工信部:在水泥等行业实施基于能耗限额标准的阶梯电价政策
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样 后放 在 室 温 下存 放 , 并 在 当天放 置在 室 温 下就 成
型了 , 但检测放置 2 天后 出磨水泥强度依然下降 , 但
下 降 幅度 没 有 在 高温 下 放 置 的幅 度 大 , 这 一点 在上 述 实验 中得 到 了验 证 。
项目 水 分
鲁
( 2 )为 了杜 绝 类 似 质 量 事 故 , 必 须 严 格 控 制 入 磨 物料 水分 , 增 加 出磨 水泥 水分 检 测项 目并严 格 控 制, 出磨 水泥 水分 控制 在小 于 0 . 3 %
Hale Waihona Puke 和 捉 高熟 料 配 比 , 4月 2 4日出磨 和 出厂 水 泥 强 度 检
测值 基 本一 致 。
2 . 2 原 因分析
事故 出现后 , 为 找 出出磨 水 泥强度 正常 , 而出 厂 水泥 强度偏 低 的原 因 , 我 们 分 别 对 一 周 内 的 P- 0
5 2 . 5 、 P ・ 0 4 2 . 5 、 P ・ C 3 2 . 5 R出磨 水 泥 留样 进 行 了分 组
常下 降的 原 因足 出磨水 泥水 分偏 高 出厂水 泥 强度 异常 均在 出 窑熟料 温 度高期 间 发 生, 查 阅记 录检 测人磨 熟料 温 度均 值在 1 6 0 c c以 上 。 为了保 证 水 泥 磨 的连 续 运 行 , 我 们 在配 料 中将 水渣 配 比 由 2 %增 加 到 5 %, 同 时助 磨 剂 由 0 . 0 3 %提 高到 0 . 0 4 %, 再加 上进 厂 的 石 沫水 分 偏大 , 综 合 计算 入 磨物 料 水分 在 2 . 8 %, 出磨 、 出 厂 水泥 水分在 1 . 0 %~
项 目 水分 抗 折 强度 , MP a
l I { 3( 1 2 8( 1
3 结论
( 1 )出磨 水 泥水 分偏 大是 出 厂水 泥强 度 异 常下 降 的主要 原 因 , 虽 然 人磨熟 料 温度偏 高 , 在 中控操 作
上加大了系统用风 , 在系统 中仍有 部分水分未得到 烘干。出磨水泥强度正常是由于出磨水泥在每次取
实验 ( 数 据 见表 2 ~ 4 ) , 一组在 常 温下 成 型 , 另 一组 装 入保 鲜袋 中放 置在 留样 桶 中送 到烘 十 箱 2 4 h 后 放置 常温 成 型 。 根据 数 据 对 比 , 发 现放 置在 烘 于箱 内 的
1 . 3 %之间 , 偏高。确定出厂水泥强度异常的主要原 因是水 泥 中 的水分 偏 高 , 在 水 泥 库 内水 泥 中的 水分
与 水 泥 发生 水 化反 应 , 在库 内温度 偏 高 且 湿 度 大 的 情 况 和助 磨 剂 的作 用 下 加 大 了 水泥 水 化 的速 度 , 且 加 入 的助 磨 剂 具有 较 好 的 活性 及 分 散 度 , 引起 水 泥 强度 大 幅度 下降 。这 与放 置 在烘 干箱 中 出磨 水 泥强
杨云 兰, 等: P ・ 0 4 2 . 5出厂 水泥 强度异 常的原因分析
出, 一 , 集 中放 一个 水 泥库 , 同时将 P ・ 0 4 2 . 5 水泥 熟 料 配 比 由7 8 %提 高 到 8 2 %。通 过 与高 品种 水泥 搭 配
方 案及 水 泥 磨 工 况 , 判 定 P・ 0 4 2 . 5 出 厂 水 泥 强 度 异
( 编辑 : 于 欢) ( 收 稿 日期 : 2 0 1 7 — 0 2 — 1 5 )
@
工信部 : 在 水 泥等行 业实施 基 于能耗 限额标 准的 阶梯 电价 政策
目前
铁、 水泥 、
促 进 工 业
水 淀工 程
3 5
项 目 水 分
0 4 2 . 5出 磨 水 泥 水 分 进 行 了 检 测 , P ・ 0 4 2 . 5 水 泥 出
磨、 出厂水 分 均在 0 . 3 %以下 。同时 采取 样 品一 式 三
份, 一 份 立 即检 验 , 一 份 6天后 检 测 , 另 一份 用 保 鲜 袋密 封后放 置在烘 干箱 2 4 h 后进 行检 测 , 发 现 其 1 d 、 3 d 、 2 8 d 强度 基本 差 别不 大 。
度 下 降理 论 判 断 依 据 是 一 致 的 。8月 我 们 又 对 P ・
P ・ 0 4 2 . 5 水泥 l d 、 3 d 抗 压强度下降 幅度最大 , P ・ 0 5 2 . 5 、 P . C 3 2 . 5 R水泥 强 度 基 本 一 致 。通 过 追 溯 配 料
