本钢5号高炉剧凉事故处理及教训
高炉车间炉温大凉事故形成的原因分析及处理意见
高炉车间炉温大凉事故形成的原因分析及处理意见一、事故经过3月7日白班接班后,炉前工发现铁口护板上方缝隙冒水、气泡和蒸汽,炉外工长于林发立即组织看水工张元元、马斌强检漏,首先从风口检查,发现14#风口漏水,而且确定无疑,随即控制水压至不断水为为止。
其次,看水工张元元、马斌强从铁口上方冷却壁开始检漏,没有发现漏水(点火检漏),然后,停炉外冷却水检查炉壳及外冷水箱。
停外冷水后发现1#风口上方炉壳破裂一条缝(上下缝,长度1.5米左右),而且此缝是1月25日检修时焊接并用钢板筋加固的。
两项措施采取后,铁口护板上方缝隙冒水、气泡和蒸气现象有明显好转,但没有完全消失。
发现漏水时,炉内工长莫喜周即和生产部门及相关使用煤气单位联系,说明情况准备休风,但因为请示环保部门后态度坚决,不准休风,而定在当天晚上8点联系后休风。
至18:24分铁口上方从开缝破裂处跑火,当班炉内工长翟云海减风转休风。
炉顶点火后,迅速组织维修工焊缝,炉前工更换14#风口小套及3#风口小套。
卸下14#风口后,发现下沿裂开缝隙长度6厘米,宽度1厘米,并且有洞,说明14#风口漏水严重。
卸下3#风口后,发现从中套上方漏水大,而且着火后火苗很长,经检查中套不漏,又检查上方左右冷却壁,但因冷却壁进水阀门都不能完全关闭,甚至有个别阀门不会活动,车间从仓库领取阀门更换后,看水工张元元、赵存玉、栗文学检查不是冷却壁,确认是水箱(5层第6、7、8块水箱)后,因火苗大,放水的阀门关不了,待水箱中的水消耗完时火苗才明显减弱,时间跨度从19:20至23:00。
待更换完风口后,3月8日0:13分送风,0:40开铁口时,铁口里面有潮气、而且黑,几次点不着氧气管,铁口打开后,反流出少量渣铁后大喷,堵铁口。
清理主沟渣铁后30分钟再开时,铁口只有红火苗,直至17:15休风当大凉事故处理。
3月8日车间安排夜班马合军、常贵林,白班吴万民、张元元、马斌强等继续用点火法检漏,没有漏水。
但17:25休风后,从9#—14#风口小套内都有不同程度的滴水,12#风口较为明显有水流出。
南钢铁水外溢事故通报
关于江苏南钢炼铁厂铁水外溢事故的通报申特AHB[2011]013号字2011年10月5日11时45分许,江苏南钢炼铁厂发生一起铁水外溢事故,现将事故通报如下:位于南京江北的南京钢铁股份有限公司炼铁厂5号高炉在淘汰停炉过程中发生铁水外溢事故。
当班操作工和维修工共有13人。
事故主要原因是炼铁厂在淘汰5号高炉的过程中,操作人员严重违章操作,为了抢进度,先拆水冷板,炉中剩余残铁击穿炉壁,铁水冲出,高温铁水形成气浪,目前已致11人死亡,1人失踪,1人受伤。
针对事故引起的教训,公司领导高度重视,为了规范公司检修操作,2011年10月6日上午,公司组织各分厂、部门召开安全紧急会议,按照《工业企业安全操作规程》,会议上公司老总提了要求,根据会议精神要求重申如下:一、各分厂、部门组织对各类介质管道、压力容器、安全防护装置、报警装置、吊具、安全用电等进行一次全面系统的安全检查;组织员工认真学习通报要求,进行一次全面的职工安全教育;并将检查、学习情况交公司安全环保部。
二、杜绝重大事故的发生炼铁厂:1.严禁出铁场地地面有积水。
2.煤气检修操作时一定要先测量CO浓度,严禁违章作业。
3.防止渣沟爆炸事故的发生,严禁渣中带铁。
4. 加强对高炉水温的监控,并做好原始记录。
炼钢厂:1.在氧枪出现大量漏水时,绝对不能进行摇炉。
2.铁水包、钢包在翻运过程中一定要保证钢丝绳、吊钩、吊具等符合安全规定,谨防铁水、钢水外溢。
3.严禁出钢场地地面有积水。
中频炉:1.要提高自己的操作水平,减少穿包事故的发生。
2.出钢轨道里面严禁积水。
渣场:1.严格执行翻渣包的规定时间。
2.翻渣包场地严禁有积水。
制氧厂:严格遵守各项安全规章制度、检修制度,杜绝重大事故的发生。
三、如违反以上规定者按严重违章操作考核1000元/次,同时追究领导责任。
安全环保部要加大检查的力度与深度。
安全无小事,不管什么时候我们都不能抱有侥幸的心理,把安全与效益对立,不能为了抢进度忽略了安全,要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。
钢厂事故案例心得体会(共6篇)
