 汽工艺 流程 如 图 7所示 。
2 3 1 不 同铁 水 比 烟 气 放 热 量 . .
( )0 1 3 %铁水 比 , 口烟气 温 度 约 为 7 。 焓 进 5 C; 0
4 结束 语
2 2 烟 气 热 焓 分 析 .
对焓值 曲线 图 ( 图6 进 行积分 计算 , 见 ) 烟气 放 热
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 . 一 一 一 一 一 一 . 一 一 一 一
量 为



Q —I 1 ) h( ]d — ( 一 2 )v t f
J r
卜圈
() 1

I 1 ) h( Jt ( 一 z )d £ t


6 萎 ;
: 射逾泵
式中
1o 4 o , 10 20
h () 烟气进 口焓 值 曲线 ; £ 为烟气 出 E 为 h () l
. :

电炉烟气余热回收装置的工程应用

电炉烟气余热回收装置的工程应用

270 ℃,均高于设计规定值。经分析热管换 热器 (3)增加 烟 气 侧 阻 力 ,影 响 除 尘 效 果 。 结 合 该
出口烟气温度较高与换热器 内积灰情况有重要关 工程实际及营口中式基地等类似工程的情况 ,建
系 ,因此每天必须增加激波清灰次数 。经现场运 议清灰周期为每周 1次。同时在以后类似工程的
Project application of fume afterheat recycling installment
of electric arc furnace
Zhou Xijian Li Guosheng Yang Minghua Wu Shiming Li Rui (MCC Capital Engineering and Research Incorporation Limited)
期新建一座 70t电炉炼钢连铸车间 ,年产钢水 72 续流经 II段烟道、III段烟道、IV烟道 ,烟温降
万 t,连铸坯 7O万 t;二期铁水热装时 ,年产连 至约 850℃,再经过 热பைடு நூலகம் 换热器 后烟 温降 至约
铸坯达到 8O一90万 t。同时 ,为节能降耗 ,减少 250℃,与二次烟气混合送至除尘系统净化达标
度 850℃。热管换热器出口额定烟气温度 250 ̄C。 情况较烟道内更为严重。因此在每个蒸发器模块
烟气侧阻损 1800~250oPa。汽包额定工作 压力 及省煤器模块均设有激波清灰装置 。运行人员根
1.6MPa。除氧器额定 工作压力 0.02MPa。外送 据管排积灰情况利用激波清灰装置对设备进行清
opinions to improve the design and ran the system qmc ̄y a nd eficiently. Keywords evaporative cooling afterhea土recycl ing ele ctric a工℃furnace steelmaking

某钢70t Consteel电炉烟气净化系统应用实践

某钢70t Consteel电炉烟气净化系统应用实践

2 烟气 净化 工艺概况 2 1 电炉 及 电炉 烟气 有 关 参数 。冶炼 一 出 钢时 .
间 :1 n 炉 ; 5 mi /

方坯连 铸机 1台 , 时配 套 建 设 C nte 电 炉 布 同 os l e
次烟 气量 ( 热段 出 口) 100 0 h 预 :0 0 m / ;
袋除尘 系统一套。由于电炉在生产过程中会产生 大量的烟气 , 为改善车间的作业条件 , 电炉烟气捕
集 采用 内排 烟 、 屋顶 罩及 出钢罩 相结合 的方式 , 实
现电炉 在冶炼过程 中的烟尘控制 。

次 烟气温 度 : 0 ℃ 。 <100
烟气平均含尘浓度:0/ m 一次烟气成分 1gN ( 积 比) 体 及烟尘 粒度 ( 量 比) 布表 : 重 分
青 海环境
第l 8卷第 4期 ( 总第 7 ) 0期
20 0 8年 1 2月
某 钢 7 t os e 0 nt l电炉 烟 气 C e 净 化 系统 应 用 实 践
王 玉宾 , 明 霞 景
( 青海省环境监察总队, 青海 西宁 800 ; 10 7 青海大学建筑工程 系, 青海 西宁 80 1 ) 106
中国分类号 :T 12 X 0 . 文献标识码 : A 文章编号 :0 72 5 (08 0 -100 10 - 4 20 )40 9 -3 4
1 前 言
某钢 一 炼 钢 厂 现 有 7 tC nte 0 o s l电炉 一 座 、 e 7 tF精炼 炉一 座 、 t D精炼 炉 座 、 9—5— 0L 7V 0 R 5
经 引风 机引 到 4 0米 烟 囱排 至大气 。
王 玉宾
景 明霞
3 % 一 0 。当一次烟气 和二 次烟气 混合后 的烟 0 5% 气 温度超过 设 定 值 10 时 , 次 烟 气 调 节 阀 开 1℃ 二 度 从 3 %开始增 大 , 0 维持 一 次 烟气 和二 次 烟气 混

