综述催化裂化装置机组故障处理措施
催化裂化装置烟机机组故障浅析及节能改造
钠/ ( m g / k g )
1
0 . 7 6 0 . 8 0 . 7 6 O . 7 6 0 ห้องสมุดไป่ตู้7 7 0 . 7 9 0 . 7 8
同时暴 露新 现象 是 :叶顶 部 出现 了较 为 明显 的冲刷痕 迹 。
3 . 第 3至 第 8次 故障 引起烟 机机 组 故障 直接 原 因都 是机 组 重瓦 、轻 瓦振 动 高 ,异 常波 动 ,对 烟机 进 行解 体抢 修 ,结 垢情 况 基本 相 同 ,动 叶 、静叶 大 量结 垢 ,围带顶 部 催化 剂 结垢 ,叶
形成 固体化 合物 ,加 剧了烟机 结垢和 冲刷 。
表 2 烟机历次检修 前原料性质情况 检修序号 1 2 3 4 5 6 7 8
叶片 中部和 榫槽 较大面 积 的催化 剂冲 刷 。
二、故障原因分析
密度 / ( k g / m ) 9 1 2 . 3 4 9 1 4 . 2 6 9 0 9 3 9 1 0 . 9 7 9 1 1 . 8 9 1 O . 7 9 1 0 . 4 9 1 0 . 1 全馏量 / % 8 3 . 0 4 8 3 . 2 9 8 5 - 8 6 8 8 . 3 4 1 0 8 6 8 8 4 - 2 7 8 6 . 2 1 8 5 . 3 2
铁/ ( mg / k g) 5 . 6 1 3 . 4 1 3 3 5 3 . 7 1 4 . 6 2 4 . 7 2 4 7 1 4 . 6 2 镍/ ( mg / k g) 1 8 . 0 1 2 1 . 3 2 2 2 I 3 2 2 . 9 2 3 . 9 2 2 0 . 5 4 1 7 . 5 9 1 8 - 3 2
催化裂化非正常操作及事故处理
催化裂化非正常操作及事故处理㈠流量不足,输出压力不够的原因及处理:1.入口管线,过滤网,叶轮堵塞凝结,切换泵,清扫检修.2.入口阀未开或开度过小,阀板掉等,切换泵,并配合切换流程处理.3.入口管线及泵体内有气体,泵出口放空阀排气.4.泵体及入口管线有漏气处.5.叶轮损坏或装反,切换检修.6.电机反转,切换泵,联系电工处理.7.吸入高度不够,提高液面或入口升压.8.油品温度低,粘度大,提高温度,降低粘度.9.口环磨损或内壳体各部间隙大,切换泵检修.㈡泵抽空不上量的原因及处理1.塔底,罐底液面过低或抽空,联系有关岗位处理液面,关泵出口阀憋压.2.切换流程时冷油进入泵体,联系有关岗位处理流程,关出口阀憋压.3.扫线蒸汽不严,蒸汽串入泵体,联系有关岗位检查各吹扫蒸汽阀是否关严.4.泵予热不当,排尽泵体水,汽及冷油,缓慢予热.5.油品中含水量大,过热汽化,联系有关岗位处理脱水.6.油品中轻油组分含量高,入泵后产生气阻,联系有关岗位调整工艺条件,检查工艺流程.7.塔201底油浆温度过低,联系分馏岗位,提高塔底温度.8.汽油,柴油,液态烃温度高,泵体喷淋水降温,联系有关岗位降温.9.汽油泵,液态烃泵入口压力下降,联系提高入口压力,憋压.10.泵内抽进杂物或入口堵塞,切换泵检修.11.端面密封安装不好,或动环静环磨损,向泵内串水,切换泵检修.12.打封量不合格,量大,适当降低封油量.13.泵入口阀开度小,泵壳压力太小,开大泵入口阀.14.泵入口管线,设备阀门漏,联系配合有关岗位处理,切换泵等.15.机泵故障,切换泵检修.㈢电机超负荷,发热爱有原因及处理1.循环量过大,泵出入口管连通阀和备用泵出口阀开度大,关小连通阀和备用泵出口阀.2.油品粘度过大,联系调节油温.3.机泵打水时,流量过大,适当关小出口阀,降流量.4.电机反转,切换泵,联系电工调整电路.5.叶轮中有杂物,切换泵,抢修,清洗杂物.6.电机与泵轴不同心,切换泵,重新找正.7.转子磨擦,口环磨损,切换泵抢修.8.轴承损坏切换泵,抢修.9.盘根压得过紧,机油无法润滑,适当松动盘根压盖.10.电压过大,过小,联系电工查找原因.11.电机故障,如电机受潮,定子绝缘不不良,三相电路断相,切换泵联系电工处理.㈣轴承发热的原因与处理1.泵轴与机轴线不对或震动,切换泵,重新找正.2.润滑脂,润滑油量少,注意油或切换泵,清洗轴承,润滑脂压温盒.3.润滑脂变质,润滑油乳化,含杂质等,切换泵,换油脂,清洗轴承.4.冷却水中断或不足,调节冷却水量.5.油环脱落,油环运行不正常,切换泵调整.6.电机负荷过大,电机发热,查找原因处理.㈤轴封泄漏过多的原因与处理1.泵抽空,使弹簧不能压紧,端面密封泄漏,切换泵.2.端面密封中有催化剂,使动环,静环磨损,联系降低油浆固含量,切换泵检修.3.预热不当,重油粘在弹簧上,伸缩受影响,使端面密封泄漏,预热好后,才能启动泵,可联系钳工处理,必要时切换泵处理.4.端面密封材料不合格,装配质量不好,切换泵处理.5.转子不平衡,震动剧烈,切换泵检修.6.中心线偏斜,切换泵找正.7.轴或轴套磨损,切换泵检修.8.轴弯曲,切换泵检修.9.盘根箱填料磨损,停泵,更换填料.10.盘根箱填料函盖不正,调整或切换泵检修.11.冷却,润滑不好,调整冷却水量和封油量.12.轴或轴套与盘根底套间隙过大,致使盘根被挤进泵内,切换泵检修.㈥机泵抱轴的原因与处理1.轴承缺油,造成温度高.2.轴承箱缺冷却水,造成温度高.3.轴承损坏,摩擦发热,温度高. 处理方法:切换泵抢修. ㈦泵振动或有噪音的原因与处理1.泵抽空,不上量,联系调整,必要时切换.2.地脚螺栓松动,紧固.3.泵实际流量远远小于设计流量,调大流量.4.叶轮中有异物或叶轮松动,切换泵,检修.5.泵与电机同心度有偏差,切换泵检修.6.轴承磨损后间隙增大或串轴,抱轴,切换泵检修.7.泵体或来液管内有气体,排除气体.8.吸入压力与耗油蒸汽压力相近,提高来油压力.9.轴弯曲或转子不平衡,切换泵检修.10.转子与定子产生摩擦,切换泵检修.11.泵体过热,查找原因处理.㈧电机起动不起来的原因与处理1.电压过低,联系电工查找原因.2.电路不通或接触不良,联系电工处理.3.电机负荷过大,查找原因处理.4.泵体内有异物卡住或安装不当,联系钳工处理.5.开关失灵,按钮不好用,熔断器的熔件烧断,联系电工处理.。
