空气压缩机集中自动控制和节能改造
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空气压缩机集中自动控制和节能改造
作者:邹勇汪飞戴东旭
来源:《科技创新导报》 2013年第34期
邹勇汪飞戴东旭
(贵州世纪资源勘查开发有限责任公司贵州黔西 551515)
摘要:MLGF 20/8-132G型空气压缩机的容调动作靠制压阀控制,气控阀开闭实现空、重车
运转。
由于空车运转要消耗电能和机械磨损,达不到节能降耗的目的,且机械故障增高等情况。
针对以上问题提出了相应的改进措施。
经过改进后,减少了机械故障,达到了节能降耗的目的,提高了效率。
关键词:空气压缩机节能降耗技术改进
中图分类号:TP271 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)12(a)-0081-01
此次空气压缩机改造项目是对MLGF 20/8-132G型空气压缩机进行技术改造。
主要改造部份:(1)多台空气压缩机实行PLC集中自动化控制,达到自动启停实现气压控制的目的。
(2)将储气
罐手动排液阀改成电磁自动控制阀,做到了投资少,效益高、控制可靠和节能等优点。
1 MLGF 20/8-132G型空气压缩机工作原理
(1)容调控制。
当系统压力上升至容调阀之设定压力时,则会有少许空气经过,一方面泄放至进气口,另一方面通向进气阀活塞底部。
如压力升高,通过容阀之空气量增加至超过泄放
量时,则进气阀活塞被顶起关小,进气量因而减小,此时开始容调,若压力继续上升,则进气
阀也越向上,直至关闭进气口。
反之若系统压力降低,则气阀活塞开启增大,直到停止容调。
(2)空重车控制。
若容调动作之后,系统压力仍有上升,则有如下之空重车控制。
当系统压力上升至制压阀之设定压力时,制压阀动作,放空阀得信号打开,一路泄放至进气口,一路
至进气阀活塞底部,关闭进气阀,实现空车运转。
2 MLGF 20/8-132G型空气压缩机改造方案
利用PLC可编程序的灵活性进行编程,人机界面的操作监控,来实现多台空气压缩机集中
自动控制气压和电机开停。
可编程逻辑控制器(PLC)是一种执行数字运算操作的电子系统,主要应用于工业生产中,它以微处理器为核心,结合了计算机技术、自动化控制技术以及通讯技术于一体,因为PLC具
有体积小、抗干扰能力强、功能强大、程序简单、灵活通用和维护方便宜等特点,而使得PLC
成为目前工业自动化过程控制中应用最广泛的控制器之一。
以及PLC为核心的自动化控制系统从根本上取代了传统的继电器控制系统。
传统的继电器
控制系统的实现原理是通过接线来实现整个控制逻辑的,而PLC控制系统的控制逻辑全部体现
在程序中,通过程序语言来描述控制原理和控制过程,结合PLC的数字量或者模拟量输入,从
而改变PLC的输出量。
2.1 空气压缩机启停控制部份
改进时在储气罐的总供气管道上安装一个压力检测传感器,把压力信号传送到PLC,在空
气压缩机的手动加载阀上并接一个电磁阀,由PLC控制空气压缩机进气口的开启和关闭。
当压力信号低于设定的加载压力时,PLC向第一台控制空气压缩机的磁力起动器输出一个
控制信号,磁力起动器控制回路得电工作,使其合闸起动空气压缩机电机运转,起动后PLC检
测到应答信号延时5s,输出一个控制信号使电磁阀打开进气口,空气压缩机加载运行,30s后
供气管道压力如低于设定的压力值时,PLC再发出一个控制信号启动第二台空气压缩机的信号,延时5s加载,再过30s后如检测到管道压力还是低于设定的压力值时,PLC继续发出一个控制
信号启动第三台空气压缩机,直至输出管道气压达到设定值。
当压力逐渐升高到设定的卸载压
力值时,PLC将按先启先停的原则逐级停机。
先关闭电磁阀使空气压缩机空载延时运行一段时间,如果供气管道压力还是高于设定压力值时,PLC发出停机信号,使空气压缩机停机待命;
如一台空气压缩停机后管道压力高于设定值时,PLC继续向第二台空气压缩机发出停机信号,
使其停机;如此类推,达到卸载停机的目的。
随着管道压力逐渐下降,当压力降低到设定的加载压力值时,PLC将不再起动第一台空气
压缩机,而是先起动第二台空气压缩机,如仍未达到加载压力值时,继续启动第三台和第一台,使其工作,加载达到设定的压力值来实现轮换均衡运行的目的。
这样,可以防止每次只运行某
一台空气压缩机,而其他始终处于待机状态等。
如果在轮换运行的过程中,其中有一台发生故障,PLC自动跳过故障机起动下一台,以可
靠保证管道气压达到设定值。
并对故障机发出报警信号和在显示屏上显示故障机,以提示值班
人员注意。
如PLC控制系统发生故障时,可在空气压缩机本身的操作面板上直接操作作,启动或停止
空气压缩机。
在任何情况下,只要在空气压缩机控制面板上操作,PLC将失去控制,达到现场
控制优先,以防止本控制系统发生故障对供气的影响。
2.2 储气管自动排水部份
将储气罐手动排水闸阀改装成电磁阀,对PLC编程,自动定时排除储气罐内积水,提高供
气质量。
通过改进用PLC控制,达到了人机界面状态监控的目的,可通过查询,了解设备运行状态、相关参数、曲线变化情况,以及空气压缩机累计运行时间,为空气压缩机故障维修分析判断、
保养提供可靠的依据。
3 应用情况及经济效益
通过PLC控制技术改造,实现了人机界面状态监控和自动控制,投运后运行情况良好,性
能稳定可靠,实现了多台空气压缩机集中控制启停和自动排水的目的,避免了卸载后电机空载
运行。
经济效益大大提高,改造前每台设备每天消耗电能2244度,改造后每台设备每天消耗电能1584度,每台设备每天比改造前节约42%的电能,经济效益得到较大提高。
4 结语
将空气压缩机卸载后空载运行改造为PLC自动集中控制卸载停机后,节约了大量电能,为
企业创造了较大的经济效益。
参考文献
[1] 刘茹敏.基于液压实验台的电气控制系统改造设计[J].煤矿机械,2013(11).。