天津市安全生产监督管理局关于开展金属冶炼和涉爆粉尘企业专项检查的通知

天津市安全生产监督管理局关于开展金属冶炼和涉爆粉尘企业专项检查的通知

天津市安全生产监督管理局关于开展金属冶炼和涉爆粉尘企业专项检查的通知文章属性•【制定机关】天津市安全生产监督管理局•【公布日期】2017.11.30•【字号】津安监管四〔2017〕75号•【施行日期】2017.11.30•【效力等级】地方工作文件•【时效性】现行有效•【主题分类】大气污染防治,企业正文天津市安全生产监督管理局关于开展金属冶炼和涉爆粉尘企业专项检查的通知津安监管四〔2017〕75号各区安全监管局:按照国家安全监管总局办公厅《关于明查暗访天津市钢铁行业化解过剩产能安全生产执法专项行动和粉尘防爆专项整治工作情况的通报》(安监总厅管四函〔2017〕243号)要求, 市委市政府领导提出的“迅即采取有力措施进行整改,并举一反三,进行全面自查整改,务求有力、有效”的批示精神,经研究,现决定对全市金属冶炼和涉爆粉尘企业开展安全生产专项检查,现就有关事项通知如下:一、检查范围及重点(一)金属冶炼企业方面对天津荣程联合钢铁集团有限公司、天津天重江天重工有限公司、天津天丰钢铁有限公司、天津钢铁集团有限公司、天津钢管集团股份有限公司、天津天铁冶金集团有限公司、天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津天钢联合特钢有限公司8家钢铁联合生产企业依照《国家安全监管总局办公厅国家煤矿安监局办公室推动钢铁煤炭行业化解过剩产能开展安全生产执法专项行动的通知》(安监总厅煤行〔2016〕55号),重点检查是否依然存在安全生产标准化未达到三级及以上等级、吊运高温熔融金属的起重机不符合冶金起重机相关要求、炼钢厂吊运高温熔融金属的铸造起重机未使用固定式龙门钩、人员聚集场所设置在高温熔融金属吊运影响区域内、煤气柜与周边建筑物的防火间距不符合标准要求五项重点问题。

高温熔融金属。

重点检查高温熔融金属罐体出厂是否有合格证;罐体外壳及附件是否按要求进行检修和维护;罐体主要部位如耳轴、壳体焊缝是否按要求定期进行探伤检测且有探伤检测报告。

煤气作业。

除尘系统提升综合治理项目1#高炉矿槽除尘系统提升综合治理项目除尘器结构检测技术要求

除尘系统提升综合治理项目1#高炉矿槽除尘系统提升综合治理项目除尘器结构检测技术要求

除尘系统提升综合治理项目1#高炉矿槽除尘系统提升综合治理项目实体检测技术要求1. 概论1.1 工程概况1#2500m3高炉除尘器升级改造包括:矿焦槽除尘器1台、出铁场除尘器1台。

由于除尘器过滤风速过高,无法满足超低排放要求,需进行技改,设备使用年限为12年。

1.2 建设区域条件(1)地理位置本工程厂址位于xx重化工区内,xx镇西北部;东北侧紧靠龙山;西南毗邻安楚高速公路、320国道和云南磷肥工业公司磷肥厂(大黄磷厂)及该厂铁路专用线;西北面距水源地螳螂川约3km,西北距成昆铁路青龙寺火车站约7.5km(直线距离),北面距成昆铁路牧羊村火车站约 4.5km(直线距离),交通较为便利。

(2)气象厂区所在安宁市属中亚热带低纬度高海拔地区,平均海拔约1900m。

具有冬暖夏凉,四季如春,干湿分明,雨量集中,雨热同季,年温差小,日温差大,十里不同天等气候特征。

全年平均气温:14.7℃;极端最高气温:33.3℃;极端最低气温:-7.0℃;年平均降雨量:897.7mm;年最大降雨量:1122.9mm;日最大降雨量:153.3mm;年平均相对湿度:71.5%;全年主导风向为西风,次风向为西南风,静风频率37%。

年平均风速2.0m/s,最大风速8~13m/s。

(3)工程地质、水文地质及地形地貌地质构造稳定,无溶洞等特殊地质环境。

场地的断裂均为非全新活动性断裂,场地内未见大型滑坡、泥石流及地面沉降等影响场地稳定性的不良地质现象,场地稳定,适宜建厂。

按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)及相关资料划分,安宁地区抗震设防烈度为Ⅷ度第二组,设计基本地震动加速度为0.2g。

场地内地下水主要分布有岩溶水、基岩裂隙水及孔隙水。

地下水主要由大气降水补给,水量随季节变化较大,地下水下渗向螳螂川支流排泄,最终汇入螳螂川。

地下水对混凝土和钢筋混凝土的钢筋无腐蚀性。

1.3现状及改造的必要性1.3.1现状(1)原矿焦槽除尘器设计能力100万m3/h风量,过滤风速0.91 m/min,排口浓度30毫克/立方米控制值,无法满足“排口浓度10毫克/立方米控制值”的要求。

