黄龙滩电厂1、2号水轮机补气装置改造
水电站调速系统自动补气装置改造
水电站调速系统自动补气装置改造摘要:压力油罐在调速系统中的作用是用来传递能量,将系统的压力稳定在正常范围之内,油罐内压缩空气与油比值为1:2,当油气比例失衡时,则有可能威胁到机组的安全稳定运行,本文介绍了一种调速系统自动补气装置改造方法。
关键词:调速系统;自动补气;改造0 概述观音岩水电站位于云南省丽江市华坪县(左岸)与四川省攀枝花市(右岸)交界的金沙江中游河段上,为金沙江中游河段规划八个梯级电站中的最末一个梯级,上游与鲁地拉水电站相衔接。
电站装机5台,单机容量600MW,总装机容量3000MW。
水轮机控制系统采用南瑞集团公司生产的SAFR-2000H型微机调速系统。
1 水轮机调节的基本原理水轮发电机组的转动部分是作旋转运动的物体,由于水流的作用,在机组上有一个旋转力矩——水轮机动力矩,它的方向与机组的旋转方向一致,推动机组转动。
同时在机组上还有一个阻力矩,它由两部分组成,一部分是发电机定子磁场对转子磁场的反作用;另一部分是轴承的摩擦损失、风阻损失及励磁机有功功率等。
阻力矩作用方向与动力矩作用方向相反,是与转动方向逆向的。
当动力矩等于阻力矩时,机组旋转的角速度不变,也就是转速(频率)不变;当动力矩大于阻力矩时,转速上升;当动力矩小于阻力矩时,转速下降。
而机组转速(频率)的变化将导致输送给用户的电能频率发生变化,也就对用户的用电设备的正常工作造成影响,比如若电源的频率超过标准,纺纱厂纺出的纱就会粗细不匀、轧钢厂轧出来的钢板的厚薄就会超差等,水轮发电机组作为电力系统的一部分应该保持转速稳定在与之相对应的范围。
水轮机的出力反映在动力矩上,主要与通过水轮机的流量、工作水头有关。
由于水头在短时间内很少变化,因此出力的变化主要反映在流量的变化上。
而流量的大小主要由导叶的开度来决定。
由于用电负荷是随时发生变化的而且电能又无法实现大量储存,因此为了使机组的出力能与外界负荷变化相适应,同时又维持机组转速与系统频率在规定的范围内,就需要用调速设备来改变导水机构的开度,调整进入水轮机的流量,使机组的出力与负荷相平衡。
一起110kV线路保护装置异常分析与处理
一起110kV线路保护装置异常分析与处理发布时间:2022-05-12T08:34:41.756Z 来源:《福光技术》2022年10期作者:彭昌清[导读] 国网湖北省电力有限公司黄龙滩水力发电厂是国网湖北省电力有限公司直属的大型水力发电企业,电站一期工程于1969年1、2号机组开工建设,装置容量为2*85MW,1974年投产发电,二期工程于2022年3、4号机组开工建设,装置容量为2*170MW,2005年投产发电。
国网湖北省电力有限公司黄龙滩水力发电厂湖北十堰 442000摘要:针对一起110kV线路保护装置保护CPU自检出板2插件有瞬时性故障,保护装置内部设置把程序闭锁住,此时仅靠复归装置“复归按钮”无法将“装置异常”信号复归,经过分析查找原因,最终消除这一隐患,为类似设备异常提供参考。
关键词:线路保护装置异常分析处理一、设备概况国网湖北省电力有限公司黄龙滩水力发电厂是国网湖北省电力有限公司直属的大型水力发电企业,电站一期工程于1969年1、2号机组开工建设,装置容量为2*85MW,1974年投产发电,二期工程于2022年3、4号机组开工建设,装置容量为2*170MW,2005年投产发电。
电站位于鄂西北地区、汉水主要支流堵河的下游、十堰市黄龙镇,以上四公里的峡谷出口处,以发电为主,兼有城市供水、防洪、航运等多项功能,主要担负系统调频、调峰和事故备用等任务。
黄龙滩电厂共有开关站两座,分别为 110kV开关站和220kV开关站,其中110kV开关站向外输送1、2号机组所发电能,主接线为线变组接线,采用单机单变直接将电能输送至十堰电网,线路为110kV柏黄一回线黄线路及110kV柏黄二回线黄线路。
220kV开关站向外输送3、4号机组所发电能,主接线为发变组单元接线,220kV母线为单母线接线,采用单回线路直接将电能输送至十堰电网。
110kV柏黄一回线黄21线路保护装置型号:PRS-713A-G,制造厂家长园XX继保自动化有限公司,随2018年5月黄龙滩电厂110kV开关站整体改造投运至今,同时投运的110kV柏黄二回线黄22线路保护装置此时运行正常(1、2号发电机组的一次接线方式相同)。
黄龙滩水力发电厂计算机监控系统改造可行性探讨
黄龙滩水力发电厂计算机监控系统改造可行性探讨刘朝贵(湖北黄龙滩水力发电厂,湖北十堰442005)摘要:本文介绍了黄龙滩水电厂原计算机监控系统结构,分析存在的问题,提出新系统的改造设计构想,并简述改造的方案及措施。