钢厂事故案例心得体会篇一:钢厂事故是一种常见的工业事故,通常会对环境、人员健康和社会造成严重影响。
在处理钢厂事故案例时,我们可以从以下几个方面进行思考和总结:首先要对事故的原因进行深入分析。
钢厂事故往往是由于设备故障、人为疏忽、管理不善等多种原因造成的。
要深入了解事故的具体原因,可以从设备维护不到位、操作规程不规范、员工培训不足等方面进行分析。
只有找出事故的真正原因,才能有针对性地制定相应的措施来避免类似事故的再次发生。
其次,要对事故后果进行全面评估。
钢厂事故往往会对环境产生污染,对社会造成影响,甚至会导致人员伤亡。
因此,对事故后果进行全面评估非常重要。
可以从环境损害、人员伤亡、经济损失等方面进行评估,并尽量综合考虑各个因素的重要性和影响程度。
接下来,要进行责任追究和整改措施的制定。
针对事故的责任,可以从设备维护责任、操作人员责任、管理层责任等进行追究。
同时,也要制定相应的整改措施,同时进行安全管理体系的建立和完善,从而提高钢厂的安全性和防范能力。
在总结钢厂事故案例时,还可以借鉴其他行业的事故案例,并对事故的处理经验进行总结。
比如,可以了解石油化工行业、煤炭行业等的事故案例,对其进行比较和借鉴,从而找出钢厂事故中的共性和特殊性。
通过对各行业事故案例的研究和总结,可以为避免事故的发生提供有益的指导和经验。
最后,要加强钢厂事故的预防和应急机制的建立。
事故的预防是最为重要的环节,可以通过建立严格的安全规章制度、加强员工培训、强化监督检查等手段来减少事故的发生。
同时,也要建立健全的应急机制,及时有效地应对突发事故,减少损失和影响。
总之,钢厂事故案例的处理需要深入分析原因、评估后果、追究责任、制定整改措施、借鉴经验以及加强预防和应急机制等多个方面的工作。
通过对事故案例的总结和处理,可以为钢厂的安全管理和事故预防提供重要的参考和指导,从而提高钢厂的安全性和可持续发展能力。
篇二:钢厂事故是一种很严重的安全事故,不仅会给工人们的生命财产带来巨大的损失,还会对环境造成污染,对社会造成负面影响。
高炉事故处理
高炉事故处理一、处理高炉事故的要求1、强烈的责任心2、良好的心理素质3、全面的技术技能水平4、对所有可能发生的事故高度重视,思维细密,要求全面,反应敏捷,重在防范事故;一旦发生事故要尽快正确应对,防止反复和事故扩大。
二、事故处理(一)炉凉炉缸冻结事故●鞍钢10号高炉炉缸冻结事故处理鞍钢10号高炉(1513m3,18个风口)1958年11月19日送风开炉,送风点火后炉渣碱度过低(0.64),后来变料加石灰石800kg/批,下来后渣碱度升高至1.3-1.58,渣流动性恶化。
20日14:10大小钟平衡杆折断,休风5h进行简单地焊补加固,维持慢风生产。
22日休风50h16min更换平衡杆,24日用偶数风口送风,当天烧坏5个风口小套和2个风口二套,相继25日烧坏12个风口小套;26日烧坏9个风口小套和2个二套。
3天内共休风24h,且向炉内漏水,炉缸严重恶化。
26日的休风中,风口前有大量凝结物,用氧气烧进1m仍不见干焦炭。
复风只用1、2、3、4、18号5个风口,风量500m3/min,风压0.098MPa,只装净焦,因碱度太高,每批料附加河沙500kg,渣口已不能出渣,铁口仅能流出少量铁水。
28日2时大小钟平衡杆主轴折断,由于炉顶温度高造成炉顶着火,于是进行炉顶打水,并改用链式起重机,人工开关大小钟,炉顶不时发生爆炸。
29日只4个风口工作,放不出渣铁,用氧气烧开东西渣口,仅东渣口流出少量渣铁。
30日休风19h40min烧开东西两个渣口,并设置从风口向炉内喷吹河砂装置。
送风后至12月6日止,7天内烧坏风口24个,二套2个和直吹管7个,共休风138h,休风率82%。
6日7时40分崩料,随之炉顶发生爆炸,烧坏风口及二套8个,直吹管7个,并烧坏了仪表电路,放风阀通道被喷出的焦炭堵住,被迫通过热风炉放风进行紧急休风。
烧坏的风口还来不及闭水,更加剧了炉缸冻结。
7-14日休风更换炉顶设备和风口,卸下全部风口,清除铁口区域凝结物,填充莹石和河砂。
高炉常见事故及处理
高炉常见事故及处理办法一、鼓风机突然停风1.原因:1、鼓风机断电2、风机设备故障3、岗位人员误操作2.主要危险:1、煤气向送风系统倒流,造成送风管道甚至风机爆炸。
2、引起煤气管道产生负压,吸入空气爆炸。
