盐酸装置改造总结
盐酸脱析装置运行总结
中国氯碱China Chlor-AlkaliNo.7 Jul.,201910第7期2019年7月盐酸脱析装置运行总结田野(唐山三友氯碱有限责任公司,河北唐山063305)摘要:介绍了盐酸常规脱析及深度脱析自开车投用以来遇到的问题,分析原因并采取相应处理措施,最终使生产装置运行平稳,指标正常,实现了副产盐酸全部循环回收利用,达到了经济环保效益最大化。
关键词:氯乙烯合成;盐酸常规脱析;副产酸平衡;经济环保效益中图分类号:TQ111.3文献标识码:B文章编号:1009-1785(20⑼07-0010-03Operation summary of hydrochloric acid desorption unitTIAN Ye(Tangshan Sanyou Chlor-alkali Chemical Co.,Ltd.,Tangshan063305,China)Abstract:The problems encountered in conventional and deep hydrochloric acid desorption start-up operation were introduced,analysed the causes and takes corresponding treatment measures,so as to make the production plant run smoothly,realized the full recycling of by-product hydrochloric acid and maximize the economic and environmental benefits.Key words:vinyl chloride synthesis;hydrochloric acid desorption;by-product acid balance;economic and environmental benefits唐山三友氯碱有限责任公司电石法PVC生产装置经分期改造、扩建,生产规模已达到48万t/a。
高纯盐酸生产装置运行总结
( 2 ,.7 ; 力 ,2 k a 温 度 ,5℃ 。氢气 : H O) 1 3 % 压 2 P ; 1 ( 2 ,9 9 % ; ( 0) 1 . 6 ; 力 ,0 k a H ) 8 .4 H2 ,0 0 % 压 2 P ;
温 度 ,O℃ 。 5
氯气缓冲罐 、 流量调节阀进入合成炉; 由氢气鼓风机
s n h ssf r a e a e a ay e n e c u t r e s r s a e p o o e y t e i u n c r n lz d a d t o n e m a u e r r p s d. h
天津乐金渤海化学有 限公 司( 以下简称 “ 乐金
第4 8卷
第 3期
氯 碱 工
业
合成盐酸工艺氯化氢吸收装置的改进
合成盐酸工艺氯化氢吸收装置的改进下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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盐酸生产工艺技改总结
盐酸生产工艺技改总结黄靖萍3(福建三农集团股份有限公司,福建三明365000) [关键词]盐酸;废水;空冷管[摘 要]介绍了针对盐酸吸收工艺进行的改造。
吸收尾气后的废水进行闭路循环并用作盐酸的吸收剂,杜绝废水的直接排放,并节约大量用水;改HC l 气体空冷管为浸水石墨管,提高了盐酸的产量,不产生黄色的冷凝酸。
[中图分类号]T Q111.3 [文献标志码]B [文章编号]1008-133X (2008)04-0027-02Summ a ry on the techn i c a l i n nova t i o n of hydroch lor ic a c id product i o n processHUAN G J ing -ping(Fujian Sannong Gr oup Co.,Ltd .,Sanm ing 365000,China )Key wor d s :hydr ochloric ac id;waste water;air cooled tubeAb stra ct:The p r ocess innovation of absor bing hydr ochloric acid was intr oduced .The waste wa ter ab 2sorbing tail gas wa s c irculated in a cl osed l oop and used as absorbent of hydr ochl oric acid,then the dir ect discharge of waste wate rwas eli m inated and a la r ge a mount of water was saved .The water -dipped graph 2ite tube swas substituted f or the air cooled tube f or hydr ogen chloride gas,then the out put of hydr ochl oric acid was increa sed and no yello w condensated acid f or m ed. 福建三农集团股份有限公司电化车间有2万t /a 隔膜法烧碱生产装置,主要生产公司生产农药所需的原料———烧碱、盐酸、三氯化磷、片碱等产品。
2万t/a高纯盐酸装置改进运行总结
表 1 氯 工 程 公 司 高纯 盐 酸 的质 量 规 格 项目 指 标
≥ 31 ≤5 ≤ 1 O
建 设 了 2万 a高纯盐 酸装 置 。由于我 国引进 的离 子
≤ 05 .
