复合顶板分段跳压开采技术在N532

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

复合顶板分段跳压开采技术在N532-2工作面的应用
1、选题理由:
工作面为二分层、不规则块段回采,顶板条件相对较差,断层多,局部倾角23°,工作面内发育两处煤层变薄带,采用“复合顶板分段跳压开采技术”可跳过大的断层构造带及煤层变薄带,有效的控制顶板,同时有效的提高煤质管理。

2、现状调查:
根据掘进施工N532-2两巷及切眼资料分析,两巷顶板破碎,局部空顶(最大空顶高度约1.2m,已采用木料接顶),从两巷已揭露巷道清晰可见“无煤区域”;根据上分层工作面回采揭露的地质资料显示,工作面残余煤层不稳定,剩余煤层结构简单,局部复杂,煤层底板向上0.2~0.5米处发育一层泥岩或炭质泥岩夹矸,厚度0.1~0.2米,煤层总厚0.1~3.1米,平均1.55米。

煤层老顶为砂岩,厚度6.17~11.86米,平均9.44米,煤层直接顶为泥岩(回采已冒落),厚度0.78~10.08米,平均3.64米,煤层直接底为泥岩,厚度0.3~2.0米,平均1.58米,煤层老底为砂质泥岩,局部为砂岩,厚度1.9~5.4米,平均3.94米,煤层倾角一般为10°~23°,平均17°。

根据地质资料分析,该面共有断层14条,其中F8、F14断层影响较为严重(F8,正断层、倾角60°、H=2.5~3.0m;F14,正断层、倾角48°、H=1.3m);另外,受地质构造影响,工作面内发育两处煤层变薄带。

3、原因分析:
①工作面采用DWS25-250/110/90型单体液压支柱一次采全高,但平
均倾角为17°,局部倾角23°,给回采带来一定难度;
②工作面内断层多,共有14条,其中F8、F14断层影响较为严重(F8,正断层、倾角60°、H=2.5~3.0m;F14,正断层、倾角48°、H=1.3m),不利于顶板管理;
③两巷顶板破碎,局部空顶,不利于两巷的顶板管理;
④回采过程中,工作面于两巷形成“蛤蟆跳井”,给上、下出口管理带来相当大的困难;
4、主要原因:工作面内断层多,共有14条,其中F8、F14断层影响较为严重(F8,正断层、倾角60°、H=2.5~3.0m;F14,正断层、倾角48°、H=1.3m),不利于顶板管理;同时受地质构造影响,工作面内发育两处煤层变薄带,导致工作面的回采安全及煤质受到严重影响,必须采用“复合顶板分段跳压开采技术”。

5、对策:
针对诸多困难,我们定期召开办公会议,制定对策,及时采取有效的安全技术措施,特别针对工作面顶板管理和切眼位置的选择集支护形式的选择上,与技术部门技术沟通,采用“复合顶板分段跳压开采技术”,顺利安全回采了N532-2工作面。

6、实施:
分三个阶段进行实施:一、理论学习:采用网络学习与相关采煤知识书籍学习相结合,并到参观学习兄弟矿井类似的采煤方法及管理经验;二、现场实践:针对现场出现的动态问题及暴露出的隐患,及时制定针对性安全技术措施并贯彻落实整改;三、总结经验:总结该方
案在实施过程中所存在的问题,认真总结,并通过资料集数据的收集,总结“复合顶板分段跳压开采技术”优缺点。

7、巩固措施(标准化):
对于工作面出现的各种问题,超前制定措施,落实到位,机风巷加强超前管理,确保通风断面达到要求;初放、收作期间加强安全监督检查;上、下出口“蛤蟆跳井”,采取卧底措施,确保安全出口高度符合规定,同时工作面与两巷衔接处各支设一架一梁三柱走向挑棚,防止两巷顶板抽空;合理确定切眼位置并选取合理的支护形式,成功实施分段跳压开采。

相关文档
最新文档