42 回转式空预器密封系统改造
关于火力发电厂回转式空预器优化改造

关于火力发电厂回转式空预器优化改造摘要:空预器是火力发电厂锅炉中一个重要的设备,空预器承载着降低排烟温度,提高热一次风和热二次风温度的重要作用。
空预器直接决定着锅炉燃烧的效率,对发电厂锅炉的安全运行起着重要的影响。
随着火力发电厂设备的长时间运行,空预器换热元件也存在着不同程度的折旧和腐蚀,这对空预器的换热性能产生了一定的影响,同时还影响着排烟系统的安全运行。
因此加强对火力发电厂回转式空预器的优化就非常有必要。
本文分析了火力发电厂回转式空滤器可能存在的问题,并针对上述问题提出了优化回转式空预器的几项措施,希望能有效帮助火力发电厂回转式空滤器进行优化,为火力发电厂的安全运行保驾护航。
关键词:火力发电;回转式空预器;引言回转式空预器对火力发电厂有着重要作用,被广泛运用于火力发电厂中。
回转式空预器由于结构复杂,在其运行过程中存在着漏风、预热不足等问题。
本文通过探索火力发电厂回转式空预器存在的问题,并提出相应的对策,希望能够提升火力发电厂回转时空预器的整体性能指标,做好节能减排的工作任务,有力提升火力发电厂的经济效益。
文中存在的不足之处,还望大家多多包涵。
一、关于火力发电厂回转式空预器软密封和漏风控制系统的改造。
1.关于火力发电厂回转式空预器软密封的有效改造。
回转式空预器的软密封片是一种具有磨耗类型的密封设备。
软密封片主要是运用铝合金以及铜合金等低硬度的材料合成。
部分软密封片也可能会采用钢丝等柔性结构钢材组成。
在对密封板进行拖拽运行时,要保障密封板没有损伤,避免因为损伤过快而导致耐高、耐热温度性能下降。
所以要对软密封片的运行温度进行控制,避免软密封片因为工作温度区间过高,出现软化和变形等问题。
2.安装的形式。
首先,回转式空预器的元件制作成本较为便宜,他们所占的体积比较小,方便我们的安装和携带。
我们可以根据实际情况调整软密封片,使得软密封片达到最好的状态和位置;其次,由于软密封片的密封性能比较好,而且具有较强的耐高耐热性,非常便于我们的调整;再者,软密封片密封空间间隙要小于我们的设置间隙,达到有效控制磨损过大的目的。
回转式空气预热器密封系统改造

动调 节装置完 成 。运 行 中调 节空 预 器 漏风 率是 通
过密 封 自动 调节装 置 ,将热端 扇形板 降低实 现 的 ,
由于空 预器 投运 时间较 长 ,空 预器 运 行 时冷/ 、 热
2 改 造 方案
2 1 方 案 比较 .
