内蒙古某排岩矿铁资源回收试验
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SerialNo.619November.2020
现 代 矿 业
MODERNMINING
总第619期
2020年11月第11期
关 迪(1985—),男,工程师,014030内蒙古自治区包头稀土高新区曙光路16号。
内蒙古某排岩矿铁资源回收试验
关 迪 王丽明 白春霞 刘 涛 李宏静 贾 佳 李 燕
(包钢集团矿山研究院)
摘 要 内蒙古某矿堆置在排土场的排岩矿总量巨大,由于其铁元素含量较低,长期以来未能得到有效利用,不仅占用了大量的土地,还造成了严重的资源浪费。
为有效回收利用排岩矿中的铁资源,该排岩矿通过采用破碎—干选—磨矿—弱磁选工艺最终得到了全铁品位62%以上的铁精矿,有效回收了排岩矿中的铁资源,经济效益和社会效益显著。
关键词 排岩矿 铁资源 回收
DOI:10.3969/j.issn.1674 6082.2020.11.042
目前,
国内大部分铁矿山在采矿过程中都会产生大量的排岩,排岩总量以每年数亿吨的规模迅速增
加[1]
,但由于排岩矿铁品位达不到选厂的要求品位,
只能大量堆放在排土场内,不仅占用大量的土地,还
会对环境产生粉尘污染[2]。
随着国际铁矿石价格的
不断走高,国内钢铁企业对铁矿资源的需求不断增加,排岩矿逐渐走进各大矿企的视野,期望通过适当的方法回收这部分铁矿石资源,达到减少排岩矿占地
和增加企业经济效益的目的[3]。
内蒙古某排土场堆置排岩矿200余万吨,且每年新增排岩矿4
0万t,另外每年新产生矿岩混合体20万t,这部分低品位矿石或混岩因为综合铁品位低,不符合选厂现阶段选矿工艺及选矿成本的要求,无法进行利用,只能作为岩石通过胶带系统运送到排土场堆置,造成了铁矿石资源的流失和浪费。
为有效利用该排岩矿,对其进行了详细的原矿性质分析,并采用破碎—干选—磨矿—弱磁选的工艺进行选矿试验,获得了较佳的试验指标。
1 原矿性质
对排岩矿进行现场取样,针对排岩矿的堆置情况,确定了20个取样点,每个取样点采用点取法各取2t矿样,混匀后作为试验用原矿。
原矿多元素分析结果见表1,矿物组成分析结果见表2。
表1 原矿化学多元素分析结果
%元素TFe
SFe
FeO
mFeSiO2
P
S
F
含量
14.8013.006.155.4023.530.441.153.18
由表1可知,原矿全铁含量14.80%,磁性铁含量5.40%,SiO2含量2
3.53%。
表2 原矿矿物组成分析结果
%
矿物
磁铁矿赤铁矿黄铁矿磁黄铁矿菱铁
矿
钛铁
矿
软锰矿菱锰矿方铅矿
含量9.260.640.500.090.090.110.420.120.02矿物
闪锌矿氟碳铈矿独居石褐帘石铌铁矿铌铁
金红石
长石云母闪石
含量0.070.720.652.390.090.0521.9514.8625.88矿物辉石石英
方解石白云
石
萤石
重晶
石
磷灰石钡铁
钛石
其他
含量6
.693.861.016.671.600.070.800.660.71 由表2可知,铁矿物主要集中在磁铁矿中,其含量为9.26%,另有少量赤铁矿、黄铁矿、磁黄铁矿、菱铁矿和钛铁矿;脉石矿物主要有长石、云母、辉石、闪石和石英,其中,长石含量21 95%,云母含量14 86%,辉石含量6 69%,闪石含量25 88%,石英含量3 86%,白云石含量6 67%。
对原矿进行SEM扫描电镜分析,主要矿物镜下照片见图1。
2 破碎试验
原矿利用颚式破碎机进行粗碎后产品粒度为0~50mm,再使用颚式破碎机进行中碎得到粒度0~12mm产品,再用对辊破碎机进行细碎得到粒度0~2mm产品。
破碎流程见图2。
3 选矿试验
原矿破碎后产品经干选后得到的干选精矿进行磨矿试验,找到合适的磨矿细度后对磨矿产品进行弱磁选试验,试验流程见图3。
3.1 干选试验
破碎产品进干选机进行选别,磁场强度278 60kA/m,试验结果见表3。
由表3可知,破碎产品在磁场强度278 60kA/m的条件下,干选得到全铁品位29 00%、铁回收率26 86%的干选精矿。
图1 原矿SEM
扫描电镜成像图
图2
破碎工艺流程
图3 选别工艺流程表3 干选试验结果
