宣钢节能技术进步
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宣钢节能技术进步
作者:魏志江浏览次数:3
河北省宣化钢铁集团有限责任公司
摘要:阐述了宣钢近年来节能技术的进步情况。
宣钢采取干式除尘,煤气余压发电,低水熄焦等一系列技术措施,取得了节水节能的良好经济效益和环保效益。
关键字:节能技术干式除尘余压发电
1、前言
宣钢始建于1919年3月,迄今已有86年的历史,1950年恢复生产,在计划经济体制40年中,宣钢是国家定点供应上海、天津、唐山等企业的生铁基地,为我国冶金工业的发展做出了历史性贡献。
经过多年的发展,宣钢现拥有矿山、炼焦、烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢等生产工序,目前焦炭、烧结、球团、铁、钢、材年生产能力已经分别达到150、420、120、315、350万吨和330万吨/年,1800m3高炉于2005年10月15日投产,届时生铁年产量将达到500万t以上,本文就宣钢近年来节能技术进步进行阐述。
宣钢近年来工序能耗情况见表1。
表1宣钢近年来工序能耗情况,kg标煤/t
2、节水技术
2.1干式除尘及余压发电(TRT)技术
2.1.1干式除尘
高炉煤气是钢铁企业重要的二次能源,由于含尘量大,必须净化方可使用。
传统方法是用洗涤塔,文氏管等湿式除尘系统,但湿法有很多弊病难以解决。
⑴干法除尘可以利用高炉煤气显热。
湿法除尘后煤气温度降低到50℃左右,而干法除尘后煤气温度可达150℃左右,相差100℃,充分利用这些显热,利用高温煤气加热热风炉或锅炉,其热效率可提高2%~3%。
从而由于风温提高,焦比降低。
⑵干法除尘简化工艺,节省投资和占地面积。
干法除尘,特别是高炉煤气罗氏除尘法,简化除尘工艺,节省水处理设施投资,也节省占地面积,综合比较投资最省。
⑶高炉煤气因具有高温,高压,高湿度,粉尘多,粘性大,易燃,易爆,温度波动大等特点,用袋式除尘器具有一定难度。
但其毕竟工艺和设备简单,投资少,不用水,能耗低,煤气含尘量极低,因此得以迅速发展。
宣钢在四座300m3高炉及一座450m3高炉上使用了干式除尘技术。
2.1.2余压发电(TRT)技术
高炉煤气量大,煤气压力较高,是可贵能源,增设TRT发电机组,大约2~3年可以收回全部投资。
干式透平机组入口煤气温度和压力均比湿式高,发电量可增加30%左右。
⑴选用TRT机组与煤气净化系统是干法还是湿法有关。
高炉煤气罗氏除尘法由于系统阻力小,压降少,煤气温度高,对提高发电量有利。
一般可选用干法轴流冲击式或干法轴流反动式,如何选择须视高炉煤气具体参数而定。
一般情况在TRT入口管
道上依次设置电动蝶阀,眼镜阀,紧急切断阀,调速阀等。
在出口管道上设有NK阀。
在紧急切断阀后设置调速阀,用于控制炉顶压力,同步起动,以及当发电机超负荷时限制发电量,并能在TRT脱开信号指令下全闭。
调速阀动作由电气调节器发出的信号:转速信号,出力信号,炉顶压力信号,炉顶压力设定信号,转速设定信号等,经计算机计算选择最安全方案,指令调速阀操作。
这样,既能保持透平最高发电效率,又不影响高炉炉顶压力稳定。
⑵透平机出口管道为低压管道,完全切断煤气采用NK阀,设有水封。
⑶高炉每炼一吨铁,实际用水量为5~30t,补新水量为1~2t,仅一座300m3高炉年耗水量达300万t。
有些工厂水循环利用率低,新水消耗量每吨铁达10t以上,其耗水量更加可观。
煤气洗涤水是炼铁主要污水,其产生量每1000m3煤气2~3m3,煤气洗涤污水中含铁矿石微粒,焦粉和其它金属化合物,另外还含有酚,氰等有毒物质,尘泥产量6~8kg/t铁。
为了将这些尘泥从水中分离出来,需要建立庞大的水处理系统。
这些水处理设备装置投资昂贵,约占铁厂环保投资的20%,干法除尘消耗水量
0.1t/t铁,主要是蒸发冷却用水和TRT用水,没有污水问题,节省污水处理设备投资,节约水资源,也减少水处理设备占地面积。
⑷干法比湿法TRT增加30%发电量。
一般当煤气压力250kPa时,双文湿法除尘器一文压力损失12kPa,二文压力损失20kPa,两者之和为32kPa。