上/ 下端 温 差 较 大 ( 2 ℃ ) 10 ,转 子 、扇 形 板 已 发 生不 同程 度变 形 ,热 端 扇形 板 放低 后 导 致空 预 器 径 向密封 片与扇 形 板发 生 摩擦 卡 涩 ,严 重 时 造成 空 预器卡跳 ,因空 预器卡跳联 锁跳 闸引 、送 风机 ,
器密 封 自动调节 装 置进 行 调节 。现 2 锅 炉空 预 器
次 中间再 热 、单 炉 膛 、平 衡 通 风 、露 天 布 置 、
密封 实行 固定 密 封 , 由于密 封 间 隙较 大 ,漏 风 率
高 ,而且 锅炉 燃烧 煤质 灰份 含量 达 5 % 以上 ,导 0
全 钢架 、全悬 吊结 构 、固态 排 渣燃 煤 锅 炉 。锅炉 配置两 台二分 仓 容 克式 空气 预 热 器 ,空 预 器 型号 为 :L P 0 2 / 8 ,转子 采用 模 数仓 格 ,全 部 蓄 A 13 0 8 3
效果。
第一 种方案 进行 改造 费 用低 ,能达 到 减少 空 预器 漏 风率 的 目的 。但 是 由 于加 宽 扇 形 板 ,造 成 空预 器 流通 面积 减 少 ,会 增 大 烟气 侧 及 空 气 侧 阻 力 ,并增 加烟 气 侧 与 空气 侧 之 间 的压 差 ,会 导 致 扇形 板 与密封 片 易 于磨 损 。考 虑 到 目前 公 司 煤 质 灰份 含量 在 5 % 以上 ,硫 份 含 量 为 2 0 %左 右 ( 设 计煤 种硫 份 含 量 0 4 % ) .3 ,空 预 器 烟 气 侧 阻 力 较 大 、积灰严 重 ,低 温 段 腐 蚀 严 重 的现 实 ,采 用该 方案 对 空 预 器 进 行 改 造 后 ,烟 气 流 通 阻 力 增 加 , 在 目前 引风机 裕 量偏 小 的情 况 下 ,会 影 响 机 组 的 出力 。第 二种 方 案改 造 费 用 较 高 ,但 改 造 后 空 预 器流 通面 积几 乎 没有 变 化 ,不 会 增 加 烟 气侧 及空 气侧 阻力 ,烟气 侧 与空气 侧之 间 的压差 没有 变化 ,
回转式空气预热器密封间隙控制系统改造

回转式空气预热器密封间隙控制系统改造
吴光明;方世清
【期刊名称】《热力发电》
【年(卷),期】2002(031)001
【摘要】介绍了回转式空气预热器密封间隙控制系统的技改过程和方法.采用工控机与可编程逻辑控制器(PLC)组成控制系统,增加过电流调节和保护等策略和功能,提高了系统可控性,减小了空气预热器漏风率.
【总页数】3页(P56-58)
【作者】吴光明;方世清
【作者单位】马鞍山第二发电厂,安徽,马鞍山,243051;马鞍山第二发电厂,安徽,马鞍山,243051
【正文语种】中文
【中图分类】TK223.3+4
【相关文献】
1.回转式空气预热器热端径向密封间隙控制技术研究与应用 [J], 董泳;李有义;王成敏;李建平;张任育
2.回转式空气预热器密封间隙控制策略 [J], 张春生
3.回转式空气预热器漏风控制系统改造 [J], 马士松;李建荣;宋艳
4.大型回转式空气预热器密封间隙调整方法 [J], 尚文祥;贾建良;张奎;赵东阳;彭利军
5.回转式空气预热器漏风自动控制系统改造 [J], 王存旭;韦根源
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回转式空气预热器密封系统改造及经济效分析

回转式空气预热器密封系统改造及经济效分析□元宝山发电有限责任公司柳明河摘要:介绍了元宝山发电有限责任公司600MW机组回转式空气顶热器存在的设备缺陷及改造措施,采用了豪顿华工程有限公司VN 技术,对空气预热器密封系统进行了改造,改造后经东北省电力科学院的测试表明,漏风率由改前的14%-20%降低到6%以内,取得巨大的经济效益。