催化裂化装置关键设备故障分析及对策
催化裂化装置关键设备故障分析及对策天津 300270摘要:催化裂化装置是石油加工工艺中的重要环节之一,同时也是炼油厂中最需要注重安全的场所之一。
在催化裂化装置运行过程中,可能会出现一些故障,这不仅会影响设备的性能和生产质量,还可能会对人员的生命财产造成威胁。
因此,下文将对催化裂化装置的关键设备故障进行详细的介绍和分析,以期提高我们对催化裂化装置的故障了解和维护能力。
关键词:催化裂化装置;关键设备;故障分析;对策;引言:催化裂化装置在石油加工工艺中占据着重要的地位,是炼油厂的关键设备之一。
然而,在其长期运行的过程中,可能会出现各种各样的故障,如催化剂失活、热点堵塞、噪声故障、泄漏故障等,这些故障都会对设备的性能和生产质量产生严重影响,甚至危及人员生命财产安全。
针对这些可能出现的故障,我们需要深入探究其原因和对策,及时制定应对方案。
例如,对于催化剂失活故障,需要重视对催化剂的清洗及维护;对于热点堵塞故障,需要定期对反应器进行清洗,保证设备的正常运行;对于噪声故障,需要加强设备的维护保养和调整;对于泄漏故障,需要进行紧急处理和加强安全防范措施等等。
在日益严格的环保和安全要求下,催化裂化装置的关键设备故障处理显得愈发重要,需要我们对其进行深入探究和分析,从而找到有效的对策方案,保障设备的正常运行,提高生产效率和产品质量。
本文将对催化裂化装置关键设备故障进行详细论述和分析,并提出一系列的对策希望能为行业发展做出一点贡献。
一、催化裂化装置简介催化裂化装置是一种高度技术化的炼油装置,用于将石油或石油产品中的高分子化合物裂解成较小的分子。
它采用一系列反应器、加热器、冷却器、催化剂等设备,通过改变化学反应条件,实现高分子化合物分解与分解产物再结合的反应过程。
在催化裂化装置中,原料石油或石油产品经过预热后,进入到第一反应器中,在高温(600℃-700℃)、低压(0.2-0.3MPa)的反应条件下,遇到催化剂开始反应。
催化裂化装置故障检修及技术改造
中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 (简称兰 州 石 化)300 万t/a 催 化 裂 化 装 置 201408 大检修后不久,出 现 油 浆 泵 工 况 异 常。 该 油 浆 泵 为 德国鲁尔泵公司 生 产,其 额 定 电 流 为 88 A,正 常 运 行时的 电 流 低 于 80 A。 自 2015 年 年 底 开 始,油 浆 泵的运 行 电 流 由 78 A 逐 步 上 升 至 83 A,并 且 还 在 持续增长。与此同 时,发 现 装 置 的 催 化 剂 跑 损 量 明 显增多,油浆 中 催 化 剂 质 量 分 数 由 0.2% 左 右 上 升 至0.7%左 右。 受 油 浆 固 含 量 上 升 的 影 响,油 浆 泵 停 用 并 于 201512、201604、201608 开 泵 检 修 ,采 用 激光熔覆技术修理了磨损严重的泵体。修理油浆泵
文中 分 析 了 油 浆 泵 出 现 异 常 的 原 因,介 绍 了 检 修过程中 发 现 的 VQS 系 统、反 应 再 生 系 统 及 其 他 部位故障,以及对故障的分析和修复情况 。 [1]
收 稿 日 期 :20180329 作 者 简 介 : 张 兆 辉 (1985),男 ,陕 西 渭 南 人 ,工 程 师 ,学 士 ,主 要 从 事 石 化 炼 油 行 业 设 备 管 理 工 作 。
犃犫狊狋狉犪犮狋:Phenomenonoccurredandsituationsfoundedin3 milliont/afluidcatalyticcracking
unitofLanzhouPetrochemicalCompanyofPetroChinaareintroduced.Theelectriccurrentand solidparticlecontentoftheoilslurrypumpriseastimegoing.Duringtheoverhaul,thepump bodyisfoundworeaway,thearmandheadofvortexquickseparationsystemarefounddamaged, thestrippingbafflesarefoundtobereplaced,semiregenerationdownwardobliquepipeoverheat andlinerfalloffandthewingvalveisalsofoundwore.Causesareanalysized,measuresandsolu tionsarepreparedinturn.Thedifficultiesand mainpointsoftheoverhaul,modificationeffect aresummarizedasreferencesforsimilarunit.
