大功率高压电动机节能改造实施

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2019.11 AUTOMATION PANORAMA
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热器安装位置,安装永磁调速器冷却用储水箱、水泵及
相关管道。为高压电动机配置专用油站,增加相关控制
电缆,DCS增加相关控制逻辑、保护,实现DCS自动跟 踪、调速功能。
(3 )永磁调速器调研情况 经过市场调研,现永磁调速器使用较多的有盘式
(单筒式)和双筒式两种结构。对比盘式永磁调速器与
至少2眸
节能效果 较高
70%〜97%调速范围 内与变频器相当
日常维护
需要专门的技能,对维护 人员要求较高,特别是模 块的更换频率受产品质量 影响很大
维护工作量小,不需要 专门的技能和专有维护 平台;由于减少了系统 振动问题,使得系统磨 损小;维护保养成本和 工作量较少
综合考虑以上各方面因素,选择双筒式永磁调速器
泵出力设计流量3115t/h,扬程180m,夏季供热工况 严重偏离水泵效率工况,造成能源浪费,降低了夏季供 热的经济性,同时小流量的运行工况通过现有的液力耦 合器进行调节已经很难满足需求,长期小流量对设备安 全运行十分不利。因此,有必要对现有调节方式进行改 造,满足设备全流量工况下安全可靠运行的需求。
★赵宁宁(北京京能能源技术研究有限责任公司,北京100022)
摘要:本文针对某燃气热电一台热网循环水泵节能改造的项目策划、 可行性研究、设备安装、运行情况等进行了详细的介绍,为同等大功 率高压电动机节能改造提供了可借鉴的经验及可靠的数据支持。 关键词:节能改造;可行性研究;永磁调速器;节能率 Abstract: This paper introduces the project planning of energysaving transformation of a heat network circulating water pump of a certain gas thermoelectric power, including feasibility research, equipment installation and operation, which provides referential experienee and reliable data support for energysaving t「mnsformation of a high-voltage motor with the same power. Key words: Energy Saving transformation; Feasibility research; Permanent magnet governor; Energy saving rate
作为改造方案。
1.3经济效益测算 以下对一台热网循环泵经过永磁调速改造后的经济
效益进行测算。改造后,夏季可低流量、高效率运行,
降低热网循环水泵耗电量,达到节能效果,提高机组运 行经济性。
按照2016年11月~2017年5月供热期间运行数据 测算。永磁调速器的节能是通过对设备降速实现节能, 基本的原理是相似定律,负载设备随着转速的变化,所 需的功率成三次指数方式变化;液耦也是基于相同的原 理,即永磁与液耦的节能原理是相同的,只是能量传递 手段不同,这就导致了设备效率的不同。(以下效率值 均包含电机、调速器、水泵效率。)
1改造项目可行性研究
1.1改造项目提出的背景、改造的必要性 某燃气热电二期工程热网系统共配置了四台热网 循环泵,额定轴功率1863kW;电动机额定电压6kV, 额定功率2240kW,转速1490转/分,卧式安装。电动 机工频运行,均采用液力耦合器调速,正常运行工况 下,三台运行,一台备用。 自2016年开始尝试夏季供热,通过经济核算,夏 季供热对电厂的经济指标有利。2017年又进行较长时 间的夏季供热,整个北京市夏季供热负荷约6000吨/小 时,分摊到几个供热单位后,该电厂大约为800~2000 吨/小时左右。热网循环泵采用液力耦合器调速,单台
72 [ Technology 技术纵横
文献标识码:B文章编号:4003-0492 (2049) 44-072-04中图分类号:TP29
大功率高压电动机节能改造实施
Implementation of Energy Saving Transformation of High Power High Voltage Motor
双筒式永磁调速器,双筒式具有以下优点:
・ 双筒式结构磁通利用更充足,调节更灵敏,
效率更高。
・ 双筒式外径小、体积小,安装所需轴向距离பைடு நூலகம்
短,改造工期短。
・ 调速机构可以做的更小,重量更轻,调速更
精确。
经过对比,决定选用技术更为先进、可靠的双筒式
永磁调速器,同时永磁调速器所需执行机构选用性能良
好、运行稳定的进口执行机构,进_步提高运行可靠性。
(4 )方案选择 经过以上变频调速、永磁调速方案调研,对比结果
如表1所示。
表1改造方案对比
对比项目
变频调速
永磁调速
占地
至少30~35平米的变频间
原液耦空间可以满足 要求
维护量
需定期清扫滤网,空调等 设施需定期维护;变频器 日常维护量较少 功率单元备件价格高
设计寿命
功率单元运行8年后需更 换电解电容、IGBT等
1.2改造方案选择 (1) 方案一:电动机改为变频调速 将热网循环泵调速方式改为变频调速,拆除液 耦,增加高压变频器。根据相关标准要求,需在电动机 附近修建专门变频间,安装通风、制冷、照明等设施, 调整动力电缆敷设路径,增加变频器至电动机之间的动 力电缆,增加DCS至变频器的控制电缆等。同时拆除液 力耦合器后,由于管道无法调整,水泵位置不做调整, 需将电动机移位,相关附属设备也需移位。 在基建期对厂房的设计充分体现了紧凑、节约用 地的理念。根据6kV高压变频器尺寸,考虑检修维护 空间及相关配电间设计规范,布置一台2240kW电机用 6kV高压变频器至少需30~35m2变频间。若热网循环泵 布置变频间,需占用厂房内安全疏散通道及设备检修空 间、工具存放空间。因此,在变频器选择上场地布置这 一前提条件很难满足。 (2) 方案二:电动机改为永磁调速 将热网循环泵调速方式改为永磁调速,拆除热网 循环泵液力耦合器,在原液力耦合器的位置安装永磁 调速器。对原钢结构基础进行改造,以安装永磁调速器 钢架,调平固定。利用原液力耦合器储油箱和板式换
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