火电厂脱硫系统改造分析

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火电厂脱硫系统改造分析
[摘要] 本文以火电厂脱硫系统有效控制GGH差压并降低增压风机电耗以及其它脱硫附属设施的能耗为研究对象,针对脱硫系统产生的问题进行了分析研究,提出了整改措施并实施,解决了脱硫GGH堵塞严重,增压风机出口烟道多处漏烟、入口导叶调整失效(开度80%以上)、电流值增大等问题,成功应用了GGH 200公斤在线高压水冲洗技术,实现了脱硫系统无须退出运行;调整了真空皮带脱水机脱水效果,解决了地坑泵不打水问题,提高了机组运行经济性及脱硫系统的可靠性。

[关键词] 脱硫系统节能改造可靠性
1、引言
电力行业是国民经济的基础行业,对促进国民经济的发展和社会进步起到了重要作用。

但同时所带来的环境污染问题也比较突出,尤其是燃煤产生的二氧化硫持续增长,对我国环境保护提出了严峻考验。

由于国内烟气脱硫行业刚刚兴起,国内火电厂烟气脱硫公司发展迅速,缺乏足够的技术、人才和经验支持,对环保在思想认识上的差距和技术的制约,导致脱硫机组普遍存在系统稳定性差,运行情况不理想等问题。

2、烟气脱硫系统
石灰石—石膏法烟气脱硫(FGD)的工作原理是采用石灰石或石灰作脱硫吸收剂,石灰石经破碎磨细成粉状,与水混合搅拌成吸收浆液,在吸收塔内吸收浆液从塔顶向下喷淋,烟气自塔底向上流动,烟气中的二氧化硫与吸收浆液接触反应生成亚石膏,通过鼓入空气氧化,最终生成石膏,从而达到脱除二氧化硫的目的。

脱硫后的烟气经除雾器除去带出的细小液滴,再经换热器加热升温后排入烟囱,脱硫石膏浆经脱水装置脱水后回收,脱硫渣石膏可以综合利用。

该工艺适用于含硫量1~3%的煤种的烟气脱硫,脱硫效率一般可达到95%以上。

3、内蒙古某电厂脱硫工艺系统及存在问题
3.1烟气脱硫系统
内蒙古某电厂烟气脱硫装置,设计处理4×330MW燃煤机组的烟气,采用石灰石-石膏湿法全烟气脱硫,每台机组1套FGD(共4套)装置,1炉1塔(设烟气换热器(GGH)),公用系统按照4台机组共用一套设施,包括石灰石浆液制备、石膏脱水处理、脱硫废水处理系统,脱硫后的烟气通过烟囱进行排放。

本期烟气脱硫装置以及其附属系统主要包括工艺系统、电气系统、仪表及控制系统等。

脱硫装置及公用系统采用DCS控制系统,能够实时监控脱硫系统运行状况。

厂用电系统设两个电压等级,分别为6kV高压厂用电系统和380V低压厂用电系统。

石灰石浆液经制浆系统磨制后的石灰石浆液浓度为25%(质量含量),粒度为325目通过率占90%以上,由6台安装在脱硫制浆楼内的石灰石供浆泵输送,每台泵设计最大流量为58 m3/h。

烟气系统按一台机组配备一套脱硫装置设计,共2套,由烟风道、脱硫增压风机、烟气挡板门及其辅助设备组成。

系统设置一台调节范围在0%~100%的静叶可调轴流式风机,烟气从原钢结构烟道引出,经烟道进口挡板进入增压风机,经增压风机升压后,进入吸收塔。

烟气在吸收塔内与自上而下的循环石灰石/石膏浆液逆流充分接触,烟气中的SO2溶解于石灰石/石膏浆液,并被吸收,大部分烟尘被截流,进入石灰石/石膏浆液中。

洗涤后的烟气通过除雾器、GGH,经净烟道通过烟囱排放。

通过切换旁路挡板和脱硫装置进、出口挡板的开关,能实现“脱硫装置的运行”和“脱硫装置的旁路运行”,保证在任何情况下不影响发电机组的安全运行。

3.2 系统存在问题
(1)GGH堵塞严重,增压风机电耗高
2007年10月,该厂脱硫GGH投运,逐步出现换热元件差压高问题。

由于GGH堵塞严重,造成增压风机出口烟道多处漏烟、入口导叶调整失效(开度80%以上)、电流值增大,08年1月相继被迫打开烟气旁路挡板,#3、#4脱硫系统相继退出运行,进行人工高压水清洗。

