动态电子轨道衡故障分析及处理
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2 动态电子轨道衡结构组成 动态电子轨道衡一般由引线轨、承重台面、 称重传感器、称量显示控制仪表 (或装置) 和逻 辑控制器等五大部分所组成,如图 1 所示。 3 动态电子轨道衡常见故障分析及故障排除
输入调零 装置
模数 转换器
运算电路
数字显示
数字记录
测量和数据处理系统 引Байду номын сангаас轨
运算电路
光电开关 台面轨
将过渡器取出,用角磨机在过渡器两端及与钢轨 接触面分别打磨出 3×45°和 2×45°的斜边,作 用是使过渡器与钢轨头的高差降低,当列车经过 时大大减少了对过渡器的冲撞与振动,使车轮碾 过时更平滑,过渡器被碾压低头与刚轨卡死的现 象就大大减少了。
3.5 传感器倾斜 台面自重的变动范围一般在 30kg~50kg 范围 内。传感器压头备件损耗率非常高,一台秤每月 平均须更换 6~8 个压头。由于秤体承受的负荷大, 当车速较快时,容易造成承重台面振动,引起传 感器出现不同程度的倾斜,而过渡器顶头设计不 够深,只有 2mm 深度,火车离开后传感器顶头难 以回复到最初垂直位置,造成顶头不规则磨损, 久而久之,传感器受力就不均匀了,影响称量数 据的准确度。采取措施及效果:把传感器顶头弧 度车深些 (由原来的 2mm 深度加大到 5mm 深度, 经过长期使用证实这样改进后传感器顶头仍然能 达到强度要求),使得顶头和传感器接触面积大了 很多,这样传感器顶头在受力后不会出现偏移位 置的现象,台面自重的变动范围也缩小到 0kg~30kg 范围内,动态称量的精度也提高了,改 造后韶钢三村、轧钢站等几台轨道衡每年都能顺 利通过国家轨道衡计量检定站的检定,并达到国 家最高准确度等级的 0.2 级标准。压头损耗降低到 每月 0 个。 3.6 限位拉杆松动 限位拉杆在安装时没有两边同时拉紧,火车 行走一段时间后产生松动现象。严重影响称量结 果。采取措施及效果:在安装限位螺杆时要注意 拉杆受力情况,在调整好秤台位置后要两边同时 加力拉紧,这样能有效预防火车运行一段时间后 拉杆松动。 3.7 秤体和传感器支撑座等机械部件锈蚀 基坑排水系统不理想,或者称量员责任心不 够强,雨后没及时抽排基坑里的积水,导致秤体 和传感器支撑座容易锈蚀,影响设备寿命及精确 度。采取措施及效果:改善基坑排水系统,称量 工要经常检查基坑里有没有积水,尤其是下雨天 必须及时排水,保证基坑干燥;大中休时对秤体
Technology Exchange 技术交流
动态电子轨道衡故障分析及处理
宝武集团韶钢工程技术有限公司 许广生,薛自广,胡毅宏
[ 摘 要 ] 动态电子轨道衡是能够自动称量火车重量的衡器。本文浅析了韶钢动态轨道 衡常见故障分析和排除方法,以及如何做好日常使用和维护工作。
[ 关键词 ] 轨道衡;故障排除;维护
1 前言 动态电子轨道衡是韶钢进出厂及中转物资的 重要计量通道,它的准确性不仅关系到计量数据 的可靠性,而且还直接影响到韶钢的经济效益和 信誉,因此,动态电子轨道衡的准确度就显得尤 为重要。韶钢轧钢站轨道衡、芋麻场轨道衡、三 村轨道衡、交接站轨道衡四台动态电子轨道衡一
直能保持很高的计量精度和良好的运行稳定性, 每年都能顺利通过 0.5 级标准动态检定。
[中图分类号] U294.21 [文献标识码] B [文章编号] 1003-5729渊2019冤08-0024-03
Analysis and Treatment on the Fault of Dynamic Electronic Track Scale Article abstract: Dynamic electronic railway scale is a weighing machine that can automatically weigh a train. This paper analyzes the common fault analysis and troubleshooting methods of Shaogang dynamic track scale, and how to do a good job in daily use and maintenance. Key words: rail weighbridge; troubleshooting; maintenance
