一起涌流引起的主变跳闸事故仿真分析及改进措施

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一起主变跳闸或线路跳闸事故的分析

一起主变跳闸或线路跳闸事故的分析
能源 ・ 电力
L O W C A R B O N W o R L D 2 0 1 5 , 5

起 主变跳 闸或线路跳 闸事故 的分 析
钟志明 ( 国网 湖南省电力公司 益阳供电 分公司, 湖南 益阳4 1 3 0 0 0 )
【 摘 要 】 变 电运行是 电力系统运行过程 中的一个重要执行部 门, 如 果没 有安全、 稳定的变 电运行 , 电力企 业将缺失安全生 产以及发展 的重要


思路 。
开 了 2号 主 变 1 l O k V开关 5 2 0 , 1 1 0 k V 二 段 母 线 失 电 随 后 , 1 1 0 k V 一/ 二段 分 断 自切 保 护启 动 .合 上 了 1 l O k V 一/ 二段 分段 开关 5 0 0 。 此时. Y1 7的接 地 故 障 已消 失 . 故 1 1 0 k V一/ 二段 分 断 自切 零 流后 加 速 保 护 未启 动 , 1 l O k V二 段母 线恢 复供 电 。
间不 同 引起 的 。 这 导 致 在 故 障 电流 短 时减 小 的 l O e r s中 , Y1 7
零 流 一段 返 回 并 重 新 计 时 , 2号 主 变 l l O k V 零 流 一 段 未 返 回 并持 续计 时最 终 先 至 定值 而 出 口跳 闸。
2 改进 措施
图1 2 2 0 k V变电站 Y站接线方式
1 . 4 故 障原 因分析
查 阅 AB B 公 司 REF 5 41及 R EJ 5 2 5继 电 器 的 使 用 说 明 书
可知 : Y1 7使 用 的 RE F 5 41的 “ 动作 时 间 计 数 器返 回 时 间 ” 按 照 AB B公 司 常规 设 置 均设 为 了 0 ms . 而 2号 主 变 使 用 的

一起站用变多次跳闸事故的原因分析与整改措施

一起站用变多次跳闸事故的原因分析与整改措施

一起站用变多次跳闸事故的原因分析与整改措施作者:林依青来源:《机电信息》2020年第11期摘要:针对某110 kV变电站一起站用变多次在本站10 kV馈线近区接地故障跳闸时出现低压零序过流保护动作而跳闸的事件,分析了事故原因,指出了站用变电流回路存在的缺陷,并提出了整改措施。

关键词:站用变;电流回路;跳闸原因0 引言变电站的站用变系统是整个变电站正常运转所需能量的来源,其能否安全稳定运行直接影响着变电站直流供电系统的稳定性[1]。

低压站用变系统的变压器中性点一般采用直接接地的方式,除了过流保护之外,还需装设零序过流保护作为站用变接地保护的后备保护,其中,低压侧零序电流取自站用变低压侧接地中性线回路中的零序CT二次侧。

本文介绍了某110 kV变电站一起站用变多次在本站10 kV馈线近区接地故障时出现低压零序过流保护动作而跳闸的事件,分析了事故原因,并提出了相应的整改措施。

1 事故过程该110 kV变电站10 kV接线为单母线分段接线。

站用变系统由2台10 kV站用变压器组成,容量均为160 kVA,分别挂在10 kV Ⅰ母线和Ⅱ母线上。

站用变低压380 V侧是單母线分段接线。

为了保证站用电的供电可靠性,2台站用变互为备用,即当某台站用变因故障跳闸或停电检修时,另一台站用变将带上这台退出运行的站用变的交流负荷[2]。

2019年9月至2020年4月,该110 kV变电站连续发生4次#2站用变低压侧零序保护动作跳闸事件,同时伴有站内10 kV馈线近区接地故障引发零序保护动作跳闸事故的发生,具体情况如表1所示。

2020年4月8日,该站的10 kV a线站外发生近区接地故障,一次零序电流值为199 A,大于整定值,馈线零序保护正确动作。

同时,#2站用变保护装置测得低压侧一次零序电流值为378 A,大于整定值,导致站用变低压侧零序I段保护动作跳闸。

因在继保室#2站用变变低进线柜的低压侧零序CT的一次侧装设有临时故障录波监测装置,测得馈线故障发生时此处的一次零序电流很小。

AA001-1主变跳闸事故的分析及处理(合集五篇)

AA001-1主变跳闸事故的分析及处理(合集五篇)

AA001-1主变跳闸事故的分析及处理(合集五篇)第一篇:AA001-1主变跳闸事故的分析及处理题目:AA001-1主变跳闸事故案例分析及处理一、案例介绍某电厂某年某月某日,新建一回南德线,某电建公司施工,办理了开工通知单和双签发工作票(工作监护人未填,根据厂内工作实际情况,检修部临时指派人员监护,未指定专人进行监护跟踪),编写了施工方案,其中在调试施工组织设计篇“9 危险点分析和风险预控”中有“9.8误通流、通压到运行设备”和“9.11防止误接线或遗漏接线措施”等风险控制要求。

某月某日17:00,施工人员在南德线汇控柜(柜内交直流电源已拉电)将00ADA35-1170、00ADA35-1171两根电缆接入端子排I4排编号48、49接点,19:00工作完成。

第二天早晨封堵施工人员未经许可私自进入GIS对南德线汇控柜进行防火封堵,当时雷雨交加,天昏地暗,GIS室内光线不够,施工人员私自将南德线汇控柜内交直流电源开关送上。

8:38:22NCS发出GIS站110V 直流Ⅰ、Ⅱ母线正极接地报警,08:38:26,#1、#2主变高压侧开关2201、2202跳闸,随即#1、#2发电机出口断路器开关801、802跳开,#1机组(负荷300MW)、#2机组(负荷250MW)跳闸,厂用电失压,柴油发电机启动成功。

运行人员立即紧急停机,随后运行人员到机组电子间、GIS检查未发现发变组保护、母差保护、线路保护动作信号,GIS站110V直流绝缘监测装置显示主变电度表屏接地报警,电阻值为0。

