平圩电厂轴封问题

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电厂水泵机械密封故障产生的原因及处理方法

电厂水泵机械密封故障产生的原因及处理方法

电厂水泵机械密封故障产生的原因及处理方法摘要:电厂中的水泵设备作为动力机械,其密封的方法为机械密封形式。

水泵机在运行过程中,发生机械密封故障,导致动力浪费和降低动力可靠性。

因此电厂维修检查人员在日常工作中,需要对水泵机械密封故障产生的原因进行分析,探寻有效的处理方法,减少机械密封故障。

基于此,本文分析电厂水泵机械密封故障产生的原因及处理方法,希望能够为相关工作者提供参考。

关键词:机械故障;密封;电厂;水泵机引言:电厂作为我国产生电源、输送电源的主要供电场所之一,电厂中各个设备的运行效率和效果将对电厂电产量和电力管理工作产生影响。

电厂水泵机械运行过程中,密封不到位,将导致机器运行故障。

机械密封具有节省动力和密封可靠性的特点,因此长期都作为水泵机密封的主要方式。

但是因为水泵机在电厂工作过程中,机械组成结构相对复杂,器件和安装精度要求高,因此发生机械密封故障的时候,问题排查时间长。

因此为了尽快发现故障问题,需要对电厂水泵机械密封故障分析,探寻故障产生的原因,并提出对应的处理方法,实现降低故障发生率和提升故障处理效率目的。

一、电厂水泵机械密封工作概述机械密封方法又被称作“顶端密封”,依靠弹簧和密封介质压力产生压紧力,促使两端之间能够紧密贴合,从而达到密封的目的。

机械密封方法根据设备的密封需求而选择,结合密封的基本结构,机械密封主要有波纹管、单弹簧以及多弹簧等机械密封型式。

水泵机的机械密封组成两端分别为静环和动环,其中静环不会动,而动环可移动。

为了保证两端能够在机械密封下,保持良好的密封效果,两端表面的光洁度较高。

水泵机械密封所选择的密封元件,其制作材料主要为硬质合金、碳化硅、石墨。

电厂的水泵机在运工作的时候,随着水泵机运行,机械密封中的动环开始活动,此时因为液体膜将与动环产生摩擦[1]。

高速摩擦能够短时间快速产生高热量,进而对液体膜产生沸腾的影响。

水泵机长期运行过程中,摩擦产生的热影响,将导致机械密封故障发生。

1000MW汽轮机轴封故障分析与治理

1000MW汽轮机轴封故障分析与治理
6 最终 原因 对于可能造成轴封漏汽的原 因分析如下: 41 轴端汽封密封间隙过大。 针对以上可能造成轴封漏汽的原因进行逐一排查后 , 最终查 明, 造 4 . 2# 2机停机检修过程 中小机轴封供汽改造。 成此次轴封漏汽的原因是 由于 # 2 机 A低压缸后轴封回汽管道疏水罐 下部疏水管堵塞 , 导致轴封 回汽管内的积水无法排出 , 使 A低压缸后轴 4 . 3 低压缸轴封 回汽管道积水。 4 4轴封供汽压力过高。 封 回汽管最低处至轴封回汽母管之间 3 米高的疏水罐两侧 中1 5 9 管道 4 . 5 轴封抽气系统出力不足。 内存满水, 形成 了—个很大的水柱, 导致 A低压缸后轴封 回汽不能回至 5解决方法 轴封回汽母管 , 蒸汽外漏。( 图4 ) 针对以上可能造成轴封漏汽的原因进行逐一排查。 蒸汽外漏后, 由于外漏蒸汽温度在 2 0 0  ̄ C , 对 A低压外缸后部及 # 6 表1 5 . 1 我公 司高 、 中、 低压 缸 轴承座加热 , 使 A低压外缸后部受热变形 , # 6 轴承座受热抬高 , # 2 机轴 # 2 机汽缸内动静部件碰磨 , 使轴承振动过大跳机。在 的轴端密封均为整体车制 、 迷宫 系标高发生变化, # 2 机组再次启动正常 , 漏汽现象 最小 值 0 . 9 4 0 3 0 , 3 0 . 7 式轴封。 A低压缸轴端汽封间隙 对堵塞的疏水管道进行了疏通处理后 ,
科 技Байду номын сангаас论 坛
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1 0 0 0 MW 汽轮机轴封故障分析与治理
毛耀伟 王 永刚 左旭 垫 ( 中电投 河南电力有 限公 司平顶山发 电分公 司. 河南 平顶山 4 6 7 3 1 2 ) 摘 要: 中电投 河南 电力有限公 司平顶 山发 电分公 司的 # 2机组在停机检修 结束启动过程 中 出现轴封 蒸汽外漏现 象, 并伴 随有轴 瓦 振动逐渐增大现象 , 最后 # 2机组 因轴 瓦振 动过 大跳机 。 之后 查明, 由于 # 2机 A低压缸后轴封回汽管道疏水罐下部疏水管堵塞造成 。 利用 停机 时间对轴封回汽疏 水管道进行改造 , 机组启动后轴封漏汽现 象消失, 轴 系振动正 常, 机组运行稳定。 关键词 : 轴封 系统 ; 漏汽 ; 解决方案

调试报告范文

调试报告范文

调试报告调试报告(篇1)电子调试实践报告一、背景介绍本次电子调试实践的主要目的是为了提高我们对电子原理和电路板组装的理解和应用能力。

本次实践任务是利用电子元件和电路板组装一个简单的电路,并且通过调试使得电路能够正常工作。

在这个过程中我们需要运用前期所学的电子知识,包括电子元件的种类和特点、电路原理、进行电路排布和组装等方面的知识,并且需要掌握基本的电路调试方法。

二、实验原理我们选用的是一个简单的放大器电路。

这个电路的主要原理是将输入的微弱信号经过放大后输出使信号得以放大。

其中所选用的主要元器件是两个晶体管、一个电容器、两个电阻和一个两用开关。

晶体管具有放大电路信号的特点,而电容器和电阻则是用来调整电路的阻抗和时间常数的。

两用开关则主要是用来控制电路开关和反馈电路的功率平衡。

三、实验流程1.进行原理分析在组装电路之前我们首先需要进行原理分析。

根据所选用的原理,我们可以将电路分为两个部分,即输入部分和输出部分。

在输入部分,我们需要将输入的微弱信号转化为电流信号,并通过反馈电路送至输出端。

在输出端,我们需要将经过反馈的信号加以放大,以达到提高信号质量的作用。

2.进行元器件选择在选择元器件的时候,我们需要根据电路原理和所选用的电压等级、功率等参数进行选择。

晶体管的类型和两用开关的种类也要进行多次测试,以保证电路的性能稳定。

此外,我们还需要对电路的总功耗进行估算,以避免过度烧毁元器件,导致电路工作不正常。

3.进行电路排布和组装在进行电路排布和组装之前,我们要先设计好电路图,并且根据元器件之间的电缆纽线,在框架上进行布局。

在电路组装的过程之中,我们需要注意好电子元器件之间的相互连接,例如控制线路和搭接通道等,同时注意元器件的电流方向和电压极性,避免出现短路电路或元器件之间相互干扰的情况。