关键词:监控系统;改造;方案1 原系统概况黄龙滩水电厂监控系统为国电南瑞生产的SJ-500系统,分为上位机和现地LCU两部分。
系统分两期完成。
一期于1997年投运,主要完成1号厂房2⨯85MW水电机组、公用设备、进水口闸门及公用设备的监控改造。
二期随2004年黄龙滩扩建2⨯170MW机组竣工同时投运。
由于新老机组需要统一管理,本着节约成本最大限度利用一期系统可利用资源,对原1号厂房现地控制单元进行局部改造后并入新的监控系统,实现新、老厂发供电设备集中控制、统一调度的目标。
2 原系统问题分析2.1 现地LCU核心为GE公司生产的PAC Rx7i工业控制级PLC,模件占用空间大,功耗大。
在夏季高温环境下,CPU常因柜内温升大引起过温保护动作而死机。
而且CPU模件现已停产,无备品采购。
系统插件随着运行年限增长元件老化、故障率增高,设备返修情况近逐年增加,返修维护周期长、费用高,系统整体可靠性降低。
2.2 上位机主站CPU负荷率超过75%,系统可利用资源降低,导致响应速度慢,通讯故障、死机现象逐年增多。
硬件老化、故障率增高。
随着“大运行”体系建设对发电厂机电设备控制要求的不断提高,特别是对电厂调速、励磁系统的控制精度和响应速度提出了更高的要求,监控系统与其它保护控制设备通讯接口和应用程序不断增加,操作系统版本过低,兼容性差,系统软件受硬件限制无法升级,技术性能指标不能满足调度运行要求。
2.3 机房专用UPS不间断电源负载能力没有充分考虑现场增加负载的可能性,导致容量配置偏小,负载率不满足要求。
2.4 网络及对时功能:网络配置采用光纤单环网结构,一旦在环形网络上出现两个节点同时故障,会导致两个节点之间的设备与上位机通讯中断。
龙门滩一级电站发电机—主变单元6kV配电装置改造
站机组 出 口及 中性 点 使 用 L J 0型 、 确 等 级 为 D A 一1 准 的 电流 互感 器 , 因靠 近 厂 区 侧 线 路遭 受 强 雷 击 导 致机 组 差动 保护 误动 作 。原 因是 : 在发 电机 差 动 保 护 区外 发 生短 路故 障时 , 路 电 流 中具 有 衰 减 较 慢 的非周 期 短 分 量而 导致 电 流 互 感 器 铁 心 严 重 饱 和 , 暂 态 饱 和 。 即
中图分类 号 : M6 2 T 4
文 献标 志码 : B
The f r f6 k Dit i i n Eq i m e e we n Ge r t r o m o V s rbuto u p nt b t e ne a o
a a n Tr nso m e i n Lo m e r r Un ti ng nt n Le e d o we t to
互感 器 误差超 过 准确 限值 , 引起 区外 故 障 时 保 护差 电 流达 到 动作值 而 引起误 动 作 。发 电机差 动保 护 用 的 D 级 电流互 感器 只 能在 稳 态 条 件 下保 证 规 定 的误 差 , 但
2~3年进 行 一 次 大 修 , 每 年 应 进 行 一 次 小 修 , 新 且 对 安 装 的开关 在安 装 前 应 进 行 解 体 检 查 , 投入 运 行 1 在
龙 门 滩 一 级 电 站 发 电 机 一 主 变 单 元 6k 配 电 装 置 改 造 V
林 思 坚
( 泉州 市龙门滩引水工程管理处 , 福建 泉州 32 0 ) 6 50
摘要 : 简述一级电站发电机一主变单元 6k V配电装置更新改造原因、 设备选型及调试。
关键 词 : 断路器 ; 电流互感器;五防” 技术改造 “ ;
黄龙滩电厂1、2号水轮机补气装置改造
黄龙滩电厂1、2号水轮机补气装置改造王嘉;谢辉;周斌;王春雷【摘要】根据黄龙滩l、2号机水轮机运行现状,利用流体力学和机械设计的理论知识,综合分析了实际可操作性和经济性,对各补气装置的优缺点进行了对比.通过补气计算,论述了黄龙滩水轮机补气装置改造的可行性.经过方案实施,补气装置改造后效果良好,达到预期目标.【期刊名称】《大电机技术》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】4页(P56-59)【关键词】中心孔补气;双层密封;改造;尾水管补气;强迫补气【作者】王嘉;谢辉;周斌;王春雷【作者单位】水力发电设备国家重点实验室,哈尔滨150040;黄龙滩水力发电厂,湖北十堰442000;黄龙滩水力发电厂,湖北十堰442000;黑龙江哈电多能水电开发有限责任公司,哈尔滨150000【正文语种】中文【中图分类】TK730.3+140 前言黄龙滩水电站施工于1960年代末期,哈尔滨电机厂为其设计和制造了单机容量7.5万千瓦的混流式水轮发电机组。
机组共2台,投产近50年来创造了巨大的经济效益和社会效益。