事故调查时,发现GIS直流母线电压波形有突变(约310V左右)且有脉动,见附图1,立即对南德线汇控柜进行排查,当断开报警电源及指示灯电源开关后,直流接地报警立即消失,母线电压波形正常。

现场检查汇控柜发现:I5端子排的48、49端子上查线人员核对正确后用黑色油漆笔做好了标记(附图2),但是该端子上未接线,再次检查发现I4端子排的48、49端子上接入新电缆。

一起主变跳闸事故的分析和处理

一起主变跳闸事故的分析和处理

1 V 高压 室传 出爆 炸声 ,1 主变 1 V母 线 桥 0k 号 0k 限流 电抗器 起火 ,高压 室靠 1 V I 0k 段母 线侧 从窗 户 喷 出火 焰 和 浓 烟 。2mi ,1 主 变本 体 重 瓦 n后 号
斯保护动作 ,跳开主变三侧开关。
2 事故发展过程分析
保 护 装 置 及 录 波 器 历 史 数 据 显 示 事 故 发 展 经
并 以不 同的时 限作用 于低压 侧短 路器 与高压 侧短 路 器( 或变压 器各 侧断路 器 ) 。
后,低压侧复压过流保护 I 2 段 时限动作。故 l 号 主变保护低压侧复压过流保护动作正确。
()故 障时 l 主变 高压 侧 二次 电流虽 然持 续 3 号 达 到 38A( . 高压 侧复压 过 流保护 定值 为 1 .4A, =35 rl4 5 , L 0 U= , 由于低压 侧故 障时 , l . U=6 2 6 但 = S V, V)
流 为 相 1 2 B相 1 8 C相 1 0 A 534 A, 420A, 470A; 17~ 12S时 ,间断 通 过 的短 路 电流 大部 分 时 间 . 3 大 于 17S前 的值 ,超过 其 热稳 定容 量 ,导 致 l . 号
立立
宝 宝
主变低压侧匝间绝缘损坏 ,从而引发匝间短路 ;短 路故障使变压器油箱 内聚集了大量的气体,驱动瓦 斯 继 电器 ,重瓦斯动 作跳 闸 。
时1 号主变、2 号主变低压侧 电流大小相等、方 向
相 反 ) 当 9 1 关 跳 开 后 ,2 主 变 无法 向故 障 。 3开 号
4 处理对 策
()在变压器高压侧的过流保护对低压母线的 1 灵敏系数不满足规定时,应在变压器的低压侧断路

一起由励磁涌流引起主变跳闸的分析及解决措施

一起由励磁涌流引起主变跳闸的分析及解决措施

一起由励磁涌流引起主变跳闸的分析及解决措施摘要:本文分析了一起变压器空载充电操作过程中,较大的励磁涌流造成相关保护装置的误动作跳闸事件。

本文从励磁涌流产生的特点及其形成的原理,并结合现场相关差动保护定值和录波报告的实际情况,探讨励磁涌流与变压器内部故障电流区别,进而探讨变压器励磁涌流的抑制机理,并提出了一些解决和预防的措施。

关键词:变压器励磁涌流故障差动保护前言随着电网规模不断扩大,电力变压器的使用数量越发的增加,然而变压器作为电力系统电压转换的设备,其工作原理是根据电磁感应制成的静止设备,在对变压器进行空载充电或者遇到外部故障突然甩负荷或切除故障之后恢复工作电压时,变压器绕组线圈就会因磁路饱和而产生励磁涌流。

然而作为变压器主保护之一的差动保护面对励磁涌流的影响虽能够作出相应的闭锁但是在实际的应用中效果却不达预期,依然会因励磁涌流而造成保护的误动。

为此本文想通过一起因励磁涌流引起的变压器跳闸事件,透过励磁涌流产生的机制来识别涌流,从而改善涌流对保护的影响,达到减少或避免保护的误动。

1、变压器励磁涌流的产生及其特点1.1励磁涌流的形成电力变压器是通过应用电磁感应原理,合闸前U=0,此时绕组在铁芯磁路中的磁通为0即磁通势为零,在合闸瞬间,外电压的作用下,将使变压器绕组的磁场发生变化,但是由于变压器绕组类似于电感线圈,在感应回路中其磁通特性不能发生突变,因此,根据磁链守恒原理变压器的铁芯线圈间产生一个非周期分量的磁通Φfz,其幅值为Φm,,并通过很大的励磁电流来抵消外电压产生的磁场的变化,由于变压器的铁芯越材料具有非线性特性,若铁芯越饱和,则产生的抵消外磁通所需的励磁电流就愈大。

如果变压器内部由于做过高压试验而有剩磁的,且其剩磁极性又相同时,则将使铁芯饱和程度加深,使绕组的励磁电抗大幅降低,而产生更大的励磁涌流。

电力变压器电压为U,磁通为Φm则有:图2 空载合闸时的励磁涌流波形图3 变压器的故障电流2.2故障电流的特点:1)变压器发生短路故障时,产生的短路电流谐波含量比较少。

