#1机组冷态启动主要工作及时间节点安排2020.6.9_看图王

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工作内容
注意事项
负责人
电动门、风门挡板试验;保护联锁传动试验。
值长
1) 联系检修拆除#1 冷却塔补水堵板,冷却塔补水;
2) 二氧化碳、氢气、燃油、除盐水、石粉浆液制备、高挥发份煤的储备; 3) 全面排查工作票终结,按隔离措施的项目,恢复隔离措施,收回锁和链子; 4) 全面排查机组缺陷,并联系热工排查热工逻辑强制信号已恢复正常; 5) 联系检修对#1 炉油枪全部清理; 6) 主机润滑油系统、密封油系统、顶轴油系统检查投运,投主机盘车连续运行; 7) 发电机氢气系统检查,CO2 置换空气,置换期间降低转速至 20r/min 左右; 8) 检查投入 A、B 空预器运行; 1) 抽汽系统检查,疏水系统进行检查; 2) 主汽、再热汽系统检查; 3) 发电机 CO2 置换空气结束,氢气置换 CO2; 4) 锅炉启动系统检查,并投运 360 阀的油系统; 5) 高低压旁路系统进行检查,投运旁路油站; 6) 主机 6KV 辅机测绝缘送电; 1) 高、低加系统进行检查恢复; 2) 制粉系统检查恢复; 3) 脱硫 6KV 辅机测绝缘送电; 4) 电除尘电场送电、振打、加热投运; 5) 氢气置换 CO2 结束,氢压升至 0.45MPa;
第1页共3页
1、高挥发份煤化验。 2、确认油枪雾化片,大油枪 (800kg)+微油枪(300kg)
电机测绝缘不合格通知检修 处理。
发电机定冷水系统投运后做 联锁试验。
值长 值长 值长 值长
6) 发电机定冷水系统检查,冲洗,投运,做联锁试验正常;
1) 向中调上报#1 机组启动日计划;9:00 之前上报。
2) 凝结水系统检查恢复充水;凝泵变频冷却系统检查投运;B 凝泵变频启动,向除
6 6 月 15 日白班
氧器上水至 1800mm,投加热;凝泵出口含铁量<500 ug/L,投入精处理前置过 1、投除氧器加热前充分疏水。 值长
滤器;
2、投入精处理前置过滤器。 专工
3) EH 油系统检查投运;
4) 给水系统(两台汽泵和电泵均充水)、高加系统检查充水;
位设定 7m 左右,HWL1、HWL2 阀投自动,HWL1 开度不大于 15%。 3、冲转 360rpm 暖机时增投
值长 专工 部长
8) 13:30 达冲转参数,化验蒸汽品质合格,冲转至 360r/min 暖机 1 小时;启动 1A CD 层两支油枪,启动 A 磨。
前置泵运行。
4、机组冲转前保持单台磨煤
仪用压缩空气系统、闭冷水系统、辅汽系统。
主机润滑油系统、顶轴油系统、密封油系统、主机盘车、EH 油系统、两台小机润滑油系统、定冷水系统、氢冷系统、循环水系 统、高低压开冷水系统、凝结水系统、六大风机润滑油系统、六台磨煤机油系统、电泵润滑油系统、火检冷却风系统、燃油系 统、给水系统、抽汽系统、轴封系统、真空系统、风烟系统、制粉系统、微油系统、电除尘系统、除灰系统、脱硫系统、脱硝 系统。
1) 除氧器水温加热至 150 度,启动 1B 前置泵向锅炉上水,通知化学化验水质和加
除氧器水温加热至不低于
药,交班前分离器见水位;
150℃,锅炉上水温度不低于 值长
8 6 月 16 日后夜 2) 汽封系统、轴加系统检查,并暖管至轴封进汽前截门,汽封进汽调门前温度提升
100℃,
专工
至 260℃;
3) 炉水循环泵系统按卡检查恢复,炉水循环泵测绝缘送电;
9) 14:30 机组冲转至 3000r/min,全面检查机组振动情况;
机运行,A 磨煤机暖磨备用。
10) 对 1A 小机送汽封、抽真空,用辅汽冲转至 400r/min 进行低速暖机。
5、开小机排气旁路,注意监
11) 15:00 机组并网;
视汽机真空。
1) 61A、61B 开关恢复备用;
