一次盐水预处理工艺技术改进和创新

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一次盐水预处理工艺技术改进和创新
摘要:预处理系统是一次盐水精制的关键工艺,其设计的优劣决定了膜过滤器
能否正常运行。

预处理器在一次盐水精制过程中起到很重要的作用,其设计优劣
决定了膜过滤器能否正常运行、盐水的质量以及电解工序的稳定运行。

关键词:一次盐水;预处理器;技术
一次盐水的质量是离子膜电解槽长期、稳定运行的关键,而一次盐水的运行
质量最直接、最关键的环节是预处理器的处理效果,预处理器稳定运行率基本决
定了一次盐水质量的达标率。

一、一次盐水工艺
来自电解工序的脱氯后淡盐水、蒸发的回收工艺水、一次盐水的板框压滤液,以及其他装置回收的工艺水进入配水槽,配水后经输送泵加压送出,先进入换热
器加热到 60~65 ℃,再通过化盐池盐水分布器进入化盐池进行化盐;化盐后的饱
和盐水溢流进入前置反应槽,加入烧碱混合后,进入反应池;反应后,经加压泵输
送进入气水混合器,与压缩空气混合,混合后进入加压容器罐,盐水与压缩空气
融合后,由位差自流进入预处理器,并在进入预处理器前加入 FeCl3 溶液。

粗盐
水在预处理器内经过凝聚、浮上过程,除去Mg2 +。

除镁后的盐水靠位差自流入
后反应桶,在反应桶内与在此加入的 Na2CO3 溶液反应,形成 CaCO3絮凝物,再
自流入缓冲桶,靠位差进入凯膜盐水过滤器,进行盐水过滤,除去钙沉淀物及其
他悬浮杂质后,自流入盐水中和反应槽,加入盐酸,中和调节盐水 pH 值至 9~10,根据游离氯检测值调节亚硫酸钠的加入量,确保游离氯含量符合工艺指标要求来
自电解工序的脱氯盐水一部分去膜法脱硝装置,在膜法脱硝装置内进行芒硝的脱除,保证一次盐水SO2-4含量符合工艺要求。

在离子膜法制烧碱的生产过程中,一次盐水精制至关重要。

一次盐水精制质量直接决定了电解运行质量。

两期氯碱
项目一次盐水均采用预处理加凯膜过滤的工艺,在两套装置投入运行后,一次盐
水质量基本稳定。

二、预处理器工作原理
粗盐水经预处理准备后进入预处理器凝聚区,切向进入的盐水在这里旋流搅拌,使盐水与氢氧化铁混合均匀,同时向上的流速使固体不断被冲击向上,与盐
水一起向上旋流进入预处理器内的倒锥型凝聚反应区,在盐水流速逐渐下降过程
中完成凝聚反应。

粗盐水中的 Mg(OH)2 等沉淀物与絮凝剂充分接触,凝聚成大小
不等的絮团,浮出倒锥壳,进入上折流区(在这个区间水流处于向上转为向下的不
规则过程,是一个过度过程),再进入浮上区(水流流速缓慢)。

浮泥向上浮动,进
入浮渣区汇集一段时间后,排出。

在分离掉浮泥的盐水斜板沉降区,盐水缓慢向
下流动,未浮出的固体颗粒在此进行沉降,进一步分离出固体颗粒。

分离沉降的
盐泥沿斜板进入沉泥斗,富集一段时间后排出。

较大而紧密的絮团折返,向下进
入由倒置锥壳组构成的多道上宽下窄的环形沉降区。

由于通道截面积逐渐缩小,
而流速加快,进一步分离后的盐水进入下折流区,水流由向下折为向上进入澄清
区(锥形结构使盐水流速逐渐加大,保证了分离完整),经桶外周围多个均布的外
接排出管端溢流到环形集水槽,在澄清盐水出口处流出[1]。

三、预处理器稳定运行的影响因素及管理措施
1、控制盐水流量稳定。

预处理主要工作环节为凝聚搅拌室、凝聚反应室、浮
泥分离、斜板沉降,而这环节都与盐水流速/流量相关。

盐水流量的控制在表观上
讲应该最好管理,但受间歇上盐方式、电解运行电流的频繁升降因素的影响,也
时常波动,因此,氯碱企业须避免由于简单问题导致的预处理器反浑。

日常生产
按照一次盐水匹配的电解电流流量测算值进行,以保证稳定运行。

2、粗盐水溶气量、FeCl3 添加量与盐水量的匹配
①盐水中杂质确定后。

预处理器 Mg (OH)2 浮上的关键在于反应完全、溶气
量满足、分离有效。

反应完全取决于精制剂的加入量,也就是 NaOH 的过碱量符
合工艺要求,且稳定。

采用匹配加入法可以提高稳定性。

溶气量主要控制溶气压力,正常情况下溶气压力保持在 0.2~ 0.3MPa(1 m3 盐水仅能溶解 5 L 空气),若压
力过低将无法正常溶气,气泡释放量不足,浮力不足,使 Mg(OH)2 不能完全上浮,出现反浑。

