循环水泵出口液控蝶阀常见故障分析及处理

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循环水泵出口液控蝶阀常见故障分析及
处理
摘要:液控蝶阀是循环水系统的主要设备之一,它的可靠与否关系着循环水系统的安全与稳定,而循环水系统的运行状况直接影响着机组的真空品质和汽轮机效率,严重故障时可直接导致机组跳闸。

某百万机组电厂汽轮发电机组共配置6台循环水泵,即每台机组3台循环水泵。

每台循环水泵的出口管上安装1台液控蝶阀。

循环水泵和液控蝶阀均安装在取水泵站内。

机组采用海水冷却方式。

关键词:液控蝶阀;故障现象;原因分析;处理措施;检修工艺
循环水系统稳定性关乎机组运行安全,循环水泵出口液控蝶阀是循环水系统较为重要的设备之一。

通过某电厂循泵出口液控蝶阀在多年使用、检修维护过程中液压系统发生的多种故障,结合液压系统动作原理、部件结构,分析可能的原因,有针对性地解体检修,更换损坏件。

总结故障引起原因、处理措施,优化检修工艺,细化检修过程,避免缺陷重复发生,提高设备运行稳定性。

液控蝶阀主要由蝶阀本体、传动装置、液压机构和电气控制部分等组成,在使用和维护过程中,各组成部分都曾发生了不同形式的故障现象,尤其是液压机构部分,多次出现油压异常、漏油、蝶阀拒动等情况,根据故障现象仔细分析缺陷原因,优化检修工艺,及时解体检查更换损坏件,避免了缺陷扩大。

1存在的问题
1.1 开关量反馈装置问题
系统油压小于设定压力14.5MPa且油泵设置在自动状态,电动油泵2会自动启动,给系统充压,直至系统油压大于设定压力17.0MPa。

系统油压只有在设定压力范围内蝶阀才可以正常开关,否则无法操作或操作时间将会变长或缩短。

手摇泵是电动泵的并联设备,由于容积排量较小,且受操作人的动作幅度、摇动频率所限,无法在短时间内给液压系统充至合格压力。

因此,只能在液压系统调试
阶段或检修后系统恢复阶段试验使用,实现蝶阀小角度开关,不能作为蝶阀全行
程开关操作的动力源。

循环水系统液控蝶阀是整个循环水的重要设备之一,但安
装位置在循环水泵地坑内,坑内环境恶劣、阴暗潮湿,对设备的安全性影响非常大。

每台液控蝶阀配备4个开关量限位开关装置和1个模拟量反馈装置。

该电厂
自投产以来,限位开关多次出现开关不到位的问题,严重影响了循环水泵的运行。

对限位开关装置检查发现,限位开关卡涩、进水短路、湿气侵入开关,导致限位
开关故障。

该电厂循环水泵逻辑设置较为简单。

保护跳闸条件之一是循环水泵运
行且液控蝶阀关闭,因此,限位开关的可靠性尤为重要。

另外,在运行人员起动
操作循环水泵时,采取先开阀后起泵的操作方式,需要限位开度达到15°信号反
馈到位才能起动,若限位开关15°反馈信号故障,则会造成液控蝶阀已开,循环
水泵却无法及时起动的问题,容易造成海水倒流,损坏泵体。

1.2 模拟量反馈装置问题
液控蝶阀模拟量反馈装置采用滑动变阻器传送4~20mA模拟量信号至DCS,
便于运行人员监视液控蝶阀的开度情况。

自投产以来,循环水系统液控蝶阀模拟
量反馈装置经常跑位,显示不准,严重影响运行人员对系统的监视工作。

1.3 供电电源问题
每台循环水液控蝶阀控制柜仅有一路电源,如果AC380V电源发生故障,油
泵无法起动,电源在短时间内不能恢复,PLC备用电源也无法维持继续供电,则
液控蝶阀的油压将不能维持液控蝶阀正常运行。

