通风系统优化在张小楼井的应用
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通风系统优化在张小楼井的应用
【摘要】张小楼井为深部开采高阻矿井,存在原有风机能力不足,巷道失修严重,通风系统布局不合理等问题,这导致了矿井局部用风地点风量不足,风速超限等,影响了安全生产。
通过通风系统的结算分析,更改风机、修护系统、更改通风系统等工作,张小楼井的通风系统得到了极大的改善,保证了矿井的安全生产和矿井的持续高产高效。
【关键词】更换风机;修护巷道;优化系统
1 矿井概况
庞庄煤矿张小楼井矿井通风方式为中央并列抽出式通风,新主井、新副井和老副井进风,老主井回风。
张小楼井为高瓦斯矿井,现有西一和西二两个采区、开采深度也已延深至-1197水平。
主要进风风流进入-1025m水平后经大巷和皮带机道进入两个采区。
回风流经过采区回风巷进入四条主要回风道,经过-750水平、-400水平、经过回风井回到地面。
随着开采深度和距离的增加,为保证生产能力和矿井的持续性开采,矿井的通风网络与通风机的主体性能都需要优化和更新。
2 现有存在问题
2.1 矿井阻力不断增大
近两年来,随着矿井系统的完善,先后进行了降温系统、井下永久避难硐室、地面瓦斯抽放泵站、风机改造、专用回风道改造等重点工程,占用了较大的开拓力量,巷道正常的修护受到影响,造成矿井阻力不断变大,风机的负荷达到饱和。
2.2 深度的不断增加、开采强度的增大
张小楼井新副井落底深度为1025m,现最深采掘深度为-1197m,大部分的采掘工作面布置在-1125水平以下。
矿井矿压显现严重,巷道维护周期缩短。
张小楼井核定生产能力为1.2Mt/a,随着煤炭市场的形势不稳定,为保证经济效益,必须保证产量,造成矿井长时间满负荷生产,给矿井通风管理带来困难、造成矿井通风阻力不断增大。
3 优化方案
3.1 将原有低阻主风机更换为高阻主通风机
张小楼井原有的可调轴流矿井风机,风机型号为GAF25-12.5-1。
随着矿井开拓开采范围的不断延深、加大,瓦斯涌出量变大等因素,矿井需风量呈增长趋势,通风压力损失大,现行风机再度增风变得十分困难。
必须进行风机的升级改造。
为保证系统风量、风机运行的高效率、风机改造的成本、新旧风机的接口对
接、新旧风机的基础尺寸、老风机现有运行参数作为新风机的容易期、新风机的运行工况点落在高效区,最终的选型结果为GAF26.6-15-1。
风机转速为1000rpm。
风机进口处的流量和压力如下:
当风机在困难期时风机效率最高,当压力4800Pa时,风机效率83.6%,并留有一定的富裕度,远离喘振线。
3.2 集中力量对矿井失修巷道进行修护
随着开采深度不断延伸,地压高,巷道变形速度加快,今年以来张小楼井集中七个掘进队伍和建井处一个队伍,共计300人,先后对-880风道(主要回风道)、小湖系皮带机道(采区进风)、-1166回风石门(采区回风)、胶带石门(采区进风)、九煤专用回风道(采区回风)、七煤区段回风道(采区回风)等巷道进行了修护。
全年巷道修护2700米,投入U型钢棚2600棚,扩大巷道断面,持续修护。
3.3 增加采区回风巷道、更改采区进回风
新增补掘进一条七煤回风道,和九煤专用回风道外段连接,增加采区回风能力。
西一下山采区进、回风实现两进两回:-1025m胶带石门、-1025m轨道石门进风;七煤专用回风道、九煤专用回风道回风,七、九煤回风道均实现专用。
矿井通风阻力降低,矿井通风系统相对可靠,抗灾变能力强。
3.4 优化巷道设计
对西一、西二下山采区的新掘巷道设计进行优化。
巷道掘进时,倾斜巷道做成斜角。
巷道拐弯时,转角越小越好,在拐弯的内侧做成斜线型和圆弧型,避免出现直角弯。
设计巷道由直角巷道更改如下:
3.5减少巷道正面阻力
(1)减少巷道的粗糙程度:尽量采用低阻的支护材料,对U型钢棚支护完成后的巷道进行喷浆,减少巷道的不平整。
(2)清理巷道中的的堆积物、车辆。
巷道必须保证通风断面,对胶带石门和回风石门等主要采取经回风巷用考核的方式,确保无大断面的物体存放在主要进回风巷道内。
(3)在巷道中的管路、支架、单体、木柱等做到成线、成行。
3.6优化通风设施
张小楼井因为生产接续的紧张造成通风构筑物增加的不合理,这造成了通风网络的不合理。
工作的快速推进又造成安装、施工、管理的混乱。
漏风、串联风、
通风阻力大等,使通风系统稳定差。
为保证系统的稳定做了如下工作。
(1)减少井下阻力点的存在:
最大可能减少调节风墙、风门的存在。
减少了95206横贯调节墙,西二贯穿石门调节风门、七煤区段横管调节风门等多处设施。
(2)寻找漏风点,提高风量利用率:
针对全井下的设施全面排查,对于运煤小井、井底车场、通风构筑物等地点的通风设施重新优化和加强管理,漏风点得到了有效的控制把矿井有效风量利用率提高了百分之一。
4 结语
张小楼井作为高瓦斯矿井,又是老矿井,通风线路过长,而通风系统的稳定又是关系到职工生命安全的大事情。
只有不断的对通风网络进行计算、分析、比较,不断的分析和改造系统,才能实现矿井的长治久安。
通过更换大风机、优化通风系统、修护失修巷道、减少通风设施、减少矿井漏风率,提高矿井有效风量利用率等措施,缩短了通风路线流程,减小了矿井的通风阻力。
张小楼井通风阻力由原来的4050pa降低到现在的3600pa。
矿井进风由原有的6562 m3/min增加到74260 m3/min。
充分实现了矿井的安全高效生产。