高备变停电的注意事项及事故处理措施分析

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高备变停电的注意事项及事故处理措
施分析
摘要: 介绍我厂2号高备变需停电检修方式下,为保证2号机组安全运行,对1号机组6kV1A 、1B段备用电源进线开关动、静触头更换。

提出操作注意事
项及运行机组事故跳闸的处理措施,确保在处理过程中不扩大事故、不造成设备
损坏。

关键词: 高备变; 停电; 备用电源; 原因分析; 故障处理; 防范措施
目前,我厂主接线方式采用发电机-变压器-线路单元接线,发电机出口经主
变升压后接入电网220kV彩云变电站。

发电机引出线与励磁变高压侧、电压互感器、主变低压侧及高厂变高压侧之间采用全连式离相封闭母线,高厂变、高备变
低压侧至主厂房内6kV配电装置以及励磁变低压侧交直流励磁母线均采用共箱式
绝缘母线。

封闭母线设有微正压装置。

发电机中性点经一台户内干式单相变压器
接地,接地变压器采用封闭母线与发电机中性点连接。

高备变为特变电工(衡阳)
生产的SFFZ-CY-40000/220型户外、油浸式、分裂绕组、三相油浸式自然油循环
风冷、有载调压变压器。

1号机组、2号机组和高备变不在同一变电站,单机运
行时各400v系统低压联络开关不允许合环操作,6kV系统采用快切装置进行电源
切换。

1、检修停电前电气运行方式
检修停电前,2号机组单机运行,2号高厂变带2号机组厂用电运行,6kV
2A、2B备用电源进线开关热备用,1号机组厂用电由2号高备变带。

400V化水
PC A、B段、输煤PCA、B段、脱硫PC A、B段、公用PC A、B段、翻车机PC A、B段、照明PC A、B段均通过PC联络开关由2号机组侧带。

2、停电期间存在的危险点
高备变停电,2号机组组没有备用电源,若厂用系统发生故障,机组将事故
停运。

化水PC A、B段、输煤PC A、B段、脱硫PC A、B段、公用PC A、B段、
翻车机PC A、B段及照明PC A、B段单电源运行,没有备用电源,可靠性降低。

如果发生机组跳闸或机组调停,机组只能依靠柴发和直流系统来确保机组安全停
下来。

3、2号高备变停电期间,2号机组运行中事故跳闸的处理措施
发现2号机组组发变组全停、发电机解列灭磁、锅炉MFT、汽轮机跳闸,声
光报警发出。

2号机组组6kV、400V各段PC、MCC母线电压下降到零,其电源开
关均为绿灯亮。

根据现象判断机组跳闸,检查2号机组组汽轮机转速下降,高中压主汽门、
调节汽门、旋转隔板、低压蝶阀、工业抽汽快关阀、采暖抽汽快关阀、各段抽汽
逆止阀、抽汽电动门连锁关闭。

