戴卡学习总结

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戴卡交流学习总结报告
2015年9月14日,三门峡戴卡一行三人(杨新茹、成玉虎、牛俊峰)到秦皇岛戴卡交流戴卡2#线改造过程,学习老生产线改造经验。

现汇报如下:
1、2#线改造过程及实施项目
戴卡2#线是88年建设的老生产线,经长期运行,存在着设备布局不合理,物流不通畅,管道老化,能源消耗大、制造成本高、生产工艺落后等一系列问题,为此,2#线把“调整设备布局,优化产品物流,提高能源效率,引进先进制造工艺,提高产品质量,降低制造成本”为改造的主要目的。

截止目前,重点进行了以下改造:(1)调整设备布局:按轮毂生产流程,把低压机分成两列放置,缩短首尾端距离,便于管道布置和产品转运;
(2)物流设备改造:结合场地情况,利用提升机把机台下的轮毂提升至空中,经轨道运送至X光检验;
(3)实施水冷工艺,提高铸造质量和效率:使用纯水代替压缩空气,对模具进行冷却,加快冷却速度;
(4)液压站冷却采用闭式循环,保证冷却水水质,降低液压站油温;(5)更换老化的水、气管道,使用锈钢材质,防止管道内壁生锈脱落,产生杂物;调整管道走向,缩短管道长度,减少弯头,增大管径,降低管道阻力;
(6)安装水源热泵,提取低压轮毂冷却水、空压机循环水的热量,向涂装、机加等工序提供热源,减少电及天然气的使用,降低能源消
耗;
2、交流学习2#线压缩空气、循环水改造思路及过程
按每一百万产量配100立方的压缩空气计算,2#线共需360立方压缩空气,考虑到设备检修及后续产能扩大等因素,2#线空压机配置为:100立方离心式空压机三台,
110立方离心式空压机三台,总
供气量为630立方,实际开机台
数为开四备二,400立方的供气
量。

由于空压机全部是离心式空
压机,产出的压缩空气不含油,
后续处理较为简单,管道上没有大量的过滤器等零部件,同时,为减少管道压阻,把主管道全部换成大直径的不锈钢管道,采用集气管、分气管稳压,提高压缩空气输送效率。

循环水共有三套系统,分别是:供动力站空压机使用的循环水;
供低压机模具和液压站冷却使用的循环水;供毛胚轮毂冷却的冷却水。

动力站循环水补充的是自来水,采用加药的方式控制水质;模具和液压站用的是涂装的纯水;轮毂冷却水先沉淀,然后上冷却塔,回流到净水池,缺水补充的是自来水;
循环水的改造主要是1、增加纯水系统、闭式冷却塔,为了确保
水冷却模具的正常使用。

2、安装水源热泵,把空压机循环水中的热
量提取出来,供涂装和机加清洗轮毂使用。

3、现场查看压缩空气、循环水运行方式及效果
4、交流学习压缩空气波动原因及解决办法
由于秦皇岛戴卡供气量远远大于用气量,现场压力稳定,基本没有大幅波动的现象。

如果压缩空气压力波动,主要原因有:1、供气量不足;2、管网布局不合理;3、管道直径小,压阻大;
解决办法1:增大供气能力;
办法2:优化管道布局,减少弯道,增大管径,降低压阻(压缩空气压力高,流速快,可适当采用细管道,如供气压力低,
应配置粗管道,加大输送能力);
办法3:按不同设备用气要求,安装减压阀,实施分级用气管理;
5、压缩空气各项指标监测、控制及问题处置方法
6、环形管网等管道的设计、改善的思路、注意事项
戴卡2#线改造未使用环网,因环形管网的主要作用是消除管道末端,保持管道内压力均衡。

戴卡低压机重新布局后,末
端与进气端距离较近,没有必要环形。

环形管道可以稳定管道内压力,但前提是供气量要够,如供气量不足,单独改成环形管网,效果也不明显。

7、探讨空压机集中控制与分散控制的优缺点
空压机集中或单独控制各有利弊。

集中控制可根据用气量的变化,自动调节供气量,提高供气保障的可靠性,实现少人化,
但前提是要要足够的供气能力作为保障。

各空压机单独控制时,需要操作人员随时关注用气情况,及时调节压缩空气的供应能
力。

8、空压机余热利用改造方式及效果
安装水源热泵,对空压机循环水的回水进行热量提取,达到
降温的目的,减少开放式冷却塔水量散失,同时,加热涂装和
机加清洗轮毂的热水,降低能源消耗。

9、空压机节能降耗措施

10、循环水管理
秦皇岛戴卡动力站循环水总保有量为500吨,缺水时,直补自来水,夏天每天补200吨(水温高时,也加冰块进行降温),冬天每天补100吨。

每周对水质进行化验,然后加阻垢剂及杀
菌灭藻剂控制水质。

11、循环水水质的控制方式
每周加阻后剂约5桶/次,杀菌灭藻剂4桶/次,平时无排放,每年夏季来临前置换水一次。

12、能源指标对标,寻找差距(以8月份动力站数据进行对比)
13、水冷工艺后省气情况(成本)
戴卡2#线平均每天约有8台铸机安装水冷模具,占全部机台的1/5,由于占比较少,压缩空气节省效果并不明显,从理
论计算,1台铸机约需要6.8立方的压缩空气,8台共约54.4
立方压缩空气。

14、水冷工艺的水消耗情况与气消耗情况对比
采用水冷工艺后,1-6月份能源平均单耗1.6487元/公斤,较2014年同期平均单耗2.2692元/公斤下降0.6205元/公斤,
降幅为27.34%。

15、废水的处理与回用
新建污水、废水处理中心,把各车间排出的废水、乳化液收集起来,进行集中处理,处理后的水达到国家3级排放标准
排放,没有回收再利用。

省环保局在排污口安装水质在线检测
仪,实时监测排污情况。

16、熔炼炉及铝屑炉前处理烟气的处理
熔炼工序有烟气处理系统一套,把各台炉子产生的废气通过烟道进入水幕粗滤,然后经布袋精滤后排放。

前处理铝屑进入
再干燥窑加热至336℃,铝屑表面的乳化液受热蒸发,在旋风
集尘器的作用下,颗粒物被剥离出来,尾气进入再燃炉继续升
温至675℃,再经过管道输送(降温至184℃),最后经水雾除
尘机过滤后对空排放。

17、熔炼炉内精炼时烟气与我公司的对比情况
熔炼炉除尘风机功率大,吸风量为30000-35000m3/h,精炼过程中,烟尘基本都被风机抽走,站在炉门处基本看不到烟尘
向外飘散。

18、涂装漆线/粉线烘干道尾气处理措施
涂装车间安装有催化焚烧炉,用来处理漆线外排的含有苯、二甲苯的有毒气体。

但由于催化焚烧炉采用电加热,运行成本高,且有毒气体经烟囱向高空排放,在地面感受不到,2#线基本不运行。

学习感受: 戴卡2#线以改造后,现场整体布局合理,生产线物流通畅,水冷工艺的实施,提升了铸造效率和质量,同时,也解
决了低压机液压站油温高的问题,设备漏油现象基本不存在。

空压机等基础能源设备的配置远远超过产能的要求,且能够
满足未来产能不断扩大的需求。

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