催化裂化装置烟机机组故障分析及节能
催化裂化装置烟机机组故障分析及节能发布时间:2022-07-18T00:43:01.303Z 来源:《中国科技信息》2022年第33卷3月5期作者:李瑞李执军[导读] 催化裂化装置是化工生产活动中非常重要的设备组成部分,催化裂化装置当中的烟机机组经常会产生不同形式的故障问题需要对其进行全面分析,李瑞李执军中国石化胜利油田分公司石油化工总厂山东东营 257000摘要:催化裂化装置是化工生产活动中非常重要的设备组成部分,催化裂化装置当中的烟机机组经常会产生不同形式的故障问题需要对其进行全面分析,并且提出该装置的节能工作策略,有效保证催化裂化装置的运行工作效果,提高化工生产活动的整体开展质量,为后续类似工作实施提供有效参考和借鉴。
关键词:催化裂化;烟机机组;节能在化工生产活动中催化裂化装置内部烟机机组,不但是集中非常重要的设备组成部分,同时也是非常关键的节能设施,烟机机组的运行工作状态,直接关系到整个系统装置的运行周期以及能耗水平。
影响烟机运行工作稳定性和节能性的因素相对比较复杂,在实际使用工作过程中,经常会产生各种不同类型的故障问题,需要对催化裂化装置烟机机组的运行工作特点进行全面掌握,同时对其中产生的故障问题以及节能工作方法进行深入探索,有效保证催化裂化装置到整体生产使用工作效果。
1烟机机组故障问题分析 1.1烟气轮机转子出现磨损催化裂化装置烟机机组在运行工作过程中,催化剂的不断冲刷磨损影响到系统转子的动态平衡性,因此造成系统震动幅度过大是机组故障停机的主要影响因素。
相关工作人员通过对催化裂化装置烟机故障问题的相关信息统计分析可以看出,催化剂对于烟机机组转子磨损的主要位置,表现在叶片、台肩以及榫槽等位置,当产生比较严重的磨损问题时,烟机机组在工作过程中的震动幅度会进一步加大,最后会被强行停机。
如果磨损区域相对比较均匀时,机组的外部振动表现程度相对较低,而叶片的突然断裂会造成震动值幅度急剧上升,会对烟气轮机形成比较严重的破坏[1]。
催化裂化装置长周期运行问题分析及对策
热过热器管束结垢; 6、对于装置存在的隐患制定监护方案。 7、对于装置运行过程中出现的异常情况,按规定第一时间逐级反
应,主管部门组织召开现场专题分析会议,研究问题的性质,确定 采取的方案。
8、公用工程系统出现波动时,装置迅速反应给调度,调度迅速联 系解决,避免因公用工程问题导致装置出现大的波动。
认其运行状态,确认是否需要改进。 7、对运行过程中出现的问题要建立“问题台帐”,运行中
处理不了的,检修期间一并处理,避免出现漏项; 8、做好重点部位的检验工作,把事故消灭在萌芽状态。
装置长周期运行管理方法
装置长周期瓶颈管理:
催化裂化装置长周期运行管理的核心工作就是解决影响装 置长周期运行的瓶颈问题。各个装置问题不同,需要做出不同 的对策。
典型快分VQS
典型反应再生型式
典型反应再生型式
典型反应再生型式
典型反应再生型式
典型反应再生型式
典型反应再生型式
典型反应再生型式
典型反应再生型式
典型反应再生型式
典型反应再生型式
典型反应再生型式
外取热器两段再生
外循环管烧焦罐
高速床串联两段再生
内会造成料腿堵,跑催化剂。 穹顶和沉降器内的结焦,会在温度变化后,
脱落掉入汽提段格栅上,影响待生催化剂的下料。 部分小的焦块掉落在待生滑阀上部会造成催化剂 终止流化,待生管内结焦也会影响催化剂的流化。 2、油气管道结焦:
造成油气管道压降大,使反应器出口至气压 机入口压降增大,影响装置能耗。
结焦对长周期运行的影响
影响催化裂化长周期运行的因素
油浆泵管道结焦
分馏塔底结焦
影响催化裂化长周期运行的因素
催化裂化装置主风机四机组的控制与保护综述
定 。从 能量 回收 的角度要 求双动 滑 阀在正 常使用
时全关 或 留有 很 小 的开 度 , 利 用 烟气 轮 机 入 口调 节 蝶 阀尽量 多地 回收能量 。 另外 , 再 生器 压力 调节器 与 烟气 轮机 转 速 调 节 器组 成选择 性控 制 回路 , 控制 烟气 轮机 的转速 ,
置, 见图 1 。
..
1
l
缩 机进 入喘振 状 态 , 保 障 压缩 机 长 周 期 安全 平 稳 运行 , 为此设 置 了轴 流 压缩机 防 喘振控 制 系统 。
2 . 2 . 1 喘 振 线 及 修 正
”
轴 流压 缩机 在转 速 一 定 时 , 对 应 每个 静 叶角 度 都有 一个 喘振 点 , 将 每 个静 叶角 度 下 的 喘振 点
厂 1 8 0万 t / a重油催 化裂 化装 置 中主风 机一 烟 气
喘振 是透平 式压 缩机 的 固有特性 。主风机 在
压 比高 、 流 量低 的情 况下运 行 时 , 叶栅 流道 中出现 大 的气流 冲角 , 叶 片 背弧 附面 层 的气 流 产 生 旋 转 脱离, 从 而使 叶栅气 流正 常流 动被破 坏 , 叶栅失 去 了压缩气 体 的能力 , 主 风机 内气 体 一 时倒 流 一 时 顺流, 压力 和 流量产 生周期 性振 荡 , 即喘振 。发 生 喘 振时 , 压 缩机 效率 将会 大幅 降低 , 机 器本 身也 会 产 生强剧 烈 振 动 。如 不 能及 时 消 除 喘振 , 主风 机
Байду номын сангаас
的 自产 中压蒸 汽 、 并 负 责 整个 机 组 的 启 动 。各 单 机性 能参 数见 表 1 。
催化裂化装置关键设备故障分析及对策
催化裂化装置关键设备故障分析及对策发布时间:2023-02-23T03:28:12.271Z 来源:《中国科技信息》2022年第19期作者:王云平[导读] 原油越来越重质化,而市场对轻质油品的需求在不断增长。