100T锅炉脱硫脱硝除尘技术方案

100T锅炉脱硫脱硝除尘技术方案

100T锅炉脱硫脱硝除尘技术方案烟台东昌供热有限责任公司虎山二期2×100t/h锅炉除尘、脱硝、脱硫工程技术标书2015-07-15一、项目概况1.项目名称烟台东昌供热有限责任公司虎山二期2×100t/h锅炉除尘、脱硝、脱硫工程2.建设单位烟台东昌供热有限责任公司3.设计单位山东通江三达环保科技有限公司4.项目概况烟台东昌供热有限责任公司,主要经营供热,位于山东烟台莱山区,公司现有虎山、金房、莱阳等锅炉脱硫项目,SO2排放高达2000mg/Nm3。

现除尘采用水膜除尘,均没有建设配套脱硫脱硝设施,出口烟气达不到环保要求。

在“十二五”计划中,我国的节能减排工作任重而道远。

面对日益严峻的环保形势,为响应国家有关部门关于烟气脱硫的政策法规,以及从可持续发展和社会及环保效益的角度出发,烟台东昌供热有限责任公司对虎山锅炉烟气计划建设除尘改造及脱硫脱硝综合环保工程,经处理后外排烟气达到当地环保要求。

(1)SOx含量 < 100mg/Nm³(2)NOx含量 < 200mg/Nm³(3)尘含量 <20mg/Nm³二、设计依据、原则、范围和要求1.设计依据(4)《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001(5)《锅炉烟尘测试方法》GB/T5468-91(6)《工业企业噪声控制设计规范》GBJ78-85(7)《钢结构工程施工质量验收》GB50205-2001(8)《钢结构设计规范》GB50017-2003(9)《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》JB/T8471-96(10)《袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件》GB12625-90(11)《除尘机组技术性能及测试方法》GB/T11653-89(12)《脉冲喷吹类袋式除尘器》GB/T8532-1997(13)《电器装置安装工程施工技术条件》GBJ232-82(14)《建筑抗震设计规范》GB5011-2001(15)《固定式钢斜梯安全技术条件》GB4053.4-93(16)《固定式工业钢平台》GB4053.4-83(17)《袋式式除尘器用滤袋框架技术条件》JB/T5917-91(18)《袋式式除尘器用电磁脉冲阀》JB/T5916-2004(19)《电气装置安装工程及验收规程》GB 50254-6—96(20)《低压分配和电路设计规范》GBJ54-83(21)GB 150 钢制压力容器(22)GB 536 液体无水氨(23)GB 2440 尿素(24)GB 3836.2 爆炸性气体环境用电气设备(25)GB 4208 外壳防治等级(IP代码)(26)GB 8978 污水综合排放标准(27)GB 12268 危险货物品名表(28)GB 12348 工业企业厂界噪声标准(29)GB 12358 作业环境气体检测报警仪通用技术要求(30)GB 12801 生产过程安全卫生要求总则(31)GB 14554 恶臭污染物排放标准(32)GB 18218 重大危险源辩识(33)GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装臵设计规范(34)GB 50160 石油化工企业设计防火规范(35)GB 50222 建筑内部装修设计防火规范(36)GB 50351 储罐区防火堤设计规范(37)GBZ 1 工业企业设计卫生标准(38)GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(39)GB/T 20801 生产过程安全卫生要求总则(40)GB/T 21509 燃煤烟气脱硝技术装备(41)DL 408 电业安全工作规程(42)GB9078 工业炉窑大气污染物排放标准(43)GB18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(44)GB50016 建筑设计防火规范(45)GB50040 动力机器基础设计规范(46)GB50212 建筑防腐蚀工程施工及验收规范(47)HG23012 厂区设备内作业安全规程(48)HJ/T75 固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)(49)HJ/T76 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)(50)《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院第279号)(51)《建筑项目(工程)竣工验收办法》(国家计委文件计建设[1990]1215号)(52)《建筑项目环境保护竣工验收管理办法》(国家环境保护总局令第13号)(53)《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局令第28号)2.设计原则1、烟气脱硫脱硝工艺成熟、可靠。

天津钢铁集团有限公司利用富裕高炉煤气发电项目

天津钢铁集团有限公司利用富裕高炉煤气发电项目

天津钢铁集团有限公司利用富裕高炉煤气发电项目竣工环境保护验收监测报告1概述天津钢铁集团有限公司是集烧结、炼铁、炼钢、连铸、轧钢生产工艺为一体的大型钢铁企业。

目前全厂高炉煤气除满足厂区用户外有部分富余,本次投资6621万元建设利用富裕高炉煤气发电项目,在现有厂区内建设一座1×30MW煤气回收利用电站,站内设一台C30-3.43/0.981抽凝发电机组,将富余高炉煤气作为燃料,利用高炉鼓风机站现有3台140t/h中温中压全烧高炉煤气锅炉中1台备用锅炉,所产中压蒸汽供C30汽轮发电机组用汽,所产低压蒸汽供厂区管网,所发电力供应厂内自用。

