炉台紧急吹扫故障判断方法

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炉台紧急吹扫故障判断方法
朱小兵
(攀枝花钢铁有限责任公司冷轧厂,攀枝花617027)
1 前言
冷轧厂罩式炉机组系采用纯H2作为保护气氛的一种对钢卷退火方式,在安全生产上要求十分严格,不允许炉台上出现H2泄漏的情况。

当发生H2泄漏时,炉台将进行紧急吹扫,用大量的N2来置换炉内H2,在这种情况下,无论是生产效率,还是钢卷退火质量都将受到较大影响。

2 设备概述
炉台设备在广义上主要由三部分组成:炉台本体、内罩、阀站管网,见图1。

2.1 炉台本体
炉台本体由循环风机、炉台法兰、扩散器、压紧液压缸等组成,钢卷就堆在扩散器上。

炉台法兰同内罩法兰紧密配合,两者均通过循环水对法兰进行冷却。

且在炉台法兰上安装有一条硅橡胶密封圈,用来保证内罩法兰同炉台法兰之间的紧密接触。

在炉台法兰周围有8个液压缸,用来夹紧内罩法兰,使内罩法兰同炉台法兰密封。

另在炉台上有管道与阀站上H2、N2入口及出口管道相连。

2.2 内罩
内罩处于钢卷与加热罩之间,将钢卷密封于全H2的环境中,内罩罩体为耐热不锈钢制成波纹状焊接而成,罩顶为压制成型的两块半弧形焊接而成,底部为冷却法兰,冷却法兰上表面为喷淋水收集槽。

2.3 阀站管网
阀站管网主要由各种气动控制阀、手动阀、压力监测元件、管道等
制成,H2及N2均通过阀站上的管网进入炉台,炉台内的气体均通过阀站上管网排放。

在此过程中,压力监测元件一直监测内罩中保护气体压力,当发现压力过低或过高时,将报警并用N2进行紧急吹扫。

由此可知,内罩、炉台本体、阀站管网是三个紧密联系的整体,当任何一个环节出现泄漏,均会发生紧急吹扫。

而在查找故障时,必须对这三个部分都进行认真仔细检查。

3 紧急吹扫对生产的影响
3.1 对能耗的影响
当发生紧急吹扫时,将用大流量N2对炉内H2进行置换。

当故障消除
后,又需用H2对N2进行置换,在此过程中,将消耗大量N2及H2。

一般单炉消耗N2约70m3,H2约30m3。

3.2 对产品产量的影响
因N2密度较H2大14倍,其在炉内流动的阻力较大,其导热率仅为H2的1/7,故N2气氛下冷却时,冷却时间将大大延长,平均一般达18h,而CQ料整个退火周期才38h,这样的冷却延长时间累积起来将是相当大的。

3.3 对产品质量的影响
在N2气氛下退火的钢卷较H2气氛下退火的钢卷表面较脏,钢板上炭沉积高。

机械性能不够均匀,表面有氧化色,严重的甚至需要重新退火。

4 紧急吹扫的原因及处理方法
炉台紧急吹扫故障处理流程见图2。

4.1 发生紧急吹扫的条件
(1)当泄漏量大于0.4m3/h以上时;
(2)当高温测试不合格时;
(3)当通讯出现问题时。

据统计分析:内罩损坏占50.08%;炉台胶圈损坏占11.13%;液压缸损坏占10%;炉台循环风机泄漏占4.54%;阀站管网泄漏占4.54%;电控通讯故障占11.71%;配料不合理,装卷过高或塔形占8%。

在造成紧急吹扫的以上原因中,因电控通讯故障在计算机上有监控显示,该类故障是较方便查找的,处理时间也较短,这里不讨论该类故障,仅列出常见的故障:
(1)冷却罩220V控制电源掉电;
(2)冷却罩19芯插头短路,造成模块烧损;
(3)通讯线松脱,造成炉压过低;
(4)紧急吹扫按钮线松脱。

4.2 机械故障分析判断
机械故障造成的紧急吹扫主要与泄漏相关,一般只要是出现了泄漏量(从计算机监测上可看出泄漏量大小、发生时间等),则可以肯定炉台设备中的某一个部位有损坏情况。

但众多设备集中在一起,管网复杂、接头较多、内罩表面积大,如何用较快的方法查出漏点,可按下面的方法进行。

4.2.1 分析退火曲线
到操作室,调出该炉台本周期及近期退火曲线,进行比较分析。

(1)从周期曲线上可了解紧急吹扫发生在退火周期的哪个阶
段,是加热、吊扣罩、风冷还是喷淋冷却等。

可了解到泄
漏量的大小,现在所处的状况,可对哪几部分设备进行检
查。

(2)查该周期装炉量及装炉高度,并向操作工了解有无钢卷塔
形。

(3)查近期该炉台H2流量是否正常。

综上所述,可估计出本次紧急吹扫查找的重点是内罩、炉台、阀站管网还是配料问题。

4.2.2 现场检查
(1)检查炉台周围液压缸是否全部旋转到位,压头是否全部压到位。

(2)炉台法兰同内罩法兰之间间隙有无过大的地方,对这个部位的
检查,可用手背靠在间隙处感觉有无热气(手背较手心敏感)。

(3)检查内罩水槽里积水有无气泡产生,当有气泡产生时,说明内
罩罩体第一节有裂纹。

因内罩水槽同冷却罩罩体之间位置较狭
窄,用眼睛观察不便,要区分开内罩中气体泄漏形成的气泡和
冷却罩罩体上流下的水形成的气泡,用手感觉,连续带动从下
向上的为泄漏气体产生的气泡。

4.2.3 炉台下面检查
(1)检查阀站,重点是各接头,可用两种方法判断:一是钢卷
上的轧制油及乳化液在高温下汽化,温度降低时形成一种
暗黑色的焦油,当发现有这种焦油出现时,一般这个地点
就有泄漏;二是用传统的肥皂水检查。

常出现泄漏的部位
主要有:氧探头、H2伺服阀、热电偶、压力开关接头。

(2)检查循环风机,该位置十分狭窄,用肥皂水无法观察,可
通过仪器辅助。

但要注意该类仪器受煤气、温度的影响较
大,不能完全依靠仪器,仍要认真仔细检查分析。

(3)在出炉台对炉台密封圈进行检查,看有无损坏或压平。

经过以上的检查后,如仍未解决,则应排除掉一部分设备,对重点部位进行进一步检查。

4.2.4 对内罩的检查
因内罩较高(约6300mm),直径较大(约2400mm),以及法兰的不平整,靠眼睛也不准确,故对其罩体上的漏点不便检查,可通过换内罩方法检查:一是通过两个炉台的内罩互换,观察互换后这两个炉台的H2流量状况,有无泄漏;二是直接换上新罩,观察H2流量状况,一般情况下,建议采用第一种方法。

总结通过以上的方法进行检查,可对紧急吹扫及时准确地做出判断,一般只要1~2个周期即可解决,较以前的连续6~7个周期发生紧急吹扫,动员众多设备、生产人员盲目检查有效得多。

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