#1炉炉管泄漏分析报告

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#1炉顶棚过热器管泄漏分析报告
1.概况
2016年12月25日,运行人员发现#1机组锅炉检测“四管”泄漏装置第16点和第20点发出报警信号,遂联系机务队维护人员到就地检查确认。

25日和26日连续多次检查和监听,听到炉内有轻微异常声音,结合近几日补水量的变化,初步判断锅炉过热器系统炉管有泄漏点。

2.查找过程
2016年12月27日6时18分,#1机组停机, 28日,锅炉放水,开启A引风机对炉内通风冷却。

29日早上,具备炉内作业条件, 8:00办理完工作票,并做好各项安全措施后,开始打开各检查门,在屏式过热器靠近炉顶顶棚处看到有疑似泄漏痕迹。

于是开始搭设脚手架。

至中午,炉内脚手架搭设完毕,机务队维护人员进入炉内检查,确认#1炉顶棚过热器左数第49根管上有一个小孔(8×5㎜),随即联系拆除该管上方的保温及密封盒,进而又发现邻近高温过热器管左数第36排、前数第3根穿墙管有被蒸汽冲刷的一道明显的凹沟及一个小孔(4×3㎜),顶棚过热器管左数第48根也有吹损痕迹。

漏管位置
3.方案确定及处理情况
缺陷情况和位置明确后,公司有关管理和技术人员现场讨论,制定处理方案。

因该泄漏位置处穿墙管和顶棚管纵横交错,位置复杂,空间狭小,更换管子需要较长的工期,且无穿墙管所需的套管,为缩短工期,双方一致同意对损伤和泄漏处打磨补焊。

通过查阅图纸和现场做光谱确认:顶棚过热器管左数第48根管材质为:15CrMo, 规格:Φ38×4mm ;顶棚过热器管左数第49根管材质为:15CrMo, 规格:Φ38×4mm ;高温过热器管左数第36排前数第3根材质为:12Cr1MoV, 规格Φ38×5mm 。

因该管道与邻近管之间间隙太小,故对该管在顶棚过热器管上方600mm 处切开以便于焊补损坏部位,补焊好后再把切口焊接。

4.原因分析
从顶棚过热器管左数第49根泄漏点分析,主要原因是:安装焊接过热器鳍片时造成咬边,该过热器管壁产生损伤,过热器管道长期在高温烟气冲刷及热应力的作用下造成泄漏。

高温过热器管左数第36排、前数第3根是顶棚过热器管第49根泄漏的高压蒸汽折射冲刷到该管造成的。

5.预防措施
(1)加强对炉膛出口、水平烟道、后包墙过热器管的巡检工作,发现异常情况立即采取应对措施。

(2)建议#1炉小修时更换顶棚过热器左数第48、49根管子,更换高温过热器左数第36排前数第3根管子。

(3)全面检查顶棚过热器管的缺陷情况。

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