表2 P ・ 05 2 . 5 出磨水泥
型了 , 但检测放置 2 天后 出磨水泥强度依然下降 , 但
下 降 幅度 没 有 在 高温 下 放 置 的幅 度 大 , 这 一点 在上 述 实验 中得 到 了验 证 。
项目 水 分
鲁
( 2 )为 了杜 绝 类 似 质 量 事 故 , 必 须 严 格 控 制 入 磨 物料 水分 , 增 加 出磨 水泥 水分 检 测项 目并严 格 控 制, 出磨 水泥 水分 控制 在小 于 0 . 3 %
Hale Waihona Puke 和 捉 高熟 料 配 比 , 4月 2 4日出磨 和 出厂 水 泥 强 度 检
测值 基 本一 致 。
2 . 2 原 因分析
事故 出现后 , 为 找 出出磨 水 泥强度 正常 , 而出 厂 水泥 强度偏 低 的原 因 , 我 们 分 别 对 一 周 内 的 P- 0
5 2 . 5 、 P ・ 0 4 2 . 5 、 P ・ C 3 2 . 5 R出磨 水 泥 留样 进 行 了分 组
常下 降的 原 因足 出磨水 泥水 分偏 高 出厂水 泥 强度 异常 均在 出 窑熟料 温 度高期 间 发 生, 查 阅记 录检 测人磨 熟料 温 度均 值在 1 6 0 c c以 上 。 为了保 证 水 泥 磨 的连 续 运 行 , 我 们 在配 料 中将 水渣 配 比 由 2 %增 加 到 5 %, 同 时助 磨 剂 由 0 . 0 3 %提 高到 0 . 0 4 %, 再加 上进 厂 的 石 沫水 分 偏大 , 综 合 计算 入 磨物 料 水分 在 2 . 8 %, 出磨 、 出 厂 水泥 水分在 1 . 0 %~
项 目 水分 抗 折 强度 , MP a
l I { 3( 1 2 8( 1
3 结论
( 1 )出磨 水 泥水 分偏 大是 出 厂水 泥强 度 异 常下 降 的主要 原 因 , 虽 然 人磨熟 料 温度偏 高 , 在 中控操 作
上加大了系统用风 , 在系统 中仍有 部分水分未得到 烘干。出磨水泥强度正常是由于出磨水泥在每次取
实验 ( 数 据 见表 2 ~ 4 ) , 一组在 常 温下 成 型 , 另 一组 装 入保 鲜袋 中放 置在 留样 桶 中送 到烘 十 箱 2 4 h 后 放置 常温 成 型 。 根据 数 据 对 比 , 发 现放 置在 烘 于箱 内 的
1 . 3 %之间 , 偏高。确定出厂水泥强度异常的主要原 因是水 泥 中 的水分 偏 高 , 在 水 泥 库 内水 泥 中的 水分
与 水 泥 发生 水 化反 应 , 在库 内温度 偏 高 且 湿 度 大 的 情 况 和助 磨 剂 的作 用 下 加 大 了 水泥 水 化 的速 度 , 且 加 入 的助 磨 剂 具有 较 好 的 活性 及 分 散 度 , 引起 水 泥 强度 大 幅度 下降 。这 与放 置 在烘 干箱 中 出磨 水 泥强
杨云 兰, 等: P ・ 0 4 2 . 5出厂 水泥 强度异 常的原因分析
出, 一 , 集 中放 一个 水 泥库 , 同时将 P ・ 0 4 2 . 5 水泥 熟 料 配 比 由7 8 %提 高 到 8 2 %。通 过 与高 品种 水泥 搭 配
方 案及 水 泥 磨 工 况 , 判 定 P・ 0 4 2 . 5 出 厂 水 泥 强 度 异
( 编辑 : 于 欢) ( 收 稿 日期 : 2 0 1 7 — 0 2 — 1 5 )
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工信部 : 在 水 泥等行 业实施 基 于能耗 限额标 准的 阶梯 电价 政策
目前
铁、 水泥 、
促 进 工 业
水 淀工 程
3 5
项 目 水 分
0 4 2 . 5出 磨 水 泥 水 分 进 行 了 检 测 , P ・ 0 4 2 . 5 水 泥 出
磨、 出厂水 分 均在 0 . 3 %以下 。同时 采取 样 品一 式 三
份, 一 份 立 即检 验 , 一 份 6天后 检 测 , 另 一份 用 保 鲜 袋密 封后放 置在烘 干箱 2 4 h 后进 行检 测 , 发 现 其 1 d 、 3 d 、 2 8 d 强度 基本 差 别不 大 。
度 下 降理 论 判 断 依 据 是 一 致 的 。8月 我 们 又 对 P ・
P ・ 0 4 2 . 5 水泥 l d 、 3 d 抗 压强度下降 幅度最大 , P ・ 0 5 2 . 5 、 P . C 3 2 . 5 R水泥 强 度 基 本 一 致 。通 过 追 溯 配 料
表2 P ・ 05 2 . 5 出磨水泥