关键词:空气预热器;漏风率;密封改造经济效益中图分类号:TK223.3+4引言元宝山发电有限责任公司四号600MW 机组,选用哈尔滨锅炉厂HG-2023/17. 5-HM11型亚临界控制循环汽包炉,配两台CE三分仓容克式空气预热器,空气预热器转子由36个装有蓄热元件的扇形仓格组成,转子正常转速1转/分,采用中心驱动,空预器漏风率的设计保证值为6%,机组于2007年10月投产运行。
机组投产后,空预器的漏风率最高达20%,严重影响着机组的经济运行。
在2009年机组检修中,采用豪顿华工程有限公司VN 技术对空预器密封系统进行了技术改进,漏风率达到了设计要求,改造后经济效益显著。
一、设备简介元宝山发电有限责公司#4机组(600MW)锅炉配两台CE三分仓容克式空气预热器,由哈尔滨锅炉厂自80年代引进美国ABB—;AIP公司技术设计制造的,其型号为33-VI(T) -2333-SMR,型式为三分仓、受热面回转。
为减少风、烟系统之间的漏泄,一、二次风以及烟气侧之间均设有径向、轴向、环向及中心筒密封装置;同时配备扇形板密封自动调整装置,用来跟踪转子热变形,使得扇形板与转子径向密封片之间的密封间隙在运行过程中始终维持在整定的范围之内。
二、空气预热器密封系统存在的问题1、预热器漏风率大转子密封装置设计有径向、轴向、中心筒和旁路密封,并为满足运行要求,设计有漏风自动控制系统。
由于设计及安装缺陷等多种原因,漏风自动控制系统一直不能投运,以及径向大于设计值6%。
随着机组运行时间的增长,漏风率呈不断增长的趋势,改造前空气预热器漏风率已高达20%。
回转式预热器密封系统的调整

1 转 子 中心筒 密封 片 的调 换 通 常 不 需 要 经 常调 换 转子 中 心 筒 密封 片 , 若一定要调换 , 应 拆 除 密封 焊 在 径 向 隔 板和 凸耳 座上 的 密封 片 , 并磨 去焊 缝。 在 安 装 新 的转 子 中 心筒 密 封 片 时 , 要 准 备 好足 够宽 的 密 封片 , 冷 端 密
第 5 卷 第3 期
2 0 1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4年 3月
黑龙江科学
HEI L O NGJ I ANG S C I EN CE
V o1 . 5 No . 3
Ma r c h 2 0l 4
回转式预热器密封 系统 的调整
田 园
( 鹤 岗 诚基 水 电公 司, 黑龙江 鹤岗 1 5 4 1 0 0 )
换 和 调 整 等 技术 问题 。 关 键 词 :回 转式 预热 器 ; 密封 系统 ; 调 整
中图 分 类号 :T K 2 2
文 献标 志 码 :A
文 章 编号 :1 6 7 4 — 8 6 4 6 ( 2 O 1 4 J O 3 — 0 1 6 2 — 0 1
密封 , 如 误 差 大 干 ±0 _ 5 mm , 就 耍按 密 封调 整 图上 规 定 数值 , 重 新 调 整。转动 转 子 , 使 按 扇 形板 定 位 的 径 向密 封 片 位 于径 向 密 封 直 尺 下面 , 调 整 直尺 的 高度 , 使其 正 好 与 密 封 片 接 触 , 再 固定 径 向 密封 直 尺 。 转动转子 , 使 每块 径 向隔 板 上 的 密封 片位 于 直尺 边 缘 的 下面 , 并 逐 片调 整 密封 片 , 使其与直尺边缘相 吻合, 再 旋 紧 螺栓 , 固 定 密 封 片。 在 所 有 径 向 密封 片 都 用 直尺 调整 和 固定 后 , 拆 除直 尺并 保 管 好 , 以备下次再用。 冷端 径 向 密封 片 调换 方 法 与高 温端 调 换 方法 大 致相 同。 其 区 别 是 密 封 间隙 的调 整 在 转子 中 心 筒 处 为 “ 零” ,转子 外 侧 为 2 1 mm ,密 封 间 隙与 扇形 板 成 一 直 角 三 角 形 。 转 子 外 侧 在 运 转 时, 热 态 膨 胀 的 最 大 变形 量 为 2 1 mm , 基 本 使径 向 密 封 片 与冷 端 扇 形 板 保 持在 最 小的 间隙 。