1、负荷 150MW, 增投 CD 层两
1) 发变组一次系统检查,发电机测绝缘合格,发变组复备。 2) 各磨煤机油站检查投运; 9 6 月 16 日白班 3) 真空系统检查恢复;送轴封,抽真空; 4) 燃油系统、微油系统检查;风道燃烧器检查;
按照冷态启动操作票对系统 进行一次全面检查,查漏补 缺。
值长 专工
1) 炉膛架子全部拆完,锅炉风烟系统检查恢复; 10 6 月 16 日前夜 2) 脱硝系统检查恢复;
2) 08:30 锅炉点火,点火后投入精处理高混,投入高低压旁路;
(300kg)+风道燃烧器+B 磨煤
3) 锅炉继续升温升压;空预器及脱硝吹灰连续进行。
机启动。
4) 热态冲洗,注意保持水冷壁温度达到 190 度;注意热态冲洗时间,进行大流量 2、锅炉点火后,将分离器水
扰动冲洗; 5) 启动一台磨机后,投入一电场;启动两台及以上磨机后,投入二电场; 12 6 月 17 日白班 6) 待冷再起压,温度大于 150℃后,缓慢投入#2 高加,减小除氧器加热; 7) 汽机冲转参数:8.0MPa/400 ℃/400℃
1) 循环水系统检查充水,启动 A 循环水泵运行;
2) 高、低压开冷水系统检查,低压开冷水系统充水;启动 A 开冷泵试转,做联锁
试验正常后 B 泵投备用; 7 6 月 15 日前夜
3) A、B 小机润滑油系统、电泵油系统检查,投运;
开冷水系统投运充分排空气
值长 专工
4) 六大风机油系统检查投运;
5) 锅炉上水系统检查恢复,具备上水条件;
#1 机组冷态启动主要工作及时间节点安排 2020.6.9
启动前状态 已投运系统
未投运系统
序号 1 2
时间节点 6 月 5-13 日 6 月 13 日白班
3 6 月 14 日白班
4 6 月 14 日前夜 5 6 月 15 日后夜
C修
启动前停运时间:
27 天
预计并网时间:
2020 年 6 月 17 日 15:00
2) 负荷 120MW,切换厂用电;
支油枪,启动 C 磨煤机,C 磨
3) 负荷 210MW,逐步退出炉水循环泵;注意转干态前炉水水质、蒸汽品质应合格;
料位正常后退出 CD 层两支油
4) 负荷 240MW,倒主给水;
枪。
5) 负荷 320MW,1A 小机汽源切至四抽供,冲至 3000r/min 并入运行,锅炉燃烧稳
保持三台磨煤机+四支微油枪
9) 系统全面检查,各系统运行正常,所有设备联锁、自动投入正常。
运行。
10) 机组启动结束
14 执行《启动操作卡》其它内容
发电一部 2020 年 6 月 9 日
第3页共3页
3) 真空建立正常,冲转 1B 汽泵进行大流量冷态冲洗;
开小机排气旁路,注意监视汽 机真空。
值长 专工
1) 锅炉冲洗合格后,检查启动炉水循环泵,建立启动流量;强制脱硝投入条件;
2) 6:00 左右启动吸、送风机,电除尘袋区进行预涂灰;启风机前通知脱硫投运一
值长
冷态冲洗结束建立启动流量
11 6 月 17 日后夜
值长
6 月 17 日前夜
2、负荷 250MW, 逐步退 AB 层
13
Байду номын сангаас
定退全部油枪;
专工
两支油枪,保持三磨+AB 层两
6) 负荷 330MW,投入 CCS,继续升负荷;
部长
支油枪+四支微油枪运行。
7) 负荷 400MW,倒 B 汽泵汽源至四抽带;
3、负荷 300MW, 退 AB 层油枪,
8) SCR 入口烟温达 320 度,退出脱硝强制条件;
台浆液循环泵,除灰系统检查投运。
专工
前分离器水温不低于 80℃。
3) 联系燃运#1-3 原煤仓上高挥发份煤,注意初始煤仓负荷要小,防止煤压实后堵
部长
塞;
第2页共3页
1) 8:00 电除尘预涂灰结束,调整启吸、送风机,锅炉吹扫;火检冷却风系统检查 1、锅炉点火采用 AB 层四支大
投运;
油 枪 (800kg)+ 四 支 微 油
相关文档
最新文档