本项目由天津市环境保护科学研究院于2011年8月对该项目的建设进行环境影响评价,于2011年8月12日通过了天津市东环境保护局审批(津环许可表【2011】067号)。

本项目已投入生产。

天津市东丽区环境保护监测站受天津钢铁集团有限公司的委托,承担了该项目竣工环境保护验收监测。

根据国家环保局第13号令《建设项目竣工环保验收管理办法》和国家环保总局文件(环发[2000]38号)《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》的要求和规定,于2015年7月16日我站技术人员对本项目运营情况进行了现场勘察,查阅了有关文件和技术材料,查看了污染物治理及排放、各项环保措施的落实情况等,并编制了验收监测方案,经环保行政管理部门审阅后,于2015年11月9日至2015年11月10日对该项目进行了现场监测和环境管理检查,在此基础上,编写验收监测报告。

2验收监测依据(1)中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》;(2)国家环保总局令第13号《建设项目环境保护验收管理办法》;(3)国家环保总局文件环监[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》;(4)天津市环保局津环保管[1998]176号《天津市建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》;(5)天津市人民政府令58号《天津市建设项目环境保护管理办法》;(6)天津市人民代表大会常务委员会第52号《天津市大气污染防治条例》;(7)天津市人民政府令第6号《天津市环境噪声污染防治管理办法》;(8)《天津钢铁集团有限公司利用富裕高炉煤气发电项目环境影响报告表》证书编号:国环评证甲字第1101号。

很好的100t炼钢电弧炉及电炉工艺(最新整理)

很好的100t炼钢电弧炉及电炉工艺(最新整理)

附件一电炉及电炉工艺1.电弧炉总体设计100t电炉安装在新接长厂房内18米跨的10-11柱之间,变压器在炉子北侧,操作室在炉子西北侧18米跨和24米跨之间位置,11-12柱之间。

液压站在变压器下面,各阀站在平台上选地方,炉门氧枪在炉门南侧,在变压器和操作室之间留有通道以便天车吊物通过。

天车大车轨道标高+18米,大车轨距16米, 炉子跨天车125 t/30t 一台、100t /20t /5t 一台。

电弧炉设计原则是保证设备技术先进、成熟,操作运行可靠,适合冶金、重机行业的特点。

综合国内外近年来的生产实践证明,电弧炉能满足优质、高产、低耗、生产过程自动化、安全以及环保要求。

2.机械结构型式选择1)100t炼钢电弧炉采用炉盖旋开顶装料、液压控制;2)结构形式为ABB型,采用整体平台导轨式,高架式布置;3)变压器容量90MVA;4)偏心底出钢,出钢车带称量装置出钢;5)采用铜钢复合导电横臂及大截面水冷电缆;6)采用可卸结构管式水冷炉壁及管式水冷炉盖;7)加料装置炉前采用第五孔加料,另设炉后加料装置;8)采用工控机及PLC控制;9)采用出渣罐车出渣方式;10)设炉门水冷碳-氧枪一支、炉壁碳氧枪一支、EBT氧枪一支;11)配备一个在线烘包器。

3.电弧炉主要工艺参数额定容量100t平均出钢量100t最大出钢量120t平均冶炼周期≤90min平均冶炼电耗≤450kwh/t平均电极消耗≤4.5kg/t4. 炉膛尺寸设计炉子在全废钢冶炼时,按三次装料.第一次装废钢45%,第二次装废钢35%,第三次装废钢20%废钢收得率92%料篮内废钢平均堆比重 1.1~1.5t/m3废钢在炉体内充填度90%经计算需要炉内总容积为89.23m3可得出炉子主要尺寸如下:炉壳内径?6100mm炉壳高度4500mm熔池直径?5008mm熔池深度1031mm (渣层厚200mm)熔池容积18.32m3炉底耐材厚度800mm5 冶炼周期作业时间分配合计时间90min非通电作业时间37min(全废钢)其中:装料18min(装料为三次,每次6min;)出钢8min,出钢口处理及添加填料6min,补炉和电极调整5min。

电炉除尘优化改造方案

电炉除尘优化改造方案

常州东方特钢有限公司电炉分厂50吨电炉除尘系统优化改造初步方案无锡市东方环境工程设计研究所无锡市东方工业节能环保有限公司2014.11.13常州东方特钢有限公司电炉分厂50t电炉除尘系统优化改造方案一、现状概述常州东方特钢有限公司电炉厂50吨电炉在兑铁水加废钢及供氧高峰期有系统能力不足,有黄烟逸出,精炼炉有大量烟尘逸出罩子,环保压力日趋紧张,东方特钢决定对电炉及精炼炉除尘进行改造,同时把现有除尘器卸灰的二次扬尘问题一并解决。

