嘉兴发电厂300MW亚临界机组汽包式锅炉最佳连续排污流量的研究与应用
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炉水含盐量与连续排污量的关系
理论上, 对炉水含盐量与连排流量之间的关
式中: !"
系也可以采用与上述类似的方法分析 # 但是, 对于 以除盐水为补水的亚临界锅炉而言, 在正常情况 下, 炉水所含的盐的很大一部分来自于炉水中加 入的药品 # 因此, 炉水含盐量与排污率之间的关系 要受加药量和加药方式的较大影响 # 如果锅炉采用间断加药方式, 很难对炉水含 盐量与排污率之间的关系作出定量分析 # 如果锅 炉采用连续加药方式, 并假设加药量与给水量成 正比, 则可以证明, 在锅炉的汽水系统达到平衡、 炉水水质达到稳定时, 炉水的含盐量可由下式表 示 *" % 式中: *" *$% *( #* &’ " ( * ’ *( ) #* ’ " $% (3)
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安全经济运行的重要因素, 如果炉水水质不良, 锅 炉、 汽轮机的安全性和经济性都会受到较大影响 ’ 为保证炉水合格, 发电厂在运行中必须从锅炉连 续和定期地排除一部分炉水, 称为排污 ’ 连续排污 的目的是防止炉水中的含盐量和含硅量过高, 清 除炉水中细微的或悬浮的水渣等杂质 ’ 连排流量 过小时, 炉水中的含盐量和含硅量可能会超过允 许值, 水渣也可能会过多, 这可能会引起炉管积 垢、 腐蚀、 堵塞, 并引起蒸汽汽质不良, 危及锅炉、 汽轮机的安全经济运行; 连排流量过大时, 大量的 高压高温炉水被无谓地排掉, 会造成不必要的热 量和工质损失 ’ 既然连排流量过大过小都不利, 所 以必然存在最佳值 ’ 所谓最佳连排流量是指在既 能保证炉水水质合格、 稳定, 又能尽量减少排污所 造成的热量和工质损失的条件下, 锅炉应具有的 连排流量 ’ 它是随着锅炉的给水水质和蒸发量等 条件的变化而变化的 ’ 理论上, 发电厂在运行中应按照最佳值的要 求对连排流量进行调节, 然而, 由于国内机组初装 时普遍未配连排自动调节系统, 运行人员又难于
排污率对炉水硅影响 &43 ) 5 !$% ) 说明在此情况下, 较大, 其原因在于此时硅在饱和蒸汽中的溶解度 较小, 炉水中硅的浓度较高 ! 但是对压力为 &4 ! , -./ 左右的亚临界压力锅炉, # 值一般在 , ! ,4 左 由式 ( &) 可知, 排 右, 此时假设排污率 " 为 , ! ,&, 污率 " 变化时, 比如 " 从 , ) ,& !" 的变化很小, 减小到 , ) ,,0, !" 仅仅从 && ) 3 !$% 增大到 && ) 4 !$% ) 说明在此情况下, 排污率对炉水硅影响较小, 其原 因在于此时硅在饱和蒸汽中的溶解度较大, 炉水 中硅的浓度较低 ) 文献 [$] 还详细分析了排污率等改变时, 炉水 硅随时间变化的特性 ! 指出: 当排污率等改变时, 炉水硅将随时间按指数规律向新的平衡值过渡 ! 研究表明, 对于嘉兴电厂这台 $,,-! 的亚临界机 组而言, 炉水硅的过渡过程大约需要 $ 6 07 ! 综上所述, 对于嘉兴电厂这台 $,,-! 的亚临 界机组而言, 排污率的大小对炉水硅的影响较小, 在排污率或其他影响因素改变时, 炉水硅由一个 平衡值向另一个平衡值过渡所需的时间大约为 $ 6 0" #
炉水中盐的质量浓度, ( ) *; ! 给水中盐的质量浓度, ( ) *; ! 单位给水量中因加药而增加的 盐 量, ( ) *; ! 盐的携带系数 )
在这种情况下, 炉水含盐量和排污率之间的 关系与炉水硅和排污率之间的关系相类似 ! 不过,
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潘志强等:嘉兴发电厂 "##$! 亚临界机组汽包式锅炉最佳连续排污流量的研究与应用