王云平山东裕龙石化有限公司山东烟台 265700摘要:原油越来越重质化,而市场对轻质油品的需求在不断增长。
催化裂化过程是在催化剂的作用下使重质油发生裂化反应,转变为裂化气、汽油和柴油等的反应。
流化催化裂化装置是炼油企业的核心装置,其在炼油企业的物料平衡、热量平衡、燃料平衡及油品质量升级中具有不可替代的作用。
然而,催化裂化装置工艺及设备结构复杂、操作条件苛刻多变、腐蚀介质分布较广,装置的长周期运行面临诸多挑战。
关键词:催化裂化装置;关键设备;故障;对策引言催化裂化装置的运行受静设备、动设备、电气、仪表、工艺、操作等几个方面的影响,它们都有可能造成装置的非计划停工。
而动、静装置及部分特殊阀门故障的出现造成的非计划停车成为企业设备运行维护当中研究的一项重点工作。
本文一方面介绍了催化裂化装置包含的主要设备;另一方面根据以往各公司发生的设备故障案例对催化裂化装置关键设备故障进行分析及对策探讨,仅供参考 1催化裂化装置涉及主要设备以国内某300万吨/年催化裂化装置为例介绍其主要包含的设备如下:1.1静设备主要包括沉降器、反应器、再生器、外取热器、分馏塔、解析塔、稳定塔、催化剂罐、三级旋风分离器、除尘器、辅助燃烧室、余热锅炉、换热器、冷却器、重沸器、水封罐等。
1.2动设备主要包括增压机、富气压缩机、富气压缩机汽轮机、烟气轮机、轴流式主风机、备用主风机以及原料油泵、粗汽油泵、酸性水泵、回炼油泵、稳定汽油泵等各离心泵。
1.3特殊阀门主要包括烟机入口高温蝶阀、气压机入口放火炬蝶阀、主风机出口单向阀、主风总管单向阀、增压机出口阻尼单向阀、待生单动滑阀、再生单动滑阀、待生循环单动滑阀、再生循环单动滑阀、下流外取热器返回管单动滑阀、上流外取热器返回管单动滑阀、双动滑阀、气压机出口闸阀、气压机入口蝶阀。
关于催化裂化装置烟气轮机常见故障分析
关于催化裂化装置烟气轮机常见故障分析作者:杨振兴来源:《中国化工贸易·下旬刊》2019年第10期摘要:催化裂化装置能量回收机组运行中经常因各种原因发生故障停车,在各类故障中由于烟气轮机故障而导致机组停车占有很大的比例。
烟气轮机机组振动是制约机组平稳运行最常见的问题,本文通过状態监测,运用故障诊断分析方法,总结了烟气轮机常见故障特征机理,并结合机组历史状况,通过典型案例所采集的数据分析了烟气轮机的常见故障,并提出了处理故障的对应方案。
关键词:催化裂化;烟气轮机;故障1 烟气轮机典型故障模式1.1 不平衡及磨损1.1.1 磨损催化裂化装置再生烟气中所含催化剂为主的烟气粉尘,随烟气一起高速通过烟机叶片,对烟机流道产生冲刷,在高温的作用下,烟气粉尘对转子的磨损加剧,磨损严重的部位常发生在叶片、台肩、榫槽等部位,会出现刀刃状的划痕,冲蚀严重时会出现蜂窝状。
1.1.2 叶片断裂当叶片均匀冲刷时,磨损对烟机转子的平衡影响不大,而当出现不均匀磨损时,转子动平衡被破坏,机组振动值上升。
当冲蚀现象日益加剧,叶片受损严重,同时机组振动逐渐加大,受损叶片在长期振动产生的交变应力作用下极易发生断裂,叶片突然断裂又会使烟机转子动平衡严重破坏,振动值巨幅上升。
1.1.3 粉尘堆积烟机采用饱和蒸汽冷却、吹扫烟机轮盘。
高温的烟气通过混有较低温度的蒸汽时,或者吹扫蒸汽本身带有不饱和蒸汽时,在水分凝结作用下,烟气粉尘会大量附着在烟机流道及叶片上。
这些结焦物有时是均匀分布的,有时是不均匀的,这将直接影响转子的动平衡。
特别是烟机高速旋转过程中烟气条件不断变化或结焦物增多、增重后,附着在叶片某部位的结焦物受离心力作用被甩脱,这样就严重破坏了转子的动平衡,引起机组振动突发性升高。
而当结焦物大部分被甩脱后,烟机的振动又会降下来。
1.2 动静碰摩对于烟气轮机来说,由于高温变形,烟气粉尘堆积作用更容易发生碰摩故障。
另外,分封间隙过小,同轴度偏差过大,油膜不稳,承载力减少等因素都会导致碰摩发生。
催化裂化装置机组故障处理
项 目 提 升 管 出 口 温度 /℃ 一 再 密 相温 度 ,℃ 二 再 密 相 温度 /℃ 一 再压力/MPa 二 再 压 力/MPa 三旋压 降/kPa 一 再 主风量/(m ·min ) 二再 主 风 量 /(m’-rain ) 一 再 藏 量 /t 二再 藏 量 /t 三旋 入 口温 度 /℃ 三 旋 出 口温 度 /℃
入 喘 振 区 ,防 喘 振 阀 不 明 原 因启 动 给安 全 平 稳 生 产带 来重 大 隐患 。
装置原处理能力为600 kt/a,经过改造 ,处理量 已达 到700 kda,并且原料性质也发生了很大 的变 化 ,主风机的运行工况也 随之而改变 。通过综合 分 析 ,认 为 主要 原 因是 由于 主 风 机 运 行 工 况 的 改 变 导 致 自控 逻 辑 出 现紊 乱 ,同时 不 排 除 元 件 老 化 原 因。由于原程序编辑软件早 已被淘汰 ,自控逻 辑 程 序 无 法 调 出来 更 改 ,另 外 考 虑 到元 件 老化 的 因素 ,决定更换 防喘振调节控制器 ,按照 目前的生 产工况对新控制器编程 ,彻底解 决防喘振 阀失灵 问题 。
炼 油 与 化 工
22
REFINING AND CHEMICAL INDUSTRY
第 21卷
催化 裂化 装 置机 组故 障处理
葛元 义 ,苑 兆祯 ,潘 玫
(吉林 石化公 司炼油厂 ,吉林 吉林 132022)
摘要 :富气压缩机组 、主风机组 承担着调 节系统压力 ,维持系统正常运转的重要作用 。由于设
经过改造 以后 ,大大降低了封油的跑损量 ,但 窜油现象仍然存在 ,且封油稳定性差。 1.2.3干式气体 密封的应用 干式气体密封为气
催化裂化装置结焦问题及措施(BDI)
FCC装置结焦问题及措施李文杰吴雷杨启业(中国石化工程建设公司,北京市,100011)摘要:FCC装置结焦问题由来已久,是造成装置非计划停工的主要原因之一。
