氨合成塔触媒CO中毒浅谈
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▪ 5.9 如果中毒较深,则要将系统内的不合 格气体全部放空,并用合格气体顺流程进 行置换。无论何种原因,如发现床温异常 下降无法控制时,热点温度降至410℃应立 即封塔。
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6 结束语:
▪ 通过对氨合成塔触媒CO中毒的分析,总 结了避免CO中毒行之有效的调节方法,及 发现触媒CO中毒的处理措施。由此可以延 长触媒的使用寿命,为装置的安全平稳运 行创造有利条件,节能降耗产生更大的经 济效益。
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3.2 大型合成氨厂一般是30万吨/年 能力,净化系统技术高,气体质 量好,如果精心操作,应该可以 大大延长使用寿命的,一般设计 值为8~10年。触媒层热点温度一 般控制在495℃。触媒层温度上下 浮动一般正负5℃。
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▪ 3.2.1 现在对2009年1月12日,氨合成塔触 媒中毒后,床层温度变化见表1
▪ 设计寿命8—10年。2008年7月装置大修时对合 成塔触媒进行了更换,仍然采用原型号触媒。上 段装预还原触媒(A110-1-H),实际装填16.64 吨,装填体积8m3,装填堆密度2080kg/m3。下 段装未还原触媒(A110),实际装填54.4吨,装 填体积18.3m3,装填堆密度2973 kg/m3
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▪ 4.2 开车升温
▪ 4.2.1 调节4117-K1各喘振阀,用4117HCV-3控制合成回路操作压力4117-PI-4 在10~12Mpa左右。
▪ 4.2.2 以4117-TI-4热点为准,逐渐将 4117-TI-4(同时可参考其它一段床曾温 度)升至300℃,升温速率为30~40℃/H, 此时联系中化做AP-263,AP-264中的水汽 浓度,控制4117-R1出口水汽浓度 ≤1500PPm,入口≤200 PPm,根据水汽浓 度在之后的升温中为控制水汽浓度可随时 恒温处理。(分合成氨中合成触媒中毒主要是因为微量高了。 中毒分为暂时性中毒和永久性中毒两种。如,对 于合成氨反应中的铁触媒,O2、CO、CO2和水 蒸气等都能使触媒中毒,但利用纯净的氢、氮混 合气体通过中毒的触媒时,触媒的活性又能恢复, 因此这种中毒是暂时性中毒。含P、S、As的化 合物则可使铁触媒永久性中毒。触媒中毒后,往 往完全失去活性,这时即使再用纯净的氢、氮混 合气体处理,活性也很难恢复,触媒中毒使催化 效率变低了,有效成份减少了,使用寿命也随之 减少,能耗上升,单位成本增加了。
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氨合成催化剂金属的物化性质 还原前熔铁催化剂的化学组成:
成分
FeO
Fe2 O3
Al2 O3
K2 O
Ca Mg SiO OO 2
含量 35.5 (wt%) 2
54.8 6
2.85
0.66
3.27
0.28
0.75
说明 主催化剂
助催化剂
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合成氨使用的触媒不是纯铁,而是一种以铁为主 体添加少量(约占10%)的K、Ca、Mg 、Al、Si 等物质和铁熔在一起制成特殊的混合物晶体,K、 Ca、Mg 、Al、Si被称为促进剂或助催化剂,以 氧化态存在,不能被还原。催化剂还原前叫熔铁 催化剂,有FeO、Fe2O3 、Al2O3 、K2O、CaO 、 MgO 、SiO2组成,还原后叫铁催化剂,由Fe、 Al2O3 、K2O、CaO 、MgO 、SiO2组成,呈多 孔性海绵状,具有很大的比表面积,现用南京产A 系触媒中含有BaO,而没有MgO,其他组分与 KM-IR,KM-I型触媒一样,只是百分含量略有差 异。
▪ 3.4 经分析AP-30看,净化来的工艺气中含有 16% CO气体,造成系统中CO含量过高, aFe被氧化成FeO和Fe2O3 会出现触媒活性降 低,触媒层温度下降,系统压力升高等中毒 现象。甲烷化反应造成的温升非常高,每当 含有0.1%的一氧化碳转化成甲烷时温升7.4℃。 由此可见此次事故是CO严重超标造成触媒中 毒。虽经工况调整,但封塔后,部分发生甲 烷化反应,大量放热,造成床层突升。
▪ 5.7 低负荷下由于N80压力不易控制等原 因,4117 H2/N2控制难度增大,一旦发现 H2/N2波动,及时联系空分配合调节,同时可 采用多种手段(HCV-2\FCV-2,3\TR-46)提高 床温(TI-4)到上限505℃左右.若持续变化,可 开4117-HCV-3放空调节.
