焦化加热炉管早期失效分析
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Ab ta t T e r n i g t f h o i g f r a e i e r f e ywa h r. h sc l n h mia r p r sr c - h u n n i o e c k n n c n t e n r s s ot P y ia d c e c p o e - me t u h i a l
关键词: 热炉 ; 加 炉管 ;C 5 ; 1 rMo 失效
中图分类号 :Q 5 . ;Q 5 . T 0 3 6 T 0 04 文献标识码 : B 文章编号 :0 1— 8 7 2 1 ) 6— 0 4— 6 10 4 3 (0 1 0 04 0
d i1 . 9 9 j i n 1 0 — 8 7 2 1 .6 0 9 o :0 3 6 / . s . 0 1 4 3 . 0 0 . 0 s 1
1 失效 管的理 化性 能试验 及分 析 1 1 试 验炉 管的 背景资料 及其 宏观 形貌 .
20M a流速约 1m s管 内介质为分馏塔底 . P , /, 油 +软化 水 , 油进 口实测 介质温 度 30o 出 口 渣 8 C, 实 测介质 温度 45o 炉管采 用燃 气火焰 加热 , 9 C; 管
管 开展全 面 的材 料 性 能 试验 分 析 工 作 , 为今 后 焦
某炼油 厂延 迟焦化 装置 年加工 能力 为 10万 2
t其 中 1加 热炉 热 负荷 2 . , 3 2 MW , 炉型 为 立式 卧 管 结 构 , 管 材 质 1 rMo 规 格 0 2 m x1 炉 CS , 17 m 0 m 0 0m m x1 0 m。炉管 的设 计 工作 压力 2 5— . 5 . 30 M a 管 内介 质 的设 计 出 口温 度 4 8o 金 属管 壁 P, 9 C,
半, 由于现 场检 查发 现 管 段 存 在严 重 弯 曲而进 行
更换。
( )1 , 2 2 管样 的宏 观形貌
1, 2管样外 壁 的氧化 腐 蚀产 物 均 很厚 , 中 其 以 1管 样最 为 严 重 。 图 1示 出 1管 样 外 壁 宏 观 形 貌 照 片 , 以看 出 , 蚀 层 为 灰 黑 色 夹 杂 黄 褐 可 腐 色, 并呈 片层状 剥落 。
~
壁 金属实 测温度 5 0— 5 5 60o C。
焦化 炉管原 设计 寿命 为 1 0万 h 而实 际使 用 ,
( ) 早期失 效 炉管 的选 取 1对
选取 的 l管样 运行 时 间 :9 9年 6月 一 0 0 19 20
时间远未达到其设计寿命 , 最短 的才用 了 1 年多 便已产生了严重 的弯 曲变形或显著腐蚀减薄 , 被
化 炉的 安 全 经 济 运 行 和 检 修 工作 提 供 指 导 。为
此 , 取 该厂 1焦化 炉 早期 失 效更 换下 来 的 2根 选
管 ( 中一根严 重腐 蚀 减 薄管 而 另一 根 严 重 弯 曲 其
设计 温度 5 0o左 右 。炉管 内渣 油实 测 压力 18 8 C .
变形 ) 进行分析研究。
迫提前 更换 。2 0 0 0年 8月停 工 检修 时 , 现炉 南 发
0 引言
侧第 7一l 、 侧 第 7~1 炉管 减 薄非 常 严 2根 北 4根 重, 同时存 在严 重 的弯 曲变形 。为 了弄 清这 些 炉 管早 期失效 的真 正 原 因 ; 1焦 化炉 早 期 失效 炉 对
p o i e u d n e f rs ft n c n mia p r t n a d i s e t n o e c k n u c . r vd s g i a c o aey a d e o o c lo ea i n n p ci f h o i g f ma e o o t Ke r s c k n r a e t b ; C S y wo d : o i g f n c ;u e 1 r Mo f i r u ;al e u
焦化加热炉管早期失效 分析
赵 亚新
( 中国石油 化工股 份有 限公 司 塔河 分公 司 , 疆 库车 新
820 ) 4 00
摘 要: 对某炼厂焦化炉管运行时间仅 1 年多造成失效的材料进行 了全 面的理化性能试验研 究, 分 析炉管早期失效的根本原 因, 为以后该焦化炉的安全经济运行和操作 、 检修工作提供指导。
经机 加工 取管段 横截 面进 行观察 , 现 1 , 发 2 管样 向火 面金属 管 壁 都 存 在腐 蚀 减 薄 现 象 , 中 其
年 8月 , 续运行 时 间 1 多 , 连 年 因严重腐蚀 减薄 而
第 2 卷第 6期 8
压
力
容
器
总第 2 3期 2
提前 予 以更 换 ; 样 运 行 时 间 :9 7年 1月 一 2管 19
火 面 比较 , 明氧化 是减 薄 的主要 因素 。 说
Байду номын сангаас
20 00年 8月 , 停 炉检 修 外 , 除 已运 行 时 间 约 3年
te ft e fiu e mae il r e e r h d Th al a lr a e o h u n c ub s wa n lz d. t is o h al r t ras we e r s a c e . e e ry f i e c us fte f r a e t e s a ay e I u
Ea l i r ay i fTu e fCo i g Fu n c ry Fal eAn l sso b s o k n r a e u
ZHA0 Ya—x n i
( I O E a eC m ay K q 4 0 0 C ia SN P C T h o p n , u a 2 0 , hn ) 8
关键词: 热炉 ; 加 炉管 ;C 5 ; 1 rMo 失效
中图分类号 :Q 5 . ;Q 5 . T 0 3 6 T 0 04 文献标识码 : B 文章编号 :0 1— 8 7 2 1 ) 6— 0 4— 6 10 4 3 (0 1 0 04 0
d i1 . 9 9 j i n 1 0 — 8 7 2 1 .6 0 9 o :0 3 6 / . s . 0 1 4 3 . 0 0 . 0 s 1
1 失效 管的理 化性 能试验 及分 析 1 1 试 验炉 管的 背景资料 及其 宏观 形貌 .