针对不同部位的结焦原因,采取系统设计和优化设计,辅以适当的操作,尽量减少结焦程度,可以延长操作周期,提高装置的经济效益主题词:结焦催化裂化装置非计划停工设计1 前言目前,我国FCC装置已达一百余套,其中中国石化系统五十余套,加工量四千多万吨,是我国原油深度加工最重要的手段,创造了巨大的经济效益[1]。
当前,长周期安全运行,降低成本,提高竞争能力,成为各炼厂的主要工作目标。
但由于反应分馏系统结焦造成的非计划停工仍然时有发生,严重影响了生产任务和经济效益。
FCC装置结焦主要发生在以下部位:(1)提升管在喷嘴旁边或喷嘴对面,都有可能结焦,造成提升管压降增加,影响剂油比的灵活调节,无法调节反应温度,甚至造成反应温度下降,并造成结焦进一步增加。
(2)沉降器及旋分器系统沉降器器壁与拱顶,以及汽提段都有可能产生大块致密坚硬的焦块,焦块有时可以通过待生斜管进入再生器烧掉,但有时也会在毫无预兆的情况下,堵塞待生斜管格栅,造成流通面积减小,使得装置循环量降低。
或可能卡住待生滑阀,沉降器料位无法调节,在极端情况下,再生烟气甚至有可能反窜到沉降器,引发爆炸等严重后果。
旋分内部升气管背面结焦,脱落时堵塞料腿,卡住翼阀,都会造成旋分效率下降甚至失去作用,造成催化剂剂耗上升,在分馏系统造成分馏塔底堵塞,油浆泵抽空,泵、换热器、管线的磨损,容易发生火灾事故。
(3)反应油气管线反应油气管线的结焦在部分装置上非常严重,达到150--200毫米,其后果主要是压降增加,反应器压力受主风机能力的限制,无法增加太多,装置被迫降低处理量,而气压机入口压力降低,不但所需功率增加,更增大了气压机喘振的危险性。
(4)分馏塔底及油浆系统分馏塔底和油浆系统的结焦结垢,主要会造成管路系统压降增加,换热器取热负荷受到限制,分馏塔无法保持合理的取热分配,影响产品质量。
催化裂化装置E232烟气轮机常见故障分析
催化裂化装置E232烟气轮机常见故障分析在我国石油行业,运用着大量的大型旋转机械和往复机械设备。
烟气轮机是一种典型的旋转机械,不仅是催化裂化装置再生烟气能量回收系统的关键设备,同时也是非常重要的节能设施,它是以烟气为工质,将工质的热能和压力能转变为机械能的原动机,输出的功率用来驱动轴流压缩机及电动发电机发电,从而达到回收能量的目的。
在实际生产中,烟气轮机运行得好,不仅能节省大量的电力,使装置的能耗水平大大下降,而且也保证了整个机组的安全运行,从而确保催化裂化装置的安全生产,具有重要的社会意义和经济价值。
抚顺石化公司石油一厂催化裂化装置烟气轮机,型号E232,为美国Ingersoll-Rand公司生产的双级工业用烟气透平机.该机组1987年开机至今已有20年,期间多次更换转子,并且2次更换壳体。
近期又为故障多发期,从2004年至今共因各种原因开停机检修6次,主要故障表现为:机组的振动和低效率。
1.机组振动1.1不平衡引起的机组振动1.1.1转子的不平衡转子的不平衡是振动产生的重要原因,主要包括静不平衡和动不平衡两种形式。
转子静不平衡并不常见,一般的静平衡试验机(如三点式静平衡机或者测量转子跳动值)都可以很明显的发现静不平衡的现象。
转子动不平衡则必须通过做高速转子动平衡或全速转子动平衡才能发现,转子的动不平衡量也是在此工况下确定的,E232的动平衡精度要求达到G1.4,即残余不平衡量不大于18g·cm。
转子动平衡是机组检修期间必须检测的项目,转子的动不平衡量可通过平衡块的增减来调节。
在2005年以前,由于该机组转子都是只作低速动平衡(600r/min),没有达到正常运行工况,即使在检修后机组振动值仍然很高,有时接近高报值(标准值:高报63.5μm,高高报88μm),说明残余不平衡量仍然很大。
在2005年6月的检修中烟气轮机转子与主风机转子均作了高速动平衡(6681r/min,工作转速的1.05倍),使其接近正常转速运行,此后联轴端与非联轴端振动值基本都在20μm以下。
催化裂化装置开停工及事故事件
注意事项:
①点着火后内操认真监盘,多看DCS各画面
有关参数。外操密切观察火焰颜色,加强脱 液,严格按升温曲线升温、恒温。现场专人 看火。 ②升温期间应开少量蒸汽掩护油火嘴。 ③升温过程中应及时调整一、二次风量,保 证炉膛温度不大于1000℃。 ④内操负责每小时各滑阀活动一次,开关时 应缓慢,以防压力波动炉子熄火。
其他工作及注意事项:
①装油前严格检查工艺流程,关闭所有放空
排凝阀,严防窜油跑油。 ②收油后,要多检查现场液位计、地沟,防 止跑油窜油冒油。 ③注意各塔、各容器液位、压力、温度的变 化,防止过量收油。 ④与瓦斯管线相连的有关阀门要关闭,防止 汽油窜入瓦斯管线,影响反再升温,甚至超 温燃坏设备。这方面的教训是非常深刻的。
蝶阀或放火炬阀控微正差压是关键,防 止分馏塔内油气、容201的硫化铁自燃。 ⑤外送污水。控好容201的液位、界位。 ⑥其他流程的准备:确认改通、随时投 用。各冷却器给上冷却水。 ⑦启动全部仪表。
4.分馏塔进油,建立油浆循环
准备工作:
①引蒸汽将原料油加热到180℃左右;
②改通油浆专线外排、控较大量;
2.4稳定收汽油,建立三塔循环
目
的:考验机泵、考验仪表,熟悉流程。 准备工作: ①瓦斯氧含量分析合格,瓦斯充压完成后, 与调度联系收汽油; ②收油流程的确认,实行三级确认,岗位人 员、班长、技术人员; ③起动相关仪表。 收油和油运:按最短流程收油进塔,见油后 开泵建立三塔循环。(一般与容201一起收)。
其他工作及注意事项:
①装油前严格检查工艺流程,关闭所有放空
排凝阀,严防窜油跑油。 ②收油后,要多检查现场,防止跑油、窜油、 冒油。 ③注意塔底压力,防止过量收油。 ④试油压时严格按规定试压,稳压时间要长, 检查要仔细。