一起主变10kV引流排严重接触不良引起主变过流保护误动事故分析

一起主变10kV引流排严重接触不良引起主变过流保护误动事故分析

7 电 技 07年 , 6} 气 狱20 第, 期
算 576A,延时 1.1: 来整定, 励磁涌流值大于保护
装置整定值,使保护误动。由此可见主变过流保护 误动原因是由于没有装设铜铝过渡板,造成氧化加 速, 引起接触不良, 几乎是开路, 造成其所带的 10kV 配变过压,以致产生很大的励磁电流使主变过流保 护动作,开关跳闸。上述这种情况在线路变压器个 数少、容量小以及系统阻抗大时并不突出,因此容 易被忽视,但当线路变压器个数及容量增大后,就 可能出现。
产品与应用 应 案 用 例
接触不良的配电变压器会产生数值相当大的励磁涌流,易 造成主变 压器过流保护运作。在实 践应用中需采取相应的防范措施.
一起主变 1 kV 引流排严重接触 0 不 良引起主变过流保护误动事故分析
. Байду номын сангаас山供电局 王永翔
事故经过及检查 几年前某用户 3 kV 变电站,主变过流动作, 5 跳开 10kV 母分开关和主变两侧开关,造成全所停 电。经外部初步检查,主变 IO 母线桥铝排在穿 kV 墙套管 ( CWB一 /600 内侧和套管铜导电芯棒连接 o r ) 处 A 相严重烧蚀,所垫铝垫片熔化,铝母线过热后 变色。经对主变过流保护及 IO 出线保护进行了 kV 定值复核并校验, 排除了保护误动、 越级跳的可能。 当时负荷约 21O A,过流定值为 576A。根据上述分 析可判断主变跳闸的原因是主变 1 kV 引线接头严 0 重接触不良,几乎是开路,造成保护误动。在拆换 了穿墙套管后,恢复送电,运行正常。 主变过流保护误动原因分析 IO 系统为小电流不接地系统, kV 当发生接触不 良时,接触点没有构成完整的电流通路,形成不了 短路电流,但为什么能引起主变过流保护动作,开 关跳闸呢? 原来 IO 线路装有大量的配电变压器, kV 在线路运行时,这些配电变压器是挂在线路上,而 接头由于接触不良,在负荷电流作用下产生电弧, 电弧的变化会引起电网中电磁能的强烈振荡,使非 故障相、系统中性点甚至故障相产生电弧过电压。 在过压瞬间,各变压器会产生励磁涌流。产生励磁 涌流的根源是在配变一次侧绕组受到外施电压骤增 时,基于磁链守恒定理,该绕组将产生偏磁。如偏 磁极性恰好和配变原来的剩磁极性相同时就可能因 偏磁与剩磁和稳态磁通叠加而导致磁路饱和,从而 大幅降低配变绕组的励磁电抗进而诱发数值可观的 励磁涌流, 励磁涌流在线路上相互迭加、 来回反射,

一起变电站主变保护动作跳闸事件分析

一起变电站主变保护动作跳闸事件分析

一起变电站主变保护动作跳闸事件分析变电站主变保护动作跳闸事件是指在电网运行过程中,变电站主变保护装置发生异常,导致主变电压跳闸的事件。

该事件可能是由于故障、误操作、设备老化等多种原因引起的。

首先,要分析主变保护动作跳闸事件的可能成因。

可能的成因包括以下几个方面:1.设备故障:变电站主变保护装置可能存在设备故障,如元件损坏、接触不良等情况,导致保护动作跳闸。

2.短路故障:主变电压跳闸事件可能由于变电站电网中出现短路故障,超过了主变保护装置的额定值,引起保护动作。

3.误操作:变电站运行中的误操作也是主变保护动作跳闸事件的一种原因,包括操作错误、接线错误等。

4.设备老化:变电站设备长时间运行后,可能出现老化、磨损等情况,导致主变保护装置功能失效或不稳定,引发保护动作。

接下来,需要对主变保护动作跳闸事件进行分析,并采取相应的处理措施:1.确定事件成因:首先,要通过检查和测试,确定主变保护装置是否存在故障,排除其他外部因素的影响,确定故障的具体成因。

2.维修和更换设备:如果主变保护装置存在故障,需要及时维修或更换相关设备,确保其正常运行。

3.加强设备维护:对变电站设备进行定期检查和维护,包括对主变保护装置的各个部件进行检测、清洗和维护,提高设备的可靠性。

4.进行操作培训:加强对变电站运行人员的操作培训,提高其操作技能和安全意识,防止误操作引发保护动作跳闸事件的发生。

5.强化监控和报警系统:安装并加强对变电站的监控和报警系统,及时发现和处理可能存在的故障和风险,减少保护动作跳闸事件的发生。

6.加强数据分析和故障预测:通过对变电站的运行数据进行分析,结合现场检查和设备测试结果,进行故障预测和分析,提前采取措施,防止主变保护动作跳闸事件的发生。

总之,对于变电站主变保护动作跳闸事件,应该通过分析事件的可能成因,采取相应的处理措施,包括设备维修和更换、加强设备维护、操作培训、监控和报警系统、数据分析和故障预测等,保障电网运行的稳定性和可靠性。

励磁涌流引起主变差动保护动作原因分析及防范措施

励磁涌流引起主变差动保护动作原因分析及防范措施
的安 全 稳 定 运 行 。
我 国 目前对接地 阻抗进行测量 的方式 , 主要 有夹角法 与直线法两种 , 也是现有方式 中最 为规范 以及标 准到影 响较少 , 且获得 结果较准 的方法 , 但是在对其应用 的过程 中却经 常会 因为
关键词 :大型地网; 接地阻抗 测量 ; 互感的消除
Ke y w o r d s : l a r g e — s c a l e g r o u n d i n g g r i d ; g r o u n d i n g i m p e d a n c e m e a s u r e m e n t ; e l i mi n a t i o n o f mu t u a l i n d u c t a n c e
现场 环境 因素 的影响而 存在一定 的 困难 ,而在 这种情 况 下, 在对接地 阻抗进行测量 时更多的则是 使用直线法对其
进行 测量。 而 在 通 过 直 线 法 对 地 网接 地 阻抗 进 行 测量 的 过
程 中,其中所存在的一个情况就是由于不同 引线之间是 一 种平行 的关系 , 且两线之间所存在的距离较 为接近 , 而这就 测量结果产生一定 的影响 ,而这种情况也会根据 阻抗值 的 于保护专业 , 在 变压器 新投或经过 返厂 大修之后 , 送 电时 前五次 空充试 验 中每 次都应该 用谐波 分析软件 进行谐 波
中图分类号 : T M9 3 4 . 1 5 0 引 言
文献标识码 : A
文章编号 : 1 0 0 6 — 4 3 l 1 ( 2 0 1 5 ) 0 4 — 0 0 5 8 — 0 2
1 测 量 方 式 及 存 在 问题
随着 我国经济水平的提升 ,城市 建设规模的扩大 , 使 得越来越多的变 电站 出现在 了我们的城市之中。 而在 变 电 站运行的过程 中, 其接地装置的运行情况则会对其运 行的 稳定性以及安全性产生较大的影响。 如果 电力系统在 运行 的过程 中发生短路故障 , 那么这种短路 电流就会在流 经地 网之后使地 网的电位得到 明显 的升高 , 并对周 围行人 以及 设备造成较大 的威胁 。 对此 , 就需要我们能够 以更为全面 、 精准 的方式对接地 装置进行评估 , 从而更好 的保 障变 电站

