窑口护板故障分析与改造
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生掉落, 但浇注料还是经常脱落 , 冷风罩在
半年后 ,前 段 4 0 0mm长被 烧烂 ,开裂 、 变 形 。两 个月后前 段简 体严重 开裂 、 变形 , 不 得不停 产更换 简体 与冷 风罩 。
( ) 因分 析 3原
图一4 二 次 改造 后 护 板装 配 图
() 1护板端部的浇注料被护板有效保
1 改造前情 况
尧 峰 公 司 3 线 采 用 3× 8 回转 4m
2 原 因分 析
() 1护板与 简体 的连接螺栓 太长 、 径 直
窑, 其窑口护板的安装形式如图 一 所示。 1
偏细 , 而且单排连接 , 使得连接刚度不足。
由于螺栓 材质 采用 C2 N2 ,膨胀 量大于 r5 i0 Q 3 ,这 样在运 转 中护板 就会 松 动 , 2 5钢 从 而造 成浇 注料脱落 。 () 2护板 的每个螺栓 孔下都开有供安装 螺栓用 的矩 形孔 , 这样螺母就 暴露 在护板的 外部 。 在二次风 ( lO  ̄ 的烧蚀下 , 约 O OC) 就会
窑 口护 板 故 障 分 析 与 改 造
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窑 口护 板 故 障 分 析 与 改 造
尧峰公 司 梁德 合
摘
要
通 过 对 窑 口浇注 料 和 护板 经 常 脱 落 、 冷风 罩 及 筒体 烧 毁 的 事故 原 因进行 分析 , 改造 了窑
口护板 结构 和 安装 形 式 . 其 最 终 达到 理 想 的使 用 效 果 。对 中小 回转 窑的 类似 问题起 到 了借 鉴作 用。 使 关 键 词 窑 口护 板 故 障 分析 改 造
发生螺栓断裂, 从而造成护板的脱落。 () 3 由于窑 口简体上两道法兰的存在 ,
图一 1 改造 前护 板 安装 形 式
使 得 冷 风 罩 内 的冷 风 不 能 到 达 护板 及 螺
栓, 造成护板及螺栓一直处在高温下, 使用 窑 口护板共 l 块 , 6 圆周均布 , 口筒 窑 体有两道 2m 5 m厚 、0 r 10 m高的法兰 , a 每块 护板用 3 条螺栓 自上而下穿过两道法兰的 寿命大为缩短。
窑 口护板端 面 的浇注料 因直 接受熟 料 的 冲刷 , 在几天 内就会脱 落 , 这样 部分二 次 风就可通 过每块 护板之 间 的间 隙进入冷风
罩内, 导致冷风罩与筒体 的烧蚀。另外 , 由
于改造后 的冷风罩 与简 体端 面平齐 ,这样
经过改造有效解决 了存在 的问题 , 运
行 两 个 月 只有 护 板 端 部 未 保 护 部 分 浇 注
3 一次改造
() 1改造 方案
空隙与简体相连接 , 螺栓为 M 4 9r 。 2 ×15 m a
在运转过程 中经常发生窑 口浇注料和 护板掉 、 口筒体开裂的事故 , 窑 平均每月停
针对 以上原 因 ,08年 1 20 0月特请延 河水泥机械厂重新设计 了一套窑 口护板 。 其结构及安装形式如图 一 所示。 2
护 , 易脱落 。 不 ( ) 将 原 来 2 2 O的 圆 钢 支 撑 改 为 1rm厚 、0 m宽 的耐 热钢 支撑 ,并 且分 4 a 3m 布在 每块 护板 的间 隙处 ,这 样 即使端 部浇 注料脱 落后也 可起到 阻挡二 次风 的作用 。 ( ) 头部 5 0 m长 的冷风罩 改为耐 3将 0m 热 钢材质 , 提高 了使用 寿命 。
窑三次 ;每年要更换一次窑 口筒体和一套
窑 口护板, 严重制约了生产的连续运行 。
蒲 白科 技
部分 二次风可 通过 冷风 罩与窑 头罩 之间 的 间隙到达冷风 罩 , 外部烧 蚀 。 造成 最终 导致
冷风罩与筒体烧毁 , 如图 一 所示。 3
4 二次改造
在 20 0 9年 7月更 换简 体时 , 对窑 口护 板 自行设计 进行 了二 次改造 ,改造 后 的结
图一 一 次改 造 后护 板 安 装 形 式 2
构 形式如 图 一 4所示 。
每块 护 板 有 5个 螺 栓 孔 ,螺栓 采 用
M 0 9r 3 × 5 m,自下而上与筒体直接相连 ; a
不 留安装 螺栓用 的孔 , 同时去 掉两 道法兰 , 改 为 4mm高 、0 0 4 mm厚 的一 道 法 兰 , 下部 用 q2 b 0圆钢与冷 风罩相 连 。 () 2改造后 运转情 况 改造后经 过半 年运转 ,窑 口护板 未发
料脱落外 ( 为打 内部浇注料方便而设计 ) ,
其余均完好 , 护板和冷风罩未见明显烧蚀
痕迹 , 达到了理想效果 。每月多生产熟料
10t 5 0,节约材料和维修费用 4 万余元 , 此
举对 中小 回转窑 的类似 问题起到 良好 的
图 一 一 次 改 造后 原 因分析 图 3
借鉴作用。