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▪ 5.8 加强对合成塔温度的监控,尤其注意 4117-TI-1、2、4、7、8点的温度变化,保 证床温的稳定,避免大幅度波动。要勤调 细调。
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摘要:通过对合成氨一部氨合 成塔触媒CO中毒现象的分析, 找到触媒中毒的原因,提出针 对触媒CO中毒的预防措施和处 理措施,确保触媒使用寿命。 关键词:合成塔触媒 热点温度
CO 中毒 措施
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1 概述:
▪ 4117-R1氨合成塔系丹麦托普所公司设计,原先 为S-100系列,后根据运行情况、为提高产量、 降低能耗,在1993年6月改造为S200系列。触媒 采用南化公司催化剂厂的A110-1/H型氨合成催化 剂。
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▪ 4.2.3 当床层温度达到300℃后,还原反 应与合成反应同时进行,升温出现缓慢现 象,此时可适当进行恒温。
▪ 4.2.4 当床温达到350℃后,要注意控制 升温速率,并注意床层温度,防止温升过 快,此时还原也在进行中。
▪ 4.2.5 4117-R1床温升至正常,4117-TI-4 控制≤510℃,并且保持负荷70%运行两 小时,待床温均运行正常后可加负荷生产, 保证4117-ARA-1在正常范围之内。
▪ 表1 床温变化
一段入口 温度(℃)
一段触媒 温度(℃)
时间 TI TI TI TI TI
TI TI TI
二段入口 温度(℃)
二段触媒 温度(℃)
TI TI TI
TI
TI
塔入 塔出
口
口
温度 温度
(℃) (℃)
TI
TI
1 20 3 12 13 7 4 8
52
6
21 22 43
44
14:19 275 270 345 507 504 507 504 505 402 399 470 470 472 114 307
14:44 225 226 274 407 415 403 411 411 368 369 379 386 383 125 243
15:00 355 351 453 666 668 680 676 678 559 570 424 437 429 154 201
16:20 333 338 416 533 523 553 550 501 490 500 503 519 504 114 185
氨合成触媒最为有害的毒物,一部分CO会通过合成 塔中的氢发生甲烷化反应而转化成甲烷和水。甲烷 易引起触媒床层部分烧结,而水又是触媒的毒物。 别一部分CO又会稳定地吸附在触媒活性中心上降低 触媒的活性.补充气中CO、CO2含量过高,大量进塔 后和H2在触媒层中发生反应: CO+3H2=CH4+H2O CO2+4H2=CH4+2H2O(甲烷 化反应), 生成的水蒸气和a-Fe发生反应 H2O+Fe=FeO+H2 3H2O+2Fe=Fe2O3+3H2 a-Fe被氧化成FeO和Fe2O3 会出现触媒活性降低, 触媒层温度下降,系统压力升高等中毒现象
133
355
20.9
199
121
567
6.9
3.6
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▪ 由此表可以看出:合成是一个回路, 补充进来的气体靠生成氨后排放出去, 触媒活性下降,氨的合成率下降,补 充进来的气体就会在回路里大量累积, 合成压力上升。系统流量波动也很大。
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▪ 3.3 CO中毒处理的两种不同状态
▪ 高含量中毒和低含量中毒,高含量CO时会 造成触媒层强烈温升,可能造成触媒超温; 低含量CO时触媒层表现床温下降,无法维 持。经与南化厂相关人员沟通,一般1%是 界限。
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▪ 3.2.2 对系统压力及流量见表2
表2 系统压力流量变化
▪时间
PIC-101 (MV)
PR-105 (MPa)
FICA-101 (Km3/h)
FICA-102 (Km3/h)
FICA-103 (Km3/h)
14:19
6.3
14:44
6.9