50吨电炉采用铁水热装工艺,铁水吃入量为20-23t左右,炉壳直径为4600mm,兑铁方式为正兑铁,采用炉门氧枪结合炉壁氧枪的供氧方式,最大出钢量为45t。

目前除尘采用内外排混合工艺,内排排烟方式:高温烟气通过水冷烟道进入沉降室,再经高温烟道进入锅炉,在内排风机的作用下与屋顶除尘风管汇合,外排排烟方式:烟气通过屋顶捕集通过风管输送至除尘器净化后排出。

内排风机设计流量12万m3/h(6万Nm3/h左右),外排风机设计流量66万m3/h,配1250KW电机。

二、测试分析总管流量实测为70万m3/h,内排流量实测为5万m3/h。

内排能力因电炉拉渣问题没有开足,制约了内排能力的发挥,同时也降低了蒸汽产出。

外排更换布袋后达到了设计流量,因内排流量的制约外排不能满足生产需要,同时兑铁水加废钢仍有大量烟尘逸出捕集罩。

精炼炉采用半封闭罩,管路接入屋顶除尘总管,风量不能平衡,烟尘逸出严重。

三、设计条件及标准设计条件:1) 大气温度·年平均温度:15.4℃·年平均最高温度:20.3℃·年平均最低温度:11.4℃·最热月平均温度:29.9℃·最冷月平均温度:-2.9℃2) 相对湿度·年平均相对湿度:77%·夏季相对湿度:78%·冬季相对湿度:81%3) 风速、风向·年平均风速:3.4m/s·30年一遇10分钟最大平均风速:25.2m/s ·全年主导风向:东北、东南·夏季主导风向:东南风·冬季主导风向:东北风4) 降雨量·年平均降雨量:1041.7mm·日最大降雨量:198.5mm5) 大气压力·年平均气压:1015.5mb·年最高绝对气压:1046.9mb·年最低绝对气压:989.1mb设计依据:1)东方所在冶金行业烟尘治理方面积累的经验;2)业主对除尘系统改造的意见和要求;3)国家及行业对环境的有关标准及指标;《炼铁工业大气污染物排放标准》(GB28663-2012);《冶金工业环境保护设计规定》(YB9066-95);《冶金工业环境保护设施规划范围规定》(YB9067-95);《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85);《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79);《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)。

100吨电炉及精炼炉除尘方案 (1)

100吨电炉及精炼炉除尘方案 (1)

100吨电弧炉及精炼炉除尘系统初步方案二零一三年七月十八日一、前提在确保污染物排放标准的前提下,优化、精心设计降低工程投资。

做到降低除尘电耗,减少运行成本。

力求综合效益的先进性,保证设备长期稳定运行,管理简单方便。

1.1 设计指标捕集率≥95% (屋顶不冒黄烟)排放浓度≤50mg/Nm3。

岗位粉尘≤10mg/Nm3。

(扣除背景值)二、系统工艺方案2.1 捕集形式⑴随着电炉冶炼强度的增大(增加的油氧烧嘴、碳氧喷枪、热装铁水等),操作节奏的加快。

使用单一的烟尘捕集方式已是不能完全达到国家环保的要求。

如单一的普通屋顶罩、单一的第四孔、或是狗屋等等。

根据启航环保公司多年治理电炉烟尘的实际经验,我公司认为,对于贵公司100吨电弧炉来说采用天车通过式屋顶罩加第四孔内排烟的形式才是最经济有效的方式。

天车通过式屋顶罩为电炉烟气的主要捕集形式,第四孔系统采用水冷管道接燃烧沉降室再经火花捕集器和混风室进入主管道。

这样第四孔的高温、高浓度的一次烟气与导流屋顶罩捕捉的二次低温、低浓度烟气有效的混合,在同等除尘风量的情况下达到最佳的烟气捕集形式和最佳的烟气温度。

第四孔一次烟气和导流屋顶罩的二次烟气管道上均设置调节阀门来调节不同工况下第四孔和导流屋顶罩的风量分配,整个除尘系统配置合理,运行成本最低。

⑵100吨精炼炉则采用半密闭罩排烟。

⑶天车通过式屋顶罩我公司将屋顶罩设计成多腔吸烟区域,分为主烟气收集区,散烟气收集区。

并据烟气流向及分布有效地捕集电炉烟气,实现用最小的烟气吸风量,取得较高的捕集烟能力,并使得炼钢电炉烟气在吸入罩体前与适量的冷空气充分混合,烟气温度均匀冷却,烟气捕集率>95%。