催化裂化烟气脱硫装置运行中出现的问题及解决措施分析
催化锅炉 烟气 水封罐
新鲜水
吸
收
湿清器刮混机
塔
湿清器絮凝搅拌器 Fra bibliotek化剂剂罐
过滤箱
污水 系统
吸收塔浆液 循环泵
储液池
氧化风机
氧化罐 泥饼定期
外送
图 1 催 化 裂 化 烟 气 脱 硫 装 置 图
2 催 化 裂 化 烟 气 脱 硫 装 置 运 行 中 出 现 的问题
2.1 装 置 排 水 除 酸 不 达 标 依据我国烟气 脱 硫 处 理 的 标 准 可 知:化 工 厂 生
第 38 卷
78.91%~89.55%之间,也 就 是 说,M 化 工 厂 内 部 生产 的 化 工 处 理 效 果,并 没 有 达 到 100% 的 脱 硫 过 滤 ,烟 气 为 物 质 处 理 装 置 的 过 滤 效 果 较 差 ,致 使 化 工 厂烟气处理的环境污染率增高. 2.3 烟 气 脱 硫 准 确 率 低
M 工厂催化裂化烟气脱硫装置的应用过程中, 装置脱硫处理 各 部 分 计 算 准 确 率 低,影 响 了 催 化 裂 化烟气脱 硫 装 置 的 脱 硫 效 果.结 合 图 1 中 装 置 来 看,M 工厂 的 脱 硫 装 置,只 能 通 过 装 置 催 化 水 体 流 动 值 的 变 化 ,预 测 化 工 厂 内 部 装 置 的 实 际 情 况 ,并 对 化工厂当前脱硫情况进行计算.但装置输出水体中 的分子,可能在 转 换 的 过 程 中,出 现 物 质 转 换、以 及 与强碱性物质 的 中 和 等 情 况,其 中 不 确 定 性 因 素 较 多 ,因 此 ,进 行 催 化 裂 化 烟 气 脱 硫 装 置 烟 气 脱 硫 比 例 计算分析时,导致烟气脱硫计算不精确 . [2]
裂化剂装置圆盘给料机故障原因分析及改进措施
第52卷第10期 辽 宁 化 工 Vol.52,No.10 2023年10月 Liaoning Chemical Industry October,2023基金项目: 中国石化催化剂有限公司科研开发项目,浆态床催化剂生产过程含高COD 富余水处理技术开发与应用(项目编号:SCC -B -2022-031)。
收稿日期: 2023-08-17裂化剂装置圆盘给料机故障原因分析及改进措施邵曙光,闫俊杰*(中国石化催化剂有限公司长岭分公司,湖南 岳阳 414000)摘 要: 介绍了圆盘给料机的结构及工作原理,分析了设备使用过程中故障率高的原因,并提出了改进措施。
分析认为,设备运行环境差导致设备主轴滚动轴承及蜗轮、蜗杆减速机输出轴滚动轴承卡死或损坏是主要故障原因,通过将设备搅拌主轴滚动轴承改为滑动轴承,将蜗轮蜗杆减速机输出轴的动密封点改为静密封点并将密封点上移的方法,彻底解决了设备故障率高的问题,降低了设备故障率,延长了设备运行周期,减少了装置非计划停工,为装置的安稳优运行提供了保障。
关 键 词:圆盘给料机;滚动轴承;滑动轴承;动密封点;静密封点中图分类号:TQ051.23 文献标识码: A 文章编号: 1004-0935(2023)10-1484-04圆盘给料机是中国石化催化剂有限公司长岭分公司微球、半合成车间两套裂化剂生产装置的关键设备,设备运行效果直接影响着整套装置的安全稳定运行。
该设备在运行中存在运行周期短、故障率高的情况,对装置正常连续生产造成了较大的影响,而且每次抢修所需时间长、劳动强度大。
维修车间利用其停工检修的契机,对圆盘给料机的主轴轴承及减速机输出轴密封进行了改进,从根本上解决了圆盘给料机使用周期短的问题,为微球和半合成两套装置的安全稳定长周期运行提供了保障。
1 圆盘给料机结构及工作原理1.1 设备结构及工作原理圆盘给料机的主要作用是将经过带滤机过滤后的滤饼搅碎,并确保物料能够均匀地进入炉子的强化器。
催化裂化装置事故处理培训
催化裂化装置事故处理培训一、停电事故:班长:1、马上确认是否停电。
2、确认后,迅速启动切断进料、主风机和气压机停机自保。
3、迅速指挥班员进行事故处理。
反应岗位:一操:1、迅速打开气压机入口放火炬大小阀(PIC601和PIC201C)泄压。
2、调节双动滑阀使之平稳泄压,同时关闭烟气碟阀。
3、关闭再生滑阀。
4、开大预提升蒸汽调节阀。
5、关闭外取热流化风和提升风调节阀切除外取热。
6、关闭套筒风调节阀。
7、关闭原料油、回炼油和终止剂进料调节阀。
8、关闭各产汽系统的汽包给水调节阀,保持一定液位。
9、视情况调节待生塞阀把催化剂转移到再生器进行闷床。
二操:1、迅速关闭一、二次风阀,防止催化剂倒流。
2、检查各自保阀是否动作。
3、关闭原料油和回炼油喷嘴两道阀,同时打开原料油和回炼油的预热线。
4、关闭终止剂喷嘴器壁阀。
5、将各特阀电液柜油泵启动按钮关闭。
三操:1、关闭外取热流化风和提升风器壁阀。
2、打开原料油和回炼油预热线返回阀。
3、关闭套筒风器壁阀。
4、关闭给水泵的出口阀,同时关闭水泵的启动按钮。
5、关闭干气去余锅调节阀下游阀和阻火器处阀。
6、关闭钝化剂泵、除氧水加药泵出口阀和器壁阀,同时关闭其启动按钮。
分馏岗位:一操:1、关闭汽提蒸汽调节阀。
2、关闭顶循、中段、回炼油、油浆上下返塔流量调节阀。
3、关闭粗汽油去稳定调节阀;关闭柴油出装置调节阀。
4、关闭V-3202界位调节阀。
5、室内调节完毕后,马上出去协同二操。
二操:1、关闭所属机泵的出口阀,同时关闭各泵的启动按钮。
2、关闭阻垢剂、缓蚀剂泵的出口阀和器壁阀,同时关闭各泵的启动按钮。
3、关闭汽提蒸汽和塔底搅拌蒸汽的器壁阀。
4、关闭V-3202的脱水阀。
5、关闭所属空冷的启动按钮。
稳定岗位:一操:1、立即关闭干气出装置调节阀,以保证稳定系统的压力。