但由于设备利用率高,运行时间长,并且电站下游丹江口水库由于南水北调工程对大坝进行加高,造成黄龙滩电厂尾水位升高10m以上,尾水位上升会导致尾水从水轮机大轴补气孔倒灌至发电机内,会造成严重事故。
补气装置存在的隐患严重影响到机组的安全稳定运行和经济效益的发挥,故此需改造原有机组的补气装置。
1 水轮机组补气装置的作用固有频率重合而产生共振,引起机组振动或负荷摆动。
涡带还会破坏水轮机过流表面,使得过流部件产生气蚀或裂纹。
水轮机组的补气装置就是为了在机组出现不稳定工况时,补入空气,破坏涡带,借以吸震及降低漩涡强度,改善机组的运行状况。
同时对产生空蚀的区域进行补气可减轻或防止过流部件的空蚀破坏,提高水轮机组出力和转轮寿命。
在紧急关机时进行补气,还可以减轻水锤现象,减少部件振动和摆动。
补气时,为了减少噪音,补气管径要足够大。
湖北黄龙滩水力发电厂油压装置控制系统简介及问题分析
湖北黄龙滩水力发电厂油压装置控制系统简介及问题分析作者:刘朝贵来源:《中国新技术新产品》2014年第04期摘要:本文以湖北黄龙滩水力发电厂油压装置控制系统为研究案例,介绍了电气控制系统的构成,对其动作流程进行解析,分析了设备在运行中存在的问题,并提出了解决对策及改进建议。
关键词:油压装置;星三角转换;延时;PLC;软启动器中图分类号:TV73 文献标识码:A一、电气控制系统简介电气主回路:油压装置主回路采用传统的Y—Δ转换及降压起动方式,三相电机功率为37kW。
控制系统:采用可编程控制器为核心,配置扩展I/O接口,人机界面采用profibus串口通讯,以压力、液位等自动化元器件为反馈环节构成完整的闭环控制系统。
控制方式:自动运行、手动运行、主备/切换,动作流程包括手/自动打油、补气,双机切换、双机协作、运行超时判断等。
二、动作流程简介1 油泵自动打压过程PLC检测到压油槽油压下降至主泵启动值时,打开卸荷阀,空载启动主泵电机进入星形运行,延时6s进入三角形运行,10s后关闭卸荷阀,电机加载运行,油泵开始打油,当PLC检测到压油槽油压上升至额定值时,打开卸荷阀卸荷,空载后发停泵令油泵停止运行,打压流程结束。
2 双机协作动作过程主油泵启动打压过程中油压继续下降至备用泵启动值时,PLC开出动作备用泵启动打油,此时双机协作,PLC检测到压油槽油压上升至额定值时,卸荷停泵,打压流程结束。
如果PLC 检测到主泵运行中出现故障,启动备用泵运行,直至压油槽油压上升至额定值时卸荷停泵。
3 自动补气过程PLC检测到压油槽油位出现一次过高信号时,会闭锁油泵打油流程,PLC接收到下一个压油槽压力下降至补气阀动作值时,自动打开压油槽补气阀补气,压油槽压力上升至额定压力值时,自动关闭补气阀,补气流程结束。
PLC检测到压油槽油位出现一次过低信号,闭锁自动补气流程,PLC接收到下一个压油槽压力下降至主泵动作值时,进入油泵打油流程。
51.对黄龙滩水电厂“黑启动”的探讨3
对黄龙滩水电厂“黑启动”的探讨 146对黄龙滩水电厂“黑启动”的探讨张平(湖北省黄龙滩水力发电厂 湖北十堰 442000)摘 要:黑启动,是指在电网发生大面积停电、或者电网崩溃瓦解的情况下,不依赖别的网络帮助,通过电网中具有自启动能力的发电机组启动,带动无自启动能力的发电机组,逐渐扩大电网恢复范围,最终实现整个电网的恢复。
本文介绍了黄龙滩电厂的黑启动方案,以及在黑启动过程中应注意的问题。
关键词:水轮机组 黑启动 电网恢复黄龙滩电厂,始建于1969年,属国家重点建设项目,1974年5月投产发电,现有装机容量51万千瓦,分别为两台8.5万千瓦水轮机组和两台17万千瓦水轮机组,是湖北省电力公司直属的大型水力发电企业。
黄龙滩电厂以发电为主,兼有城市供水、防洪和航运等功能,是目前堵河流域已建成的最大水电厂,具备良好的调频和调压能力,是湖北电网的主要调峰电厂。
1 引言目前随着电网规模的不断扩大,用电需求的不断增加,已进入大电网、大容量机组、高电压时代,但是,大电网也带来了潜在的威胁,当发生短路故障等,会波及到邻近的区域,使电网运行失去稳定性,从而引起恶性连锁反应,导致电网失去同步稳定、电压崩溃和频率崩溃,最终酿成电网大面积停电事故。
从以往发生的事故以及近年来国外发生的一些大面积停电事故中情况分析来看,系统中发生多重故障、继电保护和自动装置不正确动作,是大面积停电事故的直接原因,而事故处理不当和缺乏必要的事故处理手段,又往往是扩大事故范围、延长停电时间的又一因素,其损失和所造成的社会政治影响是无法估量的。
因此如何有效预防和应对大面积停电事故已成为一个非常迫切和重要事情。
采取的措施就是在电网发生大面积停电后实现电网的快速恢复,将事故所造成的损失减少到最小程度。