4.进行电路调试在完成电路组装之后的调试过程中,我们主要通过示波器等设备对电路进行分析,并且通过排除不正常的元件进行错误排除。

某200MW汽轮机组振动故障分析与处理

某200MW汽轮机组振动故障分析与处理

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图 5 6号 轴 承 振 动 B D O E图
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机组 二次 调整后 , 以定速3 0 rmn 5号 、 可 0/ i, 0 6号轴 承振
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2 1 机组故障情况分析 .
大修后首次 冲转 , 机组各 轴承振动均在合格 范围 内且 稳
定, 但转速 在280rm n以上 , 0 i / 5号 、 6号 轴 承 振 动 分 别 从 7 ./ 6 5 突升 至 10 m, 以 6号 轴承 振 动最 为 明显 5 5 9 . m 51 尤  ̄ ( 2图3 , 图 、 ) 振动达 2 5x 2I m时 , 机组 打闸。考虑到机 组大修 时对轴封 系统改造和汽封间隙重新调整 , 系统在启 动时 出现 的碰磨 , 可以通过暖机 和重复 冲转进 行消 除 , 组 随后多 次 机
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汽轮发电机轴承座的刚度影响振动技术分析

汽轮发电机轴承座的刚度影响振动技术分析

190研究与探索Research and Exploration ·工艺与技术中国设备工程 2018.08 (上)安徽淮南平圩电厂3#汽轮发电机7#轴承座的轴向振动较大,对机组安全、可靠运行产生了一定影响。

为了分析7#轴承座的振动原因,对该机组的振动现象进行了测试和分析,并进行了治理,取得了比较好的减振效果。

现将测试分析工作总结出来,以供同类型的机组参考。

1 机组结构平圩电厂汽轮发电机主机,是由某电气装备有限公司生产的50WT25E-144型国内超临界、单轴、一次中间再热、四缸四排汽、凝汽式汽轮机,铭牌额定功率660MW,汽轮机主机是单轴承支撑落地式轴承座的结构,轴承座与汽缸是分开独立布置的结构,发电机和励磁机转子为三轴承支撑方式,如图1。

2 停机前的机组振动测试2.1 振动测试结果7#轴承座的振动一直偏大,在机组停机前对振动进行了测试。

图2是7#轴承座外特性测试时的测点布置图。

测试结果总结如下。

(1)7#轴承座7x 和7y 测点轴振在75~90μm 之间。

(2)7#轴承座水平方向振动<20μm,垂直方向振动<30μm,总体振动不大。

(3)7#轴承座垂直振动呈反对称型摆动。

(4)轴承座顶部的轴向振动达到140μm。

(5)轴向振动以及垂直、水平振动的频谱中都是以50Hz 分量为主,其余频率成分很少,如图3所示。

千斤顶对轴承座振动的影响见表1。

汽轮发电机轴承座的刚度影响振动技术分析沈国栋,段宗伟,洪久安(安徽淮南平圩发电有限责任公司,安徽 淮南 232089)摘要:本文针对平圩电厂2期3#机汽轮发电机组7#轴承座长期存在的轴向振动问题进行分析、研究,介绍了机组发生的振动现象以及故障分析过程及处理措施,取得明显效果。

本文的研究结论可供其它同类型机组的缺陷参考。

关键词:汽轮机;振动;轴承座;刚度中图分类号:TK268.1 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2018)08(上)-0190-03表1 千斤顶对轴承座振动的影响状态位置测量值/μm停机前负荷247MW未加千斤顶DEH 显示X 向82Y 向91就地测量水平19垂直17轴向103轴承箱后侧顶起0.03~0.05mmDEH 显示X 向83Y 向93就地测量水平17垂直13轴向842.2 振动原因的初步分析(1)振动频率主要为50Hz,可以初步排除电气方面各项因素的影响,如:磁力中心偏差、匝间短路等。

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调试分析报告模板【导语】分析是一种比拟常用的文体。

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下面关于调试分析报告模板,一起来阅读下文吧!平圩电厂二期工程2×600MW工程,汽轮机为北重阿尔斯通(北京)电气装备生产的超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、凝汽式汽轮机。

轴封系统由轴端汽封的供汽、漏汽管路和调节阀的阀杆漏汽管路、汽封冷却器及相关设备组成。

轴封供汽采用两阀设计,即在汽轮机所有运行工况下,供汽压力通过两个调节阀即汽封供汽调节阀和溢流调节阀来控制。

为满足低压缸汽封供汽温度的要求,在低压轴封供汽母管上设置了减温器。

减温内设置一个与蒸汽流向相同的喷头(喷头由两个喷嘴组成),水源凝结水。

一般情况下,在汽轮机长期运行过程中,轴封汽系统在控制运行参数中经常出现一些问题,主要表现在压力和温度控制失灵,造成轴封汽压力和温度偏离正常控制值,集中表现为轴封汽压力和温度过低或过高。

(一)轴封蒸汽汽温度过低或过低造成的影响。

由于轴封蒸汽直接与汽轮机大轴接触,它的温度直接影响大轴的伸缩。

汽机在稳定运行和热态启动时,相应转子的温度很高,如果轴封蒸汽温度过低,大量的低温蒸汽通过轴封吸入汽缸,它不仅将在转子上引起较大的热应力,而且造成前段轴封大轴的急剧冷却收缩,当收缩量过大时,将有可能导致前机节动静局部的摩擦,而这种局部大轴收缩所造成的相对位移变化,潜在的危害是巨大的,严重者甚至造成汽轮机大轴抱死。

同样,轴封汽温过高,会使相对应的支撑轴瓦温度、回油温度升高,破换破坏轴承油膜和损坏轴承的合金。

轴封温度高会进一步导致轴封间隙增大,梳齿软化,造成漏气量增加,严重的将会造成油中带水。

转子被局部加热,机组胀差不正常升高,造成动静碰磨,转子轴振上升。

所以必须确保轴封蒸汽温度与金属温度相配备,并有一定的过热度。

(二)轴封汽压力过低或过高造成的影响。

轴封汽压力低对低压缸影响比拟大,将会造成外界空气漏入低压缸,不但会使汽轮机真空下降,同时还会因冷空气冷却轴颈使转子收缩造成负差胀。

平圩电厂#1发电机#10轴振动原因分析及处理

平圩电厂#1发电机#10轴振动原因分析及处理

平圩电厂#1发电机#10轴振动原因分析及处理
陆明智;洪水盛
【期刊名称】《安徽电力技术情报》
【年(卷),期】1999(000)011
【总页数】6页(P1-6)
【作者】陆明智;洪水盛
【作者单位】平圩发电厂;平圩发电厂
【正文语种】中文
【中图分类】TM311.072
【相关文献】
1.发电机大轴接地不良对轴振动检测影响问题的分析及处理 [J], 陈宏伟
2.发电机轴振动机理及大化电厂2号机轴振动分析 [J], 吴金水
3.平圩电厂1号发电机10号轴振动分析 [J], 朱玉璧;洪水盛
4.平圩电厂#1发电机定子线棒温度偏高情况分析及处理 [J], 洪水盛
5.600MW级汽轮发电机集电环轴振动的分析及处理 [J], 谢旭阳
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浅谈核电厂循环水泵轴封水压力波动问题及应对策略