一文入口温度约为200℃,二文出口温度约为50℃。
而干式电除尘器压力损失约0.5kPa,罗氏除尘器压力损失1.2kPa,布袋除尘器2kPa。
这些与双文湿法除尘器相比大约相差30kPa,这对TRT影响极大,干法除尘煤气出口温度在170℃与湿法50℃比相差120℃。
采用干式除尘设备,使TRT入口煤气温度和压力提高,与发电量之间的关系见下式:N∞T{1-(P出/P入)(k-1)/k}
式中N—发电量;
T—TRT入口煤气温度273+t(℃);
P入—TRT入口煤气压力(绝对压力);
P出—TRT出口煤气压力(绝对压力);
K—绝热指数。
从上式可知,随着入口煤气温度和压力提高,发电量增加。
若要TRT最大限度地回收高炉煤气压力能和显热能,干式除尘是当今理想的煤气净化工艺。
宣钢450 m3高炉、1350 m3高炉及1800 m3高炉都有TRT余压发电系统,1350m3高炉及1800 m3高炉是湿法除尘,450 m3高炉是干法除尘。
2.2低水熄焦技术应用
宣钢焦化厂在3号、4号焦炉(4.3m)已成功地应用低水熄焦技术,焦炭平均水份比传统的湿法熄焦降低2.5%~3%,保证冶金焦水份不大于4%,既节约了大量水,又减少了污染,并且利于高炉稳定操作。
下一步拟在1号、2号焦炉(6.0m)进行技改也将使用低水熄法进行熄焦。
今后有条件将进行“干法熄焦”技术改造。
2.3空冷器的应用
在风机等处采用空冷器技术,既达到了冷却效果、节约了水,又改善了电机工作环境,提高了电机效率。
2.4采用节水型冷却塔
近年来陆续将原来300m3高炉的循环水凉水池改造为节水型冷却塔,既改善了冷却效果,又减少了水的浪费。
2.5软水闭路循环技术
在1350m3及1800m3高炉上采用了软水闭路循环技术,现在拟将5号高炉(300m3)的铜冷却壁实施软水闭路循环技术。
2.6应用高性能的缓蚀阻垢水稳药剂
高性能的缓蚀阻垢水稳药剂使用后,降低污垢热阻,减少补水量。
在450m3以上高炉采用了该项技术,拟向300m3高炉推广。
2.7回用处理后的生产废水
利用处理后的冲渣水取暖供热,供热面积达20万m2,既减少了蒸汽污染,又杜绝了浪费,充分利用了能源。
3、节约能源气体技术措施
3.1“东气西输”
通过架设管道,宣钢成功地实现了将东区富余的焦炉煤气输送到西区,既减少了东区放散污染浪费,又缓解了西区能源气体供量不足的矛盾,社会、环保和经济效益可观。
3.2高炉煤气掺混转炉煤气
2005年4月成功地将炼钢转炉富余煤气掺混到高炉煤气中,杜绝了转炉煤气放散污染浪费,缓解高炉煤气不足的矛盾,效果甚佳。
焦化厂2003年12月实现了用高炉煤气炼焦,替换出的高发热值焦炉煤气一部分用于热风炉烧炉,另一部分外供。
3.3热风炉废烟气再利用
喷煤制粉系统用热风炉废烟气代替部分干燥气,既节约了高、焦炉煤气,又降低了烟气排放污染。
烧结带冷机余热预热烧结混合料等节能措施实施后效果很好。
3.4管道保温技术的应用
对高炉风机至热风炉的冷风管路、高炉净煤气管路、热风炉废烟气管路等实施保温措施,旨在提高风温和干燥气的温度,节约能源,收效良好,如300m3高炉风机至热风炉的冷风管路保温后,实测冷风温度提高40℃左右,使得热风温度提高了10℃。
3.5降低风耗
通过技术进步、加强技术操作与管理,高炉风耗逐年降低到1400m3/t以下。
3.6治理跑冒滴漏
近年来,宣钢在治理跑、冒、滴、漏方面做到了千方百计,合理利用,收到了较好的效果,比如:所有冬天取暖排放的富余废蒸汽后边都安装了疏水阀,将废汽变为水后,返回到退水沟统一回收利用。
另外,依靠科技进步充分利用能源,2005年宣钢机械厂研制成功了一种以煤炭加热产生CO为燃料、混合水煤气燃烧的环保煤气发生加热炉,该系统由于煤气炉增设风机空气预热,使加热温度达到1300℃,煤炭利用率由30%提高到80%,整套设备采取外套水封无烟设计工艺,有效防止了煤气泄漏,既节约了煤气,又达到了环保要求,经济效益和社会、环保效益显著。
4、节电技术措施