所谓黑启动,是指整个电网因故障停运后,不依赖别的网络帮助,通过系统中具有自启动能力的发电机组启动,带动无自启动能力的发电机组,逐渐扩大系统恢复范围,最终实现整个电网恢复。
52对黄龙滩电厂2号机组停机事件分析2
对黄龙滩电厂2号机组停机事件分析 149对黄龙滩电厂2号机组停机事件分析张 平(黄龙滩水力发电厂,湖北十堰 442000 )摘 要:对黄龙滩电厂2号水轮发电机组的一次停机进行了分析,以及所采取的措施。
关键词:水轮机组 失磁 分析2007年5月2日,黄龙滩电厂由于遭受雷击使2号机组励磁系统不能恢复正常状态,发电机失去同步,进入异步运行,机组转速大于140%ne 造成落闸门。
1 事件发生过程2007年5月2日23点左右,黄龙滩电厂所处的十堰局部区域遭遇较强雷雨天气,23时12分32秒,由于雷击引起功率波动干扰, 1、2号机组励磁调节器均工作异常并发报警信号,致使2号机组励磁装置故障,2号机“励磁PT 断线保护动作”,同时,2号发电机由迟相运行变为进相运行,在10秒的时间内,最大进相深度达-115.2Mvar,发电机机端电压下降到7.8kV,并在此状态下维持5秒左右。
由于励磁系统“欠励限制保护”未能正确动作,励磁系统不能恢复正常状态,发电机组失去同步,进入异步运行,机组转速大于140%ne 落闸门保护动作,计算机监控系统事故流程启动,23点12分52秒黄25开关分闸,关闭进水口工作闸门,2号机组停机。
在此期间由于机组所带的400V 厂用母线受2号机端异常电压和停机的影响短时失压,值班人员迅速将厂用电倒至由1号机组供电。
同时值班人员检查2号发电机变压器组各部无异常后,于5月3日1点29分将2号机组恢复并网发电。
2 事件发生前情况雷雨天气;110kV 系统电压116.7kV,110kV 系统频率50.01Hz;1、2号机组发电,1号机组有功85MW,无功0.1Mvar;2号机组有功85MW,无功3.1Mvar;1、2号机机端电压13.9kV,1、2号机组励磁PSS 均正常投入;400V 厂用电由2号机机端供电。
3 事件现象2007年5月2日23点12分32秒,计算机监控系统依次报“2号机励磁PT 断线保护动作、2号机励磁调节器A、B 套故障、2号机励磁过压保护动作、2号机过负荷保护动作、2号机转速>115%Ne、2号机转速>140%落闸门动作、黄25开关分闸”, 2号机组灭磁停机,进水口工作闸门全关。
黄龙滩电厂压油装置油泵缺陷分析及处理
( 5 ) 检修 回装 后 , 油泵与 电动机的同心度误差
超标 , 造成 异 常响声 。
( 6 ) 压油装置 的阀组 弹簧有卡阻现象 , 使 油泵 出现异 常 响声 。
2 处 理 方 法
针对 上 述 分 析 , 2 0 0 6— 0 4— 2 4 , 对 1压 油 泵解
1 故障现象及原 因分析
根据 上述 情 况 , 从安装工艺、 设备本身、 人 员 技
( 2 ) 通过计算 , 将吸油桶 的内胆上 原 4个 5 0 m m 的孔 改为 1 合 面的距离为 7 0 m m, 吸油孔达到油泵 设计输油量技术要求标准 , 使吸油桶的容积增大 , 满 足正 常需 要 。 ( 3 ) 对检修人员进行 岗位培训 , 提高检修工艺 水平 , 严格把关设备验收, 认真处理每一道程序。 ( 4 ) 对各管路渗漏点进行处理 , 确保无渗漏。 ( 5 ) 随时观测集油槽 油位 , 油位不 足时立即加 油, 确保油位在设计标准 内。
到 油 而使油 泵 出现 异常 。
后增加的 2台半伞型机组( 即 3 , 4机组 ) , 其调速 器各 配置 1 套 压油 装 置 , 压 油装 置配 置 2台压 油 泵 , 互为备用 , 该压 油泵 型号 为 s M F 4 4 0 R 4 6 u 1 2 1 W2 3 , 工作压力为 4 M P a , 转速 为 1 4 5 0 r / m i n , 轴 功率 为 3 2 . 8 k W, 流量 为 2 2 . 7 m / h 。压 油泵 技术 要求 : 油 泵 运行时响声正常 , 打油效率应符合设计要求 ; 2台压 油泵互为备用时 , 正确动作率应达 1 0 0 %。
术及材料 的使用等方面对水 电站 1 压油泵异常情 况 进行 了分析 。 ( 1 ) 该油泵吸油桶 的结合 面采 用纸垫密封 , 纸 垫密度小 , 易进气 , 因而油泵运行时真空度达不到要 求, 使油泵 出现异常响声 。
黄龙滩电厂1号水轮机转轮改造可行性分析
率 比较约 降低 了2 . 5 个 百分点 。2 0 0 9 年省公 司电科
院再次 对 电厂 1纪 7 0年 代 初 期 产 品 ,已运 行 多 年 ,
平均每台机 已大修 l 0 多次 ( 见表 2 ) 。