3、可能造成全部风口,吹管甚至弯头严重灌渣。
3.处理:发生鼓风机突然停机时应立即进行如下操作1、立即关闭冷风大闸及混风调节阀,全开放风阀2、停止喷煤及富氧,停止下料3、TRT改手动,调压阀组改手动,自动阀,量程阀全开,快开阀关4、打开炉顶放散伐,关闭煤气截断阀。
5、向炉顶除尘器下降管处通蒸汽。
6、发出停风信号,通知热风炉关热风阀,开冷风伐和烟道阀,开倒流休风阀。
7、组织炉前工人检查各风口,发现进渣立即打开弯头的窥视孔大盖,防止炉渣灌死吹管和弯头,同时组织炉前出铁。
4.注意事项1、事故发生时炉内按处理程序快速果断处理2、打风口大盖时,注意避开风口正面,防止渣铁液流出造成烧烫伤3、出铁时用较大钻头(直径50—55MM)全开铁口二、高炉水压突然降低及突然停水1.原因:1、循环水泵站停电2、设备故障3、供水管道破裂4、操作失误5、过滤器或管道堵塞2.主要危险:1、风渣口套在失去冷却条件下短时间即可烧出,大量红焦及渣铁喷出炉外,给设备及人员安全带来极大威胁。
2、炉身冷却系统大量烧损及堵塞,缩短一代炉龄。
3、炉内煤气侵入冷却水管道产生爆炸危险。
3.处理:1、当水压降低低以正常水压时,立即联系水泵站,查明原因立即处理2、供水系统故障致冷却水压降低时,炉内改常压操作,减风至风压较水压低50kpa维持生产,但水压低于100kpa时立即休风。
3、高压水故障改低压水,炉内改常压操作。
4、当水压降低并迅速停水时立即放风,按紧急休风程序操作,组织出铁渣。
5、若有备用水源的情况下尽快给小、中、大套给水,防止烧坏。
6、关闭总水阀门及分水阀门,防止煤气进入管道及突然来水。
7、检查各冷却设备特别是风渣口是否烧坏,组织处理及更换。
8、热风炉全停水时,立即休风,如换炉过程中换完炉后停风。
钢铁厂高炉事故应急处置方案
钢铁厂高炉事故应急处置方案钢铁厂高炉作为钢铁生产的核心设备,其运行状况直接关系到生产的安全与稳定。
然而,由于高炉工艺复杂、操作条件苛刻,难免会发生各种事故。
为了有效应对高炉事故,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,保障生产的正常进行,特制定本应急处置方案。
一、高炉事故类型及危害(一)高炉爆炸高炉内的压力过高、煤气泄漏等原因可能导致爆炸事故。
爆炸会造成设备严重损坏、建筑物坍塌,甚至人员伤亡。
(二)煤气中毒高炉煤气中含有一氧化碳等有毒气体,一旦泄漏,可能导致人员中毒,严重时危及生命。
(三)炉体坍塌炉衬损坏、冷却系统故障等原因可能导致炉体坍塌,不仅会损坏设备,还可能引发火灾、爆炸等次生事故。
(四)高温灼伤高炉内温度极高,若发生喷溅、泄漏等情况,可能导致人员高温灼伤。
二、应急组织机构及职责(一)应急指挥中心成立以厂长为总指挥的应急指挥中心,负责全面指挥和协调事故应急处置工作。
其职责包括:制定应急处置方案、下达应急指令、协调各部门之间的工作、向上级主管部门报告事故情况等。
(二)抢险救援组由生产部门、维修部门的技术骨干组成。
负责事故现场的抢险救援工作,如控制泄漏、扑灭火灾、抢修设备等。
(三)医疗救护组由厂内医务室和附近医院的医护人员组成。
负责对受伤人员进行现场急救和转运治疗。
(四)治安保卫组由保卫部门人员组成。
负责事故现场的治安保卫工作,设置警戒线,疏散无关人员,保障救援通道畅通。
(五)后勤保障组由行政部门、物资部门人员组成。
负责提供应急救援所需的物资、设备、车辆等保障工作。
三、预防措施(一)设备维护定期对高炉设备进行检查、维护和保养,确保设备处于良好运行状态。
重点检查炉体、冷却系统、煤气管道等关键部位,及时发现和处理隐患。
(二)人员培训加强对操作人员的培训,提高其操作技能和安全意识。
操作人员必须严格按照操作规程进行操作,严禁违规作业。
(三)安全监测安装完善的安全监测系统,对高炉内的压力、温度、煤气浓度等参数进行实时监测,一旦发现异常,及时报警并采取措施。
高炉事故预案及解决方案
高炉事故预案及解决方案第一篇:高炉事故预案及解决方案高炉事故预案高炉事故无论大小将影响生产指标的改善,甚至减短高炉一代寿命.对事故要防患于未然,消灭于萌芽,一旦事故发生,高炉当班工长要主动、沉着、果断地全力组织抢救处理,避免事故扩大,减少事故损失,及时汇报。