一是全员动员,节约一切可以节约的办公和照明用电,加大对相关单位的电单耗考核力度,提高节约用电意识,鼓励采用节电技术措施;二是合理选型,杜绝不经济运行;三是,采用先进的节电技术,如:300m3高炉水泵站进行了“三元流”节电技术改造;四是加强设备点检和定修制管理,提高设备运行率,降低停机(休风率)。
5、降低烧结固体燃耗和高炉焦比
近十多年,通过技术攻关,烧结实现厚料层生产,固体然耗逐年降低,生铁含〔Si〕由1.0%逐步降低到0.30%~0.50%;中型炉煤气中CO2由15%逐步提高到18%以上,大高炉提高到21%以上,并在1350m3高炉实现了1.5%的富氧鼓风;煤比逐步提高到150kg/t以上;入炉焦比逐年降低。
6、炼钢实现全连铸
炼钢实现全连铸工艺,降低了铁损、铁耗。
7、狠抓进厂原燃料质量
原燃料质量对工序能耗影响极大,特别是有害杂质危害大,宣钢近年来对进厂的精粉、块矿、炼焦煤、喷吹煤、动力煤等严格把关,实行技术监督中心、厂矿(技术部门和计量检验部门)、公司公安部门的四方联查制度,使进厂精粉的品位与烧结配料圆盘的品位波动由±1%逐年接近到±0.3%。
煤的灰份、含硫也由原来最高的15%、0.95%逐步下降到13.5%以下、0.8%以下。
精料工作为降低焦比提高产量、降低工序能耗奠定了物质基础。
8、存在的问题
由于历史的原因,宣钢从炼铁到炼钢、直到轧钢的布局规划欠缺,西铁东运、钢锭由东向西倒运,钢锭到轧钢厂(或线材、棒材厂)后,再耗高炉煤气或焦炉煤气加热,不但造成运输倒运费用升高,还使工序能耗升高,成本高于同类型企业,有待于在今后的500万t规模规划中逐步趋于合理。
9、结语
⑴宣钢近年来的节能措施千方百计、合理利用,取得了一定的进展,收到了良好的效益,今后仍将继续积极采用先进的节能工艺技术,赶超先进企业,进一步降低能耗。
⑵做好500万t规模规划的优化工作,尽快实现全连轧,进一步降低成本。
ansi-font-family: 'Times New Roman'">铁。
为了将这些尘泥从水中分离出来,需要建立庞大的水处理系统。
这些水处理设备装置投资昂贵,约占铁厂环保投资的20%,干法除尘消耗水量0.1t/t铁,主要是蒸发冷却用水和TRT用水,没有污水问题,节省污水处理设备投资,节约水资源,也减少水处理设备占地面积。
⑷干法比湿法TRT增加30%发电量。
一般当煤气压力250kPa时,双文湿法除尘器一文压力损失12kPa,二文压力损失20kPa,两者之和为32kPa。
一文入口温度约为200℃,二文出口温度约为50℃。
而干式电除尘器压力损失约0.5kPa,罗氏除尘器压力损
失1.2kPa,布袋除尘器2kPa。
这些与双文湿法除尘器相比大约相差30kPa,这对TRT影响极大,干法除尘煤气出口温度在170℃与湿法50℃比相差120℃。
采用干式除尘设备,使TRT入口煤气温度和压力提高,与发电量之间的关系见下式:N∞T{1-(P出/P入)(k-1)/k}
式中N—发电量;
T—TRT入口煤气温度273+t(℃);
P入—TRT入口煤气压力(绝对压力);
P出—TRT出口煤气压力(绝对压力);
K—绝热指数。
从上式可知,随着入口煤气温度和压力提高,发电量增加。
若要TRT最大限度地回收高炉煤气压力能和显热能,干式除尘是当今理想的煤气净化工艺。
宣钢450 m3高炉、1350 m3高炉及1800 m3高炉都有TRT余压发电系统,1350m3高炉及1800 m3高炉是湿法除尘,450 m3高炉是干法除尘。
2.2低水熄焦技术应用
宣钢焦化厂在3号、4号焦炉(4.3m)已成功地应用低水熄焦技术,焦炭平均水份比传统的湿法熄焦降低2.5%~3%,保证冶金焦水份不大于4%,既节约了大量水,又减少了污染,并且利于高炉稳定操作。
下一步拟在1号、2号焦炉(6.0m)进行技改也将使用低水熄法进行熄焦。
今后有条件将进行“干法熄焦”技术改造。
2.3空冷器的应用
在风机等处采用空冷器技术,既达到了冷却效果、节约了水,又改善了电机工作环境,提高了电机效率。
2.4采用节水型冷却塔
近年来陆续将原来300m3高炉的循环水凉水池改造为节水型冷却塔,既改善了冷却效果,又减少了水的浪费。
2.5软水闭路循环技术
在1350m3及1800m3高炉上采用了软水闭路循环技术,现在拟将5号高炉(300m3)的铜冷却壁实施软水闭路循环技术。