浅谈核电厂循环水泵轴封水压力波动问题及应对策略

浅谈核电厂循环水泵轴封水压力波动问题及应对策略摘要:针对于电厂循环水泵轴封水而言,其主要作用就是冷却循环水泵与冲洗带走泵轴旋转摩擦而形成的细小铁屑杂质。

本文主要针对某核电厂循环水泵轴封进行了深入分析,对核电厂循环水泵轴封水压力波动问题产生的原因进行了探究,并结合实际情况提出了一些有效的解决对策,希望能为相关人员提供合理的参考依据。

关键词:核电厂;循环水泵;轴封水;压力;波动;问题;应对措施核电厂循环水系统是以水作为冷却介质,向常规岛汽轮机凝汽器及其辅助系统提供冷却水循环运行的一种给水系统。

由循环水泵、换热设备、冷却水源管道及其它有关设备组成。

循环水泵是核电厂循环水系统的关键设备。

循环水泵轴封水主要起到冲洗带走泵盖内泵轴旋转摩擦产生的细小铁屑等杂质、平衡轴封内外压力以及冷却润滑作用,可防止海水外漏至泵盖侧,引起泵体功能失效。

M310机组循环水泵轴封水多采用饮用水系统(SEP)供应SEP系统为核电厂厂区大管网供水,存在由于管理不当基建需要,或大用户临时集中用水造成局部不规则用水引起的系统失压,无法保障循环水泵轴封水的持续稳定供应。

而部分核电机组厂家循环水泵在丧失轴封水源后会连锁跳闸停泵,进而导致机组停机。

彻底解决轴封水压力波动问题,不仅可以解决现场技术问题,提高机组经济效益,还有助于减少核电机组意外停机,提高核电机组的安全可靠性。

1.工程案例分析本文针对某电厂SEP轴封水进行分析,泵站外管网采用环网设计,进泵站前管道采用环状管网,引出有两根管道进入泵站,在两根引出管和主管连接的地方按规范规定设有隔离阀门,可以做到每根主管单独向泵站供水;泵站内其中一根管道提供消防水池补水,另一根管道提供泵轴封用水,主要涉及到循泵SEC泵与CTE泵两根管道,作为供水主管设有连通管和控制阀门,可以做到单根或两根管道同时向泵站内供水。

系统设有两台循环水泵,编号分别为 CRF001PO和CRF002PO,分别安装在泵站内不同的平面位置,中间有接向其它系统的用水管道。

600MW机组汽轮机轴封系统运行和调节中常见故障分析

600MW机组汽轮机轴封系统运行和调节中常见故障分析

600MW机组汽轮机轴封系统运行和调节中常见故障分析【摘要】针对600MW机组汽轮机轴封系统,从结构和运行方式结合汽轮机轴封系统的设备和主要特点,逐渐深入分析在运行中经常会存在的问题,针对这些问题和故障展开讨论,并指出进一步的改进意见。

当设备反复发生故障时,我们有必要引起足够的重视。

在处理轴封系统故障时,不但要从现象出发,更应该从轴封系统故障所引起的机组的不安全运行方式来正确判断,这样才能正确和迅速的处理事故,保证机组的长期稳定持续安全运行。

【关键词】600MW机组汽轮机;轴封汽系统;故障分析1、机组概况该汽轮机型式为单轴、四缸四排汽、一次再热、反动凝汽式超临界机组。

2、轴封系统结构和运行方式2.1轴封系统结构轴端汽封:轴封供汽母管,压力调整机构,轴封加热器,减温器以及有关管道组成的闭式轴封系统。

多齿汽封:叶顶汽封采用两个高齿和两个低齿,形成迷宫效果以减小叶顶漏汽。

椭圆汽封:汽缸热变形主要在垂直方向上,椭圆汽封间隙在上下方向的间隙较大,而两侧间隙相对较小。

轴端汽封:高中低压汽封为迷宫式汽封,当负荷增至60%负荷以上时,高中压缸轴端漏入供汽母管的蒸汽量超过低压缸轴端汽封所需的供汽量,系统达到完全自密封。

多余的蒸汽,通过溢流阀流往#8A低加,若#8低加事故或停运,多余的蒸汽排至凝汽器。

2.2自密封系统运行方式本机组汽轮机轴封蒸汽系统采用自密封系统。

在机组正常运行时,不需要从系统外供应蒸汽,而是由高、中压缸两端轴封的漏汽减温后送入低压缸汽封,多余漏汽溢流至#8低加或凝汽器。

3、轴封汽的汽源轴封蒸汽的汽源是由辅汽联箱供给的,经辅助汽源控制站、溢流控制站控制轴封供汽压力;温度控制站控制低压轴封供汽温度,以满足不同工况对轴封系统的要求。

4、轴封蒸汽系统主要由以下几个特点(1)主油箱、小汽轮机油箱和密封油含水量大,发电机轴承端绝缘水平低,发电机氢气湿度超标且居不下,最高15g/m3;(2)将高压缸近机头端的参数较高的漏汽和门杆的漏汽作为正常运行时轴封汽源;(3)给水泵汽轮机轴封的进、出汽管上装有隔绝门,比较容易与主机隔离;(4)轴封蒸汽冷却器的疏水采用带液位开关的疏水控制阀。

电厂50MW背压机组轴封漏气系统运行分析

电厂50MW背压机组轴封漏气系统运行分析

电厂50MW背压机组轴封漏气系统运行分析作者:侯晓捷来源:《科技创新导报》 2014年第6期侯晓捷(大庆油田责任有限公司电力集团宏伟热电厂黑龙江大庆 163000)摘要:背压机组是热电联合生产运行的机组,热电联产使能源得到合理利用,是节约能源的一项重要措施。

在众多的汽轮发电机组中,背压机由于消除了凝汽器的冷源损失,在热力循环效率方面是最高的。

但在运行中设备故障也就应运产生了。

因此,判断出设备故障症结所在,并以最经济的手段解决故障应该是一名检修钳工追求的目标。

同时,本着“具体问题具体分析”的原则,以下以50MW汽轮机组轴封漏气原因分析及处理为例,对相关内容予以总结。

关键词:50MW背压机组轴封漏气运行中图分类号:TK2 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)02(c)-0067-01汽轮机轴封漏气一直以来都是困扰各个电厂的一个难题,而且一旦出现机组轴封漏气现象发生,一是影响机组热经济性,给运行人员带来安全隐患;二是会影响机组润滑油油质,进而影响调速系统,直接影响机组安全运行。