1.炉顶煤气着火处理:1.1 当发生炉顶料罐着火从料罐向外窜时,当有料时,将料装入料罐后,通炉顶蒸气或氮气,关闭上密阀,断绝煤气气源灭火。
严禁停主皮带。
1.2休风前低压时,如φ650mm放散阀着火,可压料或临时关着火侧的φ650mm放散阀,三只放散阀均着火,则交替关闭其中一只;若采用打水灭火,应谨慎小心,防止发生爆炸。
2.出铁事故预防和处理: 2.1出铁制度2.1.1出铁应按规定的时间进行。
如需要临时改变出铁时间,应及时报告厂调。
2.1.2铁口角度固定为10°,一代炉役期不变;铁口深度为2500-2700mm。
2.1.3出铁时间不能过长过短,保持适当铁流,规定时间:50±10min,流速≯4.0t/min。
2.1.4每次出铁必须待渣铁出净后(铁间理论铁量差<30t)才能堵口。
一般情况下,是否堵口由当班工长决定。
2.1.5必须严格控制炉缸安全存铁量:600t,任何情况下,均不得超过安全存铁量。
2.1.6退泥炮时间规定铁口正常时,用有水炮泥堵口后必须经过5分钟方可退炮;用无水炮泥堵口后,必须经过30分钟后才允许退炮。
2.1.7严禁潮铁口出铁。
2.2出铁事故处理2.2.2铁口已喷,而有大量铁未出尽,立即改常压出铁。
2.2.3铁口浅时,打开铁口的同时,应适当降低顶压。
若铁口深度<1500mm 必须在打开之前改常压。
若铁口深度连续数炉<1500mm 时,可休风堵铁口上方风口,由生产副厂长决定。
2.2.4渣铁跑大流,应减风、改常压或慢风控制流量。
2.2.5下渣沟发生放炮时,酌情减风出铁。
2.2.6严格要求渣铁必须放净时,应酌情减风出铁。
钢铁冶金企业大中修典型事故案例
热风炉熄火,未燃烧的煤气涌入助燃风管道
从风机入风口处泄漏,并扩散至2号热风炉区
域,导致3名耐材回收人员和本厂一名巡检
电工共4人煤气中毒死亡。
。
三、炼钢转炉典型事故
2.1、转炉
单位 主要环节
重庆钢 铁
洗炉
河北普 阳
转炉-砌炉
江西新 钢
转炉-砌炉
韩国现 代
转炉-砌炉
事故 类型
日期
伤亡
事件
1986年11月7日16时25分,2号转炉早班工人于15时
造成多名员工不同程度煤气中毒。
云南玉 昆钢铁
加热炉, 引煤气烘
炉
煤气中 2014毒 3-23
山东青 钢
加热炉, 用天燃气
烘炉
爆炸
20155-16
2014年3月23日9时28分,云南省玉溪市玉
2死17伤
昆钢铁集团有限公司高线加热炉引煤气作 业过程操作不规范,发生煤气泄漏事故,
造成2人死亡,17人受伤。
永远不要对客户说不,客户需求就是我们的追求!
7.5:大修中毒窒息,1人死亡
2014年10月7日07点左右,某单位**作业区1#加热炉因故障漏水紧 急处理。20点左右,设备室主任工程师尤某在参与2150区1#加热炉恢复 生产过程中,单人涉水钻入1#鼓风机消音室内(同加热炉鼓风管道联通) 察看过程中发生中毒窒息事故,送医院经抢救无效死亡。
12死3伤
装置,割开了残铁口处炉皮,并取下了残铁口处冷 却壁。11时37分左右,进行复风。11时40分左右,
现场作业人员在安装残铁沟时,大量铁水突然从残
铁口预开位置流出,造成在残铁平台上的12人死亡、
1人受伤
贵州水 钢
扒炉
2019-2019大钢较大事故分析 PPT
2、事故发生经过
11:37前,5#高炉附近用于环保监测的摄像头所记 录的事故发生时的图像显示,在残铁口位置喷出一团 火光,火焰瞬时高达10余米,实时监控记录11:37时 的热风压力为27 KPa,主控楼值班室内的供电随即中 断。正在残铁平台上作业的陈云等12人躲避不及,被 涌出的铁水和高温气流灼烫而死亡;残铁平台楼梯上 的检修工王谋宝1人被飞溅的铁水烫伤,跑出事故现场 后被送往南钢医院救治。
冶金企业近年来几起较大以上 生产安全事故分析
一、南京钢铁公司 “10·5”漏铁水重大事故
2019年10月5日11时37分,南京 钢铁股份有限公司炼铁厂5#高炉在停 炉过程中发生铁水外流事故,共造成12 人死亡、1人重伤,直接经济损失1208 万元。
1、事故高炉基本情况
发生事故的南钢炼铁厂5#高炉于2019年 建成投产,2019年停炉大修,2019年6月19 日重新开炉。高炉炉容为402m3,高18.4m, 采用碳砖+陶瓷杯水冷炉底结构以及PW无钟 炉顶上料方式,设有14个风口,1个出铁口, 年产铁水50万吨。5#高炉隶属炼铁厂高炉二 车间管理,下设值班室、炉前班、水工班、 热风班、上料班,其中:炉前班分为甲、乙、 丙、丁四个小班,设大班长1名,小班长4名,