≤ 1 O ≤2 O
膜法烧 碱装 置 的生产 厂商不 同 ,对 高纯 盐酸 的要求
也不 同 , 1为氯工程 公 司高纯盐 酸 的质量规 格 。 表 干燥 效率 。一般 按理论 量 的 10 %加酸 。 1
中含 水 量越 少 , 因此 . 制 空塔 气 速 为 1 ~ . m s 控 . 20 /, 5 能获得 较好 的干燥 效率 。
【1 1昊
林, 朱宝毅 , 崇春. 气处理 工艺的改进. 许 氯 氯碱 工业 ,9 8 19 ,
(1 :1 2 1 )2 - 2
【] 再喜 . 气含 水 量偏 高的 原 因及 对 策冲 国 氯碱 ,0 0 ()4 - 6 2张 氯 2 0 ,7 :5 4 f] 先 立 . 气 处 理 工 艺 改进 . 3殷 氯 氯碱 工 业 ,0 6 6 :9 2 2 0 ( ) 1- 1 [1申红革 , 4 宋 湘. 浅析 氯中含 水 高 的原 因. 中国 氯碱 ,9 6 ( 11-3 19 ,1 )11
1 “ 三合一” 炉的特点
高 纯盐 酸是离 子膜制 碱 的重要原 料 ,主要 用于 调 整 进入 离子 膜 电解 槽 二 次精盐 水 的 p H值 、螯 合 树 脂塔 中树 脂 的再 生 、 氯淡 盐水 的酸化 。 配套 泰 脱 为
山盐 化工 I 1 期 0万 离子 膜法 烧碱 的生产 .同期
hy o hl rca i q pm e dr c o i c d e ui nt
GA0 一 h n ,Z c e g HANG Wen jn - g i
高纯盐酸生产过程的改进总结
第10期2019年10月No.10Oct.,201917中国氯碱China Chlor-Alkali高纯盐酸生产过程的改进总结赵二挥(唐山三友氯碱有限责任公司,河北唐山063305)摘要:依托操作理论基础优化设计,通过细化盐酸生产过程控制及认知装备结构特点,发挥了设备最佳性能,提升了安全和环保运行指数。
关键词:盐酸;氢气;吸收器;相界面中图分类号:TQ111.3文献标识码:B文章编号:1009-1785(2019)10-0017-03Improvement and summary of industrial hydrochloric acidproduction processZHAO Er-hui(Tangshan Sanyou Chlor-alkali Co.,Ltd.,Tangshan063305,China)Abstract:Relying on the basic optimization design of operational theory,refining the control of the production process of hydrochloric acid,and recognizing the characteristics of the equipment structure to play the best performance of the equipment,improving the safety and environmental protection operating index.Key words:hydrochloric acid;hydrogen;absorber;phase interface唐山三友氯碱有限责任公司烧碱产能50万t/a,拥有3套烧碱及氯化氢合成生产装置,氯化氢合成工序配套的盐酸生产装置采用两级降膜吸收+尾气塔吸收+风机的吸收流程,2018年32%商品盐酸生产量达到20万t。
盐酸解析装置材料改进的分析
盐酸解析装置材料改进的分析摘要:文章结合具体实例,分析了盐酸解析塔设备自投产使用之后,在运行过程中出现的问题,并针对性的提出了解决方案,经过几个月的运行证明,该解决措施运行良好,可为类似专业提供参考资料。
关键词:解析塔;密封垫;材料改进前言利用副产盐酸解析制取氯化氢,回用到生产装置,不但可使副产盐酸得到资源化利用,发展循环经济,而且可以有效地降低企业生产成本,提高经济效益。
目前,应用比较成熟的盐酸解析工艺主要有浓盐酸常规解析、浓盐酸进一步零解析。
废酸零解析的正常运行已成为废酸利用发展面临的巨大挑战,现拟提高天域新实氯乙烯工序的盐酸零解析的运行周期及运行能力,目前正在根据现有的生产数据及生产现状,主要进行工艺研究为后续生产提供依据和保证,根据实验对比,变更工艺、申报钢衬氟管线进行替换泄漏及不合理的管线进行改造,使盐酸零解析运行更加高效、可靠,真正实现"以废治废、变废为宝"。
