改善汽油装车鹤管气相密封性

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改善汽油装车鹤管气相密封性
发布时间:2022-08-05T05:52:53.554Z 来源:《科学与技术》2022年第30卷6期作者:潘旋[导读] 汽油装火车鹤管为上装式,因易挥发的物料性质,
潘旋中国石化扬子石油化工有限公司贮运厂(江苏南京) 210048 [摘要]汽油装火车鹤管为上装式,因易挥发的物料性质,在装车过程中油气从密封压盖与槽车装油孔缝隙处逸散,尤其在装车末期,油气浓度较高,VOCs超标排放,如遇到静电极易发生火灾爆炸事故,存在较大的安全环保隐患。

优化鹤管密封压盖结构,提高火车鹤管气相密封性,从源头管控,再结合尾气回收装置引流风机作用,降低汽油装车尾气的逸散。

1、概述
汽油装车鹤管为上装式,因汽油易挥发,现有的密闭装车鹤管在装车过程中油气逸散,尤其在装车末期油气浓度很高,如遇到静电,极易发生火灾爆炸事故,也对大气存在的污染,故汽油装车存在极大的安全环保隐患。

为了践行集团公司实施绿色洁净战略,提升绿色发展水平,以实际行动保护长江生态环境,降低生产过程中VOCs排量,减少大气污染,是现代炼化石化企业的发展的主要工作重心。

对火车装车鹤管的选型,尤其是如何减少油品在火车槽车装载过程中的产生的油气排放,显得尤为重要。

如何提高汽油装火车鹤管气相密封性能,减少装车时的尾气溢散,降低安全环保隐患,是急于解决的问题。

2、汽油装火车过程中存在的问题及分析 2.1鹤管密封与罐车口对位不准确,造成罐车装油口中心与鹤管垂直方向上不一致;
原因分析:人员操作忽略鹤管对位准确度导致鹤管与罐车对位不准,密封压盖压偏,无法起到密封作用。

2.2罐车装油口存在装油接触面倾斜及凹凸不平的制造偏差;
原因分析: 2.2.1铁路槽车本身问题。

铁路槽车型号不同,使用G60、G70型号较多,体积不同,制造年份不同,槽车罐口尺寸不同,存在径向不规则、罐口平面度差的问题,单边最大倾斜高差甚至达到80mm,且罐口平面凹凸不平;
2.2.2火车槽车罐口并不是标准件,部分槽车罐口存在椭圆比较大的情况,而国内也无统一、强制标准,密封装置设计未考虑火车罐车装油口的制造偏差。

2.3鹤管液相垂管垂直度有偏差,压盖与槽车装油孔密封不严;密封装置设计时未考虑偏差补偿。

原因分析: 2.3.1随着鹤管使用年限较长,液相垂管较重,鹤管的安装与固定是依靠地脚螺栓和水泥立柱框架螺栓,在使用过程中,气动马达产生的振动、物料流动的冲击等,都会使螺栓产生疲劳松动,导致鹤管的安装精度就会补破坏,鹤管垂管的垂直度会发生变化,也会影响密封效果。

2.3.2鹤管密封压盖形式问题。

密封压盖与槽车罐口的密封主要依靠压盖密封面的弹性变形,现有的密封压盖密封面使用耐油橡胶,内里填充海棉作为弹性元件,变形余量小。

2.3.3装车过程中罐车内气压增大,鹤管密闭压紧力不足,油气压力会使鹤管密封效果变差导致油气泄漏。

2.4装车过程中,随着油品装载量增大,罐车悬挂系统受重力沉降,鹤管密封无法随动;
原因分析:厂家设计利用密封装置自重密封,未考虑槽车装车过程中因重量增加而下沉,密封压盖只受自重,无法随动压紧。

2.5配套油气回收引流风机出口集中回收存在多路阻力。

原因分析:装卸作业区尾气回收装置收集多路尾气,即储罐尾气、汽车尾气、火车尾气,三台风机出口并入同一条管线上,如同时多路尾气在收集的情况下,汽油装车的引流风机出口存在阻力,罐车至油气回收设施管线沿途管阻及压损,油气回收效果不好,另因鹤管厂家密封装置存在缺陷,装车过程中,气相管线内背压较高,也会加大油气的泄漏。

综合以上原因,鹤管密封性能不好导致装车过程中尾气排放量超标。

如何改进汽油装火车鹤管气相密封性能,对鹤管密封结构进行技术攻关。

3、解决方案 3.1优化鹤管结构 3.1.1鹤管压盖部分采用外置气缸压紧密封装置结构形式,当垂管下降到操作高度时,驱动气缸开动作,驱动密封压盖与槽车罐口紧密贴合,并外置气缸驱动压紧压盖与槽车密封压紧,在装车过程中保证密封压盖能随着车辆的下沉而跟进,密封胶圈始终与槽车装油孔贴合且锁紧,升降气缸的自重预压紧力远大于装车时罐内产生的油气压力(背压),使密封面贴合在罐口上,满足VOC 治理的要求。

3.1.2压紧式密闭装置的密封压盖与垂管不直接连接,垂管上连接一段球形套管,密封压盖内侧面也加工成与之配套的球面,并可沿球面上下有一定的角度活动,可适应不同工况的槽车装油孔,密封盖适合的槽车口直径尺寸范围为φ450~570mm,装车作业时密封压盖无缝隙。

3.1.3将密封压盖锥度略进行改进,能够适应不同工况的槽车装油孔,密封压盖外置气缸进行驱动压紧,提高密封压盖与槽车的严密性。

3.2加强日常鹤管的维护保养。

制定鹤管周预防性维修策略,不仅主要对鹤管旋转部件、接头密封圈、液位高报、静电接地、螺栓紧固性等进行检查维护,也加强对鹤管的结构稳固性进行检查,对鹤管的垂直度进行检查及矫正,使其达到初始安装状态,发挥其应有功效。

要及时备好备品备件,尤其密封压盖密封橡胶,发现有裂纹、有磨损或橡胶失去弹性余量应及时更换。

3.3加强鹤管的精心操作。

利用副班进行培训,到装车现场指导操作,要求操作人员严格按照鹤管的操作规程进行操作,鹤管液相垂管中心度与槽车的装油孔保持一致,精准对位,发现不对中及时纠偏。

3.4优化安排生产作业。

考虑尾气回收装置收集多路尾气背压较高,装汽油前多观察尾气量,尽量避开汽车装车较多时段,或多储罐收料情况。

4、验证效果
通过鹤管结构的优化,大大提高了压盖与槽车的密封性,减少的油气的逸散。

在正常装车中,距离油罐车车口高度10cm处检测油气泄漏浓度小于500ppm,符合国家、行业、地方标准《GB31570-2015石油炼制工业污染物排放标准》。

5、结论
通过优化鹤管的密封结构,提高汽油装车鹤管气相密封性,降低了装车过车中VOCs的排放,减少对空气的污染,同时也提高的汽油装车的安全性。

参考文献
[1] 王建明,油罐车上装鹤管密封型式探讨[J]. 安全、健康和环境,2017, 17 (6).
[2] 朱琳,大鹤管密闭定量装车系统在炼油厂油品装卸中的改造分析[J]. 化工安全与环境,2013(37): 9-10.。

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