但溶气压力也不能过高,以免影响加压泵的输送能力及溶气的稳定性(非稳态释放的气泡会搅浑浮泥层)。

在日常生产过程中,要注意对原盐的管理,
对镁含量不同的盐分类存放、合理搀兑使用,尽量使化盐水的镁含量处于相对稳
定的范围,从而减少溶气环节的调节,为稳定凝聚剂含量创造条件。

②盐水精
制反应完全后。

凝聚剂是去除杂质不可或缺的物质,预处理时氯碱企业大多采用
氯化铁为絮凝剂。

加入到盐水中的 FeCl3 絮凝剂首先发生水解:
这个反应与温度、溶液的碱性相关,碱性条件下易发生水解,生成胶体物质
氢氧化铁。

氢氧化铁通过扫集、网扑作用吸附盐水中的悬浮物形成共沉淀,通过
吸附使Mg (OH)2 胶体凝聚,形成共沉淀;同时,氢氧化铁对盐水中的微量硫化物、杂色、少量油污、被 NaClO 分解的菌藻类、有机腐殖酸等都有去除作用。

特别对
有机菌藻类、腐殖酸类的去除作用是树脂提高交换能力的保障。

在生产过程中,
须抓好FeCl3配制,注意维持其浓度的稳定。

曾经发生辅料人员未按规程配料,
导致 FeCl3 浓度超标,进而造成盐水絮凝剂加入量超标,预处理器反浑。

经常观
察预处理器浮泥的颜色(正常时为土黄色;若颜色发红,说明絮凝剂加入过多,同
时随着颜色的加深,预处理器会呈现反浑的趋势;若颜色发白,说明絮凝剂加入量
偏少,这时预处理器虽不反浑,但一次盐水质量呈下降的趋势。

3、过碱量影响及控制。

一次盐水精制保持一定的过碱量是除 Mg2 + 、Ca2 +
必须具备的条件。

氯碱厂根据生产经验,控制精盐水中 NaOH(过量)质量浓度为0.2~0.35 g /L,Na2CO3 (过量)质量浓度为0.40~0.65 g /L。

粗盐水的精制过程
与过碱量多少、稳定性密切相关。

在一定温度下,当粗盐水过碱量低时,反应时
间就长;反之,当粗盐水过碱量高时,反应时间就短。

当过碱量偏低时,精制反应
进行不完全。

过碱量高了反应易形成细小的胶体物质,对凝聚的要求就高,同时
造成精制剂浪费,增加成本,也增大了后续生产负荷,浪费了盐酸。

控制好过碱
量使其稳定是预处理器的本质要求。

过碱量不稳定的盐水进入预处理器后进行二
次传质对流,很容易造成预处理器反浑,生产很被动。

另外,这种情况下膜过滤
器也随之波动,在预处理器没有除去的镁悬浮物进入膜过滤器,小颗粒Mg(OH)2
絮状物直接存留在膜表面,甚至进入膜内,堵塞膜微孔,升高压差,缩短过滤周
期和再生周期。

该化工在生产中重视过碱量的控制,加强分析、仪表手段的利用,控制好盐水流量、上盐盐层管理、输送变频调节,过碱量得到了稳定。

氯碱工业离子膜盐水工艺从传统的道尔澄清桶+自动反洗过滤工艺发展到预处
理器+膜过滤工艺,对盐水精制质量的稳定及提升奠定了良好基础。

工艺装置本
身是基础条件,管理以及不断地对新工艺加深了解、研究其本质相互关系及本质
要求是每一个管理者不能忽视的环节。

不断地提高对装置的理解,不断地实践,
促进装置最大潜能的发挥。

对预处理器+膜过滤工艺而言,抓住预处理器这个核
心装置本质要求,开展好满足预处理器本质要求的外部条件工艺管理及工艺创新
活动,是一次盐水长周期稳定运行、一次盐水质量稳定与提高的根本出发点。

参考文献:
[1]钟永铎,胡艳刚.一次盐水预处理器反浑的原因及处理措施[J].中国氯碱,2018(3):9 - 10.
[2]何恕,郑涛,敬增秀.水基硅酸盐钻井液的页岩井眼稳定性研究[J].钻井液与完井液,2017(3):25—27.。

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