15:00
6.9
16:20
3.6
15.2
148
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▪2009年1月12日15:50,进入4117工段 工艺气中CO严重超标,造成4117-R1一 段触媒在封塔后,出现超温,部分触媒 出现氧化反应,同时影响了触媒的使用 寿命,且装置大面积停车。针对这一现 象,车间集思广益,制定措施,为这种 现象积极查找原因。
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3 原因分析:
▪ 3.1 4117-R1触媒中毒机理说明: ▪ CO中毒机理:CO是氨合成原料气中最难脱除,但对
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4 中毒后的开车:
▪ 4.1 合成塔暖塔 ▪ 4.1.1 先利用N80通过4117-E1进行暖塔,
加大4117-BW水量,将塔壁温度逐渐升 高。 ▪ 4.1.2 入N80暖塔不能满足条件,则待 4117-K1启动后,用工艺气对合成塔进行 暖塔,将塔壁温度控制到80℃以上,注意 温度与压力相对应。
▪ 3.3.1 高含量中毒:大量CO进入后,发生甲 烷化反应,导致床温突升,此时封塔势必 造成床层超温,因此这种情况必须对床层 进行快速降温,然后进行封塔,确保床层 温度在安全温度范围来。
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▪ 3.3.2 低含量中毒: 合成塔的温度是靠 3H2+N2=NH3 这一放热反应的反应热维持的, 触媒活性下降,反应热减少,合成塔温度就 会下降床温无法维持.
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▪ 5.2 密切监视4116-ARA-1变化,发现有上 升趋势,要及时对照4116-FRC-4、4116TIC-19、4116-FI-7等参数及相关伐位迅速 作出调节。如发生4116-ARA-1满量程,原 因不明且调节3分钟后仍无下降趋势时,立 即对4117-R1封塔。
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▪ 5.3 严格控制H2/N2,控制在69%~74% ▪ 5.4 严格控制合成塔升温速率,PI-
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▪ 从上表可以看出:合成塔触媒在CO中 毒后,塔壁温度,没有上升,保持正 常,对塔壁温度正常。二段床温,入 口最高达到570℃,床层温度保持稳定, 对二段床温影响不大。一段床层温度 在 15分钟内上升250℃,触媒出现严 重超标现象,触媒层轴向温差大。
▪ 3.2.2 对系统压力及流量见表2
4≤0.1MPa/分钟,触媒升温速率30~40℃/H。 注意监盘质量、确认报警、翻看DCS画面、 记录趋势等。从自身做起,从根本上杜绝 违章、杜绝事故。 ▪ 5.5 在保证合成塔正常运行的前提下,合 成塔热点温度≤510℃,TR-43≤142℃。
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▪ 5.6 低负荷下尤其注意4117-R1床温的控制, 负荷越低,温度控制就越困难,应根据床温, 及时汇报值长,与汽化岗位协调,对4117-E1 BW水量进行调节,一般可控制在60~80t/h 左右,以提高合成塔入口温度,保证床层温 度,4117-TI-4控制在480℃以上。适当提高 反应的温度,对于缩小平面径向温差有好 处。
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5 预防措施:
▪ 针对1月12日4117-R1触媒深度中毒, 导致活性有所下降,热点温度分布及 床层温升有所变化,为保证触媒安全 运行,及装置的平稳运转,做以下措 施,确保触媒的使用寿命。
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▪ 5.1 氨合成系统控制的核心就是4117-R1, 因此要及时对4117-TI-4 4117-TI-7的温度 进行监控,发现波动及时针对相关问题调节。
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6 结束语:
