雷电引发的10kV避雷器爆炸事故的分析
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雷电引发的10kV避雷器爆炸事故的分析
[摘要]随者我国电力事业的不断发展,各个地区的电网建设也是越来越完善,为我国的各行各业发展以及人们生产生活起到了良好的促进作用。
10kV配网线路
经过改造整体绝缘不断提升,供电可靠性大幅提高,低电压问题得到很大程度的
解决,虽然线路安全性有所提升,但造成线路与变电站绝缘失配,使本来应该由
线路对杆塔放电释放的雷电入侵能量,而经线路入侵至变电站,从而导致变电站
内10kV避雷器放电;且线路绝缘越强,入侵至变电站的雷电波能量越大。
基于
这种情况,本文以一变电站10kV避雷器短时间内再次故障进行原因分析,简要
探讨避雷器在运行中的工作方式,原理以及在工作中容易出现的异常,故障的具
体处理方法。
[关键词]避雷器;绝缘性;故障击穿
[前言]2021年06月02日、2021年06月27日,某变电站在较短时间内连
续发生两起避雷器爆炸,原因都是因为同一条10kV线路受雷电冲击后导致的故
障跳闸,本文对此进行分析,并探索找出避雷器爆炸问题的根本原因并提出整改
建议或措施,避免同类事件再次发生。
1 故障过程
1.1故障一
2021年06月02日15时42分,#2主变变低母线桥A相避雷器故障,
10kV#2接地变高压零流Ⅰ段保护动作,跳#2变低5102开关。
事件造成10kV 2M
母线失压,10kV红方线、松崩线负荷损失。
2021年06月03日03时50分,#2
变低开关送电正常,恢复正常运行方式。
一、故障跳闸经过
1、故障前运行方式
#1主变变高1101开关及#1变低5101开关在运行中,#2变高1102开关及#2
变低5102开关在运行,10kV母联5012开关在热备用状态(投入10kV母联备自
投装置),10kV#1站用变、10kV#1接地变(消并小)、10kV#1PT挂10kV1M运行;10kV红方线、松崩线、10kV#2接地变(消并小)、10kV#2PT挂10kV2M运行。
2、故障后运行方式
#1主变变高1101开关及#1变低5101开关在运行中,#2变高1102开关在运行,#2变低5102开关在热备用,10kV母联5012开关在热备用状态(投入10kV
母联备自投装置),10kV2M母线失压。
3、故障设备信息
#2主变10kV母线桥避雷器生产厂家:深圳市ABB银星避雷器有限公司,设
备型号:YH5WZ-17/45,生产日期:2015年7月,投运日期:2015年12月30日。
二、设备现场检查情况
1、现场检查处理情况
2021年06月02日16时08分,接监控通知某变电站#2变低开关跳闸,运
行人员随即下站检查,17时25分运行人员到达变电站,开始现场一、二次相关
设备检查,发现#2变低10kV母线桥A相避雷器已炸裂,部分残骸在地上。
(图1 10kV母线桥A相避雷器炸裂)
06月02日22点35分,试验工作票许可后,试验人员把10kV母线桥三相避
雷器及A相避雷器放电计数器拆下来试验,经测试B、C两相避雷器合格。
试验
人员对#2主变及#2主变变低母线桥进行检查试验,#2主变本体油色谱及绕组变形、直流电阻等试验结果无异常。
(图2 受损的A相避雷器及放电计数器)
06月03日02时20分,检修工作票许可以后,检修人员将试验合格的B、C
相复装,并更换新的同类型A相避雷器和放电计数器。
1.2故障二
2021年06月27日17时43分,10kV #2PT B相避雷器故障,导致10kV2M
母线接地,10kV#2接地变[消并小]高压零流Ⅰ段保护动作,跳#2变低5102开关。
事件造成10kV 2M母线失压,10kV红方线、松崩线短时停运。
2021年06月28
日05时35分,10kV 2M母线送电正常,恢复正常运行方式。