因此,机组轴封漏气系统改造,对火电厂的安全稳定运行,有着重要的作用和意义。

1 汽轮机发电工作的原理首先,具有一定压力、温度的蒸汽,进入汽轮机,流过喷嘴并在喷嘴内膨胀获得很高的速度。

高速流动的蒸汽流经汽轮机转子上的动叶片做功,当动叶片为反动式时,动叶带动蒸汽在动叶中发生膨胀产生的反动力亦使动叶片做功,动叶带动汽轮机转子,按一定的速度均匀转动。

这就是汽轮机最基本的工作原理。

从能量转换的角度讲,蒸汽的热能在喷嘴内转换为汽流动能,动叶片又将动能转换为机械能,反动式叶片,蒸汽在动叶膨胀部分,直接由热能转换成机械能。

汽轮机的转子与发电机转子是用联轴器连接起来的,汽轮机转子以一定速度转动时,发电机转子也跟着转动,由于电磁感应的作用,发电机静子线圈中产生电流,通过变配电设备向用户供电。

2 机组运行特征50MW背压机组投产以来,经过运行、检修人员细心观察总结,发现了该机组的一个运行特征:暖机时间一定要充分,气缸和转子膨胀位移5mm以上,气缸内上下左右6个测温点,缸壁温度达200℃以上,他们相差不能大于35℃,而且还要根据开机方式是额定参数启动或者滑参数启动,当时的蒸汽压力、气温,机组的冷态、温态和热态程度,疏水情况及环境温度的不同做出不同的暖机时间,不然机组转子升速过一阶临界转速和二阶临界转速时,轴承振动值分别增大,并且还有上升趋势,此时必须立即打闸停机。

电厂机忘记轴封送汽造成转子弯曲

电厂机忘记轴封送汽造成转子弯曲

电厂#2机忘记轴封送汽造成转子弯曲2003年7月20日;某厂一台300MW机组;在备用后热态启动过程中;因人员违章操作;致使汽轮机高中压转子产生永久性弯曲;被迫停运20余天;进行直轴处理..一、事故经过7月20日16:00;荷潭Ⅱ线24#杆塔移位工作结束;按中调命令;值长申某通知各专业2#机组准备开机..时#2机高中压内缸外上壁温度363.5℃;外下壁温度346.3℃;内壁上下温度测点已损坏;中压第一级出口上壁温356.21℃;下壁温测点已损坏;高中压胀差-1.78mm..机长朱某于16:20通知主值宋某向#2机辅汽联箱送汽..16:45锅炉点火..17:40宋某开高、中、低压轴封进汽门暖管..18:02宋某开大轴封进汽门向低压轴封送汽;操作中因接机长对讲机通知“送完轴封后配合检修人员处理右侧循环水出水门并检查真空泵组”;宋某即去汽机零米层调整循环水出水门;忘记了向高中压轴封送汽..18:02左右;机长朱某启动真空泵抽真空..18:32左右;宋某在用餐时才想起高中压轴封未送汽;马上报告机长朱某;朱告吃完晚饭马上去送..此时发电一部副主任黄某发现机组负胀差增大;即询问朱某轴封送汽情况;朱回告高中压轴封还未送汽;黄下令宋某到现场将高中压轴封送汽..20:51宋某按机组热启动状态进行冲转条件确认:高中压内缸外上壁温度338.21℃;过热汽压力5.17MPa;炉侧过热汽温度455℃;高中压胀差-2.25mm;高中压缸膨胀15.6/15.7mm;转子晃度0.028mm;凝汽器真空-87.1kPa;油温36.5℃;并报告机长、值长..事故后查看自动记录曲线:机前过热器左侧温度307.43℃;右侧温度350.4℃;再热器左侧温度204.45℃;右侧温度214.72℃;中压第一级出口上壁温度335.56℃..21:13值长申某命令冲转;机长朱某安排副机长张某在集控室指挥;自己去机头就地检查..宋某进行机组启动操作;并设定目标转速500rpm;升速率100rpm/min..转速升至500rpm;朱某就地打闸一次;检查机组无异常后告宋某..21:18宋某挂闸进行第二次升速;设定目标转速3000rpm;升速率300rpm/min..21:22转速升至1138rpm;宋某发现#2轴振X方向达190μm;#2瓦振达70μm;检查顶轴油泵已停..转至振动画面时;#2轴振X方向达225μm..21:23转速升至1308rpm时;振动保护跳机;SOE首出为“瓦振大”;在降速过程中因振动上升;立即破坏真空紧急停机..21:41机组转速到零;投入盘车运行..生产副总经理及副总工程师等迅速赶到现场;与有关技术人员研究分析后认为转子存在热弯曲;决定连续盘车4小时后再开机..21日至23日;经与厂家及湖南电力试验研究所有关专家讨论后;试开机4次并在中低压转子对轮上加平衡块499克;均未获成功..判断为转子永久性弯曲;决定开缸检查..8月3日开缸检查;发现高中压中间汽封梳齿局部轻度磨损;高中压转子弯曲250μm;#2瓦轻微研磨..经直轴处理后..8月16日20:58;#2机组启动正常;17日2:00带满负荷300MW运行正常..二、事故原因三、暴露问题管理不到位;未形成“严、细、实”的管理作风..管理不严;规章制度流于形式..管理人员对安全生产没有树立“关口前移;靠前把关”的思想;导致现场混乱;运行人员责任心不强;当主值宋某发现高中压轴封未送汽时;马上报告机长朱某;朱某不是立即采取送轴封的措施;而是告吃完晚饭才去送..没有紧迫感;更没有意识到未及时送轴封的危害性;拖延了送轴封的时间..启动过程中;协调不力;操作随意;习惯性违章..参数测点布局不合理;消缺不及时..如主蒸汽温度测点、转子晃度表测量点布置不合理;高中压缸内壁上、下温度测点损坏;中压缸第一级出口下壁温测点损坏..使运行人员失去了有效的监视手段..给事故的发生埋下了祸根..四、防范措施1.严格管理;养成“严、细、实”的工作作风..重大操作管理人员不仅要到位;更要履行职责;“靠前把关”;坚持四个“凡事”凡事有人负责;凡事有人监督;凡事有章可循;凡事有据可查;及时发现、制止违章违规行为..2.重视“非计划停运”..要从管理的高度重视非计划停运;深刻认识到非计划停运不仅给集团公司带来经济损失;还给集团公司的声誉带来了不良影响..3.杜绝习惯性违章行为..按照运行规程和防止电力生产重大事故的二十五项重点要求进行操作;规范“两票”内容;实施危险点分析预控;将规章制度落到实处..4.提高运行人员的综合素质..特别是提高班组长机长、主值的遵章守纪意识、管理能力和操作技能;消除盲目乐观思想;要严肃认真对待每一项操作;使安全生产始终在控、可控..5.加强缺陷管理;积极消除缺陷..对设备缺陷要积极创造条件予以消除;保证设备能够健康运行..对暂时无法消除的缺陷;要制定针对性的防范措施;并具有可操作性;以防止事故的发生、扩大..。