20M a流速约 1m s管 内介质为分馏塔底 . P , /, 油 +软化 水 , 油进 口实测 介质温 度 30o 出 口 渣 8 C, 实 测介质 温度 45o 炉管采 用燃 气火焰 加热 , 9 C; 管
管 开展全 面 的材 料 性 能 试验 分 析 工 作 , 为今 后 焦
某炼油 厂延 迟焦化 装置 年加工 能力 为 10万 2
t其 中 1加 热炉 热 负荷 2 . , 3 2 MW , 炉型 为 立式 卧 管 结 构 , 管 材 质 1 rMo 规 格 0 2 m x1 炉 CS , 17 m 0 m 0 0m m x1 0 m。炉管 的设 计 工作 压力 2 5— . 5 . 30 M a 管 内介 质 的设 计 出 口温 度 4 8o 金 属管 壁 P, 9 C,
半, 由于现 场检 查发 现 管 段 存 在严 重 弯 曲而进 行
更换。
( )1 , 2 2 管样 的宏 观形貌
1, 2管样外 壁 的氧化 腐 蚀产 物 均 很厚 , 中 其 以 1管 样最 为 严 重 。 图 1示 出 1管 样 外 壁 宏 观 形 貌 照 片 , 以看 出 , 蚀 层 为 灰 黑 色 夹 杂 黄 褐 可 腐 色, 并呈 片层状 剥落 。
~
壁 金属实 测温度 5 0— 5 5 60o C。
焦化 炉管原 设计 寿命 为 1 0万 h 而实 际使 用 ,
( ) 早期失 效 炉管 的选 取 1对
选取 的 l管样 运行 时 间 :9 9年 6月 一 0 0 19 20
时间远未达到其设计寿命 , 最短 的才用 了 1 年多 便已产生了严重 的弯 曲变形或显著腐蚀减薄 , 被
化 炉的 安 全 经 济 运 行 和 检 修 工作 提 供 指 导 。为
此 , 取 该厂 1焦化 炉 早期 失 效更 换下 来 的 2根 选
管 ( 中一根严 重腐 蚀 减 薄管 而 另一 根 严 重 弯 曲 其
设计 温度 5 0o左 右 。炉管 内渣 油实 测 压力 18 8 C .
变形 ) 进行分析研究。
迫提前 更换 。2 0 0 0年 8月停 工 检修 时 , 现炉 南 发
0 引言
侧第 7一l 、 侧 第 7~1 炉管 减 薄非 常 严 2根 北 4根 重, 同时存 在严 重 的弯 曲变形 。为 了弄 清这 些 炉 管早 期失效 的真 正 原 因 ; 1焦 化炉 早 期 失效 炉 对
p o i e u d n e f rs ft n c n mia p r t n a d i s e t n o e c k n u c . r vd s g i a c o aey a d e o o c lo ea i n n p ci f h o i g f ma e o o t Ke r s c k n r a e t b ; C S y wo d : o i g f n c ;u e 1 r Mo f i r u ;al e u
焦化加热炉管早期失效 分析
赵 亚新
( 中国石油 化工股 份有 限公 司 塔河 分公 司 , 疆 库车 新
820 ) 4 00
摘 要: 对某炼厂焦化炉管运行时间仅 1 年多造成失效的材料进行 了全 面的理化性能试验研 究, 分 析炉管早期失效的根本原 因, 为以后该焦化炉的安全经济运行和操作 、 检修工作提供指导。
经机 加工 取管段 横截 面进 行观察 , 现 1 , 发 2 管样 向火 面金属 管 壁 都 存 在腐 蚀 减 薄 现 象 , 中 其
年 8月 , 续运行 时 间 1 多 , 连 年 因严重腐蚀 减薄 而
第 2 卷第 6期 8
压
力
容
器
总第 2 3期 2
提前 予 以更 换 ; 样 运 行 时 间 :9 7年 1月 一 2管 19
火 面 比较 , 明氧化 是减 薄 的主要 因素 。 说
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20 00年 8月 , 停 炉检 修 外 , 除 已运 行 时 间 约 3年
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Ea l i r ay i fTu e fCo i g Fu n c ry Fal eAn l sso b s o k n r a e u
ZHA0 Ya—x n i
( I O E a eC m ay K q 4 0 0 C ia SN P C T h o p n , u a 2 0 , hn ) 8