根据电炉烟气的特点,罩体设计成双层结构形成主、副吸口,使其更适宜气体流动的顺畅,防止涡流的发生。

大大提高了对电炉烟气的捕集能力。

在电炉平台上设计了移动式导流罩,在电炉周围形成密闭空间,移动罩上设排烟导流口,主要目的是最大限度地减少外部横向气流对电炉烟柱的影响,使烟气尽可能地进入屋顶罩体。

天津高炉本体耐火材料拆除方案

天津高炉本体耐火材料拆除方案

天管高炉本体炉衬拆除施工方案一冶工业炉2009年5月29日目录1、编制依据2、工程概况3、拆除前的准备工作4、拆除要点5、劳动组织6、施工进度计划7、主要施工机具8、保证安全、环保及职业健康措施1.编制依据1.1该高炉原施工图纸。

1.2通过项目现场勘探和了解现场周边环境条件情况后掌握的各项数据。

1.3我公司以往承建同类型工程的施工技术和施工经验。

2.工程概况:该高炉决定于2009年进行大修改造。

我公司的主要施工任务有:拆除高炉本体耐材内衬,拆除炉内炉料、残渣、残铁;拆除炉底、炉缸炭砖炭料。

各部位的主要实物量:炉内炉料、残渣、残铁:1500t炉底、炉缸炭砖炭料:1000t该工程工期短,拆除及安装施工仅3个月左右,涉及各专业较多,交叉作业环境复杂,施工技术要求高,所以施工组织必须严密科学,须合理调配人员、机具、材料、施工平面等,方能保证工程顺利进行。

3.拆除前的准备工作3.1停炉:炼铁厂在停炉时,将料线降低到最低限度,要求将残铁、残渣尽量放干净。

3.2凉炉:停炉后应充分打水,炉内温度不超过40℃,铁口出水湿度不超过50℃,炉内煤气含量不超过允许范围。

3.3各种介质的管道与该高炉连通处必须经过确认封堵死,不会向外窜气、漏水等。

3.4高炉拆除所需要各种工机具必须在开始上场拆除之前落实到位。

所需的施工用电源、水源需要落实到位。

各种所需用电设备试运转正常。

进出道路平整畅通,路面需压实,保证行车安全。

通道上的障碍物必须及时清除到位。

3.5汽车、火车运输废渣双方需要协商配合好,每班项目部有专人联系调度。

3.6各种安全措施检查经过确认认可,并达到相关安全规范要求。

3.7所需各种机械设备停炉前运至施工现场。

4、拆除要点4.1考虑到工期比较紧张,炉喉、炉身、炉腰部位的拆除,主要以结构专业为主,冷却壁上的镶砖及挂渣随冷却壁和炉壳一起吊走。

4.2炉内残余炉料、残渣及残铁的拆除炉腹矿石及煤粉等残余炉料,炉缸铁渣等散状物用人工铲至出铁场。

除尘点风量风压要求

除尘点风量风压要求

风量根据除尘点的要求,考虑10~20%富余量。

风压为除尘罩口负压+管道压力损失+除尘器压力损失,另外增加10~15%风压储备。

风机技术参数表中参数为标况参数,实际选择要换为工况参数。

整个除尘系统的阻力就是风机的压力(别忘了*个经验系数,适当的加大点)除尘器的过滤面积*风速就是除尘器的处理风量(别忘了时间单位的换算)最重要的不是不是除尘器的处理风量是多少,应为除尘器本生的过滤风速和相应的处理风量都是一个范围值,重要的是在满足工况条件下你选用的过滤风速及该过滤风速想对应的处理风量能否满足你的工况要求,在选用风机流量时要再把漏风率加进去就可以了,天津凯士达仪器仪表有限公司详细介绍:除尘过滤净化风压表除尘过滤净化风压表除尘过滤净化风压表除尘过滤净化风压表除尘过滤净化风压表除尘过滤净化风压表除尘过滤净化风压表有很高的精度,有多种量程供您选择,确信一定会适合您的需要。

利用简单、无磨擦的磁体螺旋运动,它能迅速指示出低压空气或非腐蚀性气体的压力,无论正压、负压或差压。

这种设计能够防震动、摇动和过压。

表内无需充注液体,也就不会出现汽化、冻结或起异味和调水平等问题,而且价格也合理。

广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、汽包水位及液体放大器或液压系统压力等,同时用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。

技术指标: 环境温度:-20~80℃额定压力:-68~103Kpa 产品过压:约172KPa时橡胶过压塞被冲开过程连接:高压和低压孔均为1/8”锥管螺纹,两组(侧面和背面各一组)外壳材质:压模铸铝,主体和铬化铝部件经过168小时盐浴试验,外部涂层黑色产品精度:在21℃下为±2%FS(-0型为3%,-00型为4%)标准附件:2个1/8”NPT 堵头,2个1/8”螺纹橡胶管接头,和3个带螺钉的嵌入式安装螺钉卡(有MP和HP选项的表,用安装环和卡环固定器取代上述3个螺钉)产品重量:460g产品特点磁动螺旋涡杆机构从根本上消除了齿轮传动所产生的磨擦;表内无需充注液体;无惯性无漂移的指针运动;本质上没有滞后;极好的抗振动抗抖动性能;可测量正压、负压或差压; 81种量程,最小0-60Pa,最大0-20Kpa; 2组压力接口(侧面背面)+3种安装方式=自由灵活的应用;良好的精度,合理的价格。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