3在(、事残2故)铁原因作平分业析台现用场水责冷任却人取陈下云的, 冷却壁和扑灭碳素填充料上 的明火时,将水喷到残铁口 处高温发红状态的碳砖,致 碳使砖得温原度本骤紧降密、砌体筑积的收碳缩砖,之 间产生松动和裂缝,降低了 碳力砖。承受高炉内部压力的能 (业时3),在当进热行风复压风力降加料大线到作27
3、事故原因分析
(2)指挥人员违规指挥。停炉总指挥陈一清没有仔细核对 《确认表》的签字确认情况,也没有对降料线前的相关准备工 作是否已经全部完成、现场作业人员是否已经撤离等情况进一 步核实,就下令进行复风降料线操作,违反了《方案》中“高 炉区域的施工队伍在预休风结束时须撤离现场”的要求。 (3)操作人员违规作业。炉前大班长陈云,在组织停炉工作 过程中,严重违反操作规程,用水管向割除冷却壁后形成的残 铁口及烧割边缘喷水,致使碳砖之间产生松动和裂缝。
钢铁冶金企业典型事故案例
亡6人,伤 9人
1.6 宝钢集团
3000万吨 2007年7月13日 风口烧穿 伤7人
1.7 萍乡钢铁
800万吨 2011年11月16日 炉缸烧穿 疏散123人
1.1、酒泉钢铁高炉爆炸事故
1、事故概要:
1990年3月12日7时56分,随着一声闷响,酒钢公司炼铁厂一号高炉在 生产运行中发生爆炸。高炉托盘以上炉皮(标高15—29米)被崩裂, 大面积炉皮趋于展开。瞬间,部分炉皮、高炉冷却设备及炉内炉料被
2、事故案例简表
序号 单位
年产钢能力 事故时间
伤亡人数
2.1
重庆钢铁 226万吨
1986年11月7日 亡6人、伤9人
2.2
湘潭钢铁 1000万吨 2011年9月1日
亡3人、伤2人
2.3
莱钢
2.4
武钢
1300万吨 1999年3月10日 亡3人 4000万吨 2011年6月20日 伤1人
2.1、重庆钢铁转炉爆炸事故
二、事故主要原因
1、炉内熔融渣铁未倒静状态下,打水凉炉;
2、在炉内熔渣还未完全凝固时,动炉摇炉。
一2、.事2故、概况湘及经潭过 钢铁转炉爆炸事故
2011年9月1日凌晨5点50分,湘潭钢铁集团公司宽厚板厂5号转炉在清 炉过程中发生转炉漏水事故,动炉产生大量蒸汽发生爆炸,致使二人 当场死亡,三人重伤,另一名人员因伤势过重,当天也不幸死亡,现 已死亡三人。
重大隐患岂能小修小补?
1.2、唐山国丰钢铁高炉爆炸事故
1、事故概要:
2006年3月30日原定5#高炉(450立方米)进行计划检修,但由于当日 夜班炉温向凉,5:40高炉产生悬料,并且风口有涌渣现象。值班工 长及时通知车间主任和生产厂长。车间主任、生产厂长分别于6:00、 6:20到达现场采取措施。6:10减风到146千帕,6:25左右11号风口有 渣烧出,看水工及时用冷却水封住,由于担心高炉产生崩料后灌死并烧 穿风口,高炉改常压操作,为紧急休风作准备。6:35改切断煤气操 作,炉顶、重力除尘器通蒸汽。6:50观察炉况比较稳定,又减风到 70千帕,稍后又发现有风口涌渣现象。7:10加风到89千帕,压量关系 转好,但顶温明显上行,为控制炉顶温度,从7:35开始间断打水, 控制顶温在300—350度。8:15左右高炉工况呈好转趋势。但发现此间 料尺没有动,怀疑料尺有卡阻,值班工长通知煤防员和检修人员到炉
高炉炼铁事故检讨书范文
尊敬的领导:我深感痛心和自责,因为我近期在负责的高炉炼铁工作中,由于我的疏忽和失误,导致了高炉事故的发生,给公司带来了严重的经济损失和不良的社会影响。
在此,我向公司领导和同事们表示诚挚的歉意,并写下这篇检讨书,以深刻反省自己的错误,并提出整改措施。
一、事故经过2023年3月15日,我负责的高炉在进行炼铁作业时,突然发生管道行程和崩料事故,导致炉缸和炉底烧穿,被迫紧急停炉。
事故发生后,经调查分析,事故原因如下:1. 我在操作过程中,未能严格按照操作规程进行作业,对设备进行检查和维护不到位,导致设备存在安全隐患。
2. 我对高炉运行状况监控不力,未能及时发现异常情况,延误了事故处理的最佳时机。
3. 我对事故应急预案准备不足,缺乏应对突发事故的经验和技能。
二、事故原因分析1. 安全意识淡薄:我对安全生产的重要性认识不足,未能将安全工作放在首位,导致在操作过程中存在侥幸心理。