此时,如果循环水泵跳闸,则容
易造成循环水倒灌,损坏循环水泵,甚至影响机组安全。

1.4 控制柜安装位置问题
液控蝶阀控制系统与电气控制系统共用一个控制柜,控制柜安装在液压油站
上方,空间较小,柜内温度较高,对PLC卡件影响较大。

尤其在夏天,控制柜的PLC卡件、接触器、电源空气断路器、UPS电源等设备长期处于60℃以上的高温中,严重影响了设备的使用寿命,增加了整个循环水系统的安全风险。

2原因分析
(1)液控蝶阀反馈盘密封性差,导致进水受潮,属于造型问题。

(2)液控蝶阀开关量反馈装置容易卡涩、进水短路、受潮腐蚀,液控蝶阀模拟量反馈装置反馈不准,主要原因是限位开关防护等级低,属于选型问题。

(3)液控蝶阀控制柜与油泵电源取自一路AC380V电源,属设计缺陷。

(4)液控蝶阀控制系统与电气控制系统共用一个控制柜,柜子空间狭小,属设计缺陷。

3改进措施
3.1改进开关量反馈装置
更换新的反馈盘,按液控蝶阀输出传动轴的尺寸对反馈盘底部进行开孔,保证两者尺寸一致。

加装密封胶圈,确保密封紧密。

在新反馈盘上打孔定位,选用防护等级较高的4个限位开关安装到反馈盘上。

将原来铁质的反馈盘罩壳更换为有机玻璃板制作的透明罩壳,便于观察反馈内部情况。

在罩壳与反馈盘之间加装密封胶,将原罩壳采用的金属螺钉换为塑料螺钉,以便今后检修拆卸,也解决了湿度过大导致螺钉锈蚀、罩壳无法拆卸的问题。

3.2改进模拟量反馈装置
更换模拟量反馈装置,选用防护等级、调节精度较高的模拟量反馈装置。

位置固定后,模拟量反馈装置与液控蝶阀输出传动轴的啮合方式不变,仍采用滑动变阻器进行模拟量信号传送。

所有反馈装置接线均采取焊接方式,并用热塑管进行防护。

所有引出反馈盘的信号线孔洞采用密封胶进行封堵,确保整个反馈装置不受水汽腐蚀,提高反馈装置的防护等级和密封性。

3.3改进控制柜
原控制设备与电气设备安装在同一控制柜内,柜内温度高,可靠性差。

本次改造将控制设备移出,所有设备安装到新柜子内。

新控制柜采取双层设计,体积较大,空间充裕。

将UPS电源与控制设备分开,并更换PLC系统,提升控制系统
的可靠性。

原控制柜仍保留对液压油站油泵电机供电。

这样,液压油站电机电气
部分和PLC系统控制部分彻底分离,互不影响。

3.4检修优化
检修质量是保证设备稳定运行的前提,在多年的维护过程中,逐步优化检修
工艺,细化检修过程,使液控蝶阀各个部件出现故障的间隔逐渐加大,具体措施
包括:(1)设备厂家加工时在所有插装阀的阀座安装孔端面处都没有倒角,导
致安装阀座时端面很容易切削O型圈和开口垫。

用手持式内磨机打磨出倒角后,
再进行安装插装阀阀座就变得很容易,且不会出现密封件在安装过程中被切削情
况的发生。

(2)在安装插装阀及其盖板时在O型圈安装的沟槽内涂抹凡士林,
避免安装过程中密封件脱落。

(3)用合适的拉杆螺栓慢慢推压安装部件,平行
安装,避免斜切密封件。

4实施效果
(1)开关量反馈装置更换后防护等级提高,反馈盘接线盒密封性增强,杜绝
了水汽侵入,保证了限位开关的可靠性。

更换至今,未发生过开关不到位的问题。

(2)更换模拟量反馈装置后,调节精度提高,定位准确,模拟量反馈波动或
显示不准的问题得以解决。

安装的反馈盘密封性好,未再发生模拟量信号反馈跳
变的问题。

(3)控制电源增加为三路供电,提升了PLC系统的电源可靠性,就算失去两
路AC220V电源,UPS电源也可以维持约2h以上供电,确保了PLC系统正常运行。

(4)液控蝶阀控制柜与电气设备分离,解决了控制柜内高温和设备散热不良
的问题。

将新控制柜移至通风良好、环境空间大的位置,为日常巡检和设备维修
提供了较大的便利。

本次循环水液控蝶阀控制系统的改造,从设备本身到控制系
统都进行了全面升级和更换,解决了多年来液控蝶阀开关量反馈不到位、模拟量
反馈不准、电源可靠性低、控制系统故障率高、系统安全风险高等问题。

结论
综上所述,上文分析可能造成设备缺陷的原因,有针对性地解体检修某个或某些部件,避免过度拆检或检查不到位而留下缺陷复发隐患。

总结多年检修蝶阀液压系统的经验,分类整理,优化检修。

参考文献
[1]王鹏.沿海电厂露天布置循环水泵出口液控蝶阀的可靠性优化[J].自动化与安全,2014(9):82
-84.
[2]郭凌云.循环水泵及液控蝶阀控制系统可靠性分析及改造[J].广东电力,2014(3):19-22.。

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