2、关闭稳定汽油出装置调节阀和液化气出装置调节阀,同时关闭精制汽油出装置调节阀,以保证各塔罐液位。
3、关闭E-3309重沸器中段热源调节阀,防止T-304内大量液体汽化。
催化裂化装置事故处理原则
催化裂化装置事故处理原则我厂分子筛提升管催化裂化装置带有烟气透平能量回收装置和内、外取热器,技术新,工艺复杂,操作变数多,自动化程度高,相互影响大,加上催化剂在流化中对设备的磨损以及介质的腐蚀。
由于操作人员思想和技术水平不同,水、电、汽、风的故障,这些都会产生某些意外事故。
因此,要求操作人员必须抱着对人民负责的精神,苦练基本功,严格工艺纪律,执行岗位责任制,精心调节,保持平稳操作,做到高产、优质、低耗和安全生产。
操作人员必须熟悉和掌握自保系统,并经常保持其良好状态,必要时能正确使用自保,把事故消灭在萌芽之前。
一旦装置发生重大事故时,操作员必须沉着、冷静、周密的分析,并要正确的判断,各岗位密切配合及时作出果断处理。
处理时,首先应考虑到保护装置设备,不使事故扩大和有利于迅速恢复生产。
要绝对避免惊慌失措和高声喊叫,一切要听从班长指挥,不要乱跑和围观。
事故发生后,必须全力以赴进行处理,不让事故扩大和蔓延,事故经过努力处理后仍无法维持生产运转,并有继续扩大恶化趋势和危及装置安全时,可请示调度全面停工,但在紧急情况下,班长有权下令停工,事后再向车间、调度汇报。
1.1.1 催化装置紧急停工,主要是指切断反应器进料,维持两器(单或双)流化和控制分馏各点温度和油浆循环,稳定吸收系统的三塔循环,如果需要紧急停运,在切断进料后,再根据当时情况按正常停工步骤进行。
1.1.2 催化装置为了防止发生重大事故和恶性事故,设有自动保护系统,因此每个操作员必须对自保系统了解透彻,在发生事故时,准确无误的使用自保系统。
因此自保系统在任何情况下应处于良好状态。
1.1.3 催化装置处理常见事故时,必须严格掌握下列原则:a)在任何情况下,两器催化剂藏量不得互相压空,以防空气和油气混合产生爆炸。
难以制止时,应立即启用差压自保,关闭两个单动滑阀,切断反应器进料,通入事故蒸汽,保持流化;b)不准把两器变为死床,出事故后应根据情况使用主风自保、进料低流量自保,外取热器自保等,通入事故蒸汽,保持流化;c)停主风机时,除启用主风,外取热器和进料自保外,严禁向再生器喷燃烧油,并关闭燃烧油总阀;d)在反应器有进料时,要尽量维持反应温度不低于450℃,否则降低处理量直至切断进料,以防原料油随催化剂大量带入再生器;e)切断进料主风仍保持时,再生温度应尽量维持在550℃,再生器温度不低于400℃,以利于再生器喷燃烧油,保持系统温度。
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综述催化裂化装置机组故障处理措施
摘要: 催化裂化装置机组由于装置生产工况的变化,机组运行状况不很理想,故障发生频繁。
通过采用新技术、新工艺,不断优化机组的运行状况,保证了机组的安全平稳运行。
本文结合实际主要针对重油催化裂化装置锅炉给水泵循环线气蚀故障处理,烟气轮机故障处理,提高富气压缩机入口压力,等提出相应处理措施。
关键词: 催化裂化装置锅炉给水泵烟气轮机故障富气压缩机处理措施
一、催化裂化装置锅炉给水泵循环线气蚀原因分析及措施
1 装置简介
陕西延长石油永坪炼油厂二套催化裂化车间于2004年4月建成投产,加工能力为120万吨/年。
2 故障现象分析
2. 1 故障现象。
二套催化裂化装置锅炉给水泵P2501,由除氧器( V2506)抽出除氧水分别向三路供水:余热锅炉B2501、外取热汽包V2401和中压锅炉V2502。
因为余热锅炉的热源是装置余热,其负荷经常变化。
因此,2009 年6月,将P2501 出口DN50 mm 循环线改为DN80 mm 循环线,将部分除氧水返回V2506。
这样,通过调节循环线阀门开度,可调节P2501 出口压力和余热锅炉供水量。
①2009 年 5 月,改造前P2501 为DN50 mm循环线,循环线阀门出现过节流冲刷阀板磨损造成阀门内漏的情况,但阀板没有穿孔; ②改造后的2009 年6 月至2010 年5 月,P2501 先后2 道循环线阀门出现节流冲刷,造成阀板磨损内漏严重,无法起到节流调节作用,影响向余热锅炉正常供水。
③2010 年6月装置检修更换循环线 2 道阀门,检查发现阀门阀板节流处磨损不严重,但阀板中心穿孔; 参照2009年 6 月改造前DN50 mm 循环线阀门磨损的经验,当时怀疑阀门质量有问题,更换阀门; ④2011 年6月循环线上节流阀门再次出现阀门内漏,更换时发现阀门阀板中心再次穿孔。
由此可见,改造后循环线阀门故障问题与改造前不同,应认真分析,彻底处理,以便解决问题。
2. 2 原因分析及危害。
( 1) 重油催化裂化装置锅炉给水泵P2501 出口循环线改造后 2 次更换循环线阀门,虽然采用了不同厂家的阀门,但是同样问题重复出现,应排除阀门质量问题。
( 2) 2009 年6月技术改造后,P501G 出口压力 6. 2 MPa,而阀后V2506
操作压力只有 2.1MPa,其压差 4.1 MPa,此时除氧水温度85℃。
在此压差下泄压,必然造成除氧水汽化,对设备气蚀严重,造成节流阀门阀板出现气泡冲刷磨损穿孔。
( 3) 如果循环线阀门内漏进一步增大,P2501出口压力将由正常的6. 2 MPa 进一步降低。
由于V2401位于标高48 m 平台,当P2501 出口压力低于4. 5 MPa 时,V2401 上不去水,该装置是靠外取热器( R2103) 取出烧焦富余热量,一旦V2401上不去水,将会有干锅的危险。
3 处理措施