轨道开关 引线轨
承重台面
坑
坑
基 称重
称重
基
传感器
传感器
图 1 电子轨道衡结构
24
T 技术交流
echnology Exchange
3.1 称重钢轨位移 天气热时由于钢轨热膨胀效应造成卡死过渡 器或顶住台面,用来安装固定称重钢轨的蝴蝶压 垫不够力,火车上秤台时速度太快,有的司机甚 至在秤台上刹车,造成称重钢轨位移,影响称量 数据的准确性。采取措施及效果:在钢轨底部位 置加工一个槽口,用强度较高的钢板加工一个和 槽口宽度一致的限位块,焊接在秤台上,以防止 钢轨窜位。在安装秤台和引轨时要注意气温对钢 轨伸缩的影响,如果是在冬季气温低时安装,一 定要预足钢轨伸长时的余量。通过改进,有效的 防止了因钢轨窜位而影响计量数据准确性。 3.2 轨道衡整体道床钢轨标高达不到技术要 求 所用的胶垫质量比较差,在长期日晒雨淋的 情况下承受高负荷压力,胶垫容易损坏,腐烂。 由于水泥基础凹凸不平,凸起的位置集中承受很 高的负载,且火车运行时会产生震动,这样火车 行走一段时间后,凸起的位置容易被压碎,造成 标高变化不一致。采取措施及效果:大中修时仔 细检查胶垫损耗情况,发现胶垫破损要及时更换, 尽量采用轮胎胶垫比较耐用。在初次安装整体道 床时要先认真检查摆放斜铁的位置是否凹凸不平, 如果不平,要先修平,使调整斜铁底面与水泥基 础尽可能多接触点。这样由于受力面积增加,水 泥基础没那么容易因为长期承受高负荷而被压碎, 标高就能控制在技术要求范围内。 3.3 道床紧固螺丝裂断 有些固定道床紧固螺丝的强度不够或质量较 差,加上火车大负荷的长期冲击,造成道床紧固 螺丝裂断。采取措施及效果:由于道床紧固螺丝 是预埋件,所以必须用已加工好的内牙套筒进行 修复。首先将套筒一端扭在裂断的螺杆上,并预 留套筒一半内牙拧入新的螺杆,预留好足够的长 度后焊死,最后将压板套入以修复的螺丝上,带 好螺母。修复后效果良好,螺杆不易裂断。 3.4 过渡器卡死 由于过渡设计高于轨面水平 2mm,在过衡货 车长期的碾压下,容易造成过渡器与钢轨卡死的 现象,直接影响称量准确性。采取措施及效果:
输入调零 装置
模数 转换器
运算电路
数字显示
数字记录
测量和数据处理系统 引Байду номын сангаас轨
运算电路
光电开关 台面轨
将过渡器取出,用角磨机在过渡器两端及与钢轨 接触面分别打磨出 3×45°和 2×45°的斜边,作 用是使过渡器与钢轨头的高差降低,当列车经过 时大大减少了对过渡器的冲撞与振动,使车轮碾 过时更平滑,过渡器被碾压低头与刚轨卡死的现 象就大大减少了。
3.5 传感器倾斜 台面自重的变动范围一般在 30kg~50kg 范围 内。传感器压头备件损耗率非常高,一台秤每月 平均须更换 6~8 个压头。由于秤体承受的负荷大, 当车速较快时,容易造成承重台面振动,引起传 感器出现不同程度的倾斜,而过渡器顶头设计不 够深,只有 2mm 深度,火车离开后传感器顶头难 以回复到最初垂直位置,造成顶头不规则磨损, 久而久之,传感器受力就不均匀了,影响称量数 据的准确度。采取措施及效果:把传感器顶头弧 度车深些 (由原来的 2mm 深度加大到 5mm 深度, 经过长期使用证实这样改进后传感器顶头仍然能 达到强度要求),使得顶头和传感器接触面积大了 很多,这样传感器顶头在受力后不会出现偏移位 置的现象,台面自重的变动范围也缩小到 0kg~30kg 范围内,动态称量的精度也提高了,改 造后韶钢三村、轧钢站等几台轨道衡每年都能顺 利通过国家轨道衡计量检定站的检定,并达到国 家最高准确度等级的 0.2 级标准。压头损耗降低到 每月 0 个。 3.6 限位拉杆松动 限位拉杆在安装时没有两边同时拉紧,火车 行走一段时间后产生松动现象。严重影响称量结 果。采取措施及效果:在安装限位螺杆时要注意 拉杆受力情况,在调整好秤台位置后要两边同时 加力拉紧,这样能有效预防火车运行一段时间后 拉杆松动。 3.7 秤体和传感器支撑座等机械部件锈蚀 基坑排水系统不理想,或者称量员责任心不 够强,雨后没及时抽排基坑里的积水,导致秤体 和传感器支撑座容易锈蚀,影响设备寿命及精确 度。采取措施及效果:改善基坑排水系统,称量 工要经常检查基坑里有没有积水,尤其是下雨天 必须及时排水,保证基坑干燥;大中休时对秤体
