提高设备利用率节能降耗
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提高设备利用率节能降耗
提高设备利用率节能降耗
摘要:备煤运焦车间是焦化厂担负焦炉供煤和运焦任务的生产车间,而供煤和运焦的主要设备即为皮带,皮带的运输量直接影响着上煤量的多少,从而影响焦炉的生产。为保证焦炉生产,我车间需加大上煤量,提高设备利用率,达到节能降耗的效果,从而为企业增收创效。
关键词:设备堆取料机操作
一、设备现状
1、东西煤五皮带战线长,设备老化。
2、东西煤五皮带接口较多,而且多为U型钉扣法连接。
3、东西煤五皮带容易出现跑偏现象。
4、煤七皮带自投入使用至今,磨损严重,且坡度大。
二、现状分析
1、煤上系统现有设备为:2台堆取料机,2部堆取煤皮带,2部刮板输送机,一台叶轮给煤机配备4部上煤皮带。
2、煤场来煤较多,堆取料机需要用于堆煤,两台堆取料机不能同时取煤,制约上煤生产。
3、每台堆取料机的取煤能力为300t/h,煤上系统各皮带的上煤能力为600t/h,现实际生产能力难以达到设计生产能力。
4、堆取料机在进行取煤时,对于不同煤种需要往返行走,取煤管理上不够规范。
5、煤五皮带为U型钉扣连接,运煤过程中漏煤较严重,影响上煤量。
6、没有很好的利用避峰填谷时段上煤。
7、煤下系统上煤,通过破碎机要保证细度合格,上煤量不均匀。
三、原因分析
1、皮带偶有出现空载现象,造成浪费。
2、未按避峰填谷时段上煤,管理措施未跟上。
3、上煤量不能满足设计生产能力,造成电能消耗较大。
4、堆取料机堆煤与上煤交叉作业,造成相互影响。
四、工作方案及改进措施
1、煤七皮带更换
煤七皮带担负着向配煤仓输煤的任务,皮带机全长175米,是车间所有皮带中坡度最大的一条(为18度),因此,皮带的纵向拉伸强度又是最大的,这就加剧了皮带的磨损程度,目前皮带有5道接口,比安装初期多1道,(因每次更换接口需要去掉一段旧皮带,当逐渐更换接口时,皮带长度也会逐渐缩短,这影响了张紧滚筒处的高度,不利于下次对皮带接口的更换,因此新做了一条15米的短接,这样就加了一道口)。
煤七皮带从投产至今已使用了两年半的时间,由于长时间磨损,该皮带的边缘起层、开胶,绝大部分区域上、下胶层磨薄,皮带厚度起初为10.5mm,目前部分边缘区域已磨损至3mm-5mm,起到保护帆布作用的上胶层是直接接触精煤的区域,起初5.5mm,目前部分胶层已磨损完,漏出了帆布,磨损较轻的也达到了3mm左右。我车间准备将煤七皮带全部更换,以节约上煤时间,缩短皮带的运转时间,达到节能降耗的效果。
依据上表比较可知,如果将煤七皮带全部更换,根据现焦炉实际生产量每天4000吨的用煤量计算,每天的上煤时间由原来的17小时减少为9小时,大大节约了上煤时间,从而节约电量的消耗。
电费合计:煤上系统上煤从刮板机经由煤五、煤六、,煤七皮带送往煤仓,各功率分别为,刮板机:75 Kw;煤五皮带:55 Kw;煤六皮带:30 Kw;煤七皮带:132Kw,根据以上各皮带的功率及上煤时间可知道一天的用电量,再由避峰填谷各时段的电费可核算出一天的电费消耗,根据上表可看出,煤七皮带更换后煤上系统每天可节约电费1366元。
投入成本:煤七皮带总长为380m,按照皮带价格450元/米计算,共需17.1万元。
2、单台堆取料机取煤能力
(1)根据上煤情况,12月13日夜班局内煤上煤能力291t/h、
12月14日中班贫瘦煤上煤能力287 t/h、1/3焦上煤能力286 t/h
以及夜班局内煤上煤能力288 t/h可看出,单台堆取料机的上煤能力基本上可达到其设计能力300 t/h。
(2)根据上煤情况,用堆取料机取煤时,煤七皮带的上煤能力为230 t/h左右,与其设计能力600 t/h相差太远。
3、单台刮板输送机取煤能力
(1)根据上煤情况,单台刮板输送机的平均取煤能力在319t/h,比堆取料机的取煤能力要大。
(2)由于受煤七皮带影响,刮板机的取煤能力不能达到其设计生产能力,如煤七皮带更换,刮板机取煤能力加大,可节约时间,从而达到节能降耗的效果。
4、规范操作
(一)在煤上系统上煤方面
(1)取煤时,煤上班组要根据煤种配比与生产需要,减少堆取料机往返行走的次数,如遇特殊情况需要远距离行走取煤时,班长应通知各岗停止皮带运行,杜绝空运转现象的出现。
(2)煤上班组在准备上煤前,班长应首先通知堆取料机司机提前行走至取煤煤种的位置,而后方可通知其他各岗启动设备,杜绝没必要的空开浪费;当堆取料机需要取下一煤种时,应首先通知各岗停车,待行走至取煤区域后,才可通知各岗开车。
(3)煤五皮带已由原来的U型钉扣连接改为皮带胶粘结,减少了楼煤量,达到了提高设备利用率的目的。
(4)执行避峰填谷,根据焦炉实际生产量,现规定早班上煤量在1000吨,中班和夜班上煤量规定为1500吨。将来可实现两班上煤,一班检修。
(二)在煤下系统上煤方面
破碎机是车间唯一的高压用电设备,电压为10000V,功率为630Kw,根据每日车间实际用电量统计,破碎机的用电量占到整个车间用电量的60%――65%,因此,提高该设备的利用率,将是车间节能降耗的重中之重,而关键就在于减少启动次数,提高破碎煤量,因此要求煤下班组做到:
(1)煤十岗位工要观察好煤塔的煤量,根据实际生产需要掌握好整个系统的开、停车次数,煤塔储量在1/5-2/5时方可通知班长开车上煤,避免短时间开车,开车时间应掌握在1.5-2小时以上,杜绝频繁开车。
(2)上煤量要最少保证在280吨以上,减少破碎机的使用时间。
(3)在煤塔上满前,煤十岗位工要提前打出停车信号通知各岗,其它岗位工在听到信号后看到皮带没煤时应马上停止皮带,减少空载运行。
(三)在运焦系统运焦方面
(1)晾焦台在存有4至5孔焦炭时,晾焦台操作工及时与运焦中控联系开车,放焦期间控制好放焦量,待放至焦台留有2米焦炭时,立即与运焦中控联系打铃停车,皮带空转不准超过10分钟。
(2)在开车期间夜间,每部皮带照明灯隔一盏亮一盏,机头、机尾亮一盏。
(3)将小振动筛处照明更换为250瓦节能灯,并由原来的十个照明更换为现在所有的两个节能灯,节约成本,减少浪费。
五、结论
综上分析,煤七皮带更换后,加大上煤量,可大大节约上煤时间,从而达到节能降耗的效果,为企业增收创效。
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