天津钢管100 t 电炉除尘工程
来源:环境工程更新时间:11-1 11:38 作者: 肖敬斌刘克勤王爽
摘要:天津钢管100 t 电炉除尘项目为适应电炉的操作及提高烟气捕集率,减少除尘系统烟气量,采用第四孔捕集一次烟气,电炉跨屋顶罩捕集二次烟气的组合方式,间接水冷,间接风冷,混风降温的干法除尘,效果显著。

针对此工程,分析除尘系统在设计、施工、运行中需要注意的关键技术,并对除尘工艺的发展作了前瞻性的探讨。

关键词:电炉除尘,工程,屋顶罩,调速
1 概述
天津钢管第二炼钢厂节能环保改造100 t电炉项目采用意大利tenova 电炉技术,由意大利tenevol 提供电炉烟气基本信息,中钢设计院负责炼钢工艺设计,中国京冶工程技术有限公司完成整个电炉的除尘系统设计。

电炉除尘系统包括电炉一次、二次烟气处置,采用了电炉炉盖第四孔弯管脱开式直排与屋顶烟罩相结合的除尘工艺[1]。

电炉第四孔捕集一次烟气,烟气捕集效率高,并减轻了电极把持器等设备的烧烤。

而熔炼时从电极孔、加料孔和炉门等不严密处外逸于炉外的二次烟气以及电炉在加料、出钢、兑铁水时产生的二次烟气因其具有的突发性、排放无组织性、易受干扰性,只能凭借屋顶排烟罩来解决。

一次、二次烟气在除尘器前混合降温,经除尘器净化处理后由主风机经烟囱排入大气。

该项目自2009 年5 月投产以来,运行正常,厂房内换风及时,除尘效果好,达到预定的设计技术要求。

由于电炉除尘工艺已是一种比较成熟的技术,本文着重分析100 t电炉除尘系统在设计、施工、运行中值得注意的关键技术。

2 100 t 电炉除尘工艺
2. 1 设计工艺参数
设计工艺参数见表1。

2. 2 除尘工艺流程
电炉烟气除尘系统采用第四孔直接排烟( 电炉一次排
烟)、屋顶罩排烟( 电炉二次排烟) 相结合的烟气捕集
方式,间接水冷、间接风冷、混风冷却的组合烟气冷却方式,滤袋过滤干式除尘,负压操作。

其工艺流程见图1。

2. 3 主要除尘设备参数
2. 3. 1 布袋除尘器LFDM0875 -24
数量:1 台; 处理烟气温度: < 120 ℃; 形式: 外滤、脉冲在线清灰; 过滤面积: 20 000 m2 ; 烟气量: 1 300 000 m3 / h;滤袋材质:覆膜涤纶针刺毡。

2. 3. 2 风机及其配套设备
风机及配套设备见表2。

2. 3. 3 机力风冷器
数量:1 台;热交换面积:1 200 m2 ; 轴流风机数量:6 台;轴流风机功率:37 kW;消声器:6 台;隔热阀数量:6 台;大倾角刮板机:2 台。

2. 3. 4 火花捕集器
直径: 2 220 mm。

2. 3. 5 排管式水冷烟道
直径: 2 400 mm。

2. 3. 6 方型排管式水冷燃烧室
规格:6 420 mm ×7 630 mm;高度:9 670 mm。

2. 3. 7 椭圆水冷移动弯烟道
规格:1 500 mm ×3 400 mm;角度:90°。

2. 4 电炉除尘自动控制系统
除尘控制系统由1 个中央PLC 主机架带2 个从站组成。

中央机架PLC 设备采用西门子S7 -400,从站带2 个461 扩展机架。

下位PLC 编程采用西门子Step7 V5. 4 SP3 软件,上位操作画面采用WINCC6.
2 亚洲版软件。

上位与下位的通讯接口采用TCP / IP 协议。

设备的操作方式均为机旁( 手动) 操作和远程( 自动) 控制。

当设备被选择机旁手动方操作时,不与其他设备进行联锁;当设备被选择远程联动方式下控制时,1) 可以远程单体控制设备,2) 可以根据实际工况进行工艺连锁控制设备。

正常运转时一般采用工艺连锁控制方式。

在上位画面上,可反映相关设备的运行状态及各系统点仪表参数,并可远程控制设备运行状态。

故障发生时,画面有报警显示并可随时查询故障记录。

3 100 t 电炉除尘系统采用的关键技术
3. 1 屋顶罩的设计
电炉上方烟气捕集罩方案的选定,主要是根据现场易操作性、排烟快捷性、车间内部换气性等原则,摒弃“狗窝”与“象宫”的密闭罩形式[1],采用主、辅屋顶罩与车间整体密封搭配的烟气捕集方式。

