焦化企业典型事故案例汇编
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事故间接原因
1、工作人员在没有进行设备内可燃气体及氧含量分析的情况下,擅自送 电试投运。 2、工艺管理不善,经现场检查分析确认是由于阀门内漏造成的,煤气经 对小阀门打压确认是从2#焦炉煤气管线进入,空气经设备顶部放空管 线进入设备内部,形成爆炸性混合气体。 3、协调组织不到位,管理存在疏漏,执行安全管理制度要求不严,工作 不细,思想不够重视。 4、对职工培训不到位,员工安全意识淡薄,对电除尘空试需满足的条件 没有确认,对作业中存在的潜在危险没有足够的认识。
防范措施 1、组织专题会议讨论分析,按“五定”原则进行安排、落实操作规程。并在 车间内部就操作规程全员学习考试。 2、冷鼓工段负压区倒车操作升级管理,倒车时车间领导必须在现场。 3、严格按照生产技术部制定下发的《关于生产系统主要、重大设备开、停 车升级管理的通知》要求,制定规范,并将相关内容纳入岗位操作技术 规程。 4、二回收车间针对初冷器阻力大的问题,制定5#初冷器检修期间正常生产 系统运行方案。 5、二回收车间针对性的开展现场操作模拟演练看,以提高员工操作技能。
防范措施 1、严格执行设备交出制度,落实检修安全措施。 2、真正落实“谁主管谁负责”,“谁签字谁负责”的原则。 3、吸取事故教训,对相关人员进行安全教育,提高安全意识和能力。
案例四:煤气回收车间5#初冷器入口煤气管道吸瘪事故
2010年5月25日,山焦焦化焦化二厂第二煤气回收车间在倒车过程中5#初 冷器入口煤气管线被吸瘪,造成直接经济损失约9.7万元。
2012年11月23日,山焦焦化甲醇厂净化车间转化炉焦炉煤气入口管道焊缝 开裂煤气泄漏着火。经查,该起事故是一起责任事故,造成直接经济损失9.3 万元,甲醇厂系统停车。
事故直接原因
甲醇厂当班指挥、操作人员在外电网波动引起甲醇厂合成气压缩机跳 车、焦化厂3#鼓风机跳车的紧急情况下,存在侥幸心理,没有牢固树立“安全 第一、生产第二”的思想。停车减量未先切除水煤气,焦炉气大幅减量与预热 炉加热燃气调节不匹配,发现温度超标后未果断采取紧急停车措施,导致系统 超温,事故发生。
案例二:备煤车间生产(工艺)事故
2009年1月21日,山焦焦化焦化二厂备煤车间发生一起生产(工艺)事故,该 起事故是一起责任事故,造成直接经济损失9万元。
事故直接原因 1、操作工由于煤场货位紧张,将悬臂角度由60度调为80度,并将悬臂上升至极限 高度。2、在大车往西行走的同时,悬臂由南向西行走顺时针回转时斗轮与煤堆相 碰撞。 事故间接原因 1、操作者违规操作,同时在听到异常响声后,未立即停车,造成事故扩大化。 2、堆取料机悬臂上限位不完好。
事故直接原因 违反岗位操作规程,在未打开5#初冷器煤气进出口阀门时,先开循环水, 导致初冷器内吹扫置换的蒸气快速冷凝形成负压,造成5#初冷器进口煤气管线 吸瘪。
事故间接原因
1、思想不重视,未明确具体倒初冷器操作的现场组织领导。 2、操作规程掌握不全面,操作过程协调配合有误,对作业的先后程序没进 行确认。 3、安全意识差,对倒初冷器操作危险源辨识不到位。 4、操作技能不熟练,综合素质满足不了工作需要。 5、未吸取2008年8月25日4#电捕曾发生吸瘪事故教训。
焦化企业典型事故案例汇编
二零一四年十月
案例一:净化车间爆炸事故
2008年10月21日,山焦焦化焦化四厂净化车间发生一起爆炸事故。经查, 该起事故是一起责任事故,造成该厂合成车间一名路过的员工受伤,直接经济 损失52万元。
事故直接原因 净化车间3#干式电除尘内存在煤气与空气的爆炸性混合气体,空试送电导 致爆炸。
案例五:炉门起落架伤害事故
2010年12月9日,山焦焦化焦化二厂第一炼焦车间在修理炉门时发生一起死亡 事故,经查,该起事故是一起责任事故。
事故直接原因 炉门起落架上部立轴与箱体底部腹板连接处脱焊。
事故间接原因
Biblioteka Baidu
管理人员检查不到位,存在缺陷未及时发现,操作人员站立位置不当, 炉门起落架上部立轴与箱体底部腹板连接设计有缺陷。
事故间接原因
1、甲醇厂装置联锁系统存在缺陷,预热炉出口温度没有联锁自动保护装 置,不能实现自动调节。 2、操作规程、应急预案可操作性不强,应急演练不到位。 3、公司总调、电气调度对跳车原因查处不及时,信息传递不到位,煤气 系统协调不力。 防范措施
防范措施
1、对起落架设计缺陷处和上保险机构位置进行变动。 2、检修前组织对危险源进行辨识,指定人员监督落实,形成检修前 记录。 3、在每个车间安排一个专业设备维护检修检查组,建立设备设施管 理台账和维护记录档案。 4、组织培训学习,模拟操作,对生产系统进行全面风险辨识和安全 评价。
案例六:转化炉焦炉煤气入口管道煤气泄漏着火 事故
防范措施
1、严格按照堆取料机安全技术操作规程操作,量化规定悬臂上升的最高位置, 并在钢丝绳上标示。 2、在运行中发现设备异常情况要立即停车向调度汇报处理。 3、恢复堆取料机所有限位。
案例三:回收车间人身伤害事故
2009年7月24日,建安公司对二回收车间硫胺岗位饱和器加酸管部分管线 (∮57×3.5,约30cm长)进行更换,在焊接好第一道立管焊口后,操作工在 用电焊切割水平加酸管时,酸残液瞬间喷出,致使其额头、脖子局部酸灼伤。 事故直接原因 设备交出安全措施没有落实,管线中酸液处理不彻底交出检修。 事故间接原因 1、硫胺岗位操作工没有对检修酸管进行清扫处理,但还在“设备检修(安全 作业证)任务书”上盲目签字。 2、个体防护不到位,没有按规定佩带防酸手套和头部护具等。
防范措施 1、在设备所有进出口管线上必须堵盲板后方可检修、试车。 2、试车、检修前必须进行设备内可燃气体、氧含量化验分析,合格后才能进 行。 3、严格执行试车、检修方案,方案必须按规定审批。 4、全公司要针对本次事故“举一反三”强化对员工的安全教育、培训,以提高其 安全意识和对危险源的辨识能力。 5、做好危险源辨识工作,在全公司范围内组织地毯式安全检查,彻底消除各 种事故隐患。 6、进一步强化各种安全制度的执行情况检查及各种票证的办理,彻底杜绝各 种违章行为。