2.6应用高性能的缓蚀阻垢水稳药剂
高性能的缓蚀阻垢水稳药剂使用后,降低污垢热阻,减少补水量。
在450m3以上高炉采用了该项技术,拟向300m3高炉推广。
2.7回用处理后的生产废水
利用处理后的冲渣水取暖供热,供热面积达20万m2,既减少了蒸汽污染,又杜绝了浪费,充分利用了能源。
3、节约能源气体技术措施
3.1“东气西输”
通过架设管道,宣钢成功地实现了将东区富余的焦炉煤气输送到西区,既减少了东区放散污染浪费,又缓解了西区能源气体供量不足的矛盾,社会、环保和经济效益可观。
3.2高炉煤气掺混转炉煤气
2005年4月成功地将炼钢转炉富余煤气掺混到高炉煤气中,杜绝了转炉煤气放散污染浪费,缓解高炉煤气不足的矛盾,效果甚佳。
焦化厂2003年12月实现了用高炉煤气炼焦,替换出的高发热值焦炉煤气一部分用于热风炉烧炉,另一部分外供。
3.3热风炉废烟气再利用
喷煤制粉系统用热风炉废烟气代替部分干燥气,既节约了高、焦炉煤气,又降低了烟气排放污染。
烧结带冷机余热预热烧结混合料等节能措施实施后效果很好。
3.4管道保温技术的应用
对高炉风机至热风炉的冷风管路、高炉净煤气管路、热风炉废烟气管路等实施保温措施,旨在提高风温和干燥气的温度,节约能源,收效良好,如300m3高炉风机至热风炉的冷风管路保温后,实测冷风温度提高40℃左右,使得热风温度提高了10℃。
3.5降低风耗
通过技术进步、加强技术操作与管理,高炉风耗逐年降低到1400m3/t以下。
3.6治理跑冒滴漏
近年来,宣钢在治理跑、冒、滴、漏方面做到了千方百计,合理利用,收到了较好的效果,比如:所有冬天取暖排放的富
余废蒸汽后边都安装了疏水阀,将废汽变为水后,返回到退水沟统一回收利用。
另外,依靠科技进步充分利用能源,2005年宣钢机械厂研制成功了一种以煤炭加热产生CO为燃料、混合水煤气燃烧的环保煤气发生加热炉,该系统由于煤气炉增设风机空气预热,使加热温度达到1300℃,煤炭利用率由30%提高到80%,整套设备采取外套水封无烟设计工艺,有效防止了煤气泄漏,既节约了煤气,又达到了环保要求,经济效益和社会、环保效益显著。
4、节电技术措施
一是全员动员,节约一切可以节约的办公和照明用电,加大对相关单位的电单耗考核力度,提高节约用电意识,鼓励采用节电技术措施;二是合理选型,杜绝不经济运行;三是,采用先进的节电技术,如:300m3高炉水泵站进行了“三元流”节电技术改造;四是加强设备点检和定修制管理,提高设备运行率,降低停机(休风率)。
5、降低烧结固体燃耗和高炉焦比
近十多年,通过技术攻关,烧结实现厚料层生产,固体然耗逐年降低,生铁含〔Si〕由1.0%逐步降低到0.30%~0.50%;中型炉煤气中CO2由15%逐步提高到18%以上,大高炉提高到21%以上,并在1350m3高炉实现了1.5%的富氧鼓风;煤比逐步提高到150kg/t以上;入炉焦比逐年降低。
6、炼钢实现全连铸
炼钢实现全连铸工艺,降低了铁损、铁耗。
7、狠抓进厂原燃料质量
原燃料质量对工序能耗影响极大,特别是有害杂质危害大,宣钢近年来对进厂的精粉、块矿、炼焦煤、喷吹煤、动力煤等严格把关,实行技术监督中心、厂矿(技术部门和计量检验部门)、公司公安部门的四方联查制度,使进厂精粉的品位与烧结配料圆盘的品位波动由±1%逐年接近到±0.3%。
煤的灰份、含硫也由原来最高的15%、0.95%逐步下降到13.5%以下、0.8%以下。
精料工作为降低焦比提高产量、降低工序能耗奠定了物质基础。
8、存在的问题
由于历史的原因,宣钢从炼铁到炼钢、直到轧钢的布局规划欠缺,西铁东运、钢锭由东向西倒运,钢锭到轧钢厂(或线材、棒材厂)后,再耗高炉煤气或焦炉煤气加热,不但造成运输倒运费用升高,还使工序能耗升高,成本高于同类型企业,有待于在今后的500万t规模规划中逐步趋于合理。
9、结语
⑴宣钢近年来的节能措施千方百计、合理利用,取得了一定的进展,收到了良好的效益,今后仍将继续积极采用先进的节能工艺技术,赶超先进企业,进一步降低能耗。
⑵做好500万t规模规划的优化工作,尽快实现全连轧,进一步降低成本。
选自《炼铁技术通讯》2006年02期。