%
产品产率全铁品位全铁回收率干选尾矿86.9712.4073.14干选精矿13.0329.0026.86合计
100.00
14.81
100.00
3.2 磨矿—弱磁选试验
取1kg矿样用球磨机磨矿25min,得到的产品进行筛分分析,结果见表4。
由表4可知,给矿磨矿25min后-0 074mm粒级含量达到94 55%,-0 025mm粒级含量为53 54%。
表4 磨矿25min产品筛分分析结果
粒级/mm产率/%全铁品位/%全铁分布率/%
+0.0745.4536.006.55-0.074+0.04518.4635.9022.11-0.045+0.0379.1733.1010.13-0.037+0.025
13.3831.5014.06-0.02553.5426.4047.15合计
100.00
29.07
100.00
磨矿25min后的产品用磁选管进行弱磁选,磁场强度分别为135 32、199 00、222 88、238 80kA/m,试验结果见表5。
表5 磨矿25min后产品弱磁选试验结果
磁场强度
/(kA/m)
产品产率
/%全铁品位
/%全铁回收率
/%135.32
弱磁尾矿
61.6110.8522.68弱磁精矿38.3959.3577.32合计100.0029.07100.00199.00
弱磁尾矿
60.0010.7521.35弱磁精矿40.0059.4078.65合计
100.0029.01100.00222.88
弱磁尾矿61.7911.1023.18弱磁精矿38.2159.5076.82合计100.0029.09100.00238.80弱磁尾矿62.4310.6022.78弱磁精矿37.5759.7077.22合计
100.00
29.05
100.00
由表5可知,给矿在135.32~238.80kA/m的磁场强度下,精矿全铁品位均在59%~60%,全铁回收率均在76%~79%,全铁品位未能达到60%以上,需要继续增加磨矿时间进行弱磁选试验。
取1kg矿样用1kg球磨机磨矿35min,得到的产品进行筛分分析,结果见表6。
(下转第155页)
总第619期现代矿业2020年11月第11期
号指示灯状态正常;②信号源检测,用万用表测量各数据点,确认得到数据在正常范围;③通信正确检测,通过电脑端显示的设备数据与现场设备的实际值对比,确认整体部署信号及通信正常。
(3)控制系统调试。
①启停控制检查,脱机状态下挨个设备发出启动、停止命令,确保现场的保持继电器动作与真实设备相符;②调速及校准,改变参数将各数值校准,确保电脑端显示与实际相同,发出频率调节命令,确保变频器受控;③控制逻辑检查,在设备空载状态下,发出联锁启停命令,确保启动和停止顺序按预定逻辑执行。
(4)磨选智能化系统调试。
①结合磨选工艺流程,跟踪主厂房Z1皮带给矿量、湿抛入磁量、Z4皮带球磨给矿量(粗粒部分)、二段磨矿细度、精粉品位等指标变化,确认主次作用关系,设计磨选智能化控制模型。
考察发现,在直接调控Z1皮带给矿量时,难以有效控制后续流程作业稳定,现场存在旋流器沉砂堵料、磁选作业漫料等现象,品位波动大,无法作为控制模型;通过二段磨矿细度来调控磨选生产,精粉品位能够保证,但精粉产量无法有效提高;以精粉品位为主要调控指标,并对Z4皮带球磨给矿量适当修正,能够很好的保障精粉品位及产量,Z1皮带量根据Z4量自动调整,故确定采用该种控制模型。
②为进一步提高球磨机磨矿效率,对旋流器沉砂口、溢流口直径进行条件试验。
试验结果表明,一段旋流器溢流口直径为220mm、沉砂口直径为110mm,二段旋流器溢流口直径为160mm、沉砂口直径为80mm时,磨选分级系统运行稳定,磨矿细度能够满足品位要求,泵池液位基本稳定。
4 结 论
磨选智能化系统运行期间,实现了张庄矿磨选系统智能化控制,确保了铁精粉品位66%,且日产量提升10%,可创经济效益达4484万元/a。
智能化系统的应用增加了球磨机处理能力,有利于降低磨矿的单位能耗,推进了矿山“智能化”建设的进程,实现了智能控制并优化了系统,实现了少人干预的智能化目标。
参 考 文 献
[1] 僧德文,仲学,顺堂,等.数字矿山系统框架与关键技术研究[J].金属矿山,2005(12):47 50.