1990年安徽平圩电厂安全事故案例

1990年安徽平圩电厂安全事故案例

1990年安徽平圩电厂安全事故案例【实用版】目录1.1990 年安徽平圩电厂安全事故背景2.事故原因及过程3.事故的影响和教训4.我国电力行业的安全管理现状与改进正文【1990 年安徽平圩电厂安全事故背景】1990 年,我国正处于经济快速发展阶段,电力行业作为国民经济的重要支柱,其安全问题日益突出。

安徽平圩电厂作为当时我国重要的电力设施之一,肩负着保障电力供应的重要任务。

然而,在这一年的某一天,一场严重的安全事故在平圩电厂发生,造成了严重的人员伤亡和财产损失。

【事故原因及过程】事故原因主要归结于设备故障、人员操作失误和管理不善等多方面因素。

具体来说,事故发生时,电厂正在进行例行的设备检修。

由于电厂工作人员在操作过程中违反了安全规程,导致一名工作人员触电,进而引发火灾,火势迅速蔓延,造成现场多名工作人员被困。

虽然消防部门及时赶到,但火势凶猛,救援工作困难重重,最终导致多名人员遇难。

【事故的影响和教训】安徽平圩电厂安全事故给我国电力行业带来了深刻的教训。

首先,事故暴露出我国电力行业在安全管理上存在严重不足,需要加强安全法规制度建设,提高电力企业安全生产意识。

其次,事故提醒我们必须加强设备检修和维护工作,确保电力设施安全可靠。

最后,事故强调了人员培训的重要性,要求电力企业加强员工安全教育,提高员工安全操作技能。

【我国电力行业的安全管理现状与改进】在吸取安徽平圩电厂事故教训的基础上,我国电力行业在安全管理方面进行了一系列改进。

首先,国家加大了对电力行业安全管理的法规制度建设力度,制定了一系列严格的安全生产法规和标准。

其次,电力企业普遍加强了设备检修和维护工作,确保设施安全运行。

最后,电力企业加大了员工安全培训力度,提高了员工的安全意识和操作技能。

总之,安徽平圩电厂安全事故是我国电力行业的一个沉痛教训。

某电厂低压轴封“混腔”导致汽机振动异常的分析与处理

某电厂低压轴封“混腔”导致汽机振动异常的分析与处理

某电厂低压轴封“混腔”导致汽机振动异常的分析与处理摘要:介绍了某发电厂1号汽机在调试期振动异常现象,分析影响汽机振动的可能性因素,得出振动异常的直接原因是汽机低压轴封供汽不足,根本原因是低压轴封系统存在设计和安装缺陷。

文章通过大量的试验和数据分析,提出降低该汽机振动的临时运行措施,保证了该机组按时顺利投产。

同时提出了彻底解决该问题的永久性技改方案,为出现类似问题机组提供了解决问题的思路。

关键词:汽轮机;轴封;振动;技术改造Abstract:The paper introduces the problem of vibration anomalies about the steam turbine of a power plant during commissioning, analyzes the possible factors affecting turbine vibration, proves that the direct cause of vibration anomalies is the lack of steam supply for the low-pressure shaft seal of the turbine, and the root cause is the design and installation defects of the low-pressure shaft seal system. Through experiments and data analysis, the paper proposes temporary operation measures to reduce the vibration, ensuring that the unit will be put into operation smoothly on time. At the same time, the article proposes a permanent technical reform plan to completely solve the problem, and provides a solution to the problem for the unit with similar problems.Key words:Turbine; Shaft seals; Vibration; Technical renovation一、概述广东某发电厂2×453MW燃气-蒸汽联合循环热电联产机组,燃机为GE公司生产,型号为PG9371FB,汽机由哈汽制造,型号为LN150/C120三压、两缸、抽凝式汽机。

一起机轴封系统设计安装不合理引起小机跳闸分析处理

一起机轴封系统设计安装不合理引起小机跳闸分析处理

一起机轴封系统设计安装不合理引起小机跳闸分析处理摘要:本文主要介绍某电厂在新建安装2号机组168试运阶段,由于轴封系统安装不合理,小汽轮机轴封进汽管缺少疏水点。

轴封系统测点传点不全,以及运行调整分析不到位,引起小机轴封供汽带水。

引发2-1小机轴承振动大跳闸事件。

关键词:轴封供汽带水;安装不合理;小机跳闸导言:某厂机组为东方汽轮机有限公司生产的型号为N660-28/600/620高效超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机。

额定出力660MW,最大连续出力735MW,汽封系统采用自密封汽封系统,即在机组负荷>40%时高、中压缸轴端汽封的漏汽经喷水减温后作为低压轴端汽封供汽的汽封系统,多余的漏汽经溢流站溢流至凝汽器或#8低加。

在机组启、停或低负荷运行阶段,汽封由辅汽提供,此外本机轴封系统还提供给水泵汽轮机汽封系统用汽。

汽轮机轴封蒸汽系统母管压力随着汽轮机运行方式和负荷变化而变化,该压力通过汽封进汽控制阀和一个汽封溢流阀(或汽封溢流阀旁路电动门)通过自动控制回路来控制轴封母管压力为一个压力定值。

1 主要事件经过2017年01月31日,某厂#2机组168试运,机组负荷600MW,主汽压力27.1Mpa,主汽温度594℃,再热压力4.80MPa,再热温度597℃,给水流量1680t/h,CCS、RB正常投入。

2-A、2-B、2-C、2-D、2-E磨煤机运行,2-F磨煤机备用。

2-1、2-2引、送、一次风机运行,2-1、2-2汽泵运行,各辅机运行正常,轴封供汽母管减温器后压力63KPa,温度198℃,低压轴封减温水调节阀开度44%,轴封减温水调门前后手动门全开。

2017年01月31日02:20分, #2机组低压缸轴封供汽温度195℃,监盘人员#2机将低压轴封减温水调节阀温度设定值由195℃更改为190℃,至02:36分低压轴封减温水温度设定值逐步设定为175℃,低压轴封减温水调节阀阀位由44%缓慢开至98%,02:59分低压轴封减温水调节阀温度设定为180℃,03:01分低压轴封供汽温度为197℃,减温水调节阀阀位98%。