表2 1 9 8 3年 以来 1号水 轮 发 电机 组 大 修 统 计
收 稿 日期 :2 0 1 6 —0 9— 2 2
作者简介 :杨万群 ( 1 9 7 4一) ,男 ,工程师 ,主要从 事水 电 厂机组检修 工作 。E - m a i l l 2 4 9 5 4 9 0 7 2 @q q . c o m
・
47 ・
技术 改造
S M A I J .H Y D R 0 P O W E R 2 0 1 6 N o . 6 .Z N o . 9 2
下 降 。1 9 8 4年 省 公 司 电 科 院 对 1号 机 组 进 行 了效
3 项 目的必要性
3 . 1 安全 性分 析
率测试 ,在7 4 m 水头 ( 额定水头7 3 m) ,机组最 高
效率 8 7% ,与 厂家 提供 的设 计 值 8 9 . 5%的 机 组效
黄龙滩 电厂 现运 行 的 1 号水 轮发 电机组是 哈尔
下 、转 轮气 蚀及 裂 纹 日益 严 重 、叶片 变形 、振 动摆 度 超标 、运行振 动 区范 围 明显增 加 ,这些 已严 重影
响了机组安全稳定运行和经济效益的发挥。
2 基本参数及运行现状
黄龙 滩 电 厂 的水 能 参 数 如 下 所 示 ( 见表 1 ) , 其水 轮 机 型 号 为 H I
4 . 1 8 3 7 k A, 额 定功 率 8 5 . 0 M W, 额 定 转速 1 5 0 r / m i n , 飞逸 转 速 2 9 0 r / m i n , 额 定 功 率 因数 0 . 8 5 ,效 率
黄龙滩电厂3、4号机调速器油压装置动力电源空开跳闸原因几点分析
8 9
黄 龙滩 电厂 3 、4号机调速器油压 装置 动力 电源空开跳 闸原因几点分析
( 湖北黄龙滩水力发电厂 ,湖北 十堰 4 4 2 0 0 0)
【 摘 要】本文介绍黄龙滩电厂 3 、4 号机调速器油压装置 电机动力 电源开 关跳 闸问题 ,分析 了具体原 因,并提供 了解 决方案 。 【 关键词】电机;星三角启动;接触器;跳 闸;软启动器 象
出现这种 问题主要 原因还是设备选型 问题 ,油压装置 电机容量较
黄龙滩 电厂 3 、4 号 机与 2 0 0 5 年6 月相 继投产发 电 ,投运至今 , 大 ,星三角启动不适合用较大容量 电机。 电机容量 较大时 ,一般 采用软起动 器 , 使用软启动器 启动 电动机 两台机调速器油压装 置曾出现多次动力 电源 空开跳闸现象 ,通过更换 自动空气开关 ,更换 接触器 ,P L C修改溢流 阀卸荷时 间,都只是短 暂 时 , 晶闸管 的输出电压逐 渐增加 , 电动机逐 渐加速 , 直 到晶闸管全导 通 , 电动机工作在额定 电压的机械特性上 , 实现平滑启动 ,降低 启动 电流 , 解决问题 ,并没有彻底解决根本问题 。 避免启动过流跳 闸。待 电机达到额定 转数 时 ,启动过程结束 ,软启 动 4原 因分析 器 自动用旁路接 触器取代 已完成任务 的晶闸管 ,为 电动机正常运转 提 供额定 电压 ,以降低 晶 闸管的热损耗 ,延长 软启动器的使用寿命 ,提 通过设备实际原理 图可知 ,动力 电源空开跳 闸原 因有三点 : 1 )空开 本身原 因 :电机启 动瞬 间启动 电流 值过大 ,通 常考虑 为 高其工作效率 ,又使 电网避免 了谐波污染 。 额定 电流 值 4 . 7 倍 ,如果配 置空开额定值 不能躲过 启动 电流值 ,则可
黄龙滩水电厂3、4号机AVC功能实现策略
黄龙滩水电厂3、4号机A VC功能实现策略本文详细介绍了黄龙滩水电厂3、4号机组自动电压控制(A VC)的控制模式和方式、A VC的约束条件。
通过实际运行检验,证明是行之有效的。
自A VC 投运以来,提高了电压质量,减少了运行人员工作量。
标签:A VC基本控制原理;模式和方式;约束条件1 引言黄龙滩水电厂座落在湖北省鄂西北电网末端,装机4台,1、2号机主变升压后等级为110KV,3、4号机主变升压后等级为220KV,对于黄龙滩水电厂这样的湖北省电网末端水电站,对于维持电网电压的作用就更加明显,省调要求黄龙滩电厂3、4号机必须具备A VC功能。
2 A VC 基本控制原理自动电压控制系统A VC 是根据电网系统给定的发电厂高压母线电压设定值及实测电压偏差,计算需要调节的无功值,在满足电站及机组的各种安全约束条件下,对全厂的机组做出实时的控制决策,合理分配和给定厂内各机组的无功功率,使高压母线电压达到系统给定值,提高电厂的整体自动化运行水平。
3 黄龙滩水电厂3、4号机A VC功能实现策略3.1 A VC的控制模式和方式(1)A VC子站控制模式分:全厂控制模式和单机控制模式。