[2] 孙豁然,徐帅.论数字矿山[J].金属矿山,2007(2):1 5.[3] 邓慧慧,李模其.地理信息系统在数字矿山信息系统中的应用[J].测绘标准化,2010,26(3):42 44.
(收稿日期2020 10 26
櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄
)
(上接第152页)
表6 磨矿35min后产品筛分分析结果
粒级/mm产率/%全铁品位/%全铁分布率/%
+0.0740.9931.301.07
-0.074+0.0456.4731.807.08
-0.045+0.0377.2833.908.49
-0.037+0.0259.9833.2011.40
-0.02575.2827.8071.96
合计100.0029.07100.00
由表6可知,给矿磨矿35min后-0.074mm粒
级含量达99.01%,-0.025mm粒级含量为
75.28%。
磨矿35min后产品用磁选管进行弱磁选,磁场
强度分别为135.32、199.00kA/m,试验结果见表7。
表7 磨矿35min后产品弱磁选试验结果
磁场强度/(kA/m)产品
产率
/%
全铁品位
/%
全铁回收率
/%
135.32弱磁尾矿63.9810.8023.66弱磁精矿36.0261.9076.34合计100.0029.01100.00
199.00弱磁尾矿64.8610.5023.50弱磁精矿35.1463.1076.50合计100.0028.98100.00
由表7可知,给矿在磨至-0 025mm粒级含量75 28%时,在135 32kA/m的条件下铁精矿全铁品位即达到61 90%,全铁回收率为76 34%;在199 00kA/m的条件下铁精矿全铁品位即达到63 10%,全铁回收率为76 50%。
综合考虑品位及回收率,选择弱磁选磁场强度199 00kA/m。
4 结 论
内蒙古某排岩矿原矿全铁品位14 80%,粗碎后粒度0~50mm,经过中碎、细碎后得到0~2mm的产品,在磁场强度278 60kA/m的条件下经干选得到全铁品位29 00%、回收率26 86%的干选精矿。
对干选精矿进行磨矿,磨至-0 025mm粒级含量75 28%时,在199 00kA/m的磁场强度下进行弱磁选别,最终可得到全铁品位63 10%、全流程回收率20 55%的弱磁选精矿,为该地区排岩矿铁资源的合理利用提供了可行的选矿工艺。
参 考 文 献
[1] 黄星宇.分析矿山固体废弃物资源化整体利用与无机微晶材料开发[J].智能城市,2018(9):112 113.
[2] 张瑶.白云铁矿矿山环境治理实践[J].包钢科技,2017(1):110 112.
[3] 李明碧,赵言勤.歪头山铁矿土场排岩矿选矿工艺试验研究[J].本钢技术,2009(3):3 5.
(收稿日期2020 09 29)
陈 顺 吴 红等:张庄铁矿智能磨选技术研究及应用 2020年11月第11期。