1 000 MW二次再热汽轮机轴封系统问题分析及对策

1 000 MW二次再热汽轮机轴封系统问题分析及对策

1 000 MW二次再热汽轮机轴封系统问题分析及对策薛江涛;张耀华;马运翔;丁建良【摘要】国电泰州3号机组的顺利投产标志着百万千瓦等级二次再热燃煤发电机组正式进入商业运行.机组运行参数优良,但在调试的过程中出现了轴封温度低、机组跳闸后轴封压力低、轴封温度波动大、轴封压力波动大和因轴封蒸汽倒流导致超高压缸排汽温度高等问题.针对这些问题进行了详细分析,认为是由于二次再热排汽温度高、轴封漏气量大、轴封减温水雾化效果差、轴封温度控制逻辑不符合二次再热特点、超高压缸第一级轴封引出管未设计安装逆止门等原因造成,并提出采用轴封电加热器、改善轴封减温水喷嘴、修改轴封温度控制逻辑、增加引出管逆止门等方法加以解决,为今后相同和相似机组的调试运行提供了参考.【期刊名称】《中国电力》【年(卷),期】2017(050)001【总页数】5页(P101-104,110)【关键词】超超临界;二次再热;汽轮机;轴封系统;轴封温度;轴封减温水【作者】薛江涛;张耀华;马运翔;丁建良【作者单位】江苏方天电力技术有限公司,江苏南京211102;江苏方天电力技术有限公司,江苏南京211102;江苏方天电力技术有限公司,江苏南京211102;江苏方天电力技术有限公司,江苏南京211102【正文语种】中文【中图分类】TM621;TK26“富煤、贫油、少气”的特点决定了未来很长一段时间内煤炭在中国的能源消费结构中依然具有占据较大的比重,因此,真正做到煤炭的清洁高效利用是现实之举。

二次再热技术可有效地提高火力发电机组的热效率并降低单位发电量的CO2,SO2,NOx及烟尘排放,是中国火力发电机组的发展方向[1-3]。

常规的超超临界一次再热机组的轴封系统已有了大量的研究[4-6],但是二次再热机组的轴封系统又出现了许多新的问题,本文针对这些问题进行了详细分析,并给出了相应的对策。

上海汽轮机厂(简称上汽)生产的超超临界二次再热汽轮机的轴封系统如图1所示。

余热发电轴封系统操作中的注意事项

余热发电轴封系统操作中的注意事项

余热发电轴封系统操作中的注意事项闫青;罗霄;李锋;闫来伟【期刊名称】《水泥技术》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】2页(P83-84)【作者】闫青;罗霄;李锋;闫来伟【作者单位】河南中联节能工程有限公司,河南镇平 474250;河南中联节能工程有限公司,河南镇平 474250;河南中联节能工程有限公司,河南镇平 474250;中国联合水泥集团南阳分公司,河南镇平 474250【正文语种】中文【中图分类】TQ172.622.22虽然在汽轮机的高压端和低压端均装有轴端汽封,以减少蒸汽的漏出和空气的漏入,但漏汽现象并不能完全消除。

为了减少和避免这种漏汽现象,保证机组的正常启停和运行以及回收漏汽的热量,减少系统工质损失和热量损失,汽轮机设有轴端汽封加上与之连接的管道、阀门及附属设备组成的轴封系统。

不同型式的汽轮机轴封系统各不相同,这主要由汽轮机的进汽参数和回热系统的连接方式决定。

在汽轮机的大轴上有很多的凸肩,在汽缸的相应部分装有一定数量的轴封片,轴封片与大轴保持一定的间隙。

蒸汽通过间隙时,受到节流作用使压力下降,流速增加,当蒸汽进入轴封片间的小室时,气流因碰撞、涡流而消失了动能,流速下降,气流的动能又转变了热能,但压力无法恢复原值。

这样,蒸汽在通过轴封的流动过程中,压力不断下降,流速多次增加与减少,经过最后一级轴封片时,压力和流速均降低,从而使漏过轴封的蒸汽显著减少,起到一定的密封作用。

汽轮机前后汽封近大气端的腔室和主汽门以及调节汽阀等各阀杆近大气端的漏汽与汽封加热器相连,使各腔室保持-1.013~-5.066kPa的真空,以保证蒸汽不漏入大气,同时可将此漏汽加热凝结水以提高机组的经济性。

轴封系统根据位置又可分高压端轴封、低压端轴封和隔板轴封。

高压端轴封又称前汽封,用来减少高压汽缸向外漏汽;低压端部轴封又称后汽封,用来防止空气漏入低压缸破坏真空;隔板轴封的作用是减少级间漏汽,维持隔板前后的压力差。

平圩发电#3炉热再排空气管座裂纹分析与治理

平圩发电#3炉热再排空气管座裂纹分析与治理

平圩发电#3 炉热再排空气管座裂纹分析与治理发布时间:2022-11-10T07:59:37.547Z 来源:《科技新时代》2022年11期作者:姚辉瑞[导读] 纵观全国,锅炉高温蒸汽管座裂纹时常发生,不仅严重影响机组的正常运行,而且还存在着重大的安全隐患。

(淮南平圩发电有限责任公司)摘要:纵观全国,锅炉高温蒸汽管座裂纹时常发生,不仅严重影响机组的正常运行,而且还存在着重大的安全隐患。

就平圩发电而言,近半年来,相继发生两起锅炉高温管座裂纹事件,分别为#3 炉固定端高温再热蒸汽出口管道排空气管座裂纹和#6 炉扩建端高温再热蒸汽出口管道疏水管座裂纹。

由此造成了较大的经济损失。

为避免此类事情再次发生,决定对#3 炉固定端高温再热蒸汽出口管道排空气管座和#6 炉扩建端高温再热蒸汽出口管道疏水管座产生裂纹进行研究,通过对管道现场布置、裂纹的特征、微观组织形貌等进行全面的分析,针对性地提出了治理方案。

关键词:理化性质;微观组织形貌;焊接;热处理简介平圩发电#3 机组锅炉采用哈尔滨锅炉有限责任公司与三井巴布科克(MB)公司合作设计、制造的超临界本生直流锅炉,型号:HG-1890/25.4-YM4,采用一次中间再热、滑压运行。

最大连续蒸发量1890t/h,过热器蒸汽出口温度 571℃,再热器蒸汽出口温度569℃,给水温度 283.7℃,主汽压力 25.4MPa,再热蒸汽压力 4.64MPa。

高温再热器出口汇集集箱两端各引出一根 864mm×40mm、SA-335P91 的再热器热段管道将高温再热蒸汽送往汽轮机中压缸。

再热器热端出口管道布置有排空气管座,其中材质为 12Cr1MoVG,规格为32mm×4mm。

管座裂纹的检查与缺陷分析宏观形貌观察通过人工宏观观察发现,管座焊接接头外表面的有轻微氧化痕迹情况。

裂纹平行于焊缝熔合线,呈环向分布。

管壁不存在变形和宏观损伤。

对裂纹深入打磨,发现裂纹变大宽,怀疑裂纹从内向外裂。

阿斯通百万机组轴瓦振动处理过程及方案

阿斯通百万机组轴瓦振动处理过程及方案

—279—《装备维修技术》2021年第5期摘..要:本文介绍了平圩发电5号机组投产以来汽轮机轴瓦振动问题的现状和处理经过,分析了影响汽轮机轴瓦振动的各种因素,针对5号汽轮机1号轴瓦振动偏大的问题,提出处理方案,并付诸实施。