▪ 通过对氨合成塔触媒CO中毒的分析,总 结了避免CO中毒行之有效的调节方法,及 发现触媒CO中毒的处理措施。由此可以延 长触媒的使用寿命,为装置的安全平稳运 行创造有利条件,节能降耗产生更大的经 济效益。
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3.2 大型合成氨厂一般是30万吨/年 能力,净化系统技术高,气体质 量好,如果精心操作,应该可以 大大延长使用寿命的,一般设计 值为8~10年。触媒层热点温度一 般控制在495℃。触媒层温度上下 浮动一般正负5℃。
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▪ 3.2.1 现在对2009年1月12日,氨合成塔触 媒中毒后,床层温度变化见表1
▪ 设计寿命8—10年。2008年7月装置大修时对合 成塔触媒进行了更换,仍然采用原型号触媒。上 段装预还原触媒(A110-1-H),实际装填16.64 吨,装填体积8m3,装填堆密度2080kg/m3。下 段装未还原触媒(A110),实际装填54.4吨,装 填体积18.3m3,装填堆密度2973 kg/m3
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▪ 4.2 开车升温
▪ 4.2.1 调节4117-K1各喘振阀,用4117HCV-3控制合成回路操作压力4117-PI-4 在10~12Mpa左右。
▪ 4.2.2 以4117-TI-4热点为准,逐渐将 4117-TI-4(同时可参考其它一段床曾温 度)升至300℃,升温速率为30~40℃/H, 此时联系中化做AP-263,AP-264中的水汽 浓度,控制4117-R1出口水汽浓度 ≤1500PPm,入口≤200 PPm,根据水汽浓 度在之后的升温中为控制水汽浓度可随时 恒温处理。(分合成氨中合成触媒中毒主要是因为微量高了。 中毒分为暂时性中毒和永久性中毒两种。如,对 于合成氨反应中的铁触媒,O2、CO、CO2和水 蒸气等都能使触媒中毒,但利用纯净的氢、氮混 合气体通过中毒的触媒时,触媒的活性又能恢复, 因此这种中毒是暂时性中毒。含P、S、As的化 合物则可使铁触媒永久性中毒。触媒中毒后,往 往完全失去活性,这时即使再用纯净的氢、氮混 合气体处理,活性也很难恢复,触媒中毒使催化 效率变低了,有效成份减少了,使用寿命也随之 减少,能耗上升,单位成本增加了。
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氨合成催化剂金属的物化性质 还原前熔铁催化剂的化学组成:
成分
FeO
Fe2 O3
Al2 O3
K2 O
Ca Mg SiO OO 2
含量 35.5 (wt%) 2
54.8 6
2.85
0.66
3.27
0.28
0.75
说明 主催化剂
助催化剂
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合成氨使用的触媒不是纯铁,而是一种以铁为主 体添加少量(约占10%)的K、Ca、Mg 、Al、Si 等物质和铁熔在一起制成特殊的混合物晶体,K、 Ca、Mg 、Al、Si被称为促进剂或助催化剂,以 氧化态存在,不能被还原。催化剂还原前叫熔铁 催化剂,有FeO、Fe2O3 、Al2O3 、K2O、CaO 、 MgO 、SiO2组成,还原后叫铁催化剂,由Fe、 Al2O3 、K2O、CaO 、MgO 、SiO2组成,呈多 孔性海绵状,具有很大的比表面积,现用南京产A 系触媒中含有BaO,而没有MgO,其他组分与 KM-IR,KM-I型触媒一样,只是百分含量略有差 异。
▪ 3.4 经分析AP-30看,净化来的工艺气中含有 16% CO气体,造成系统中CO含量过高, aFe被氧化成FeO和Fe2O3 会出现触媒活性降 低,触媒层温度下降,系统压力升高等中毒 现象。甲烷化反应造成的温升非常高,每当 含有0.1%的一氧化碳转化成甲烷时温升7.4℃。 由此可见此次事故是CO严重超标造成触媒中 毒。虽经工况调整,但封塔后,部分发生甲 烷化反应,大量放热,造成床层突升。
▪ 5.7 低负荷下由于N80压力不易控制等原 因,4117 H2/N2控制难度增大,一旦发现 H2/N2波动,及时联系空分配合调节,同时可 采用多种手段(HCV-2\FCV-2,3\TR-46)提高 床温(TI-4)到上限505℃左右.若持续变化,可 开4117-HCV-3放空调节.