2. 责任心不强:我在工作中责任心不强,对设备检查和维护不够细致,对高炉运行状况监控不力,导致事故发生。
3. 应急能力不足:我缺乏应对突发事故的经验和技能,对事故应急预案准备不足,导致事故发生后无法及时有效地处理。
三、整改措施1. 加强安全意识教育:我将认真学习安全生产法律法规和公司规章制度,提高安全意识,时刻将安全生产放在首位。
2. 严格执行操作规程:我将严格按照操作规程进行作业,对设备进行检查和维护,确保设备安全运行。
3. 提高监控能力:我将加强对高炉运行状况的监控,及时发现异常情况,确保生产安全。
4. 加强应急能力培训:我将积极参加应急能力培训,提高应对突发事故的能力,确保事故发生后能够及时有效地处理。
5. 严肃追究责任:我将认真反思事故原因,深刻剖析自身问题,积极配合公司调查组进行调查,严肃追究相关责任。
最后,我再次为此次事故向公司领导和同事们表示诚挚的歉意。
我将以此次事故为教训,严格要求自己,努力提高自身素质,为公司安全生产贡献自己的力量。
高炉炼铁事故检讨书范文
尊敬的领导:我代表高炉炼铁车间全体员工,就近期发生的高炉炼铁事故,向公司领导及相关部门表示诚挚的歉意。
在此,我深感痛心,为此次事故给公司造成的损失和影响,我深感愧疚。
现将事故经过、原因分析及整改措施汇报如下:一、事故经过2023年X月X日,我车间在高炉炼铁过程中,因操作失误导致炉温失控,引发炉况恶化,造成高炉焖炉事故。
事故发生后,公司领导高度重视,立即启动应急预案,组织相关部门进行抢修,经过全体员工的共同努力,于X月X日恢复生产。
此次事故导致生产停顿X天,经济损失约XX万元。
二、事故原因分析1. 操作失误:在事故发生前,炉温波动较大,但操作人员未及时采取措施进行调整,导致炉温失控。
2. 安全意识淡薄:部分员工对高炉炼铁操作规程掌握不熟练,安全意识淡薄,对潜在风险估计不足。
3. 安全管理制度不完善:车间安全管理制度存在漏洞,安全培训不到位,对员工的安全生产教育不够。
4. 设备老化:高炉部分设备存在老化现象,未能及时进行维修和更换,导致设备故障频发。
5. 应急预案不健全:车间应急预案操作性不强,未能及时启动应急预案,导致事故扩大。
三、整改措施1. 加强员工安全教育培训:定期组织员工进行安全教育培训,提高员工的安全意识和操作技能。
2. 完善安全管理制度:修订和完善车间安全管理制度,确保各项安全措施落实到位。
3. 加大设备维护保养力度:定期对高炉设备进行检修和维护,确保设备正常运行。
4. 优化操作规程:针对此次事故,对高炉炼铁操作规程进行修订,明确操作步骤和注意事项。
5. 完善应急预案:修订和完善车间应急预案,提高应急预案的可操作性。
6. 强化责任追究:对此次事故负有责任的员工进行严肃处理,确保责任到人。
7. 定期开展安全检查:加强车间安全检查,及时发现和消除安全隐患。
四、反思与总结此次事故暴露出我们在安全生产方面存在的诸多问题,我们深感痛心。
在今后的工作中,我们将认真吸取事故教训,切实加强安全生产管理,确保公司安全生产形势稳定。
冶金事故警示总结汇报
冶金事故警示总结汇报冶金事故警示总结汇报近年来,冶金行业发生了一系列严重的事故,给人们的生命财产安全造成了巨大的损失。
为了总结冶金事故的教训,警示和引以为戒,我们对几起典型的冶金事故进行了分析和总结。
首先,我们要重视安全管理的重要性。
冶金行业是一个高风险的行业,涉及到高温、高压、有毒物质等多种危险因素。
然而,在某些企业中,安全管理意识薄弱,安全设施不完善,对员工的安全教育和培训不到位,容易发生事故。
如某冶金企业近期发生的一起煤气泄漏事故,导致多名员工中毒,其中严重者不幸死亡。
调查显示,该企业在安全管理方面存在着很多问题,如违规操作、缺乏安全意识等。
因此,我们应该高度重视安全管理,加强对员工的安全教育和培训,完善安全设施,确保冶金生产过程的安全可靠。
其次,加强设备维护和监控是预防事故的重要措施。
冶金过程中使用的各种设备,如高炉、冶炼炉等,都是复杂的机械装置,需要定期检查和维护。
然而,在某些企业中,设备维护工作不规范,导致设备故障频发,易发生事故。
比如某冶金企业近期发生的一起高炉爆炸事故,造成了严重的人员伤亡和设备损坏。
经过调查发现,事故的原因主要是由于高炉设备存在缺陷,并且维护工作不到位。
因此,我们应该加强设备的定期检查和维护,及时发现和排除隐患,确保设备的安全运行。