通过处理,解决了1号轴瓦振动偏大的问题。

阿斯通百万机组轴瓦振动处理过程及方案陈 智(安徽淮南平圩发电有限责任公司)一、设备概况:平电三期2×1000MW 机组采用ALSTOM 超超临界1000MW 级汽轮机的机型为一次中间再热、单轴、四缸四排汽反动式汽轮机。

机组采用模块化设计,充分考虑了机组部件的通用性。

高中压阀门直接与汽缸连接,高中低压缸进汽为切向全周进汽。

机组转子为焊接结构,轴系支撑为n+1支撑(n 为转子数),转子在制造厂做全速动平衡,并做120%的超速试验。

二、振动现象:#5机501C 小修后汽轮机正常运行在500MW—1000MW 负荷变动中,1号轴瓦轴振动在75um—150um 间波动,根据现场检测数据情况,2015年11月13日,测试和查看了11月1日-11月13日期间#5机振动数据,突出表现为振动不稳定。

振动不稳定突出表现为以下几个方面:(1)高压转子振动受负荷变化的影响较大,1天时间内会发生1次左右的周期性波动。

该周期性波动突出反映在高压转子上,并传递到中压、低压和发电机转子整个轴系,导致轴系振动普遍存在较大幅度的慢变波动。

(2)发电机轴承振动存在比较明显的螺旋形现象,幅值和相位均作周期性波动,周期约为60min。

该周期性波动突出反映在发电机转子#6轴承上,并传递到低压、中压和高压转子整个轴系。

与高压转子慢变波动相比,该波动周期较短,呈现较大幅度的快变特征。

(3)在高压转子慢变振动和发电机转子快变振动的共同作用下,整个轴系振动呈现较大的不稳定,在长间隔波动基础上叠加了一个短间隔波动。

高压转子轴承主要呈现大幅度慢变波动,发电机后轴承主要呈现大幅度快变波动,中间各转子则呈现混合型波动。

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专题专家论坛热点聚焦新成果与技术应用讨论与建议技术监督经验交流可靠性技术标准与修订国际电力您的位置: 经验交流 >600 MW汽轮机轴封系统的缺陷分析及改进措施[返回目600 MW汽轮机轴封系统的缺陷分析及改进措施魏希峰(中国电力平圩发电有限责任公司,安徽省 淮南市 232089) 摘 要: 平圩发电厂1、2号汽轮机轴封系统存在缺陷,如:高、中压缸端部汽封外漏量大、轴封温度高,轴承振动增主油箱、小汽机油箱和密封油含水量过大等。

文章分析了轴承系统产生缺陷的主要原因,介绍了2号汽轮发电机组增容改造新设计轴封系统进行改造的情况,还介绍了成功处理缺陷的经验。

关键词: 汽轮机;轴封系统;缺陷;处理方案中图分类号: TK263.6+3平圩发电厂原装机容量为2×600 MW。

1号机组于1989年12月投产,2号机组于1992年12月投产。

给水泵小汽轮机为东方厂引进技术生产制造。

2005年2月,2号汽轮发电机组完成了增容改造,现铭牌容量已为630 MW。

汽轮机为哈尔滨汽轮机厂引国电气公司技术生产制造。

1 轴封系统存在的缺陷随着运行时间的增加,轴封汽系统存在缺陷逐渐显露,使机组效率下降。

存在的问题有:(1) 高中压缸端部汽封外漏量大、轴封温度高,特别在夏季高温时更为严重,端部汽封处的轴颈上方温度高达300 ℃右。

(2) 1号机组3号轴承的振动随环境温度的升高而增大。

(3) 主油箱、小汽轮机油箱和密封油含水量大,发电机轴承端绝缘水平低,发电机氢气湿度超标,且居高不下,最高15 g/m3。

(4) 2台给水泵汽轮机前后轴封蒸汽外漏量大,造成润滑油系统含水量较大。

润滑油主油箱负压降低,轴承回油不畅承回油温度升高,出现轴承油挡向外冒油烟的现象,若同时启动2台主油箱排烟风机,则润滑油中带水更多。

(5) 高负荷时,轴封压力需维持在0.08 MPa以上,低负荷时维持在0.06 MPa以上。

2005年入夏时期,1号机组高负荷压力在0.09 MPa以上,此时即使溢流阀全开,压力也降低不了。

2 轴封系统结构平圩发电厂2台汽轮机轴封系统是由轴端汽封、轴封供汽母管压力调整机构、轴封加热器、减温器以及有关管道组成的封系统。

汽轮机轴封系统结构如图1所示。

每台机组的高、中、低压缸轴封供汽和2台小汽轮机前后轴封供汽相连,轴封供汽计上有3路汽源,分别为新蒸汽、再热冷段蒸汽、辅助蒸汽。

轴封蒸汽压力由高压供汽调节阀、冷再供汽调节阀、溢流阀、汽调节阀来调节。

调节定值(表压)为:高压供汽为0.021 MPa;冷端再热供汽为0.024 6 MPa;溢流阀为0.028 1 MPa;安0.281 MPa。

图1 汽轮机轴封系统结构机组启、停时,轴封向外供汽,当负荷为10%时,高压缸的汽封为自密封;负荷为25%时,中压缸的各汽封自密封;负荷约为75%时,整个系统达到自密封,如有多余的蒸汽,则会通过溢流阀流往冷凝器。

低压汽封供汽减温器使供汽温度维持在121~177 ℃之间,以防止汽封体变形或损坏汽轮机转子。

给水泵小汽机轴封供汽取自主机轴封供汽母管,轴端外汽汽封漏汽管(Ф57×3.5)与主机漏汽管相连,高轴封漏汽通过管道(Ф76×4)到小汽机低压部分,进入汽缸端部汽封前,管道上也安装有蒸汽减温器,并配有喷水系统。

给水泵小汽轮机轴封系统示意图如图2所示。

图2 给水泵小汽轮机轴封系统示意图在汽轮机转子穿过外缸的部位装有大量环绕转子的汽封片,以防止空气漏入或蒸汽向外泄漏。

汽封片与转面有间隙,以防止在运行过程中发生接触。

汽轮机在空负荷或低负荷运行时,汽轮机各缸内的压力都低于大气力,空气通过外汽封漏入Y腔室,汽气混合物被轴加风机抽出,维持Y腔室内压力稍低于大气(0.007 MPa),随荷的升高,汽缸排汽压力超过X腔室的压力,通过内汽封环产生反向流动。

流量随排汽压力的升高而增加。

蒸汽腔室排到汽封供汽母管(相当于联箱),再从供汽母管流向低压汽封。

图3 主机端盖轴封汽室结构3 轴封系统缺陷的原因分析原始设计介绍,当机组负荷在额定负荷的25%以上时,高中压缸汽封X腔室是正压,不会影响凝汽器真空,压缸汽封X腔室随负荷的升高而需增大密封蒸汽量,才能维持X腔室正压,满足机组运行真空的要求。