Technology Exchange 技术交流
动态电子轨道衡故障分析及处理
宝武集团韶钢工程技术有限公司 许广生,薛自广,胡毅宏
[ 摘 要 ] 动态电子轨道衡是能够自动称量火车重量的衡器。本文浅析了韶钢动态轨道 衡常见故障分析和排除方法,以及如何做好日常使用和维护工作。
[ 关键词 ] 轨道衡;故障排除;维护
1 前言 动态电子轨道衡是韶钢进出厂及中转物资的 重要计量通道,它的准确性不仅关系到计量数据 的可靠性,而且还直接影响到韶钢的经济效益和 信誉,因此,动态电子轨道衡的准确度就显得尤 为重要。韶钢轧钢站轨道衡、芋麻场轨道衡、三 村轨道衡、交接站轨道衡四台动态电子轨道衡一
直能保持很高的计量精度和良好的运行稳定性, 每年都能顺利通过 0.5 级标准动态检定。
[中图分类号] U294.21 [文献标识码] B [文章编号] 1003-5729渊2019冤08-0024-03
Analysis and Treatment on the Fault of Dynamic Electronic Track Scale Article abstract: Dynamic electronic railway scale is a weighing machine that can automatically weigh a train. This paper analyzes the common fault analysis and troubleshooting methods of Shaogang dynamic track scale, and how to do a good job in daily use and maintenance. Key words: rail weighbridge; troubleshooting; maintenance
轨道开关 引线轨
承重台面
坑
坑
基 称重
称重
基
传感器
传感器
图 1 电子轨道衡结构
24
T 技术交流
echnology Exchange
3.1 称重钢轨位移 天气热时由于钢轨热膨胀效应造成卡死过渡 器或顶住台面,用来安装固定称重钢轨的蝴蝶压 垫不够力,火车上秤台时速度太快,有的司机甚 至在秤台上刹车,造成称重钢轨位移,影响称量 数据的准确性。采取措施及效果:在钢轨底部位 置加工一个槽口,用强度较高的钢板加工一个和 槽口宽度一致的限位块,焊接在秤台上,以防止 钢轨窜位。在安装秤台和引轨时要注意气温对钢 轨伸缩的影响,如果是在冬季气温低时安装,一 定要预足钢轨伸长时的余量。通过改进,有效的 防止了因钢轨窜位而影响计量数据准确性。 3.2 轨道衡整体道床钢轨标高达不到技术要 求 所用的胶垫质量比较差,在长期日晒雨淋的 情况下承受高负荷压力,胶垫容易损坏,腐烂。 由于水泥基础凹凸不平,凸起的位置集中承受很 高的负载,且火车运行时会产生震动,这样火车 行走一段时间后,凸起的位置容易被压碎,造成 标高变化不一致。采取措施及效果:大中修时仔 细检查胶垫损耗情况,发现胶垫破损要及时更换, 尽量采用轮胎胶垫比较耐用。在初次安装整体道 床时要先认真检查摆放斜铁的位置是否凹凸不平, 如果不平,要先修平,使调整斜铁底面与水泥基 础尽可能多接触点。这样由于受力面积增加,水 泥基础没那么容易因为长期承受高负荷而被压碎, 标高就能控制在技术要求范围内。 3.3 道床紧固螺丝裂断 有些固定道床紧固螺丝的强度不够或质量较 差,加上火车大负荷的长期冲击,造成道床紧固 螺丝裂断。采取措施及效果:由于道床紧固螺丝 是预埋件,所以必须用已加工好的内牙套筒进行 修复。首先将套筒一端扭在裂断的螺杆上,并预 留套筒一半内牙拧入新的螺杆,预留好足够的长 度后焊死,最后将压板套入以修复的螺丝上,带 好螺母。修复后效果良好,螺杆不易裂断。 3.4 过渡器卡死 由于过渡设计高于轨面水平 2mm,在过衡货 车长期的碾压下,容易造成过渡器与钢轨卡死的 现象,直接影响称量准确性。采取措施及效果: