稀油站不明故障原因分析及控制程序优化
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稀油站不明故障原因分析及控制程序优化
作者:李国锋武创
来源:《科技创新与应用》2013年第29期
摘要:我公司5000t/d生产线,窑主传动使用直流电动机传动,电动机型号YSN9400L2-6,额定功率315kW,额定电流610A,配备(Mentor Ⅱ 1850A)直流控制器,减速机型号TC710,稀油站型号0408-074A,三菱FX-PLC控制器。
油站信号通过PLC与DCS远程站通信,与中控进行信息交换,可实现就地/远程的启停控制方式。
关键词:稀油站;不明故障;控制程序
1 存在的问题
从2008年8月设备安装结束后投入运行一直到2011年8月运行较好,基本没有稀油站原因引起窑主传电机跳停,2011年8月到2012年4月期间稀油站出现4次不明原因故障引起窑主电机设备跳停,现场及中控没有异常情况,起车能正常起车,不定时间又出现。
查找原因及故障点恢复较困难,因窑主传电机的突然跳停,还引起一次工艺事故(预热器堵料),造成事故扩大。
2 分析及处理
通过专人现场跟踪观察和2012年4月中旬检修期间反复试验,发现该稀油站电气控制回路和PLC控制程序逻辑在设计方面均存在重大缺陷,严重影响着主电机及整窑系统的安全稳定运行。
主要有一下几个问题:
2.1 稀油站电气控制柜出现的报警及故障信号不能保持,当出现报警及故障时,控制柜对应的指示灯亮,报警及故障消失时,指示灯灭。
以油站液位低为例(图2):油箱液位低时PLC X024端子无输入信号,延时2秒plc输出故障,控制柜液位低指示灯亮,油箱液位低信号恢复后,指示灯灭,对于油箱液位处于临界点、电气线路接触不良或信号的干扰,不易发现故障原因。
通过更改控制程序把出现过的报警或故障信号保持住,可直接发现故障原因,如(图3):油箱液位低发生故障时指示灯闪烁,故障消失时,指示灯常亮保持,只有按复位按钮才能解除(T22时间脉冲图1)。
2.2 当油泵电机电源空开断电时稀油站备妥丢失,稀油站停。
例:主油泵空开跳,PLC
X006无输入信号,Y024无输出,稀油站备妥丢失,中控接受不到稀油站备妥信号,停止油站工作,窑主传电机连锁跳停(图1),从总电源空开辅助触点引入PLC总电源备妥信号X014(图2),X006、X007作为启动备用泵条件,主泵空开断电后,泵用泵立即启动(图6表示1),可避免电机出故障空开跳闸设备跳停,便于日常巡检过程发现电机或泵有问题时,切换泵后在运行中直接处理故障,使备用泵时刻处于泵用状态。
2.3 泵的过载保护,控制回路采取硬连锁,热元件动作时主泵跳停,备用泵不立即启动,中控启动稀油站后等待油泵的运行信号时2秒,超过2秒后,中控接受不到泵运行信号,就会停止稀油站,如主泵不工作压力下降到压力低需要的时间加上压力低信号延时2秒,已超过中控设定时间。
利用PLC备用通道引入X035、X036两个电机过载信号,主泵过载动作后,泵用泵立即启动(图6表示2),1#泵过载跳停,2#泵立即启动,避免停车事故。
2.4 现场电接点温度开关改为热电阻,增加温度控制器;现场开关量及DCS驱动信号使用直流24V电源,加装线圈电压为交流220V中间继电器转换,可避免信号干扰引起的误动作;油箱油温低信号起车前参与连锁,稀油站启动后取消连锁(图6表示3),减少故障点。
3 结束语
通过窑主传动稀油站控制系统分析实验,对硬件的改造和PLC程序逻辑的修改完善,优化了控制系统,避免了误动作、提高事故分析判断能力,保证了窑主传稀油站的安全稳定运行,提高了整个机组的安全性和经济性,经过一年多时间的连续运行,改造效果非常显著,在2013年上半年创造了公司十几年来窑系统连续运行112天的纪录。