主屋顶罩的设计按高斯虚拟点源法与建筑实际相结合的方式来确定罩口面积与罩口距热源的高度,捕集罩锥体壁板倾角以45°~60°[2]为宜。

而在实际设计中,为降低屋顶罩高度,减轻罩体本身重量,一般捕集罩锥体壁板倾角以45°为上限。

该电炉主屋顶罩罩口尺寸为30 m ×27 m,高12. 047 m,覆盖炼钢跨;而相同排风量的原二炼钢电炉主屋顶罩罩口尺寸为30 m ×24 m,高6. 3 m。

从各自在电炉加料和出钢期,瞬间产生的大量含尘热气流烟尘被同等风量捕集的情况看,该项目主屋顶罩的捕集效果要远远优于原二炼钢主屋顶罩的捕集效果,车间内的二次烟气滞留时间明显缩短,外逸几率有较大幅度的降低,达到了良好的捕集效果。

该项目电炉辅屋顶罩罩口尺寸为30 m ×7. 5 m,高10. 143 m;而相同排风量的原二炼钢电炉辅屋顶罩罩口尺寸为30 m ×8 m,高3. 2 m。

由于二者辅屋顶罩经常处于关闭状态,只是起到在主屋顶罩不能开启的情况下,辅助通风换气的作用,故二者相差不大。

3. 2 四孔弯管与旋转弯头间的环缝宽度
四孔弯管与旋转弯头间的环缝宽度大小,决定了旋转弯头吸入车间空气量的多少,对水冷燃烧室高温烟气温度与燃烧效率有直接的关系。

对于该项目100 t电炉四孔弯管与旋转弯头间的环缝宽度,根据计算与经验值,设计选取80 mm。

但考虑到旋转弯头出现障碍,不能运转,进而影响到电炉炉盖的旋转,为此,在施工调试中,将环缝宽度调整为四孔弯管与旋转弯头间的法兰大小,避免影响电炉的正常运行。

3. 3 液耦与变频之比较
在电炉除尘工程中,对于风机调速节能和改善风机的起动性能,一般采用液力耦合器或变频调速的方式来实现。

在该项目100 t电炉除尘系统的设计选型中,对这两种调速方式进行了对比。

3. 3. 1 对比方案
对比方案见表3。

3. 3. 2 二者投资额度比较
变频器及配套变频电机单台套总投资约300 万元;而相应的液力耦合器与配套电机单台套约在100 万元,为变频器及变频电机的1 /3。

3. 3. 3 单台变频器节能计算
在工况未定的情况下,只计算电机额定功率与变频最低转数时的功率在1 h 内的比较。

假设电价0. 6 元/ ( kW·h)。

ni / ne = 15 /50
ne = 960 r /min
ni = 288 r /min
ni / ne = (Ni /Ne) ^(1 /3)
288 /960 = (Ni /2374. 2) ^(1 /3)
Ni = 64. 1034 kW
Ni /0. 9 /0. 96 = 74. 2 kW
故节省电费
0. 6 ×(2 374. 2 -74. 2) = 1 380元/ h
3. 3. 4 单台液耦节能计算
现有电机额定功率为2 500 kW;
根据调试时,液耦勺管0 位时,电机电流为41A,可得:
P = squr(3) ×U ×I ×cos ¢= 1. 732 ×10
×41 ×0. 901 = 640 kW
故节省电费:
0. 6 ×(2 500 -640) = 1 116 元/ h
通过以上对比分析,考虑到电炉只有在出钢后至开始装料期间,风机才有调至最低速的必要,一般情况下,风机均在转速60% 以上运行,原二炼钢采用的是液力耦合器的调速方式,若该项目采用相同型号的调速方式,可减少备件,提高效率,便于设备维护。

故从经济性、维护性、操作性上综合考虑,最终选用了液力耦合器调速。

3. 4 科学管理的重要性
科学合理的管理模式是电炉除尘系统能正常运行的保障,在平时工作中,应指定机械、电气专业各1 人巡视、维护、管理,并定期清灰。

每项操作都要记录在案。

而缺少管理,随意起停风机的现象将可能导致电机等设备的损害。

如某钢厂刚建成投入使用的除尘设备,因现场操作人员对设备不熟悉,在无人监管的情况下,频繁起动风机而致使电机烧毁,从而影响了电炉生产,造成了严重的经济损失。

4 结论
天津钢管集团股份有限公司二炼钢节能环保改造项目100 t电炉除尘系统采用了传统的、成熟的除尘技术,并对生产节能与技术前瞻性做了一定的探讨。

同时,设备在选型时,着重于系统的长期运行稳定,如风机压头的选定,在调试至运行初期,风机实际压头小于风机额定压头,但从国内各种风机运行1 年后,系统压头增大,风机效率降低的情况来看,该工程中风机。

相关文档
最新文档