回转式空气预热器密封间隙控制系统改造

锅 炉 厂配套 , 分别选 用 西 安 理 工 大学 自动 化 技 术 研 究 所 提供 的基于 S D—B S单 片机 的 间 隙控 制 系统 和 小 T U 型微机 分布式 同 隙测控 系统 。 由 于种 种 原 因 , 2种 这
控 制系统 设计 上都 存在 一些 缺陷 :
径 向 一轴 向 、 向 一旁路 密 封 系统 , 中轴 向密封 、 径 其 旁
[ 文献标识码 ] B
[ 文章编号】C2 36 ( 0 )1 C5 ~ 3 l — 342 20 一 0 6 0 0 C
马鞍 山第 二发 电厂 ( 马二 厂 ) 、 l2号 炉系东 方 锅炉 厂制造 的 D 0 5 1 . 一 Ⅱ5型亚 临 界 、 G12 / 8 3 中间再 热 、 自 然循环 、 燃煤 汽包炉 , 选用 L A130 38 P 0 2/ 8 3型 三分 仓受 热 面 回转 式空 气 预热 器( 空预 器 ) 。该空 预器采用 的是
2 %左 右 , 重 影 响 了 机 组 运 行 经 济 性 。 ( ) 严
() 2 改进 信 号变送 器 。 一是将 ±1 2V双 电源供 电
改为单 +1 电, 2v供 简化接线 , 提高可靠性 ; 二是将信
回转式空预器存在问题及改进措施

回转式空预器存在问题及改进措施作者:吴国金来源:《卷宗》2017年第11期摘要:本文分析了回转式空预器存在的问题及改进措施,包括空预器堵灰、空预器漏风等问题及改进措施。
关键词:空预器;堵灰;漏风空气预热器是锅炉辅助设备中一个非常重要的设备。
它能够利用锅炉烟气的余热,进而提高锅炉效率,所以空气预热器的效能对锅炉效率起着决定性的影响。
在火电厂中,在锅炉后烟道下边后都装有空预器。
装设空预器用来降低排烟温度,加热二次风和一次风,从而提高进入炉膛的氧气温度,使锅炉效率提高。
空预器是火电厂中非常重要的辅助设备。
然而,要想提高空气预热器的效能必须从其主要存在的问题着手,找到这些主要问题的解决方案。
本文将重点解决这一问题。
目前北方某发电公司空预器主要有以下问题:1 空预器堵灰1.1 空预器堵灰的原因回转式空预器的换热元件是波纹板。
由于波纹板很薄,板间缝隙很小,在烟气流通过程中很容易造成积灰,进而造成通道堵塞。
由于大中型电站锅炉设计排烟温度一般在120℃左右,使得空气预热器冷端受热面壁温容易低于凝结点,使换热面发生结垢现象,影响受热面传热,如果金属壁温进一步降低,这样会产生低温腐蚀,影响空气预热器的安全运行。
将锅炉进行脱硝改造完成后,将会有氨气漏出,将会与烟气形成硫酸盐,它具有很强的吸附力和板结性,很容易粘附在换热元件上,导致积灰的形成,造成空预器堵塞,这样会造成频繁的空预器吹灰,使能源过度浪费,也会对换热元件产生磨损,这是需要注意和控制的。
空气预热器堵灰的影响主要有:阻碍烟气的流通,使风压变大、烟气出口负压增加,使漏风量增加,想维持炉膛负压,引风机就要增加出力,加大了损耗。
这样使预热空气达不到预定的温度,排出的烟气温度过高,从而降低了锅炉的运行效率。
另外,空气预热器堵灰会造成烟气阻力增大,从而造成引风机过载。
1.2 针对堵灰的改进措施由于低温腐蚀会加重堵灰,两者是相互作用的,所以可以将减轻低温腐蚀的措施应用于减轻堵灰的产生。
回转式空预器几种密封方式的比较.docx

回转式空预器几种密封方式的比较回转式空气预热器是一种用于大型锅炉的热交换设备,它利用锅炉烟气的热量来加热燃烧所需的空气,以此来提高锅炉的效率。