#3、#4脱硫GGH运行三个月后参数如下:从表中可知:原烟气侧、净烟气侧差压均比标准值大很多,增压风机电流增大。

GGH差压高一方面引起增压风机电耗大幅升高,另一方面也造成增压风机强烈振动,入口导叶最终无法调节风量,最后不得不开启旁路挡板或脱硫退备。

脱硫GGH差压问题不仅直接关系着准电脱硫系统能否安全稳定经济高效运行,同时也考验着我们对于社会及环境庄严的承诺,怎样有效控制GGH差压高是我们所面临的最严峻挑战。

(2)真空皮带脱水系统脱水效果差
准电脱硫真空皮带脱水机自投运以来由于脱水效果差,造成所出石膏下料斗频繁堵塞,滤布频繁跑偏、打折、损坏,极大影响了脱水系统的正常运行,制约了吸收塔浆液顺利外排,严重影响了现场文明生产工作。

(3)皮带机后系统管道频繁堵塞,脱水系统无法正常运行。

(4)在系统检查时发现真空泵的真空异常升高,马达超过额定电流,存在设备损坏的危险。

4、改造措施
针对上述问题,通过分析研究,制定了以下解决方案:
1)给GGH吹灰器加装保温棚。

在GGH吹灰器平台上加装保温棚,并加装暖气,使得即便是冬季,棚内的温度始终在0℃以上,链条因为天气寒冷而产生卡枪的问题得到彻底解决,同时也给吹灰器的冬季检修创造了比较适宜的工作环境。

2)改造高压水软管的接入方式。

将高压水管由在仓箱内通过滑轮盘动,改为由仓箱外接入,从而避免了高温损坏高压水管。

同时,由于省去了同步小链条,降低了吹枪的阻力,因而也避免了因小链条断裂而产生的卡坏高压水管的问题。

3)定期对吹灰器链条轴承进行润滑保养。

对于吹灰器链条以及轴承,需要做定期加油、保养,避免了链条生锈、僵化引起的卡枪。

同时,由于在仓箱底部开孔,使得仓箱内冷凝水减少,驱动链条的检查保养更加方便,对于驱动轴承的损伤随之大幅减少。

4)使用改型盘根。

由于吹枪频繁做伸缩式轴向运动,因此密封比较困难。

使用传统石墨盘根或厂家提供的耐高温成型盘根,效果都不太理想。

后采用高温高压碳纤维盘根与石墨盘根交叉搭配使用的方法,取得了比较明显的效果,使用周期达到了原来的2~3倍。

5)通过对于在线高压水冲洗效果的观察分析,认为原设计最高12Mpa高压水压力过低,吹扫效果甚微。

考虑到原枪管设计最高承受25Mpa,我们接入20Mpa 高压水,GGH降半速在线冲洗GGH,基本可以有效控制GGH差压的增长。

6)利用主机停运检修间歇,对于GGH换热元件可以有选择的进行深层次保养性冲洗,即选择离线人工50Mpa高压水冲洗,这样更有利于脱硫系统投运之后的长周期运行。

7)加装了弱爆炸吹灰装置。

对于脱硫GGH使用弱爆炸吹灰装置国内尚属首例,实际效果正在观察论证中。

弱爆吹灰具有极高的节能意义,对于高压水冲洗是一种有益的补充。

5、结论
本文从有效控制GGH差压入手,经过对设备运行情况进行分析,找到了问题的关键,分析了原因,针对具体情况统筹考虑,对各运行参数进行优化,对相应系统提出整改措施并实施,创造性地使用GGH半速在线200公斤高压水冲洗技术,通过对脱硫系统GGH差压的调整、控制,以及对真空皮带脱水机脱水效果的调控,取得了较大的节能效应;对地坑泵进行了技术改造。

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