此外,加强工人的技能培训和操作规程的执行也是预防事故的关键。
在冶金生产过程中,需要操作各种复杂的设备和化学试剂,这要求工人具备一定的技能和知识。
然而,在某些企业中,工人的技能培训不足,操作规程不严格执行,容易发生操作失误和事故。
比如某冶金企业近期发生的一起火灾事故,造成了大量的财产损失。
经过调查发现,事故的原因主要是由于工人操作不当,未按照操作规程进行操作。
因此,我们应该加强工人的技能培训,提高他们的操作水平,同时严格执行操作规程,杜绝操作失误。
最后,我们要加强事故的应急管理和救援能力。
冶金事故发生后,要能够快速、有效地进行应急处理和救援工作,减少人员伤亡和财产损失。
本钢五号高炉铜冷却壁破损分析及改进
本钢五号高炉铜冷却壁破损分析及改进高福生【期刊名称】《金属世界》【年(卷),期】2012(000)004【总页数】4页(P33-35,41)【作者】高福生【作者单位】本钢板材股份有限公司炼铁厂,辽宁本溪117000【正文语种】中文本钢五号高炉由于设计上存在的缺陷,炉腹、炉腰部分长期在高强度冶炼下侵蚀严重,严重影响了高炉的长期稳定顺行和进一步优化。
五号高炉工艺设备技术人员在针对铜冷却壁不同部位破损情况,具体问题具体分析并逐步在实践中改造,成功解决铜冷却壁破损问题,减缓了冷却壁的破损速度, 有效地制止了冷却壁大量漏水对炉况顺行造成的危害,为五号高炉末期稳定安全生产及炉况的稳定顺行达高产创造了有利条件,同时在铜冷却壁的应用取材、制造工艺及广泛应用上积累了丰富的经验。
炼铁厂五号高炉于2001年11月投产,高炉B1段冷却壁为五进五出式铸铁冷却壁,B2段和S1段的铜冷却壁是由芬兰奥德昆普生产的连铸扁圆孔型铜冷却壁。
在高炉投产3年后发现高炉B1段铸铁冷却壁有漏水现象,并且漏水情况逐步恶化。
根据实际生产情况炼铁厂针对五炉冷却壁共进行7次大规模检修。
B1段冷却壁材质的改进由于高炉B1段铸铁冷却壁在高炉风口区域,此部位温度较高,检修之前已有54根铸铁冷却壁水管烧损,铸铁冷却壁壁体本身也破损严重,在2008年初于中冶赛迪设计院多次交流后,将B1段铸铁冷却壁改为铸铜冷却壁,制造厂家是浙江绍兴曙光冶金设备制造厂,于2008年10月份安装完毕,使用至今运行状况良好;同时又将184根B2段和S1段冷却壁连接水管由金属硬连接管改为金属软连接管,原有波纹管无法起到补偿作用,也进行了全部更换,同时炉壳与冷却壁水管之间的间距从 8 mm扩大到15 mm,并处理S1段铜冷却壁44根水管。
S1段冷却壁连接水管的改造到2005年10月27日前,高炉B2段、S1段铜冷却壁运行良好。
从2005年10月27日,S1段冷却壁45#水管开始出现漏水。
高炉铁水冒烟事故感想
高炉铁水冒烟事故感想我在观看了安全事故教育片和学习了几起安全事故后,现场的情景触动了我的内心,一幅幅画面映入眼连,内心此起彼伏,感受到生命的可贵和安全生产的重要性。
人最宝贵的是生命,生命对于每个人只有一次。
”这是《钢铁是怎样炼成的》中的一句话,是保尔发自内心的感想。
是的,每个人的生命只有一次,但有很多人却不懂得去珍惜自己的生命,不但没有珍惜生命,还因为安全意识不强而丧失了性命。
从这些安全事故案例中可见,造成事故的原因不外乎人的不安全行为,物的不安全状态,和管理上的缺陷。
所以我们应该从基础做起。
常言说:“基础不牢,地动山摇”。
安全生产事故给我们带来的伤害是刻骨铭心的。
对于事故我们不能好了伤疤忘了疼。
无论自己的还是别人的事故教训都要汲取,要避免在一个坎上绊倒两次。
事故教训就是预防针,避免事故最重要的就是预防,预防最重要的就是安全措施,安全措施最重要的就是落实,落实最重要的就是我们自己。
把自己的安全寄托在别人身上是不明智的。
要时刻清醒的认识到:我们可能随时处于危险之中。
如果能做到汲取别人的教训,避免自己的事故那就是安全意识的最高境界。
安全生产的前提是遵章守法。
切实做到安全生产提高安全意识从每一天的工作做起,从一点一滴开始。
职工生产在第一线,现场环境复杂有时存在着不确定的因素,这就要求我们在工作和处理问题时,应时刻保持冷静的头脑并不断提高业务技能以不变应万变,防范各种突发情况。
每一位职工都要有危机意识,事故是对思想麻痹者的惩罚。
切莫让一时的疏忽,成为你终身的遗憾。