1 工艺流程简述首先31%盐酸罐内的酸由31%盐酸解吸泵将31%盐酸从解吸塔的上部打入解吸塔,进入解吸塔内的盐酸经再沸器加热,盐酸在解析塔底以接近其共沸的浓度沸腾,高浓度的氯化氢蒸气在解析塔内上升,并与塔顶喷淋而下的31%盐酸进行充分的热交换,使氯化氢从31%盐酸中解析而脱出。
出塔后的氯化氢气体经过一级冷凝器先用循环水冷却到40℃,去除其中大部分的水蒸气,再经过二级冷凝器用7℃水进行进一步降温脱水,除去残留的水蒸气,送回氯化氢总管作为原料气使用;分离下来的冷凝酸,经塔釜冷却器冷却后下到22%盐酸罐;22%盐酸罐内的22%稀酸,根据组合塔实际负荷(进入组合塔的过量氯化氢),通过22%酸泵泵出,控制一定的量,经22%稀酸冷却器冷却,稳定的进入组合塔,同进入组合塔的水洗酸,共同对进入的组合塔过量氯化氢进行吸收增浓。
多余的20%-24%的稀盐酸与已配置好的浓氯化钙溶液按照比例混合后进入原液配置釜,在原液配置釜中充分混合后由泵输送至破解塔上部进入破解塔,与来自破解再沸器的高温氯化氢和水蒸汽在塔内逆流传热,在塔顶得到含饱和水蒸汽的氯化氢气体,含饱和水蒸汽的氯化氢气体在经过一、二级冷却器冷却除水后得到纯度为≥98%的氯化氢气体,由管道送出界;冷却器底部产生的冷凝酸回流至原液配置釜。
自动控制高纯盐酸浓度技术总结
自动控制高纯盐酸浓度技术总结发表时间:2019-06-21T16:10:50.617Z 来源:《城镇建设》2019年第06期作者:王巍巍[导读] 通过气动调节阀开度自动控制纯水的加入量,从而调节中间槽往成品库输送高纯盐酸的浓度,最终稳定控制高纯盐酸浓度。
山东东明石化集团 274500摘要介绍了一种自动控制高纯盐酸浓度的方法:采用在线分析盐酸浓度计,该盐酸浓度计能精确测出一定浓度范围内的盐酸浓度,转化为固定温度时的盐酸浓度值显示,并将所测得的浓度转变为电流电信号输出到PID调节器。
并将该调节器的设定值设为目标浓度,PID调节器接受到盐酸浓度计输出的电信号后与设定值进行对比运算,再将差值转换为电流电信号输出到气动调节阀。
通过气动调节阀开度自动控制纯水的加入量,从而调节中间槽往成品库输送高纯盐酸的浓度,最终稳定控制高纯盐酸浓度。
关键词高纯盐酸;浓度;自动控制0 引言乳源东阳光电化厂(以下简称“东阳光电化厂”)坐落在风景秀丽的广东省韶关乳源瑶族自治县民族化工基地,是广东省重点扶持发展的三大电化厂之一。
该公司2005年5月正式建成投产的20万吨离子膜碱项目,采用了目前最先进的烧碱生产工艺装置。
其高纯盐酸产量为30万t/a,采用南通星球石墨设备有限公司的专利产品——副产蒸汽合成炉,氯化氢通过两段降膜吸收器,吸收成浓度≧31.0%的成品高纯盐酸。
该公司根据企业的现状,投入了一定的人力、物力,建立了1套全自动在线控制高纯盐酸浓度的装置,对高纯盐酸浓度进行精确的调节。
1 高纯盐酸系统简介1.1 高纯盐酸工序工艺简述东阳光电化厂现有的副产蒸汽合成炉为二合一石墨合成炉,该工艺的该工艺的特点是合成、冷却在炉体内进行,吸收在炉体外进行。
该工艺流程为:Cl2与H2按1:(1.05~1.10)的摩尔比进入二合一炉底部的石英灯头内燃烧,生成氯化氢气体,火焰中心区温度达到2500℃以上,利用此高温热能副产蒸汽。
氯化氢气体进入石墨冷却器冷却至45℃以下,经一级降膜吸收器被稀酸吸收成成品高纯盐酸,送到盐酸中间槽,再由盐酸泵打往成品盐酸罐。
盐酸生产中水封槽尾气放空技术改造总结
摘
要: 在 盐 酸 生产原 有 工 艺的基 础 上 , 将 水 力喷射 器 下方 水封 槽 的尾 气放 空管进 行技 术改进 , 可有
效解 决尾 气放 空管 因 气液分 离不彻 底 、排 出气体 夹带大量 稀 盐酸 水 雾而腐蚀 周边 生产 设备 管道 和 污
染环境 等难 题 。
关键 词 : 水封槽 ; 放空管; 尾 气
来 自氯气 处理 工序合 格 的氯气 ( 原氯 ) 进入 氯气
◆川J ◆ 圳 ◆川J ◆ 川J ◆川I ◆ 川J ◆川J ◆…◆川J ◆ 川 ◆川J ◆ 川{ ◆ 川 ◆ 川j ◆” 川 ◆ 川 ◆ 川J ◆ 川J ◆” 川 ◆J J J 】 ◆ 川 ◆ … ◆ ◆ 川J ◆ … ◆ 川 ◆ 川J ◆ 川J ◆ 川) ◆ 川J ◆ 川J ◆川 J ◆ 川J ◆¨ 川 ◆ 川J ◆ ◆ 川J ◆ 川I ◆ 川J ◆ 川J ◆川 I ◆ 川j ◆ 川J ◆ 川J ◆ 川J 4 t - …◆J
趋. 但 行业 内对 于低 汞触 媒 的应用 还存 于探 索 阶段 .