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连续排污对调节炉水水质的作用
对于亚临界压力、 采用磷酸盐处理的汽包式
锅炉而 言, 反 映 炉 水 水 质 的 指 标 有 .9 值、 含盐 [!, )] 量、 含硅量、 磷酸根浓度、 氯离子浓度等 ’ 在这 些指标中, 与连排流量关系最密切的是含硅量, 其 次是含盐量, 而与连排流量关系最不密切的是 .9 值和磷酸根浓度 ’ 这是因为, 在稳定情况下, 炉水 中所含的硅的唯一来源是给水, 它除被饱和蒸汽 携带出一部分外, 另一主要去向是排污 ’ 在锅炉蒸
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炉水中的盐的成分很复杂, 由于不同种类盐的携 带系数差别很大, 因此, 对不同种类的盐, 排污率 的影响情况差别很大 ! 不管采用间断加药方式, 还是采用连续加药 方式, 一般来说, 对携带系数越大的盐, 排污率的 影响越小, 对携带系数越小的盐, 排污率的影响越 大; 炉水的压力越高, 各类盐的携带系数就越大, 相应地, 排污率的影响就越小 ! 嘉兴电厂这台 "##$! 机组采用的是间断加 药方式 !
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嘉兴发电厂 !""#$ 亚临界机组汽包式锅炉 最佳连续排污流量的研究与应用
潘志强!,杨 桦!,吴孚辉!,姚秀平),王
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(! ’ 嘉兴发电厂, 浙江 嘉兴 摘
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要:分析了炉水水质与连续排污流量之间的关系, 研究并得出了与嘉兴发电厂 ! 号 #**47 亚临界机组
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发量一定、 补水水质和水量也一定时, 排污量大, 炉水的含硅量就低, 排污量小, 炉水的含硅量就 而且还来 高 ! 而炉水中所含的盐不仅来源于给水, 源于磷酸盐处理时加入到汽包内的钠盐, 因此, 除 上述因素外, 炉水的含盐量还受加药量的影响 ! 至 于 "# 值和磷酸根, 则主要取决于加药量 ! 由此可见, 对于亚临界压力、 采用磷酸盐处理 的锅炉而言, 连续排污对炉水的含硅量有最直接 的影响 ! 在加药连续、 加药量恒定的情况下, 连排 对炉水的含盐量也有较直接的影响 ! 此外, 连排对 炉水中悬浮的水渣的量也有直接的影响 ! 当然, 在 特殊情况下, 在调节炉水的磷酸根浓度和 "# 值 方面, 连排也可以起到一定作用 !
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炉水水质与连续排污量关系试验
以上从原理上分析了排污率对炉水的含硅量
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的运行条件相适应的最佳连排流量 ’ 为按照最佳值的要求调节连排流量, 对该机组配置了一套连排自动调节 系统 ’ 运行情况表明, 采用该调节系统可取得良好效果 ’ 关键词:锅炉; 炉水水质; 连续排污; 最佳值; 自动调节 中图分类号:54/)! 文献标识码:6
引
言
热力发电厂炉水的水质是影响电厂热力设备
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最佳连续排污量炉水的含硅量和电导率为依据实施连 排流量自动调节, 并提出如表 ) 所示的最佳连排 流量数据 !