产生缺陷要原因可能是:(1) 高中压缸轴封间隙调整过大或轴封与转轴在运行中发生摩擦, 25%额定负荷以上时漏入X腔室蒸汽大,轴封母管压力升高,漏入Y腔室的蒸汽量增大,Y腔室可能会形成正压。

(2) 轴封加热器和风机容量富裕度偏小。

X腔室进入Y腔室的蒸汽量变大,进入轴封加热器的热负荷增大于冷却面积小,风机抽真空能力不足,不能维持Y腔室微负压,因而导致蒸汽外漏。

(3) 正常运行时,轴封汽已达到自密封,如果轴封供汽站阀门内漏汽量大,溢流阀流量调节不足,则会轴封母管压力升高,导致轴端蒸汽外漏。

(4) 轴封回汽系统设计不合理,运行中不易调整。

轴封加热器到高、中压轴封的回汽管路较长,回汽管较大,影响了对端部轴封Y腔室的回汽压力,为此应适当加大轴封的负压值;高中压轴封每个轴封回汽腔室至轴热器的路径不同,阻力悬殊,高中压轴封回汽排挤低压轴封回汽和小汽轮机轴封回汽,导致低压轴封和小汽轮汽困难,回汽阻力增加,低压轴封回汽腔室压力升高,因此回汽腔室的蒸汽向外逸出。

若单纯提高轴封加热器负压,降低各轴封回汽系统压力,减少轴封回汽腔室向外跑汽,则往往会伴随着低压轴封腔室内供汽量的不足很容易使空气进入,造成凝汽器真空下降,危及机组安全经济运行。

(5) 2台小汽轮机的前、后端轴封供汽和回汽管共用,供、回汽参数相同,而前、后端轴封运行工况有差异,系统上又缺乏调节手段。

取用的母管供汽压力高,对小汽轮机也造成影响,另外,小汽轮机轴封减温器水投用不正常,轴封供汽温度高达240 ℃,更加剧了轴封供汽的调节难度。

用供汽手动隔离阀进行调节,负荷时不能自动跟踪,因而造成外漏或者影响真空。

(6) 高压轴封汽外漏,使靠近轴承处的轴颈温度过高,轴承标高发生变化,轴系中心与检修调整后不一轴系振动受到影响。

随着环境温度的升高,这种变化加剧了轴承振动的变化。

另外,1号机滑销系统长时间存在不畅的缺陷,随着环境温度升高,3号轴承振动就会缓慢爬升。

如2005年6月份,3号轴承振动从105 µm左右很快至162 µm,严重威胁机组的安全运行。

4 轴封系统处理措施根据对轴封系统缺陷产生原因的分析,提出以下改进措施:(1) 降低高中压轴封供汽流速,增大漏汽管直径,减小漏汽管道阻力,适当缩小轴封直径间隙,更换轴热器,增加冷却面积。

(2) 提高轴封漏汽管负压。

轴加风机增容,以提高轴加风机抽真空的能力,增大Y腔室负压。

(3) 增大至低压减温器的通径和轴封供汽管径,加大低压汽封的蒸汽量,防止高负荷下低压轴封漏真空可同时降低轴封母管压力。

(4) 可将轴封漏汽总管分成两段,高中压缸为一段,低压缸为一段,并分别直接到轴封加热器上,供汽汽分开调节,以防止高压轴封向外跑汽,低压轴封向机内漏汽。

但大容量机组应用这种方法比较困难,管线布杂,会增加阀门数量,使成本增加。

(5) 小汽轮机轴封供、回汽管道需重新设计,接至轴加的回汽管要单独安排接口,以防止回汽受排挤,减温器扩径。

也可将小汽轮机轴封供汽取自主汽轮机低压供汽减温器后,取消小汽轮机轴封减温器,降低成本要对低压轴封供汽进行核算。

2号汽轮发电机组增容改造时,由哈尔滨汽轮机厂对其轴封系统进行了重新设计和改造。

局部管道流速重算,因低压轴封管道重新布置比较困难,因而设计方案选择高中压轴封管道和轴封体进行改进,轴封冷却器和风机增容,低压轴封减温器扩径,轴封汽主路基调门、轴封溢流基调门改为气动调整门由分散控制系统(DCS)控改善了轴封系统调整特性。

目前2号汽轮机轴封泄漏缺陷已得以消除。

1号汽轮机大修计划在2006年下半年进行,同时对轴封系统进行改造。

由于在大修期间不能开缸检修,高缸轴封间隙无法调整,轴封外漏缺陷也不能及时消除。

根据2号机组改造后的运行情况, 将安排对中轴承箱两封体保温作进一步整治,严格按照缸体保温厚度控制,尽量增大在高压缸两端轴封体附近上下层的对流通道,汽轮机厂房顶部风机。

测量发现,2、3号轴颈处温度由320 ℃降至230 ℃左右时,汽轮机3号轴颈振动会出现下势,基本维持在100/121 µm(报警值125 µm)运行,主油箱含水量大幅度减小,润滑油油质达到运行标准要求水泵汽轮机润滑油中含水量减少。

2004年和2005年1号机组3号轴颈的振动数据对比见表1。

表1 1号机组3号轴颈振动数据对比 mm5 结论(1) 汽缸端部轴封间隙过大是轴封汽外漏的主要原因。

可以进行重新设计,减小安装间隙标准,检修时准调整间隙予以解决。

目前,大容量机组从设计、安装、维护各方面技术越来越成熟,设备安全状况日益改善修周期越来越长,一般在5~6 年,一旦出现轴封间隙大,会在很长时间内难以处理。

轴封间隙变大主要是磨损的,绝大部分磨损都是在机组启停阶段发生,这就要求提高运行人员的水平,控制好机组启停参数,加强对转心、轴弯曲、轴承振动、轴封汽温度等参数的监视。

(2) 轴封系统的设备功能要尽力恢复。

高压、低压、小汽轮机轴封供汽减温器喷水阀不能投用或失效,汽温度不能调节,这会对轴封母管压力高失去调节,因轴封汽温度过高而造成轴封体变形,引起轴颈磨损,轴动;引起转子热疲劳,降低转子寿命。

数字电液控制(DEH) 振动值3X/3Y 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 122004年112/152 105/172 88/178 90/184 105/172 90/181 87/165 89/2005年 97/123 114/131 123/160 107/126 97/123 99/121 100/119(3) 热态启动时,高压缸轴封汽由辅汽提供,轴颈段的温度与进汽温度差值大,高压负差胀大,需投用电加热器,以提高轴封进汽温度,来控制高压差胀。

(4) 系统上存在缺陷。

管道设计或安装不合理,会使管道阻力大,长期遗留缺陷,需要通过改进或改造决。

小汽轮机轴封、低压轴封、高压轴封间的相互影响要周密考虑。

(5) 系统缺陷得到很好处理之前,运行人员要经常跟踪负荷变化,调整轴封压力,合理整治保温,这样证机组的安全经济运行。

收稿日期:2005-12-20作者简介:魏希峰(1967-), 男,高级工程师,现从事汽轮机、化学、除灰专业设备检修管理工作。

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