日常生产中,存在很多的危险源点和安全隐患,我们要熟知危险源点,要时时排查安全隐患,做到及时发现,及时处理。
当班员工可能会因为工作量比较大,而没有排查安全隐患;所以我建议公司应该成立专业的隐患排查小组,一天三次或四次地对全厂各个岗位的设备和隐患进行专业的排查。
这次观看完之后还使我认识到班组安全管理是实现安全生产的重要保证。
作为企业各项制度的执行者,班组安全第一责任人,班组长必须实实在在,认认真真的作好班组的安全管理工作。
钢厂事故案例心得体会
钢厂事故案例心得体会在工业生产过程中,事故是不可避免的一种现象。
尤其对于像钢铁行业这样高风险的产业来说,事故的发生往往带来严重的后果。
本文将结合一个真实的钢厂事故案例,探讨事故发生的原因、其给企业和社会带来的影响,以及如何有效预防和应对类似事故的经验与教训。
事故背景2017年,某钢铁生产企业发生了一起严重的事故。
事故发生在该企业的一个高炉生产车间,由于炉料温度控制不当,导致高炉爆炸,造成了严重的人员伤亡和财产损失。
事故原因分析经过调查,事故的直接原因是工人在操作过程中未按照规程执行,致使炉料温度超出安全范围。
而在事故背后的根本原因则是企业在安全管理方面存在缺陷,管理制度不够完善,对员工的安全意识教育和培训不到位,缺乏有效的监督和检查措施。
事故影响该起事故给企业带来了沉重的打击,不仅导致了生产线的停工,还对企业的声誉和市场形象造成了严重影响。
此外,人员伤亡和财产损失也给企业造成了巨大的经济负担,对企业的整体运营造成了不可挽回的损失。
预防与应对经验从这起事故中,我们可以得到一些宝贵的经验教训。
首先,企业应建立健全的安全管理制度,明确责任分工,加强对员工的安全培训和教育,确保每位员工都具备安全意识和自我保护能力。
其次,要加强对生产过程的监控和检查,及时发现和排除安全隐患。
最后,在事故发生后,应建立有效的危机处理机制,快速有效地应对事故,并采取措施避免事故再次发生。
在工业生产中,安全永远是第一位的重要因素。
企业应始终把安全放在首位,加强安全意识教育,完善安全管理制度,提高危机应对能力,确保员工和企业的安全。
只有这样,才能避免因事故带来的不可逆转的后果,确保企业的可持续发展和社会的和谐稳定。
创新技术在本钢5号高炉中修中的应用
创新技术在本钢5号高炉中修中的应用王长波;奚艳波【摘要】本钢炼铁厂5号高炉1972年建成,2001年扩容大修,高炉在炉腹、炉腰以及炉身下部的B2和S1两段铜冷却壁是引进PW公司设计国内首次采用超长壁体.B2和S1两段铜冷却壁每段46块,每段冷却壁共有184根水管.由于冷却壁过长,受热应力作用容易变形,B2和S1两段铜冷却壁水管出现漏水.通过本次改造将二段冷却壁改为四段铸铜冷却壁,为尽早恢复炉况,利用中修进行改造,为保证工期,在中修过程中采用了科学管理和多项创新技术,使5号高炉提前投产,并短期内达产,创造了可观的经济效益.【期刊名称】《金属世界》【年(卷),期】2011(000)006【总页数】3页(P7-9)【作者】王长波;奚艳波【作者单位】本钢炼铁厂;本钢炼铁厂【正文语种】中文2005年以来,炼铁厂对五炉冷却壁共进行7次大规模检修,检修总用时1113小时43分。
每次检修后短期内取得一定效果,但过一段时间又不断出现新的问题,而且破损频率加快,重复出现大量冷却壁水管损坏,造成高炉不顺,乃至炉身冻结等严重问题。
经分析是现在的炉身下部S1段(4000mm)、B2段(3693mm)铜冷却壁偏长,热变形热应力过大导致了水管和螺栓的破损。
现炼铁厂六炉、七炉和新一号高炉此部位冷却壁长度均为2000mm。
因此,公司决将五炉B2段和S1段铜冷却壁整体改造更换,彻底解决冷却壁水管漏水这一难题。
炼铁厂5号高炉2001年投产到2005年10月前,高炉B2段、S1段铜冷却壁运行良好。
从2005年10月以来,S1段冷却壁45#水管开始出现漏水,而后通过对S1段破损冷却壁分析,原因有两点:第一,铜冷却壁连接水管采用金属硬管连接,在冷却壁变形的情况下,它对冷却壁水管产生了约束力,使水管不能自由位移,同时在热疲劳的作用下,导致水管与壁体焊缝边缘处产生疲劳破损开裂。
第二,发现B2段及S1段铜冷却壁水管、炉壳之间及外部冷却壁波纹管被高炉投产前的二次炉体灌浆所灌死,也致使铜冷却壁水管与炉壳之间没有横向和纵向位移,造成S1段铜冷却壁水管被剪切破损漏水。