全厂控制模式:电厂监控系统接收A VC主站系统下发的系统母线电压设定值并通过A VC控制模块计算出电厂需要承担的总无功功率,或直接接收A VC主站系统下发的全厂总无功功率设定值,然后A VC控制模块将总无功功率合理分配给对应每台机组,再向发电机的励磁系统发送增减磁信号以调节发电机无功出力,使电厂开关站母线电压达到控制目标值,实现全厂多机组的电压无功自动控制。
(2)A VC子站控制方式分:遠方控制和就地控制。
远方控制:A VC主站系统实时向电厂监控系统下发系统母线电压或无功(总无功)设定值,监控系统中的A VC子站系统自动跟踪设定值,使电厂系统母线电压或者无功出力向目标值逼近,形成电厂侧A VC子站系统与A VC主站系统的闭环控制。
黄龙滩水力发电厂溢流坝段启闭机改造项目可行性研究
黄龙滩水力发电厂溢流坝段启闭机改造项目可行性研究摘要:本文介绍了黄龙滩水力发电厂溢流坝段启闭机系统结构,分析存在的问题,提出系统的改造设计思想,并简述改造方向。
关键词:大坝溢流坝段启闭机改造智慧电厂一、工程概况黄龙滩水力发电厂位于鄂西北堵河下游,距十堰市中心34km。
工程枢纽总体布置为左岸岸边引水式地面厂房,电站装两台75MW的水轮发电机组,年平均发电量7.59亿度。
电站是一个以发电为主,同时具有工业供水,农田灌溉等综合效益的大型水利枢纽工程。
坝址以上控制流域面积11140 km2,总库容11.7亿m3,为季调节水库。
枢纽主要建筑物有拦河坝、溢洪道、引水系统、地面厂房、开关站、升船机和供水系统等,正常蓄水位247.00 m,经1993年底机组增容改造,电站装机容量170MW。
大坝为混凝土实体重力坝,坝顶高程252.00 m,最大坝高107 m,坝顶总长371 m。
7号为表孔非常溢流坝段,8号~13号为河床潜孔式溢流坝段,14号为深孔泄水道坝段,7~14溢流坝段同时设溢洪闸门及自动控制系统。
黄龙滩水库于1974年1月下闸蓄水,同年5、6月两台机组相继发电,1976年1月工程完工。
2002年6月,黄龙滩水力发电厂开始扩建,新增两台容量为2×17MW的发电机组,2004年9月新增扩建机组相继并网发电。
二、原系统结构电站7#-13#坝段溢洪道工作闸门启闭机机械设备国网湖北黄龙滩水电厂 7#-13#坝段溢洪道工作闸门启闭机机械设备于1974年投运至今。
1、闸门控制系统闸门控制系统于2002年投入使用,已运行18年。
每套闸门启闭机设1面电控柜,电控柜内包括双电源手动切换装置、启动装置、断路器等设备,用于控制每扇闸门现地手动启闭,电控柜由原电站运行人员自主组屏。
坝顶设2面闸门启闭机联合控制柜,分别用于7#-10#坝段启闭机联合控制,11#-14#坝段启闭机联合控制,每面联控控制柜内包括可编程逻辑控制器(PLC)、触摸屏、通信接口设备等。
黄龙滩电厂一号机组底环高程、水平修复处理
黄龙滩电厂一号机组底环高程、水平修复处理摘要:黄龙滩电厂一号机组自1974年投入运行,转轮、导水机构等存在不同程度的缺陷,比如转轮汽蚀严重,每年基本上都要进行汽蚀打磨工作,导叶锈蚀、导水机构存在漏水、变形等。
2016年,该厂对一号机组进行改造工作,主要是进行转轮改造、导水机构改造、接力器改造等工作。
本文详细论述了在底环更换过程中,座环与底环安装面水平不符合要求,使整个导水机构的基础都不在同一水平面上,针对此问题对座环进行了处理,使底环安装后达到水平要求的过程,对具有相同结构的机组的检修和维护具有一定的借鉴作用。
关键词:底环座环高程水平原因分析处理措施修复一:一号机底环更换及高程、水平测量黄龙滩电厂一号机组投产于1974年的机组,其主要作用是承担系统调峰发电的功能,水轮机的座环是承受整个机组及其上部混凝土重量及水轮机轴向水推力,以最小水力损失将水流引入导水机构,机组安装时以它为基准。
它既是承重件,也是过流件,还是基准件,因此必须有足够的强度、刚度和良好的水力性能。
底环位于座环之上,用来固定导叶下端。
在底环更换过程中,将新的底环组装完毕后安装在座环上并把合固定螺栓,测量底环高程时发现底环高程差最大处有1.5mm,根据《水轮发电机组安装技术规范》中的要求转轮直径大于3000mm小于6000mm时底环上平面水平不大于0.45mm,此缺陷严重影响了机组导叶叶、顶盖的安装,经过研究、分析,决定对座环进行打磨修复处理。
二:原因分析及处理措施一)原因分析:1、一号机组投入运行时间久,当时座环的加工工艺水平可能较低,使座环与底环安装的结合面水平未能满足现在的要求;2、机组长时间运行,座环上产生汽蚀和锈蚀,安装前对座环打磨除锈清理干净后,整体产生偏差,造成底环安装时水平达不到技术要求;3、新的底环加工未达到要求,表面整体不在同一水平面上。
按图纸要求将底环组合缝处涂上515密封胶后把合组合螺栓,再均分24个测点测量底环厚度,偏差在0.03mm,并且表面无毛刺和高点。