( 1) 2010 年6月给循环线设置跨线,设置3道阀门,平时用中间阀门节流,需更换阀门时可切除走原循环线,以降低对生产的影响,解决了P2501 循环线阀门内漏无法在线处理造成装置停工的问题。
( 2) 2011 年6月将节流阀门由碳钢阀门升级为Cr5Mo 阀门,阀板不再穿孔,但气蚀造成阀体磨损严重,阀门法兰密封面被破坏,同时配对管道法兰遭到破坏,均不能继续使用,
动火更换。
此时,节流阀门使用时间由2个月延长至4个月。
( 3) 2012年6月增设多道降压孔板,同时在P2501 循环线上加起降压和限流作用2道孔板,并根据P2501、V2506 运行参数及循环线水量,重新核算降压孔板。
P2501 循环线上又新增1道降压孔板。
为减缓冲蚀磨损,孔板材质采用304#不锈钢。
2012 年6月10日投用,气蚀声音消失,P2501 循环线手阀不再节流,循环线气蚀问题得以解决。
4 实施效果
( 1) 2013年拆下P2501 循环线2道孔板检查,使用1 年后的孔板棱角仍然完好,无明显细磨损痕迹,说明没再发生气蚀现象。
孔板材质采用304#不锈钢比较耐磨,消除了气蚀问题,仅靠水流正常磨损,估计使用寿命将达到 3 ~4 年。
( 2) 改造前使用的20#阀门,价格0. 2 万元/个。
如果20#阀门需2 个月更换1 次,运行成本1. 2 万元/ a。
改造后使用DN80 mm、304 #孔板2块,价格450 元/块,年成本仅900 元。
如果考虑到因循环线问题造成催化装置紧急停工带来的巨大损失,或被迫采用带压开孔封堵的投资成本,本方法非常经济。
( 4) 通过增设带有3道阀门的跨线,解决了循环线阀门磨损后切不出来,严重影响装置正常生产的问题。
(5)通过在P2501 锅炉给水泵DN80 mm 循环线上新增限流和降压 2 道孔板,消除了气蚀现象。
( 6) 从改造后1 年的运行结果来看,没再出现气蚀现象,装置运行平稳。
二、烟气轮机故障处理措施。
催化裂化装置能量回收机组运行中经常因各种原因发生故障停车,在各类故障中由于烟气轮机故障而导致机组停车占有很大的比例。
影响烟机长周期运行的因素主要是烟机结垢。
造成烟机结垢的主要原因包括:①旋风分离器效率下降,进入烟机的烟气粉尘含量增高;②烟机入口温度处于催化剂易结垢区域;③催化剂跑损量过大;④平衡催化剂的粒度分布不合理,直径小于40μm的催化剂含量过高;⑤平衡剂和原料的重金属含量高。
针对上述问题的处理方法如下:①对一、二再旋风分离器进行内部衬里修复;
②将三旋内部损坏或磨损严重的分离单管进行更换或修复,提高分离效率;③控制烟机入口温度,避开催化剂易结垢的温度区域;④提高烟气轮机使用蒸汽温度,防止随烟气进入烟气轮机内部叶片间的催化剂细粉和泥结垢;⑤提高常压电脱盐的合格率,减少原料和催化剂的重金属含量。
三、提高富气压缩机入口压力的方法措施。
富气压缩机组、主风机组承担着调节系统压力,维持系统正常运转的重要作用
目前,大多数催化裂化装置均采用背压式汽轮机带动富气压缩机,如果能够提高富气压缩机压力,就能减少汽轮机的耗汽量。
中国石化青岛分公司1.4Mt/a 重油催化裂化装置MIP (Maxmizing Iso-Paraffins———多产异构烷烃)技术改造后,液化气产率大幅增加。
在塔径不变情况下,将分馏塔原ADV微分浮阀更换为CTST立体传质塔盘,塔盘通量增加,同时全塔压降由25kPa降至16kPa,气压机入口压力得到提高。
中国石油哈尔滨石化公司重油催化裂化装置由于加工量的提高和采用MGD(Maxi-mum Gas and Diesel Process———多产柴油和液化石油气的催化裂化)技术,分馏塔气相负荷加大,塔板压力降增大,操作波动频繁,因此对分馏塔进行了改造。
将其中6层塔板更换为SUPER V1浮阀塔板,将上部塔板的开孔率调大。
改造后的全塔压力降由36kPa下降到18kPa,气压机入口压力则提高15.4kPa,气压机功率可以节省208kW,相当于汽轮机3.5MPa过热蒸汽用量减少3.85t/h,装置能耗降低1.96MJ/t,分馏效率也得到改善
四、催化裂化装置与常减压蒸馏装置的热联合。
常减压蒸馏装置为催化裂化装置提供了生产原料,如果作为独立装置,常减压装置的蜡油和渣油都需要冷却到90℃以下送出装置,而催化裂化装置将这些原料再加热到200℃左右进入提升管反应,这种反复加热、冷却的方法会造成大量的能量损失。
以1.2Mt/a催化裂化装置为例,倘若原料以120℃供应,而不是冷后90℃供应,可以直接节省约6.5MW的热负荷。
常减压装置和催化裂化装置的热联合可以采用以下方式:蜡油和渣油在常减
压装置换热后,以约200℃温度直接送到催化裂化装置,再经过催化裂化装置内部油浆继续加热到提升管需要的温度;而催化裂化装置的油浆可以送到常减压装置加热初馏塔底原油,从常减压返回后发生蒸汽。
这样,既节约了能源,又提高了效益。
结束语
经过技术改造,一些影响机组安全运行的关键问题得到了较好解决,通过优化烟气轮机运行,机泵和空冷器增加变频器等措施,降低电耗;通过提高富气压缩机入口压力,优化余热锅炉运行,以及减少高中压蒸汽的减温减压、利用低压蒸汽发电等措施,提高低压蒸汽利用率,增加蒸汽产量,降低蒸汽消耗;加强与常减压、柴油加氢、气体分馏等装置间的热联合,增加低温热输出。
为装置的安全平稳运行,奠定了坚实的基础。
同时也说明采用新技术、新工艺、新设备、新材料是解决装置运行中出现问题的一条有效途径。
参考文献
[1]马伯文. 催化裂化装置技术问答[M]. 2. 北京: 中国石化出版社,2005: 9 -220.
[2]陈俊武. 催化裂化工艺与工程[M]. 2. 北京: 中国石化出版社,2006: 10 -27.
[3]陆庆云. 流化催化裂化[M]. 北京: 中国石化出版社,1989: 1 -540.。