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▪ 5.8 加强对合成塔温度的监控,尤其注意 4117-TI-1、2、4、7、8点的温度变化,保 证床温的稳定,避免大幅度波动。要勤调 细调。
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摘要:通过对合成氨一部氨合 成塔触媒CO中毒现象的分析, 找到触媒中毒的原因,提出针 对触媒CO中毒的预防措施和处 理措施,确保触媒使用寿命。 关键词:合成塔触媒 热点温度
CO 中毒 措施
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1 概述:
▪ 4117-R1氨合成塔系丹麦托普所公司设计,原先 为S-100系列,后根据运行情况、为提高产量、 降低能耗,在1993年6月改造为S200系列。触媒 采用南化公司催化剂厂的A110-1/H型氨合成催化 剂。
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▪ 4.2.3 当床层温度达到300℃后,还原反 应与合成反应同时进行,升温出现缓慢现 象,此时可适当进行恒温。
▪ 4.2.4 当床温达到350℃后,要注意控制 升温速率,并注意床层温度,防止温升过 快,此时还原也在进行中。
▪ 4.2.5 4117-R1床温升至正常,4117-TI-4 控制≤510℃,并且保持负荷70%运行两 小时,待床温均运行正常后可加负荷生产, 保证4117-ARA-1在正常范围之内。
▪ 表1 床温变化
一段入口 温度(℃)
一段触媒 温度(℃)
时间 TI TI TI TI TI
TI TI TI
二段入口 温度(℃)
二段触媒 温度(℃)
TI TI TI
TI
TI
塔入 塔出
口
口
温度 温度
(℃) (℃)
TI
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1 20 3 12 13 7 4 8
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14:19 275 270 345 507 504 507 504 505 402 399 470 470 472 114 307
14:44 225 226 274 407 415 403 411 411 368 369 379 386 383 125 243
15:00 355 351 453 666 668 680 676 678 559 570 424 437 429 154 201
16:20 333 338 416 533 523 553 550 501 490 500 503 519 504 114 185
氨合成触媒最为有害的毒物,一部分CO会通过合成 塔中的氢发生甲烷化反应而转化成甲烷和水。甲烷 易引起触媒床层部分烧结,而水又是触媒的毒物。 别一部分CO又会稳定地吸附在触媒活性中心上降低 触媒的活性.补充气中CO、CO2含量过高,大量进塔 后和H2在触媒层中发生反应: CO+3H2=CH4+H2O CO2+4H2=CH4+2H2O(甲烷 化反应), 生成的水蒸气和a-Fe发生反应 H2O+Fe=FeO+H2 3H2O+2Fe=Fe2O3+3H2 a-Fe被氧化成FeO和Fe2O3 会出现触媒活性降低, 触媒层温度下降,系统压力升高等中毒现象
133
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▪ 由此表可以看出:合成是一个回路, 补充进来的气体靠生成氨后排放出去, 触媒活性下降,氨的合成率下降,补 充进来的气体就会在回路里大量累积, 合成压力上升。系统流量波动也很大。
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▪ 3.3 CO中毒处理的两种不同状态
▪ 高含量中毒和低含量中毒,高含量CO时会 造成触媒层强烈温升,可能造成触媒超温; 低含量CO时触媒层表现床温下降,无法维 持。经与南化厂相关人员沟通,一般1%是 界限。
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▪ 3.2.2 对系统压力及流量见表2
表2 系统压力流量变化
▪时间
PIC-101 (MV)
PR-105 (MPa)
FICA-101 (Km3/h)
FICA-102 (Km3/h)
