烧结机导料箱的技术改造

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烧结机导料箱的技术改造
作者:尹虎清李文彬
来源:《中国科技博览》2018年第03期
[摘要]针对烧结机导料箱磨损快,须频繁更换和设备故障多等问题,进行了技术改造,使用寿命延长到18个月以上,为生产奠定了基础。

[关键词]导料箱;耐磨块;挡料块
中图分类号:TF046.4 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)03-0113-01
1 前言
导料箱是烧结机机尾部热矿的承接设备,工作温度高达850℃-1000℃,随着烧结机尾部星轮的转动,炽热的烧结矿从尾部台车上翻落到导料箱上,再经过单辊破碎机进入环冷机冷却。

烧结机台车料面距离导料箱顶部有3m高,料流冲击严重,导料箱故障多,寿命短,维修量大。

导料箱耐磨块磨损严重,需要每3个月进行检修维护。

且耐磨块脱落卡在单辊箅板处,易造成急停事故。

为此进行了技术攻关,并取得较好的效果。

2 存在的问题
(1)导料箱寿命短,耐磨块磨损快、维修量大,导料箱工作面架体磨损较快,补焊加固检修工作量大,且使用周期较短。

(2)底部挡料块在使用中磨损较快,一般每3个月都要进行检修更换,维修工作量大,备件费用较高。

且在生产
(3)底部挡料块在生产过程中,因螺栓磨损失效而脱落到箅板上,易造成辊轴卡死,引起事故停机。

(4)导料箱后壁为钢板焊结构,热量不易散发,因此,生产中后壁钢板易翘曲变形稳定性差,因场地狭小,检修难度大。

3 改进措施
针对烧结机导料箱存在问题,对其进行了系列的改进。

(1)改进设计,重新制作导料箱,延导料箱工作面依次安装三根耐磨块(采用耐高温、耐磨、耐冲击铸钢材料,其表面堆焊耐高温、耐磨硬质合金,尺寸:长3.5m×宽350mm×高
110mm)。

原底部挡料块有3块(挡料块尺寸:长1.2m,宽150mm,高150mm),一块挡料块使用3颗M20的高强螺栓固定在钢梁上,先改为12块挡料块(挡料块尺寸:长300mm,宽150mm,高150mm),一块挡料块使用2颗的M30的高强螺栓固定在钢梁上.改进后如图1所示,改造前如图2所示。

(2)将导料箱“人”字支撑后面厚10mm的钢板改为厚30mm的钢板,焊接在支撑上,增强支撑的牢固性。

(3)增大导料箱内部钢板或筋板的厚度,提高其强度。

利用“料磨料”原理,减缓导料箱角度,使内部可以积存部分烧结矿,保证耐磨块不受烧结矿的直接冲击,减少耐磨块的磨损,改进后导料箱寿命长达3年。

4 实施效果
经上述改进后,根据磨损情况的不同,可以灵活局部更换导料箱底部挡料块,降低备件成本,及检修强度。

导料箱上加入耐磨块后,减缓了钢板的磨损速度,保护了箱体,延长了其使用寿命。

使用寿命由原来的18个月延长到36个月以上。

5 经济效益
该改进项目投资15万元,使用寿命按3年计算,每年成本为5万元。

每月节省挡料块1块,每块按500元计算,一年节省成本0.6万元。

改进后节省人工费1.83万元。

改进后每年可减少事故台时12h节省12.41万元。

每年效益为:0.6+1.83+12.41-5=9.84万元。

6 结论
2015年9月对7号烧结机导料箱改造后,经过2年多的运行,取得了较好的效果。

导料箱使用寿命延长18个月以上,提高了设备作业率,降低了设备维修的频率,减轻了维修人员劳动强度,降低了生产成本。

参考文献
[1] 吕昌隆.辽宁省焊接材料行业发展规划及实施策略研究[D].吉林大学,20l3
[2] 傅菊英,姜涛,朱德庆.烧结球团学.湖南:中南大学出版社,2003.。

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