主变跳闸的原因分析及对策

主变跳闸的原因分析及对策

主变跳闸的原因分析及对策作者:张荣李义新来源:《科协论坛·下半月》2010年第11期摘要:在变压器运行过程中由于人为或者设备本身原因经常出现主变跳闸的情况,通过长期经验总结分析了各种主变跳闸的原因,并针对这些原因提出了相应的解决措施,保障了变电设备运行的安全,对于变压器的运行具有很好的借鉴作用。

关键词:变压器主变跳闸原因改进措施中图分类号:TMl文献标识码:A文章编号:1007-3973(2010)011-013-01随着我国经济的发展,对电力资源的需求也越来越大,但在变电设备运行过程中常常会出现各种问题,导致供电不连续,从而严重影响了人们的生活,而由于主变跳闸引起的供电事故频频发生。

由于变压器负荷很大且运行时间很长时,其内部温度变得很高,同时加快绝缘老化,超过限值是就会引起跳闸等事故的发生。

此外由于工作人员的疏忽,或者安全意识不强等原因也会导致严重事故,因此为保证变压器稳定工作,就需要严格按照控制要求,了解事故发生原因,掌握应对措施,在事故发生时及时弥补,减少经济损失。

1主变跳闸的原因分析主变跳闸在变压器运行中很常见,并且危害极大,如何了解其产生原因并作出应对措施尤为关键,主要原因如下:(1)绝缘材料瑕疵引起主变跳闸:由于一般的预试实验只能对电器设备主绝缘性能监督作用,但是对于纵绝缘的性能变劣不能有效判断,当绕组的匝间绝缘材料存在小范围瑕疵时,设备经过长期运动并在各种作用力作用下达到临界状态时,这些瑕疵就会影响周围材料的绝缘性能,然后由于电机不平衡电压和正常送电的冲击振动,或者由于微小的外界扰动就会发生匝间绝缘击穿的危险事故。

(2)交直流混用电缆引起主变跳闸:在变电站线路运行中,交流电路和直流电路一般都是独立的系统,并且交流回路是接地的系统,直流回路是绝缘的系统,但是假如交流电路和直流电路共用一根电缆,就会容易发生短路的现象而造成直流接地,此时交流电压进人直流电压回路,这样会影响两个系统,就算没发生短路时也会相互干扰,严重时便造成主变跳闸事故,直流系统两点接地同样会发生主变跳闸事故。

对一起主变跳闸事件的分析

对一起主变跳闸事件的分析

对一起主变跳闸事件的分析对220kV系统及以上电压等级的断路器多采用分相设置,都配有独立的失灵保护,回路相对较为复杂,为防止由于失灵保护在断路器停运时产生误动、误跳,导致运行中的断路器造成大面积停电,应采取相应的防范措施。

文章通过对一起由于失灵保护误动作造成变电站内主变跳闸事故的分析,制定现场可行的防范措施,来进一步提高设备运行可靠性。

标签:主变跳闸;防范措施;分析1 一起由于失灵保护误动作造成的主变跳闸事件的分析1.1 事件发生前电网运行工况(1)330kV系统:采用二分之三接线方式,330kVⅡ母运行;330kV Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ串开环运行;所带七条线路运行;330kV Ⅰ段母线及Ⅰ母侧#3311、#3321、#3331、#3341、#3351开关在检修状态。

(2)主变系统:#1、#2、#3主变并列运行。

(3)110kV系统、35kV系统为正常运行方式(见图1)1.2 事件情况#3341开关辅助保护柜内至“失灵联跳主变三侧”接线端子为3D-117、3D-118,外接电缆130A-01、130A-071,接至#4主变保护柜Ⅰ内Ⅱ-8D-5、Ⅱ-8D-23端子,该端子为主变保护“高压侧失灵保护联跳”开入。

由于3D-117端子与3D-118端子误碰导致联跳主变三侧。

(见图2、图3)1.3 事件分析#3341断路器辅助保护柜内失灵联跳主变三侧出口端子正电源端为3D-117,负电源端为3D-118,正负电源相邻,造成误碰的危险点管控不到位,造成失灵保护误动使#2主变跳闸。

对于220kV及以上电压等级的主接线,常用的有双母线和3/2接线,因为其各自的优缺点现得到了广泛的应用。

对220kV系统及以上电压等级的断路器多采用分相设置,都配有独立的失灵保护,回路相对较为复杂,那么如何防止由于失灵保护在断路器停运时产生误动,误跳运行中的断路器造成大面积停电,应采取相应的防范措施。

通过对此次事件的分析,我们如何来防止工作中失灵保护误动作,避免发生异常、事故的发生呢?作者认为应做好以下方面:2 防止失灵保护误动作的防范措施(1)220kV及以上电压等级断路器都配有失灵保护,当开关停运后应立即退出失灵保护启动压板,防止线路或开关保护定检和试验时失灵保护动作,误跳运行中的断路器造成大面积停电。

一起主变跳闸或线路跳闸事故的分析

一起主变跳闸或线路跳闸事故的分析

一起主变跳闸或线路跳闸事故的分析随着电力系统的发展和智能化的应用,主变跳闸和线路跳闸事故虽然不常见,但仍然存在一定的风险。

这些事故可能对电力设备、电网运行和用户供电造成重大影响。

本文将对主变跳闸和线路跳闸事故进行分析,探讨其原因及避免措施。

一、主变跳闸事故分析主变跳闸事故指主变压器在正常运行状态下突然跳闸。

其原因主要包括以下几个方面:1.过载:主变压器承担着将高压输送到用户端的任务,当供电负荷超过主变容量极限时,主变压器将承受过大的负荷压力,可能会发生跳闸事故。

2.短路:主变压器短路是导致跳闸的主要原因之一、短路会导致主变压器过电流,超过了压器所能承受的范围,从而引发跳闸。

3.绝缘故障:主变压器的部分零部件如线圈、绝缘子等存在老化、磨损或损坏的情况,会导致绝缘不足,从而引发跳闸。

针对主变跳闸事故,可以采取以下措施:1.加强运行监测:通过安装传感器和监测设备,实时监测主变压器的运行状态,以及负荷、温度、油位等参数,及时发现异常现象并采取措施。