一、故障跳闸经过
1、故障前运行方式
#1主变变高1101开关及#1变低5101开关在运行中,#2变高1102开关及#2
变低5102开关在运行,10kV母联5012开关在热备用状态(投入10kV母联备自
投装置),10kV#1站用变、10kV#1接地变(消并小)、10kV#1PT挂10kV1M运行;10kV红方线、松崩线、10kV#2接地变(消并小)、10kV#2PT、10kV#4电容器挂
10kV2M运行。
10kV#3电容器挂10kV2M热备用。
2、故障后运行方式
#1主变变高1101开关及#1变低5101开关在运行中,#2变高1102开关在运行,#2变低5102开关在热备用,10kV母联5012开关在热备用状态(投入10kV
母联备自投装置),10kV2M母线失压。
10kV红方线、松崩线开关、10kV#2接地
变(消并小)开关在合闸位置,10kV#3电容器、10kV#4电容器挂10kV2M热备用。
3、故障设备信息
(1)10kV #2PT避雷器生产厂家:上海松邦电气有限公司,设备型号:
YH5WZ-17/45,生产日期:2015年6月,投运日期:2015月12月30日。
(2)10kV #2PT柜避雷器运行监测器生产厂家:上海松邦电器有限公司,
设备型号:JCQ-2/800,生产日期:2015年6月,投运日期:2015年12月30日。
二、设备现场检查情况
1、现场检查处理情况
2021年06月27日17时45分,接监控通知#2变低开关跳闸,运行人员随
即下站检查,18:40运行人员到达变电站站,开始现场一、二次相关设备检查,
发现高压室有浓烟,浓烟消散后进入高压室检查,发现10kV#2PT避雷器B相爆裂、B相泄露电流表烧坏,将检查情况汇报调度及变电管理所相关专业,并向调
度申请将10kV 2M母线停电处理;19时37分,调度下令将10kV 2M母线由热备
用转冷备用;21时20分10kV 2M母线转冷备用操作完毕,21时22分运行人员
开始进行相关自调设备转检修操作,21时35分相关设备转检修及相关工作票安
措布置工作全部完成。
21时40分开始,运行人员许可班组相关工作。
试验人员对#2主变进行油色谱试验,结果无异常;对10kV #2PT及其避雷器
进行检查试验,10kV #2PT及其A、C相避雷器试验结果无异常,另外,10kV
#2PT避雷器B相已击穿,绝缘电阻为0;对10kV #2M母线进行检查试验,结果
无异常。
检修人员排查已烧焦的二次导线布线和功能,并记录下来。
经排查,烧焦的
导线涉及带电显示装置及柜内照明回路,并不涉及继电保护,PT运行的功能。
为
保证尽快复电,检修人员把烧焦的二次导线拆除出来。
再将试验合格的A、B、C 避雷器和放电计数器复装到PT柜内,并把柜内清洁干净。
2 故障过程分析
案例一:
从损坏的避雷器残体可见,非线性电阻片本体及周边、侧面呈明显闪络击穿或热崩溃损坏痕迹,说明避雷器曾通过远超耐受能力的高复幅值或超大能量的电流,属于典型的强雷电引起的故障。
而6月2日正值雷雨天气较多,该地区打雷现象尤为频繁。
判断为在远超过规定耐受能力的雷击或多次雷击作用下,避雷器损坏击穿,随后在超规定耐受能力的系统短路电流或再次强雷击作用下,避雷器彻底崩溃。
使避雷器阻值不可恢复性大幅度下降,从几乎绝缘状态变成接近导电状态,导致系统短路,促使5102开关正常保护跳闸。
现场检查,挂接于10kV2M母线的10kV红方线保护曾于15:42:33:838启动,启动时故障电流为6.99A(二次值,CT变比800/1),证明了上述雷击的存在。
(图3 电阻片本体出现侧面破坏性的击穿和闪络的痕迹)
案例二:
从现场拆下来的损坏设备可推断事发经过,当10kV #2PT柜 B相避雷器被击穿后,B相放电计数器也被击穿。
避雷器放电击穿瞬间,绝缘较弱的那一侧从里到外被炸开。