FICA-103 (Km3/h)
14:19
6.3
14:44
6.9
15:00
6.9
16:20
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15.2
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▪2009年1月12日15:50,进入4117工段 工艺气中CO严重超标,造成4117-R1一 段触媒在封塔后,出现超温,部分触媒 出现氧化反应,同时影响了触媒的使用 寿命,且装置大面积停车。针对这一现 象,车间集思广益,制定措施,为这种 现象积极查找原因。
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3 原因分析:
▪ 3.1 4117-R1触媒中毒机理说明: ▪ CO中毒机理:CO是氨合成原料气中最难脱除,但对
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4 中毒后的开车:
▪ 4.1 合成塔暖塔 ▪ 4.1.1 先利用N80通过4117-E1进行暖塔,
加大4117-BW水量,将塔壁温度逐渐升 高。 ▪ 4.1.2 入N80暖塔不能满足条件,则待 4117-K1启动后,用工艺气对合成塔进行 暖塔,将塔壁温度控制到80℃以上,注意 温度与压力相对应。
▪ 3.3.1 高含量中毒:大量CO进入后,发生甲 烷化反应,导致床温突升,此时封塔势必 造成床层超温,因此这种情况必须对床层 进行快速降温,然后进行封塔,确保床层 温度在安全温度范围来。
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▪ 3.3.2 低含量中毒: 合成塔的温度是靠 3H2+N2=NH3 这一放热反应的反应热维持的, 触媒活性下降,反应热减少,合成塔温度就 会下降床温无法维持.
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▪ 5.2 密切监视4116-ARA-1变化,发现有上 升趋势,要及时对照4116-FRC-4、4116TIC-19、4116-FI-7等参数及相关伐位迅速 作出调节。如发生4116-ARA-1满量程,原 因不明且调节3分钟后仍无下降趋势时,立 即对4117-R1封塔。
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▪ 5.3 严格控制H2/N2,控制在69%~74% ▪ 5.4 严格控制合成塔升温速率,PI-
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▪ 从上表可以看出:合成塔触媒在CO中 毒后,塔壁温度,没有上升,保持正 常,对塔壁温度正常。二段床温,入 口最高达到570℃,床层温度保持稳定, 对二段床温影响不大。一段床层温度 在 15分钟内上升250℃,触媒出现严 重超标现象,触媒层轴向温差大。
▪ 3.2.2 对系统压力及流量见表2
4≤0.1MPa/分钟,触媒升温速率30~40℃/H。 注意监盘质量、确认报警、翻看DCS画面、 记录趋势等。从自身做起,从根本上杜绝 违章、杜绝事故。 ▪ 5.5 在保证合成塔正常运行的前提下,合 成塔热点温度≤510℃,TR-43≤142℃。
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▪ 5.6 低负荷下尤其注意4117-R1床温的控制, 负荷越低,温度控制就越困难,应根据床温, 及时汇报值长,与汽化岗位协调,对4117-E1 BW水量进行调节,一般可控制在60~80t/h 左右,以提高合成塔入口温度,保证床层温 度,4117-TI-4控制在480℃以上。适当提高 反应的温度,对于缩小平面径向温差有好 处。
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5 预防措施:
▪ 针对1月12日4117-R1触媒深度中毒, 导致活性有所下降,热点温度分布及 床层温升有所变化,为保证触媒安全 运行,及装置的平稳运转,做以下措 施,确保触媒的使用寿命。
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▪ 5.1 氨合成系统控制的核心就是4117-R1, 因此要及时对4117-TI-4 4117-TI-7的温度 进行监控,发现波动及时针对相关问题调节。