2.完善维护体系:建立完善的主变压器维护体系,定期进行维护检修,包括绝缘检测、油色谱分析、温度测量等,及时发现和处理潜在问题。

3.提高设备质量:选用优质的主变压器产品,并确保设备的安装和调试符合规范要求,提高设备质量和可靠性。

二、线路跳闸事故分析线路跳闸事故指输电线路在正常运行状态下突然跳闸。

其原因主要包括以下几个方面:1.过载:当线路负荷超过其额定容量时,电流过大会导致线路跳闸。

过载可能是由于用电负荷超过了设计容量、设备故障或错误操作等原因引起。

2.短路:线路短路是导致跳闸的常见原因之一、当线路上的两个或多个导体之间发生短路时,电流将迅速增大,超过了线路保护装置能够承受的范围,从而引发跳闸事故。

3.人为操作错误:人为操作错误也是线路跳闸事故的原因之一、例如,误操作保护设备,导致线路跳闸。

针对线路跳闸事故,可以采取以下措施:1.加强运行监测:通过安装线路监测设备,实时监测线路的负荷、电流变化等参数,及时发现异常情况并采取措施。

关于主变跳闸的整改措施

关于主变跳闸的整改措施

关于主变跳闸的整改措施前言发生主变跳闸是变电站运行过程中比较常见的故障。

一旦发生主变跳闸,可能会造成较大的损失,不仅会停电给用户带来不便,而且还会导致变电站设备受损,造成电网的稳定性降低。

本文主要介绍在主变跳闸故障发生后,需要采取哪些整改措施,以减少类似故障的出现。

故障分析主变跳闸故障的出现原因主要有以下几方面:1.电压不稳定主变跳闸故障常与电压不稳定有关。

如在短时间内电网出现较大的电压波动或电压回路不稳定,均有可能引起主变跳闸。

2.外部负荷过重如果变电站承载的外部负荷过重,或某些电器设备瞬间开启,可能会导致电网负荷迅速增加,主变无法承受巨大的负荷,从而跳闸停电。

3.设备老化长时间运行后,变电站的某些设备可能会出现老化磨损,导致设备性能下降,电压调节能力降低,容易引起主变跳闸故障。

整改措施了解了主变跳闸故障出现的原因后,我们需要采取以下整改措施,以避免或减少主变跳闸故障的发生:1.加强设备维护保养工作对设备的定期检查和保养可以及时发现和处理磨损、老化的设备,保持电器设备的正常工作状态。

需要注意设备维修后调试和试运行的合格性,确保设备能够正常工作。

2.优化电网运行管理加强对电网运行的监测和管理,尽量降低电网负荷波动,维护电压稳定,使主变得以正常工作。

加强对变电站及维护人员的培训,提升运行管理意识。

3.增加主变保护装置增加主变保护装置,能够实时监测主变运行状态,一旦发现异常即可及时报警、断电,保护主变在故障情况下正常工作。

同时,还可以记录故障原因,对后期的故障分析提供有力的依据。

4.增加备用设备建立充足的备件库,及时更换设备,减少故障对电网的影响。

同时,应建立完善的备件管理制度,避免备件老化和损坏。

总结主变跳闸故障的发生对电网的运行和变电站设备的稳定性都会造成很大的影响,在故障发生后,及时采取有效的整改措施可以避免或减小类似故障的发生。

本文主要介绍了加强设备维护保养工作、优化电网运行管理、增加主变保护装置、增加备用设备等方面的整改措施。

某主变跳闸事故分析与处理

某主变跳闸事故分析与处理

某主变跳闸事故分析与处理摘要:本文重点分析主变跳闸事故发生的原因,并提出相应的处理措施,以确保类似事故的不再发生。

主要涉及主变运行状态、设备故障、操作失误等方面的分析,并对主变跳闸事故的处理提出建议。

一、事故背景主变跳闸事故发生在次供电过程中,造成供电中断,给正常生产和居民生活带来了很大的影响。

根据现场调查和事故分析,本文对此次事故的原因进行分析,以便日后能够采取相应的措施避免类似的事故再次发生。

二、事故原因分析1.主变运行状态不稳定主变在运行过程中可能会出现电流、电压等参数突然变化的情况,其中一个常见的原因是电力系统的负荷突变。

负荷突变可能导致主变承担过大的负荷,进而使主变过载,甚至导致跳闸。

因此,主变的运行状态需要经常监测,及时发现问题并采取相应的措施调整。

2.设备故障主变跳闸事故的另一个常见原因是设备故障,如主变内部的绝缘损坏、接触不良等。

这些设备故障可能会导致主变过热、短路等问题,从而引发跳闸。

因此,定期对主变进行检修和维护,确保设备处于良好的运行状态,是预防设备故障导致跳闸的重要措施之一3.操作失误操作失误也是主变跳闸事故的一个重要原因。

操作人员在主变运行过程中可能会操作不当,如过载操作、误操作等。

由于操作失误可能导致主变过载、故障,甚至引起跳闸,因此需要加强操作人员的培训和监督,确保他们熟悉操作流程和规范,并遵守相关规定。

三、事故处理.1.事故发生后,首先应立即采取措施确保人员安全,切断供电,并进行安全疏散。

2.当事故发生后,应立即组织专业人员对主变进行检查,确定事故原因,并进行维修。

检查过程中应注意保护现场证据,以便进行进一步分析。

3.撰写详细的事故报告,对事故原因进行详细分析,并提出相应的处理措施和改进建议。

报告应向相关部门和责任人提交,并追踪整改进展情况。

4.加强操作人员的培训与监督,使其熟悉操作规程和安全规定,并增加操作的标准化程度,减少人为失误所导致的事故发生。

5.定期对主变进行检修和维护,保证设备处于良好的运行状态。

关于主变跳闸的整改措施

关于主变跳闸的整改措施

一、规范作业流程规程是人们长期实践经验的总结,是千百次血的教训换来的,是指导人们安全行为的标准。

作为供电企业的员工,大家都十分熟悉供电行业对从业人员的基本要求、所必须掌握的一些安全知识、安全规程及规章制度。

在继电保护中,因工作中布臵的安全措施不完善或者工作终结时应恢复而未恢复接线及工作内容不细致具体等情况时常导致事故或者障碍发生。

在公司“两会”以及安全工作会、电网工作会和生产工作会等一系列安全生产工作会议的宣贯和落实下,根据“深化反违章、实现无违章”、“精益生产年”活动,应强调了标准化作业和危(wei)险点分析与控制工作。

