HDPE采样闪蒸系统堵塞原因及对策

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HDPE采样闪蒸系统堵塞原因及对策
作者:夏成齐叶敏
来源:《中国化工贸易·上旬刊》2016年第11期
摘要:HDPE采样闪蒸器经常堵塞影响正常生产,通过对历次清理工作进行深入分析,归纳了管线设备内壁粗糙、滤芯不合适、采样阀磨损、伴热保温效果差、催化剂性能差异共五种主要原因,并给出了应对措施,在实际应用中取得了很好的效果。

关键词:采样闪蒸器堵塞;承插焊;金属滤芯;粒径;催化剂改进
1 采样闪蒸系统说明
中韩(武汉)石油化工有限公司30万吨/年高密度聚乙烯(HDPE)装置采用INEOS公司的Innovene™S双环管淤浆工艺,环管反应器中各种物料组份的浓度是聚合反应的重要参数,也是产品质量控制的关键因素,必须要依靠在线气相色谱分析仪(GC)进行实时分析。

为了脱除样品中的粉料,防止聚合物进入GC进样管线,造成仪器不能正常工作甚至损坏,特别设计了采样闪蒸系统,见图1。

这套看似简单的系统,自2013年开工以来,却多次发生堵塞,严重影响生产操作和质量控制,甚至造成装置被迫停工,直接经济损失超百万元!
2 采样闪蒸系统堵塞原因详解
2.1 管线内壁粗糙,设备焊缝等部位易积存粉料
每次堵塞后拆开管线,就会发现管线内壁并没达到设计的表面光洁度3μm,有的位置甚至超过500μm。

在管道弯头、锈蚀严重、法兰连接、设备焊缝等部位都有大量粉料粘连结块,甚至有塑化情形。

粗糙的管壁、大角度弯头、法兰连接处的缝隙和焊缝处的焊瘤会阻碍粉料流动,造成粉料积存,而粉料中的催化剂尚未失活,会继续发生聚合反应,造成局部过热,粉料熔融塑化后粘连结块,更加难以流动,并且会粘结更多粉料,情况急剧恶化,最终完全堵死。

2.2 过滤器滤袋被打落或高温融化
采样闪蒸器F-4003的内置过滤器原始设计为铝焊龙骨加PP针刺滤袋式,由于采样阀XV-40060前后压差高达5.0MpaG,阀门开启瞬间巨大的冲击力足以打落滤袋和龙骨,滤袋和龙骨落在采样闪蒸器锥体部分,造成采样闪蒸器底部堵塞,而气相会夹带粉料从顶部进入保护过滤器F-4004,造成顶部堵塞。

另外,过滤器内局部高温还会导致PP滤袋融化造成系统堵塞。

2.3 采样阀门磨损,采样周期设定不合适
采样阀XV-40060由专利商指定选用气动活塞金属密封球阀,该阀动作从0转动至180度,由关位到关位,中间开启时间约0.3秒,频次设定为4次/min。

由于该阀门在高压差下高频率运行,而介质中有粉料,阀芯球面和密封极易卡料、磨损,阀芯卡涩或密封失效都会导致堵塞。

如果采样周期设定太短,采样阀动作过快,磨损加剧,且阀门的机械、供气机构极易发生故障,增加堵塞风险。

另外采样频次高,闪蒸出的粉料量就多,这也是导致堵塞的重要因素。

2.4 电伴热和保温效果差
该系统中所有管道设备都设有伴热保温,以避免己烯-1等重质烃类冷凝。

但实际使用效果并不理想。

观察发现,特别是在阴雨冰雪天气以及寒冷的冬季,本系统堵塞的次数明显增加,实测管壁温度不到50℃,低于介质露点15℃!一方面采样管线长而细,介质流量相对较小,热量损失大,而石棉加铝皮的保温形式在寒冷季节,特别是进入雨水后,效果并不好,甚至像一件“湿棉袄”一样,起到相反的作用。

2.5 催化剂本身性能差异
目前,HDPE装置共生产过Ti系、Cr系两个催化剂系列四个牌号产品,包括进口和国产共六种催化剂,从结果来看,各催化剂性能差异巨大,对采样闪蒸系统的影响主要体现在细粉和低聚物两个方面。

通过采样分析,各个牌号产品粉料的粒径分布数据见表1。

通过对比不难发现,Ti系产品粒径较小,即细粉较多,而国产Ti系催化剂产品粉料中细粉更多,且拆开后明显有可见液相低聚物在系统内集聚,这些细粉和低聚物流动性更差,会直接堵塞管线和过滤器滤芯。

3 采取的应对措施及实际效果
3.1 打磨管线设备内壁和焊缝,择机更换不锈钢管线
打磨管线设备内壁和焊瘤,直到表面光洁度达到3μm以下。

下一步尽快立项,将系统内管线全部换成规格更高的不锈钢材质,法兰采用承插焊,重新布管,避免大角度弯头,从设备层面彻底消除隐患。

3.2 采用加强型龙骨架和多层金属丝网式滤芯
这种滤芯不仅有足够的强度,还不会融化,正常使用寿命达2年以上,只要定期更换就不足为虑。

3.3 更换耐磨系数更高的采样阀,降低采样频次
XV-40060是特殊设计的球阀,更换寿命达300万次以上新阀,调节供气流量以控制其动作速度,降低采样频次到2次/min,就可以再增加一倍的使用时长,加上定期维护,该阀已连续正常使用3年之久。

3.4 增加伴热带,提高伴热温度,加强保温
新增一条电伴热带,重新布设,并把设定温度提高到65℃,保温厚度从80mm增加到160,铝皮接缝处打胶,防止冷空气和雨水侵入,确保系统温度始终高于组份露点。

3.5 掌握催化剂特性,研究改进
催化剂性能对工艺起着决定性的作用,由其本身性能造成的细粉、低聚物多导致的系统堵塞除了上述措施外,还要掌握每种催化剂的特性,并且着力于预防性检修,在准备切换到Ti 系牌号,特别是使用国产催化剂前,打开系统检查清理,投用之前确保电伴热已投用,管线预热至设定温度。

要想从根本上杜绝此类问题,尚需与催化剂厂商共同科研攻关。

4 结论
通过对长期生产工作进行细致研究,找到了采样闪蒸系统堵塞的主要原因,涵盖了设备、电仪、工艺等各个方面,它们都不是单一的存在,而是相互关联,不断累加,连锁反应一旦引发,系统的操作状态急剧恶化,最终堵塞停运。

通过采取相应的措施,逐一消除了来自设备,电仪方面的影响,取得了明显的成效,该系统最长正常运行周期已达15个月!但催化剂性能和工艺本身产生的不利影响尚需进一步探究。

参考文献:
[1]张庶.BCL-100型催化剂在Innovene+S工艺装置上实现长周期生产[J].合成树脂及塑料,2015(32).
[2]代广平.高密度聚乙烯装置脉冲袋式过滤器滤袋失效分析及改进[J].石油化工设备,2009(03).。

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