浅谈土体直剪试验的缺陷
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浅谈土体直剪试验的缺陷
刘奋军董琪
(河北水文工程地质勘察院,河北石家庄050021)
1 直剪试验的原理
直接剪切实验室测定土抗剪强度的一种方法。
试验原理根据库伦
(Cou l o m b)定律,公式表示为:τ=c+t a nυ(1)土的内摩擦角于
剪切面上的法相力成正比。
将土制备成几个土样,
分别在不同的法相应力下,沿固定的剪切面直接施加水平剪切力进行剪
切,得期间切破坏的剪应力,即抗剪强度τ,然后,根据公式(1)确
定土的抗剪强度指标c、υ值。
2 现行直剪试验的缺点
2.1 偏轴压应力对参数的影响在直剪试验中,一般将试样
受剪作用理想化为如图1所示:
图4 普通直剪仪剪切试验破坏接近度图
图5 中型直剪仪2d-sigma 模型图(100*100*100mm)3
图1 理想剪切面示意图
由受力平衡有:
图2 实际剪切面与理想剪切面对比
(2)
pt a nυ+c=τ
通过(2)式推倒就可以求出c 和υ值。
在试验开始,施加于试样的压力为轴向正压力p。
当剪切开始时,
上下盒发生相对位移,试样上下被剪两部分随之发生相对位移。
这样的
位移,使原来轴向的正压力变为偏轴压力,从而使试样发生斜剪(如图
2)。
由图2受力平衡得:
pc o sα×t a nυ+c=τ(3)
由式(2)可见,在试验中,
图6 中型土体剪切仪试验破坏接近度图
从破坏接近度图:图4、图6 可以看出,普通直剪仪剪切带受剪切
盒限制,应力明显集中,破坏严格按照两剪切盒交界处破坏;而中型直
剪仪应力分布相对均匀,破坏按土体软弱带分布。
因此剪切盒面积大小
对土体剪破坏有很大影响。
2.3 实际剪切面积对参数的影响
如图7 在开始直剪后,随着位移的增加,有效剪切面积相应减小,
所对应的值也偏小。
而且,随应力的增加,破坏时的相对位移愈大,其
有效剪切面积更加变小,所对应的值也比真值偏小得更多。
其结果如图
3 所示,υ值偏小,c值偏大。
测得:=t a nυ'=c os αt a nυ(4)
式中υ′表示试验中测得的摩擦角值;α表示理想剪切面与实际
剪切面的夹角;υ表示试样实际的摩擦角值。
由公式(4)得出:υ′
<υ,显然,这与实际所得的结果有很大的差距。
2.2 剪切试验土体剪切面积偏小
图3,图5 是普通直剪试验和中型直剪试验2d- s i g m a模拟效果
图,模拟试样土的参数取值如下:
1 层:γ=19kN/m,E=50000k Pa,μ=0.35,c=30kP a,
Φ= 25°;
2 层:( 剪切带):γ=17k N/m,E=30000kP a,μ=0.40,
c=25kP a,Φ=26°;
3 层:γ=20kN/m,E=70000k Pa,μ=0.32,c=50kP a,
Φ= 28°。
图7 理想和实际剪切变形对比
2.4 不能严格控制排水条件直剪试验不能严格控制排水条件,以
土所受到的总应力为计算标
准,故所得到的强度为总应力强度。
施加某一垂直压应力σ后,逐渐
施加水平剪应力,同时测得相应的剪切位移L,直至图样被剪破坏为止。
通常剪切力的最大值(峰值)或者稳定值作为抗剪强度f,如无明显变
化,以剪切位移等于4m m的剪应力值作为土的抗剪强度。
3 试验缺陷产生的原因
1)剪切开始后的正应力的非均匀分布以及剪切面发生斜剪均是由
试样偏心受力引起的。
偏心受力越大,正应力的非均匀分布和剪切面的
斜剪现象就越严重。
因此,只要能解决试样的偏心受(下转第141 页)图3 普通直剪仪2d-sigma 模型图(剪切盒直径61.8mm)
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工程技术
3.2.3 结果分析 1) 地表最大沉降及开挖边界最大位移随埋深的增加而减小;2)
塑性区无明显变化,开挖边界一部分区域出现塑性区;3) 地表沉降值 均在 10 m m 以内,符合规范安全要求。
4 结语
1) 浅埋暗挖理论是以加固软弱地层为前提,以足够刚性的复合式 衬砌结构为保证,浅埋暗挖法具有广泛的应用前景。
2) 青岛属土岩结合的特殊地质类型,而在岩石地层条件下的浅埋 暗挖地铁站在国内很少见,因此对青岛地铁的研究能够丰富和完善我国 浅埋暗挖技术的理论体系。
3) 浅埋暗挖地铁站作为大跨度地下交通枢纽,其埋深的确定直接 影响到地铁施工和运营安全。
对于浅埋暗挖车站,要充分利用监控量测 信息反馈,及时修正设计模型及参数,保证安全,降低造价。
图 3 台阶法埋深 7m 时模拟结果
3.2.2 埋深 10 m 下的模拟计算
开挖上台阶,并进行应力释放,施加衬砌和锚杆
开挖下台阶并施加衬砌
开挖核心土并施加衬砌 施加仰拱封闭成环
图 4 台阶法埋深 10m 时模拟结果
(上接第 115 页)
力现象,便能从根本上解决这两个问题。
2) 剪切盒的形状的影响,受剪切盒侧限的影响,普通直剪试验剪 切面严格按照两个剪切盒交界面进行,使得试验结果与实际剪切状态有 很大差别。
因此,只要能选择合适形状的剪切盒,对缓解剪应力集中是 有可能的。
3) 直剪试验在剪切盒侧限条件下进行,在剪应力不变的情况下, 随着剪切变形的加大,剪切面面积随之变小,从而导致理论值与试验结 果的差异。
4) 直剪试验不能有效控制排水条件和测量空隙水压力是由仪器本 身引起的。
因为剪切盒的上下盒之间有空隙,对于不排水剪切和固结不 排水剪切试验,在剪切过程中没有办法使它绝对不排水。
因此,规范中 对该试验采用了快剪、固结快剪和慢剪等术语来表达,并用剪切速率的 快慢来模拟排水条件。
所有这些尽管是有误差的,但资料表明,所测数 据对实际工程还是具有重要的参考价值。
4 结论 为进一步推进该试验方法在实际工程中的广泛应用,笔者建议对
现有的试验仪器提出进一步改进的简单方案,采用滑轮组式加力系统, 加大剪切盒面积。
这样可尽可能最大限度地减少试验缺陷,并从理论上 完善和验证我们的技术措施,从而使试验成果更加接近实际。
作者简介:刘奋军,男,28 岁,本科,助理工程师。
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