目前应对各项工作的危(wei)险点进行了认真的分析,并抓紧时间规范标准作业指导书。

对于继保人员而言,只要认真贯彻执行这些措施,将安全防范关口前移,并在工作中克服习惯性违章等毛病,就可以大大降低事故发生的可能性。

现场作业时,人员的作业行为除了受自身技术和安全素质的直接影响外,还受到不少其他因素的影响,如情绪、当天的工作状态、经验等。

实际情况也表明,即使是一个作业经验很丰富的员工。

在执行相同的作业任务时,处理的手段和步骤也不尽相同。

因此,为了防止作业人员的工作行为受“情绪性、经验性、随意性”的影响。

必须推行标准化作业,通过“作业指导书”及“二次回路工作安全技术措施票”来规范作业行为,确保工作质量和现场作业的安全。

1、正确编制和动态补充作业指导书“作业指导书”的内容普通来源于以下 3 个方面:一是对各类规程、导则和工作规定,去粗取精、整理合并而形成的针对具体工作的依据;二是由各种事故、障碍和工作失误提炼形成的规范和标准;三是根据作业人员自身技术素质和特点,以提高工作效能为目的,融合各方经验并经充分讨论后的结论。

当规程、规定、导则、标准等进行修订或者改版时,应对“作业指导书”中的相关部份予以修订完善,对近期发生过的需要加强技术跟踪监督的异常现象,以及带有普遍性的缺陷等。

应该进行动态补充。

一起励磁涌流引起主变保护跳闸的分析及解决方法的探讨

一起励磁涌流引起主变保护跳闸的分析及解决方法的探讨
1励磁涌流的形成及其特点
1.1励ห้องสมุดไป่ตู้涌流的形成
在能量转换过程中,当合闸瞬间电压为零值时,它在铁芯中所建立的磁通为最大值(- Φm)。可是由于铁芯中的磁通不能突变,即合闸前铁芯中没有磁通,这一瞬间仍要保持磁通为零。因此,在铁芯中就出现一个非周期分量的磁通Φfz,其幅值为Φm。变压器绕组中的励磁电流和磁场的关系是由变压器铁芯的磁化特性所决定的。铁芯越饱和,产生一定的磁通所需的励磁电流就愈大。由于在最不利的合闸瞬间,铁芯中磁通密度最大值可达2Φ m,这时铁芯的饱和情况将非常严重,因而励磁电流的数值大增,励磁涌流就产生了。简单的说可以将主变看成是一个大的电感元件,而电感元件的电流无法突变,因此,当其励磁电压发生变化时,将产生励磁涌流。
图2主变差动保护动作报告
进一步对故障录波的波形进行分析,如下图3所示,波形具有以下几点特征:1.三相电压不变;2.A、C相电流励磁涌流特征明显,三相电流幅值均不大;3.B相电流二次谐波含量较小,导致闭锁失败。但是含量从4%逐渐增加到8%,呈增加趋势;4.现场无瓦斯动作信号,现场检查瓦斯继电器,油位正常,主变本体无异常。综合以上信息可以看出是由于励磁涌流而导致的主变差动保护误动。
2.2波形畸变识别励磁涌流
励磁涌流时,因大量高次谐波的存在,使波形发生畸变、间断、不对称。
因此,故障时通过积分,计算其波形畸变是否达到整定值,判定其是否为励磁涌流。
3励磁涌流对不同类型主变保护的影响
3.1 220kV主变保护
均采用二次谐波识别原理、波形畸变识别原理,且可以经控制字整定,“1”为谐波识别原理,“0”为波形畸变识别原理。但:
一起励磁涌流引起主变保护跳闸的分析及解决方法的探讨
摘要:变压器励磁涌流会对差动保护产生影响,造成保护装置误动作。通过分析励磁涌流的形成及其特点,对变压器励磁涌流的抑制及励磁涌流与变压器内部故障电流判别的方法进行探讨,并结合一起变压器送电过程中主变差动保护动作跳闸情况进行分析。经过相关的录波报告和差动保护定值阐述了励磁涌流对变压器运行的影响,并提出了一些运行以及预防的措施。关键词:励磁涌流;谐波;差动保护

一起励磁涌流导致主变差动保护动作的分析

一起励磁涌流导致主变差动保护动作的分析

一起励磁涌流导致主变差动保护动作的分析摘要:某220kV变电站的主变启动过程励磁涌流导致主变差动保护动作跳开主变220kV开关的情况,下面对动作原因进行分析并提出整改措施。

关键字:励磁涌流;主变差动;动作分析1 动作前主变状态220kV主变中、低压侧开关冷备用,高压侧开关201热备用,主变两套保护均投入。

(A、B套保护录波图形完全相同,差流标度 1.18Ie/格)以上图中可以看出,冲击过程中,主变保护CT中流过的电流波形呈明显的励磁涌流的形态。

差流峰值接近5A/2Ie(变比600/5,Ie=2.6A),超过了差动启动值0.6Ie。

在主变的合闸涌流中,通常含有较多的谐波分量,这是合闸涌流区别于负荷电流及故障电流的重要特征。

保护装置的励磁涌流判据采用的是分相谐波制动原理(其中二次谐波制动系数为15%,三次谐波制动系数为20%),即当保护计算出某相电流的谐波分量超出制动系数时则闭锁该相本身的差动出口。