(图4 B相避雷器偏带电显示器侧炸裂)
(图5 B相避雷器被击穿部分)
从损坏的可见,非线性电阻片本体及周边、侧面呈明显闪络击穿或热崩溃损坏痕迹,说明避雷器曾通过远超耐受能力的高复幅值或超大能量的电流,属于典型的强雷电引起的故障。
而6月28日,德庆地区下午经历了一场雷暴雨天气。
初步判断为雷击发生在10kV 2M的某线路上,雷击入侵波通过线路进入10kV 2M母线,此雷击过电压
远超#2PT避雷器过规定耐受能力,而B相避雷器在三相避雷器中绝缘较为薄弱,
所以在超规定耐受能力的系统短路电流或多次强雷击作用下,避雷器损坏击穿,
从几乎绝缘状态变成接近导电状态,导致系统短路,促使5102开关正常保护跳闸。
3 避雷器故障的原因分析
1、现场避雷器出厂时间均为2015年,至今已经运行6年时间,现场照片显示,避雷器均是被大电流瞬间击穿,接地 JCQ 监测仪也被烧掉,瞬间通过电流
非常大。
其他两相避雷器从外观上看没有问题,监测仪外观上也没有问题。
2、一般直击雷和一次连续雷非常频繁才有可能是避雷器炸裂造成放电,放
电通道泄放持续电流,引起避雷器热崩溃,直接击穿。
3、2015年和2021年预试结果避雷器各项参数全部合格,故障后对未烧毁的
避雷器做试验,结果也是合格。
综合照片分析,这两起避雷器炸裂属于个别现象,避雷器本体无任何瑕疵或
者质量问题。
避雷器本身就是一次设备绝缘基础,产品暴天气一次连续雷造成避
雷器热崩溃,直接炸裂。
南方多雷暴,雷暴天气一次连续雷造成避雷器热崩溃,
直接炸裂。
查询变电站附近落雷情况,故障发生期间,变电站附近落雷非常密集,所测得的电流大部分远超出10kV避雷器标称放电电流5kA。
根据上述数据,认为10kV避雷器放电电流过大,是导致10kV避雷器故障的直接原因。
站内10kV避雷器动作,是由于雷电通过10kV线路入侵至变电站所致。
认为
10kV配网线路经过改造整体绝缘提升,虽然线路安全性有所提升,但造成线路与
变电站绝缘失配,使本来应该由线路对杆塔放电释放的雷电入侵能量,而经线路
入侵至变电站,从而导致变电站内10kV避雷器放电;且线路绝缘越强,入侵至
变电站的雷电波能量越大。
4 防范措施及建议
为解决目前的存在问题,保证变电站运行的安全性及可靠性,建议采取以下
一种或几种应对措施:
1)加强进线段保护,减少变电站附近雷电直击的几率
a)对位于变电站附近的位置较高的10kV杆塔加装避雷针,避雷针位于杆塔
顶上1.5-2.0米,即采用直击雷防护,降低雷电直击导线的几率;
b)对绝缘水平较高的10kV线路,在变电站附近,便于维护的杆塔设置1-2
处绝缘弱点,实现线路与变电站的绝缘配合。
对第1-2基10kV杆塔导线加装放
电间隙,降低入侵变电站雷电波的幅值;
c)如有条件,雷害严重的10kV线路进线段采用绝缘导线。
参考《国家电网
有限公司十八项电网重大反事故措施(修订版) 2018年》9.1.4款,变电站出
口2km内的10kV线路应采用绝缘导线。
2)提高变电站避雷器的耐雷水平。
对雷害严重的变电站,建议将10kV母线
避雷器放电电流选为10kA。
结束语
在电力系统中,避雷器对变电站的安全运行起到了至关重要的地位,在实际
的工怍中一定要保证避雷器的安全可靠运行,一旦变电站中避雷器出现泄漏电流
过大等现象,要及时的进行排查分析原因。
采取科学有效的措施在最短时间内恢
复供电,这是关系到整个电网安全输电、可靠运行的一个重要环节。
本文针对目
前避雷器在配网改造过程中出现保护失配的问题和隐患,提出了防范措施及建议,对解决目前避雷器同类型的问题具有一定的意义。
参考文献
【1】周泽存.过电压技术[M]。
北京中国电力出版社.2007
【2】谢海波,滕昊.110kV某变电站氧化锌避雷器缺陷原因分析与处理(J).电工技术,2019,40(19):70-71.。