确认2号机组大机转速下降,检查大、小机直流
润滑油泵、直流密封油泵启动,检查主机润滑油压、油氢差压正常。

检查2号机
组组柴油发电机自启动成功,若2号机组组柴油发电机未自启动,立即手动启动;12秒后柴发接带保安段正常,将各直流油泵切为对应交流油泵。

如柴油发电机不
能自启动,联系检修尽快处理,合上直流联络刀闸,利用直流油泵尽快停机,并
组织人员做好大机手动盘车的准备工作。

检查空预器气动回路是否联动,保安段恢复供电后,启动电动回路。

如果空
预器电动和气动回路不能启动时,联系维护人员手动盘车。

立即紧急破坏凝汽器
真空,若电动门无法操作,立即就地手动打开。

降低轴封压力至20kPa,将轴封
溢流至凝汽器门关至5%以下,关闭机侧高、中、低压气动疏水门汽轮机闷缸,防
止凝汽器进热水、热汽,造成低压缸安全膜损坏。

关闭风烟系统各挡板,对锅炉
进行闷炉,启动火检冷却风机,检查FGD出口净烟气温度正常,否则投入吸收塔
事故喷淋,防止除雾器着火。

汽轮机转速2000rpm,检查B顶轴油泵联启,否则手动启动,检查顶轴油压
正常,检查汽轮机振动正常、各轴瓦温度正常。

汽轮机转速到零,投入连续盘车
运行,切断轴封供汽和轴封溢流,禁止轴封溢流到凝汽器。

若盘车无法投入,组织手动盘车。

检查2号机组组厂用电保安系统DCS画面,柴油发电机运行状态正常,三相电压220V,电流不大于1353A,功率不大于750KW;检查2号机组组保安PC A、B段、汽机保安MCC、锅炉保安MCC、事故照明MCC、仪控MCC电压正常。

就地检查2号柴油发电机运行正常,油箱油位不低于2/3,就地检查2号机组组保安PC A、B段、汽机保安MCC、锅炉保安MCC、事故照明MCC、仪控MCC正常。

检查2
号机组组220V直流系统、UPS及蓄电池工作正常,保安段恢复后,注意恢复UPS 主电源。

主机交流润滑油泵在DCS上无法启动时,保持直流油泵运行,立即排查无法启动原因。

交直流密封油泵无法恢复运行时,则进行紧急排氢。

关闭2号炉侧所有疏、放水及排污、排汽门、汽水取样门。

尽快恢复2号高备变运行。

大机直流油泵额定电流为208A,小机直流油泵额定电流为88.9A,直流密封油泵额定电流为40.8A,事故照明电流约为20A,UPS电流约为20A,其他直流设备电流约为10A,合计约387.7A。

两组蓄电池容量为1500×2=3000AH,蓄电池带所有直流负荷时间约为:3000÷387.7×0.9=6.96小时。

在此期间必须尽快恢复2号高备变和柴发运行,否则机组转速到零后进行闷缸。

柴发恢复后将各直流油泵切为交流油泵运行。

2号高备变恢复后逐步将各母线、PC、MCC送电,恢复厂用电正常方式,按照正常程序启动机组。

注意汽轮机低压缸排汽温度小于50℃后才可启动循环水泵运行。

如发生火灾及时启动柴油消防泵。

4、2号高备变停电的注意事项
2号高备变停电前,2号机组组做交、直润滑油泵、直流密封油泵、顶轴油泵启动试验正常;凉水塔、各水池、水箱保持高水位。

停电前与燃料做好沟通,加强配煤掺烧,保证入炉煤质稳定,煤仓满仓运行。

2号高备变停电前,1、2号机组提前试启动柴油发电机,保证运行正常,油量充足。

停电前试验油枪一次,确保油枪正常备用。

停电前确保公用系统热工、电气盘柜电源自动切换正常,停止执行所有定期切换工作,在SAP上做好延期手续,待2号高备变恢复后补做。

在停电期间有可能影响到锅炉灭火、保护误动、机组跳闸的检修工作一律停止。

机组参数调整时各岗位应密切配合、缓慢调整,防止因操作不当造成机组跳闸。

应加强与当班调度沟通,深度调峰不再参与,尽可能保持负荷稳定。

加强巡回检查,减少不必要的操作。

将1号柴发启动起来,运行稳定后,开始执行2号启备变停电措施。

将1号机组6kV 1A、1B段上负荷开关全部拉至试验位置。

1号机组厂用PC段通过1号机组保安段反向送电。

发生故障后,首先确保人身安全、设备安全,无火灾发生,重点防止机组超速、锅炉爆燃、机组断油烧瓦、氢系统泄漏、大轴弯曲、空预器变形等事故,利用保安电源和直流系统确保机组安全停机。

5、结束语
发生故障后,首先确保人身安全、设备安全,无火灾发生,重点防止机组超速、锅炉爆燃、机组断油烧瓦、氢系统泄漏、大轴弯曲、空预器变形等事故,利用保安电源和直流系统确保机组安全停机。

参考文献
1.
陈西庚. 厂高备变起动容量问题的探讨[J]. 新疆电力, 2001, (001):8-11.
[2]赵常伟. 邹县发电厂03A高备变差动保护误动原因分析[J]. 山东电力技术, 1997(5):91-92.。

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