由于微机保护动作速度很快,可达到20~40ms,因此当主变合闸涌流前几个周波的数值达到差动门槛值,且谐波分量小于谐波制动系数时,就会造成比率差动保护的出口跳闸。

从上述分析中基本可以判定,由于主变冲击前留有剩磁,且在合闸时合闸角度不太理想(这是无法控制的),导致合闸涌流较大,达到了主变保护差动的动作值,又由于谐波分量低于制动系数,造成主变差动保护出口,跳开201开关。

4 处理经过虽经分析基本可以判定是合闸涌流造成保护动作,仍然对一次设备进行了检查,查无异常后,又用主变低压侧开关301对主变进行一次空充,冲击正常,证明一次设备没有问题。

随后,再次用201开关空充主变,冲击正常。

第二次冲击时合闸涌流明显减小,主变差动保护虽然启动但没有动作出口。

5 事后对动作原因的定量分析事后,在保护厂家技术人员的配合下,调出保护装置内部的波形数据,对其进行了定量分析。

从录波波形可以看出,本次保护动作是因为A相差电流的二次谐波含量小于整定值所造成的。

励磁涌流引起变压器跳闸的事故分析

励磁涌流引起变压器跳闸的事故分析

励磁涌流引起变压器跳闸的事故分析摘要:针对某核电厂出现主变送电时差动保护动作的现象进行分析。

对变压器励磁涌流的产生机理和特点进行分析。

由励磁涌流产生机理得出本次送电不成功的原因及交叉闭锁时间的改进意见。

为提高变压器空载合闸投运成功率,提出变压器送电前的几个注意事项。

关键词:励磁涌流;差动保护;交叉闭锁0 概况2019年5月8日,某核电厂2,3,4号机组并网运行,500kV开关站除5012/5013断开(1号机大修)、5022/5023断开(红瓦2号线检修)、第六串未投产外,其他断路器均合闸运行。

18:01某核电厂执行1号主变送电工作,合上开关5013后,发变组双套保护均报厂变A差动保护动作,厂变B差动保护动作,跳闸继电器掉牌,现场检查5013断路器跳闸,无其它保护动作信号。

现场检查变压器本体无异常,在线油色谱数据无异常。

1 事故原因分析某核电厂厂变A/B差动保护启动值0.33pu,差动速断为6pu,斜率1段为0.31,斜率2段为0.6,空充时二次谐波定值10%(空充结束后恢复为18%),交叉闭锁时间为6周波,空充结束后退出交叉闭锁,五次谐波闭锁30%,交叉闭锁0周波。

查看故障录波波形:厂变A/B高压侧电流具有较明显的涌流特征。

图一故障录波波形动作情况分析:从现场波形文件看到,在合闸之后120ms之内,AB两相二次谐波含量均大于10%,交叉闭锁三相差动保护,在120ms之后交叉闭锁解除,此时A/B/C相二次谐波含量分别为25.5%,47.2%,5.6%,C相二次谐波小于闭锁定值10%,同时A/B/C三相五次谐波分别为1.5%,4.7%,2.2%均小于定值30%。

C相制动电流为0.7pu,动作电流为0.61pu,大于差动保护动作值0.33pu,C相差动保护动作出口跳闸。

分析判断为变压器励磁涌流较大,C相二次谐波较低,差动保护未能躲过励磁涌流导致保护动作出口跳闸。

2 励磁涌流的产生机理及特点2.1 励磁涌流产生机理以单相变压器为例,说明其空载合闸时励磁涌流产生的机理。

变电运行中的事故跳闸及处理分析

变电运行中的事故跳闸及处理分析

变电运行中的事故跳闸及处理分析摘要:变电系统若在电力系统运行过程中出现事故跳闸,会产生大量冲击电流,并导致能量损耗,使得电力设备的运行性能大受干扰,并对处于电网覆盖范围内用户供电情况造成巨大影响,酿成难以预估的损失。

本文将针对变电运行中导致事故跳闸的原因进行分析和研究,并探究有效处理事故跳闸的可行性对策,以期能有效降低由事故跳闸导致的损失及负面影响,从而维护电力系统的稳定运行。

关键词:变电系统;事故跳闸;处理分析引言在当今社会经济发展形势下,电能已然成为人们日常工作生活中必不可少的能源。

维护电力系统安全、稳定、高效运行,有利于确保各个行业的电能供应。

变电系统作为电力系统内极为关键的组成部分,其管理水平、操作质量、维修品质等与电力系统的运行情况具有直接关联。

电力系统涵盖了多个要素,具有复杂性和繁琐性,在运行过程中可能出现事故跳闸。

鉴于这一实际情况,针对变电系统中事故跳闸的原因进行分析,有利于确保电力系统的运行质量。

1变电系统运行中出现事故跳闸的原因1.1由线路故障导致的跳闸输电线路作为电力系统中必不可少的组成部分,安装区域较为多样,整个线路错综复杂,无论是陡峭上坡,还是偏远乡村等均架设了输电线路,以满足人们生产生活的电能需求,但在一定程度上增大了全面管理及维护的难度。

就山坡区域架设的输电线路而言,随着周围树木的生长,若树木未能得到及时砍伐,会致使树木和线路之间的距离未能满足安全距离的要求,当遭遇雷电、大风等自然灾害时,会增大线路出现接地短路故障的概率,致使变电运行中出现事故跳闸,甚至导致重大火灾等严重后果。

1.2由断路器故障导致的跳闸在变电系统内,就断路器故障而言,若分合闸未能正常运行,在发生断路器故障问题后,若未能及时排查出导致故障的原因,让故障得到有效排除,会给电力系统造成严重的负面作用。

针对处于封闭回路内的交流系统,当线路内仅为一处接地时,线路电压差不会受到干扰;当线路具有两处接地是,会增大发生断路器故障的风险,当接地位置为同级时,可能致使断路器于出口位置产生短接问题而启动保护装置;若接地位置为异级时,则会导致短路问题,影响断路器的正常运行,使分合闸难以正常发挥作用。