黄龙滩水力发电厂转轮改造初步设计
黄龙滩水力发电厂转轮改造初步设计
胡永亭
【期刊名称】《水电与新能源》
【年(卷),期】2016(000)001
【摘要】以黄龙滩水力发电厂第一期工程2号水轮机转轮改造为例,在保留原有预埋部件不动的情况下,提出了推荐的机组目标参数,为实现电站稳定运行、增容改造,以及设备招标提供依据.
【总页数】4页(P38-41)
【作者】胡永亭
【作者单位】中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司宜昌设计院,湖北宜昌443000
【正文语种】中文
【中图分类】TK730.3+23
【相关文献】
1.黄龙滩水力发电厂计算机监控系统改造可行性探讨 [J], 刘朝贵
2.黄龙滩水力发电厂监控系统存在的问题及改造建议 [J], 付险峰
3.波罗水力发电厂水轮机转轮的改造 [J], 吴喜东;刘光宁;刘万江
4.合面狮水力发电厂水轮机转轮技术改造 [J], 王顶;姜源清
5.黄龙滩水力发电厂水轮发电机改造增容 [J], 毛树文
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黄龙滩电厂#1机组风闸制动系统故障分析与处理
黄龙滩电厂#1机组风闸制动系统故障分析与处理彭俊【摘要】国网湖北省电力公司黄龙滩水力发电厂#1水轮发电机组制动系统风闸不能自动动作,对这一缺陷进行分析并作了消缺处理,供同类电站借鉴。
【期刊名称】《华电技术》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】2页(P42-43)【关键词】制动系统;风闸;原因分析;处理【作者】彭俊【作者单位】国网湖北省电力公司黄龙滩水力发电厂,湖北十堰 442000【正文语种】中文【中图分类】TV734国网湖北省电力公司黄龙滩水力发电厂(以下简称黄龙滩电厂)#1机组制动系统的主要作用是:在机组停机状态下,或机组转速降至20%额定转速时,低压气通过风闸管路系统将制动风闸顶起,防止机组长期低转速运行而烧坏导轴瓦及推力轴承;另一作用是在机组检修时转移重量,将转动部分的重量转移到风闸上,使其传至基础。
该厂#1机组装有8台型号为SF240-88/17290的制动风闸,均匀分布在转子下方的基础上。
改造前制动系统为JQK2-10型集成制动装置,该装置将新型的手动阀和电磁空气阀集中安装在集成板上,实行集中控制,可以实行自动或手动加闸和排压。
黄龙滩电厂#1水轮发电机组制动系统自2010年8月投入运行以来,运行时好时坏,设备厂家技术人员多次到现场对其进行调整。
在手动模式下,风闸的投入和复位动作正常,各处压力表指示值均在正常范围内;在自动模式下,风闸复位时,各风闸都能准确到位,压力表指示正常;在风闸制动状态下,风闸上腔压力降不到0,压力表指示有0.12MPa的压力,排气口一直有余气排放的声音,制动腔压力为0.58MPa,一旦机组停机,转速降至20%额定转速,自动投入风闸进行停车制动时,实际作用在转子制动环上的压力只有0.46MPa,而制造厂家要求作用在转子制动环上的压力为0.50~0.70MPa,厂家要求最低压力与现场实际压力相差0.04MPa,一旦机组需要停机,0.46MPa的压力不能使机组停下来,给机组的安全、稳定运行带来了威胁。
黄龙滩电厂2号水轮机导叶立面间隙调整方法改进
黄龙滩电厂2号水轮机导叶立面间隙调整方法改进邓成洪【摘要】In the renovation of the No .2 hydro-turbine unit in Huanglongtan Hydropower Plant , an improved vertical clearance adjustment technique is adopted for guide vanes .Practice shows that after the adjustment , the unit operates stably without any abnormal noise and the water leakage through guide vanes meets the design requirement .It could be a useful reference for similar projects .%介绍黄龙滩电厂2号水轮机在改造过程中,经过对水轮机导叶立面间隙传统的调整方法进行科学分析,2号水轮机导叶立面间隙调整采用了新方法、新工艺,实施结果表明:机组运行平稳,无异常声响,导叶漏水量满足设计要求,效果好,可为类似情况提供借鉴。