在热态运行状态下,空气预热器各部件均会因受热而发生膨胀,转子会变成蘑菇状,转子和扇形板、弧形板之间的间隙会变化,大部分间隙都会变小。
热态运行状态下,如果间隙过大,将导致空气预热器漏风率很大,如果过小,将可能导致空气预热器卡死。
空气预热器的漏风率是影响锅炉运行效率的重要因素,所以空气和烟气之间的密封,显得尤为重要,空气预热器的密封技术,也是各空气预热器厂家的核心技术之一。
各发电集团,将控制空预器漏风率、空预器换热效率作为考核旗下电厂的主要节能指标之一。
所以,各电厂纷纷投资进行空预器改造,将空预器改造作为提高锅炉效率,降低能耗的主要手段之一。
根据数据对比,进行空预器改造后,将大大降低厂用电率,提高锅炉效率。
一台30 万千瓦机组,节煤和电的费用为每年200 万以上,如果再加上出力增加而提高的发电收益,改造一台机组的空预器,每年可增加的收益非常显著。
正因为如此,近年来,各发电企业纷纷投入资金进行空预器改造。
同时,由于国家对环保要求越来越高,电厂上脱销也是必然趋势。
火电厂脱销的改造必须同时对空预器进行改造,否则无法正常运行。
这也是一个未来即将引爆的巨大市场。
截至2009年,我国火电总装机容量达到 6 亿千瓦,相当于1000台60 万千瓦机组,相当于全国有2000台以上的空预器(60 万千瓦机组)在运行。
这其中只有很少一部分进行了技术改造。
平均每台机组的改造价格为500-1000 万左右(含换热元件费用)。
基本每隔5-10 年空预器就需要进行一次大修或更换元件。
可以说,空预器改造市场前景是不可估量的。
目前国内从事与空预器有关的企业主要有英国Howden 、德国巴克杜尔、北京哈宜、哈锅、上锅等。
其中英国Howden 的VN 密封技术占据了大部分市场份额,其它公司也拥有自己的技术。
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回转式空预器密封系统改造
蔡仲肇王刚刘玉安
(靖远第二发电有限公司甘肃白银730919)
摘要:本文介绍了靖远第二发电有限公司两台机组回转式空预器改造方案论证、方案实施和对改造前后经济性能进行分析。
改造中采用了豪顿华公司的VN技术改造方案,将密封系统改为固定密封的形式和双密封结构,大大降低了空预器的漏风率,取得较好的安全效益和经济效益。
关键字:回装式空预器;锅炉;漏风率;改造
1 概述
靖远第二发电有限公司(简称靖电二公司,以下简称公司)5、6炉空预器为上海锅炉厂生产的型号2 9—VI(T)—1676(1778)M回转式空气预热器,2台机组分别与1996年10月和1997年5月投产发电。
空预器原设计的热端径向密封系统采用自动漏风控制系统进行跟踪控制,冷段径向密封、轴向密封和旁路密封采用固定密封的方式。
机组自投运以来,由于扇形板自动密封跟踪装置无法正常投运,空预器漏风率较高,影响机组安全经济运行。
2003年10月和2004年11月,靖电二公司分别对5、6号机组回转式空预器进行改造,受到了良好的安全效益和经济效益。
2 原空预器密封系统存在的主要问题
原空预器密封系统在投运后存在的主要问题有以下几点。
2.1预器漏风率大,降低锅炉效率。
原空预器设计的漏风率不超过12%,但根据测定,机组投运后,空预器漏风率在15--23%左右,增加了排烟热损失和锅炉不完全燃烧热损失,降低了锅炉效率。
2.2形板自动跟踪装置运行不可靠,造成转子卡涩或漏风增大。
自动跟踪装置虽能有效地降低漏风,但由于其控制及保安系统较复杂,且测量密封间隙的传感器采用接触式,运行中很容易造成损坏,使测量精度下降,甚至完全失效,热段扇形板与径向密封片接触,造成转子卡涩或过载,密封片变形,严重影响机组的安全运行。