表# 与各种 $%&’ 值、 电导率值相对应的 最佳连排流量
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和含盐量的影响情况, 为检验有关结论, 我们在所 研究的 "##$! 机组上进行了一定的试验 ! 试验 中, 机组的负荷保持在 %"#$! 左右, 给水量和给 水硅基本保持稳定 ! 在此条件下, 以 %& ’ ( 左右的 变化 量, 将 连 排 流 量 从 %& ’ ( 递 增 到 )%& ’ (, 又从 反复多次 ! 对含硅量用在线硅 )%& ’ ( 递减到 %& ’ (, 表进行测量, 对含盐量则用电导率反映并用在线 电导率表进行测量 ! 试验表明, 当该机组的连排流量在 % * )%& ’ ( 的范围内变化时, 炉水硅只在 %+ * "" , ’ - 的范围 ! 内变化 ! 在变化的规律上, 虽然多数情况下炉水硅 是随着连排流量的增大而降低的, 但也有与此不 一致的情况 ! 其原因在于对这台亚临界机组而言, 排污率的影响比给水硅的影响小, 排污率变化所 引起的炉水硅的变化被给水硅波动所引起的炉水 硅的变化所淹没, 这在某种程度上证明了前面理 论分析中所得出的结论是正确的 ! 由于该机组采用的是间断加药方式, 所以在 试验中, 我们特别测量了炉水电导率在加药前后 的变化情况 ! 试验表明: 当将机组的连排流量保持 在 %& ’ ( 时, 加药前后, 炉水的电导率可从 )# . ’ /0 ! 左右升高到 )+ 当将机组的连排流量 . ’ /0 左右; ! 保持在 )%& ’ ( 时, 加 药 前 后, 炉水的电导率可从 对该 1 . ’ /0 左右升高到 )" . ’ /0 左右 ! 这说明, ! ! 机组而言, 加药对炉水含盐量的影响大于连排流 量对炉水含盐量的影响 ! 该试验还表明, 当电导率 在 )+ 炉水水质一般 . ’ /0 以下的范围内变化时, ! 不大 可 能 发 生 异 常 变 化, 只有当电导率达到 炉水水质才有可能发生异常变 )+ . ’ /0 以上时, ! 化!
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炉水含硅量与连续排污量的关系
如上所述, 炉水的含硅量是一个重要的炉水
水质指标 ! 文献 [$] 曾详细地分析了炉水的含硅量 与各种影响因素之间的关系, 由该文可知, 在锅炉 的汽水系统达到平衡、 炉水水质达到稳定时, 炉水 的含硅量的值可由下式表示 &’ " (&) ! # ’ " $% 炉水的含硅量, 即炉水中硅的质量 !" % 浓度 (以下简称炉水硅) , ( ) *; ! !$% # 给水的含硅量, 即给水中硅的质量 浓度 (以下简称给水硅) , ( ) *; ! 硅酸的携带系数, 即饱和蒸汽的含硅 量 !& 与 炉 水 含 硅 量 !" 之 比, # % !& ’ !" ; " 锅炉的排污率, 即连排流量与锅炉蒸 发量之比, " % ( " ’ (& ) 式 (&) 表明, 在锅炉的汽水系统达到平衡、 炉 水水质稳定时, 炉水硅的高低的确与排污率的大 小有明确的关系 ! 但是, 应该指出, 当硅酸的携带系数 # 具有 不同值时, 排污率对炉水硅的影响有很大的不同 ! 由于 # 值的大小最主要地取决于炉水压力的高 [&] 低 , 因此, 在不同压力等级的锅炉中, 排污率对 炉水硅的影响有很大的不同 ! 对压力为 + ! ,-./ 左右的中压锅炉, 此时 # 值一般在 , ! ,,, 0 左右, 假设排污率 " 为 , ! ,&, 由式 (&) 可知, 排污率 " 若 比如 " 从 有一定的变化, !" 就会有较大的变化, , ! ,& 减 小 到 , ! ,,0, !" 就 会 从 12 ) 3 !$% 增 大 到
掌握最佳连排流量随给水水质、 锅炉蒸发量等变 化而变化的规律, 因而在运行中很少能做到这一 点 ’ 但确有厂家, 如江苏谏壁发电厂, 在对机组进 行改造时配置了这样的系统并取得了良好效果 ’ 借鉴 这 一 经 验, 我们利用嘉兴发电厂对 ! 号 通过理论分析和试 #**47 亚临界机组大修之机, 验研究得出了与该机组运行条件相适应的最佳连 排流量, 并为其增配了一套连排自动调节系统 ’ 在 系统配置上, 嘉兴发电厂直接利用了机组的 78, 系统, 没有像谏壁电厂那样另配专用系统, 从而减 少了设备管理和维护工作量 ’ 笔者相信这些经验 对其他电厂是有参考价值的 ’