【期刊名称】《水电与新能源》【年(卷),期】2016(000)004【总页数】3页(P6-8)【关键词】活动导叶;立面间隙;调整;新方法;新工艺【作者】邓成洪【作者单位】黄龙滩水力发电厂,湖北十堰 442000【正文语种】中文【中图分类】TK730.7黄龙滩水电站是上世纪70年代成立的一个老水电企业,原来1、2号机组为悬吊式机组,容量为8.5万kW,总装机容量为17万kW;到2005年8月扩建工程的结束后,又增加了两台半伞型机组,为3、4号机组,单机容量为17万kW,总装机容量为34万kW;该厂现总装机容量为51万kW。
2015年4月,完成了2号水轮机转轮更换和导水机构更换工作。
黄龙滩水电厂1、2号主变改造及项目管理改进初步探讨
黄龙滩水电厂1、2号主变改造及项目管理改进初步探讨摘要:本文介绍了湖北黄龙滩水电厂1、2号主变压器存在的问题、设计思路及实施过程管理,对设备投产后的运行状况进行评价,结合新形势下新要求,对改进项目管理进行了初步探讨。
关键词:主变压器;技术改造;项目管理;改进1 引言黄龙滩水力发电厂位于鄂西北十堰市黄龙镇,距市中心33Km,为系统主要的调频调峰电厂之一。
1、2号主变压器型号为SSPL—90000/110,于1974年5月投运。
1992年至1993年,在机组增容期间分别完成两台主变局部改造,容量由90MVA增加到110MVA。
2 1、2号主变压器存在的问题黄龙滩水电厂作为调峰调频电厂,开停机十分频繁,两台主变承受过多次的全电压合闸冲击,其铁芯、线圈绝缘材料、夹件等主要部件都不同程度地受到损伤。
日常运行中损耗和噪音增大,局部发热严重。
经长期观察和测试,确认两台主变整体性能已严重下降,对机组和系统安全稳定运行产生威胁。
通过该厂1950年~2007年的径流资料统计分析,两台主变一旦发生事故,两台发电机组出力将受阻,水库的吐纳能力将会大大降低,在遭遇较大洪水时,不仅发电效益受损严重,而且会加剧水库防汛形势,威胁大坝的安全渡汛。
于以上原因,为了提高主设备健康水平,保障电网和电厂设备的安全运行,消除不安全因素,对1、2号主变压器实施改造。
3 设计思路为充分节约投资和缩短工期,我们在设计选型时,对主变容量重新进行计算校核。
按照发电机出力和功率因素,结合厂用电系统的负载测算,确定主变容量为100MVA时可满足实际需求。
考虑电厂电气系统、主接线形式及上网方案不变,当发生短路故障时,更换新变压器后电厂内电气各点的短路水平不高于更换前的短路水平,不会影响其它电气设备运行。
新设计1、2号主变压器型号为SSP-100MVA/110,为无载调压油浸式变压器,电压变比为121±2x2.5% /13.8KV,阻抗为10.5%,绕组联结形式YNd11,冷却方式为强油水冷。
黄龙滩水电站水库大坝迎水面裂缝的治理
黄龙滩水电站水库大坝迎水面裂缝的治理肖伍【摘要】对黄龙滩水电站水库大坝迎水面裂缝进行了修补治理。
介绍了大坝迎水面Ⅰ-Ⅱ类裂缝、Ⅲ-Ⅳ类裂缝、水平与横向贯通裂缝以及水下闸墩空洞和尾水右导墙空洞的治理方法。
由于方法合理,并严格按照有关规范施工,裂缝及空洞处理效果达到了预定要求。
% The water face cracks of Huanglongtan hydropower station reservoir dam are repaired, the treatment methods of dam water face class I-II cracks, class III-IV cracks, horizontal and transverse through cracks and underwater pier empty caves and tail water right guidance wall voids are introduced. Engineering practice shows that the crack generation reasons and various affecting factors in the design and construction process are considered, and reasonable methods are adopted to effectively govern and control dam cracks.【期刊名称】《中国水能及电气化》【年(卷),期】2012(000)012【总页数】4页(P50-52,49)【关键词】水库大坝;裂缝治理【作者】肖伍【作者单位】湖北黄龙滩水力发电厂,湖北十堰442005【正文语种】中文【中图分类】TV554黄龙滩水电站水库大坝是汉江支流堵河上的一座混凝土重力坝,于1974年1月下闸蓄水。