在自动密封装置无法正常运行时,自动密封系统退出运行,热端径向密封间隙变大,漏风加剧。
2.3密封片和扇形板磨损加剧,维护工作量大。
由于扇形板自动跟踪装置运行不可靠,易造成扇形板磨损和密封片损坏,维修工作量大,每次机组检修都要对密封片进行更换处理,维护费用高。
基于以上原因,公司决定对5、6号炉空气预热器进行改造。
3 空气预热器改造方案
公司在空预器改造方案调研过程中,对回转式空预器的改造提出两种方案,一种是原采用漏风
223
控制系统作为降低漏风的主要手段,另一种是豪顿华公司提出的VN固定密封技术,下面分别介绍。
3.1漏风控制系统改造方案
漏风控制系统(简称LCS系统)工作原理是热态时利用探头传感器跟踪转子的变形量,用加力传动装置自动调节扇形板与径向密封的间隙,来达到减少漏风的目的。
根据现场运行存在的问题,采用这种装置的改造方案主要有以下几方面:
1)采用进口耐高温开关更换原有的易损件国产开关,以提高LCS系统运行可靠性。
2)对冷端扇形板调整螺母进行改造,当机组满负荷运行时,在保证安全的前提下,通过热态调试,达到最小密封间隙。
3)在冷、热端波形板框架及轴向密封处分别增加一道密封,原来每台空预器有24道径向、轴向密封,既任意时间每块扇形板下只有一道密封,变为48道密封后,任意时间每块扇形板下有两道密封,这样可减小烟气、空气之间压差,因压差与漏风成正比关系,所以减小压差相当有效。
4)在扇形板的另一侧增加静密封,从而减小静密封直接漏风压差,也能降低漏风
3.2豪顿华公司的VN技术改造方案
VN技术是英国豪顿公司在传统空预器设计基础上,利用机械手段来减少旋转部件与静态部件间隙的一大改进。
其与传统设计相比最大的优点在于取消了可调密封扇形板设计及相应的执行器和传感器,对可能产生漏风部分所有密封进行重新设计减少了它们磨损或损坏的可能,并采用了高性能的传热元件,可减小空预器的深度及重量。
根据我公司实际运行情况,采用VN技术改造方案有以下几个方面。
1)采用双密封技术。
这是最近国内、外经常采用的成熟技术,运行安全而又经济。
回转式空气预热器的密封方式包括径向密封、轴向密封、旁路密封。
双向密封技术是指双径向密封和双轴向密封。
双径向密封就是每块密封扇形板在转子转动时都与2条径向密封片相配合,形成2道密封(见图1)。
同理,双轴向密封就是每块轴向密封板在转子转动时与2条轴向密封片配合。
根据理论计算及实践运行经验表明,直接漏风量可下降30%左右,因此双向密封技术成为降低回转式空气预热器漏风不可缺少的一项主要技术。
双密封技术改造主要将空预器原24隔仓改为48隔仓,在原隔仓间重新加装隔板,对换热元件重新切割组装。
转子隔板变为48条,径向和轴向密封片由24道变为48道。
224
2)由于现有的冷、热端一次风/烟气侧扇形板磨损严重,更换为豪顿华公司提供的冷新热端一次风/烟气侧扇形板。
3)更换所有径向、轴向密封条及中心筒、旁路圆周密封条,所有密封条采用VN技术设计的单叶密封条。
4)在经过精密计算,得出密封片和扇形板的调整间隙后,并将冷、热端扇形板和轴向圆弧密封板改为固定结构,在扇形板(或弧形板)与外壳之间焊接新的密封条,从而消除了密封挡板与静态件之间二次漏风的可能性。
5)在改造过程中, 采用豪顿公司独特的中心筒轮毂密封技术,增加上、下中心筒轮毂密封,彻底改善现有空预器转子轮毂漏风严重的问题。
6)在施工中,对T型钢进行了改造。
同时更换了所有的环向密封片,使环向密封适应所作的改造。
3.3改造方案的确定
采用漏风控制系统初期投资约60-70万元,一个四年大修期内还需维护材料费用50万元,改造后漏风率≤10%,一年内漏风率增加不大于2%,从技术上来看,方案中的24道密封改48道密封只是在冷热端密封片上进行,对转子结构未作改动,一二次风还是会从转子隔仓内部漏到烟气侧,其效果比不上将整个转子由24隔仓改为48隔仓。