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关 键词 : 励磁 涌流 ; 和 应涌 流 ; 铁 芯剩 磁
0 引 言
某2 2 0 k V 内桥 接 线 变 电站 投 运 时 均 零 序 电 流 保 护 动 作 导 致 2台 主 变 跳 闸 , 根 据现场 实 际情况及 运行经 验初步 分析 , 其 可 能 是 主 变 投运 时 产 生 的 和 应 涌 流 与 励 磁 涌 流 引 起 的 过 电 流 所 导致 。本 文分 析 了影 响 和应 涌 流 与 励 磁 涌 流 的 因 素 , 并 根 据 该 变 电 站实 际参 数 搭 建 了基 于 E MT P 的仿 真 模 型 , 对 投 运 情 况
增 大 。 1 _ 2 和 应 涌 流 产 生 机 理 及 影 响 因素
1 变压 器 励磁 涌 流 和 和 应 涌 流 的 产 生 机 理 及 影 响 因素
1 . 1 励磁 涌 流产 生机 理 及 影 响 因素
变压 器 空 载合 闸 产 生 的励 磁 涌 流 含 有 很 大 的直 流 分 量 和
励磁 电抗 , 使变压器铁 趋 向饱和 , 从 而产生相应的和应 涌流。
相 对 于励 磁 涌 流 而 言 , 和应涌 流为反 向的 , 即 当 变 压 器 空 载 合 闸而 铁 芯 为 正 向饱 和 时 , 并 联 运 行 变 压 器 的 铁 芯 趋 向 反 向 饱 和 。变 压 器 由初 始 的 不饱 和状 态逐 渐 过 渡 到 饱 和 状 态 , 和 应 涌 流 将 由小 到 大 逐 步增 长 , 和 应 涌 流 的 大 小 与励 磁 涌 流 的 大 小
D a n q i g 。 n g c n e n g v u z — d 。 n g h u a 皇 王 三 堡 主 皇 垫 些 篓

起 涌 流 引 起 的主 变 跳 闸事 故 仿 真 分 析 及 改进 措施
李 斌
( 武汉 市排 水泵 站管 理处 , 湖北 武 汉 4 3 0 0 0 0 ) 要: 以某 2 2 0 k V 变 电站 2台主变 投运 时多 次跳 闸为例 , 分 析研究 了变 压器 励磁 涌流 和和应 涌 流对主 变投 运跳 闸的影 响 。在此 基
空载合 闸励 磁 涌 流 的大 小 和 衰 减速 度 主 要 受 以下 因素
影 响:
( 1 )变 压 器铁 芯 的饱 和特 征 及 铁 芯 的额 定 工 作 磁 密 。对 于
响 。系统电阻 和变压 器 电阻 的比值越 大 , 越 容 易产 生和 应 涌 流, 且 和应涌流 出现得较早 , 幅值较大 , 衰减较慢 。较 大 电压 等
当 电压 过 高 或 者 频 率 减 低 时 , 容易 发 生 过 励 磁 。 ( 2 ) 变压器平均励磁 电感 、 漏 感 和 合 闸 前 电 源 系 统 的 内 电 感 。若 忽 略 漏 感 和 系 统 电 感 的 影 响 , 励 磁 涌 流 主 要 受 平 均 励 磁 电感 影 响 。当 其 他 条 件 相 同 时 , 空 载 电 流 小 的变 压 器 因平 均 励
级的小系统中系统 电阻较大 , 所 以容易产生 和应涌 流 , 而 且 衰 减 速 度也 较慢 。
大容量变压器 , 铁芯额 定工作 磁密 与饱和 磁密 比较接 近 , 现代
变 压 器 的饱 和 磁 通 倍 数 经 常 在 1 . 2 41 . 3 , 甚至低 于 1 . 1 5 , 所 以
有关 。 影 响 和 应 涌 流 的 因 产 生 和 衰 减都 有 影
当大的励 磁电流 , 称为励 磁涌流 。励 磁涌 流 的数值很 大 , 有 时
可 以 达 到 额定 电 流 的 3 ~8倍 。励 磁 涌 流产 生 的 根 本 原 因 是 当 变压 器空 载 时 , 由于 磁链 不 能 突 变 , 从 而产生非周 期磁链 , 使 得 变压 器铁 芯饱 和 。
主 变 压 器 选 型 及 投 运 方 案 等 方 面 提 出 了 相 应 的 改进 措施 。
断路器的合闸角 , 则 剩 磁 对 励 磁 电 流 的影 响 具 有 随 机 性 。
( 5 )合闸时送 电电压的大小及合 闸角度 。如果送 电断路器 在合闸前 , 电源侧 的电压 过 高 , 可 能 导致 变 压器 铁 的 激磁
( 4 ) 变压器送 电前铁芯的剩磁。即使变压器在励磁电流的
过零点熄弧断电 , 也 会 有 剩 磁 。如 果 变 压 器 送 电 时 未 控 制 选 择
进行 了仿真分析 。仿真结果表 明, 主变空载投运 时 的和应 涌流 与励磁涌流确是 引起保 护误动 作 的原 因 , 并从保 护定值 整定 、

础上, 根据 该变 电站 实际参 数搭 建 了基 于 E MT P的仿 真模 型 , 验 证 了是 由励 磁 涌流 和和应 涌流 引起 的过 电流导 致主 变跳 闸 , 并从 保护 定值 整定、 主变 压器选 型及 投运 方 案等 角度提 出 了减少 由励 磁涌 流和 和应 涌流 引起 跳 闸 的措施 , 对工程 实 际有一 定 的指导 意义 。
大量 非 周 期 分 量 , 该 直流 分 量 流 经 并 联 的 中 性 点 接 地 变 压 器 的
电 力 变 压 器 在 空 载 投 入 电 网 或 外 部 故 障 切 除 后 电 压 恢 复 时, 由 于铁 芯 磁 通 的 饱 和 及 铁 芯 材 料 的 非 线 性 特 征 , 会 产 生 相
磁 电感 大 而导 致 空 载 励 磁 电流 衰 减较 慢 。 ( 3 )回路 中等 效 电 阻 ( 变压 器铁 耗 、 铜 耗 和 以及 合 闸 前 电 源 系统 的 内 电阻 ) 。对 于 大 容 量 变 压 器 , 由于 采 用 高 磁 导 率 的 低 损耗冷轧硅钢片 , 电 阻较 小 , 时 间 常数 大 , 励 磁 电流 衰 减 较 慢 。
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