该方案所保证的漏风率前提必须是LCS系统投运可靠,不发生故障,根据我公司及其他厂的经验,现场很难做到这一点,以往运行中几次发生由于自动跟踪装置失灵造成空预器停运的事故,这在当今将安全放在各项工作首位的环境下,更是不能容忍的。
且每次停炉,LCS系统维护工作量极大,由于LCS系统跟踪装置、传动装置工作环境恶劣,故障率高,一旦由于故障造成扇形板不能及时复位,将会损坏密封片,漏风率无法得到保证。
采用VN固定密封技术,投资约300万元人民币,四年大修周期内修理费用很低,改造后一年内漏风率≤7.5%,四年内漏风率不大于9%,其改造效果明显好于漏风控制改造方案,由于采用了固定密封技术,设备运行安全可靠,平时维护工作量极少,停炉一般只需内部检查。
根据以上的分析,采用漏风控制系统改造方案,整体投资少,但维护工作量大,长期效果不佳,安全性无法保证。
采用豪顿华公司的VN固定密封技术改造,一次性投资大,维护工作量小,四年大修期内漏风率和可靠性能得到保证。
因此采用VN技术改造是值得选择的改造方案。
4改造方案的实施及改造前后性能分析
4.1改造方案的实施
在选用豪顿华的VN技术改造方案后,公司在2003年10月和2004年11月分别完成对5、6号两台机组空预器的改造任务。
施工的主要工作量是对换热元件进行重新切割和组装。
加焊新的隔板,将转子分割成48隔仓。
施工过程中,由豪顿华现场服务工程师进行质量把关和验收,决定密封间隙的调整数据。
4.2改造前后经济指标分析
空预器改造后,空预器的维护工作量减少,提高了空预器安全运行的可靠性。
同时也取得了较好的经济效益。
在6号机组改造前后,进行了空预器性能考核试验,改造前空预器漏风测试见表1,改造后,空预器漏风测试见表2,改造前后送、引、一次风机电流变化见表3。
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由以上数据对照分析,得出以下结果: 1)空预器漏风率空预器漏风率:A 侧2.9%,B 侧6.3%。
空预器漏风率较改造前明显减小,漏风率降低了11.7%
2)空预器改造后送风温度由308 ℃ 上升到321℃,排烟温度由同期的122℃上升到目前的133℃。
3)6号炉改造后炉厂用电率由同期的2.05%下降至当前的1.97%,其中送风机、一次风机、引风机电流较大修前有所减小,一次风机变化较为明
显。
空预器改造后六大风机电流较改造合计前下降了56A ,每小时节约厂用电485.520kw.h ,按照上网电价每度电0.36元计,每天节约人民币485.520×0.36×24=4200元每年机组运行6000小时,每年节约人民币485.520×0.36×6000=1048723元
4)改造后,按单机年发电量18亿KWH 计算,机组年运行小时6000小时,标煤价格按250元/T 计算,空预器漏风率每降低1%
,可降低发电煤耗0.16g/kwh,漏风率降低11.7%计算,年经济效益842400元。
5)综合第3、4项,每年节约资金1891123元,改造投资费用约为320万元。
两年内可收回投资。
参考文献:
[1] 李有文,王成敏等.回转式空气预热器热端径向密封间隙控制技术研究与应用[J ].节能技术,2000(4) [2] 新,姜家仁,苏盛波.600 MW 机组回转式空气预热器技术改造及效益分析[J ].发电设备,2000(4) [3] 兆聚,刘立圣,余琴清.容克式空气预热器的双密封技术[J ].四川电力技术,2000(2) [4] 效军,马金凤,吴景兴,三分仓回转式空气预热器漏风综合治理,中国电力,35:22-25。
[5] 海,赵文军,张燕飞,王鑫,回转式空气预热器双密封节能改造,热能动力工程,2005,20(2)。