合成盐酸装置尾气系统改造
能 降 耗 的 目的 。
关键词 : 成盐酸 ; 气 系统 ; 合 尾 闭路 循环 ; 吸收 ; 负压
中图分 类号 :Ql42 T l. 6
文献标 识码 : B
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第 2期
20 0 7年 2月
中国氯碱
C i a C l r Al a i h n ho — k l
N . o2
F b. 0 7 e . 0 2 2 3
合成盐酸装 置尾气 系统 改造
郑 建, 揭宏 洋 , 张 殿
( 巴陵石化公 司环 氧树 脂事 业部 , 南 岳 阳 4 4 1 ) 湖 104
文章 编号 :0 9 18 (0 7 0 2 — 2 10 - 7 5 2 0 )0 3 0
I p o e e to i g ss se o y r c l r ca i y t e i n t m r v m n n t l a y t m fh d o h o i c d s n h ss is a u
●
Z NG Ja , I HE in JEHo g y n , HANG Din n - ag Z a
( p x ei D vs no a n erc e c o Ld, I O E , u yn 10 4 C ia E o y s iio B l g t h mi C . t.SN P C Y e a g 4 1, hn ) R n i f i P o l a , 4
泥 的环境 污染 问题 。 因此 要 实现 电石法 P C工业 可 V
在 钢铁 制铝业 等 的生产 中 .需 要大 量 的石灰 石 和生石 灰作 溶剂 ,石灰 石和 生石灰 的 主要成 分是 氧
合成盐酸技术改造总结
() 1 炉体 利用 空气 进行 冷 却 , 合成 炉产 生 的辐射 热使 周 围环境 及 操作 条件 恶化 。
() 2 由于 氯气 、 气 含水 高 , 成气 中产 生 少量 氢 合
了世界各 国普 遍采 用 的合成 炉一 冷却 塔一 降膜 吸收
器 流程 ( 通常 附带 尾气 吸收塔 ) 即所 谓 的炉一 冷一 ,
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第 6期
2 6 20 0 6年 8月
中 国 氯 碱
C i a C lr Al ai h n h o— k l
No 8 . Au . 0 g, 06 2
合成盐酸技术改造总结
苏发 东
( 肃稀 土 集 团公 司烧碱 厂 , 肃 白银 7 0 2 ) 甘 甘 3 9 2
质 量甚 至不 能 满 足 G 2 — 3合 格 品标 准 , 其 含 B3 1 9 尤 有较 高 的 F G 、 2 e 、 a Mg 等金 属离 子 和游离 氯 。稀 土 + 萃取 是在 盐酸体 系 中提取 稀有 金属 ,盐 酸 中的金 属 离子 及游 离氯加 大 了萃取 的难 度 ,稀 土萃取 工艺 中 必 须设 置有 N 机物 除铁 和还 原游 离 氯装 置 。为 ∞有 了优化稀 土萃 取工 艺 , 高稀 土萃 取产 品 的质量 , 提 该 公 司于 19 9 9年 对合 成盐 酸装 置进 行 了改造 , 升盐 提
摘
要: 介绍 了盐酸 生产的工 艺改造 , 通过改造提 高了产品质量 , 确保 盐酸 生产 系统 的安全 、 定运行 。 稳
关键 词 : 三合 一合 成 炉 ; 盐酸 ; 离氯 ; 术 改造 ; 品质 量 游 技 产
中图分 类号 :Q1 1 T 1. 3
文 献标 识码 : B
盐酸生产装置中的几点改进措施
(陕西金泰氯碱化工有限公司, 陕西 榆林 780 110)
[ 关键 词]合成盐酸 ; 氯气 ; 氢气 ; 废气 [ 摘 要]对合成盐酸生产装置 中存在 的几种不安全 因素提 出了改进措施 。 [ 文献标 志码 ]B [ 文章 编号]10 0 8—13 20 )2— 0 6— 3 3 X(0 7 1 0 2 0 [ 中图分类号 ]T 1 13 Q 1 .
自 I段降膜 吸 收器 的稀 酸 在 管 内 自上 而下 并 流 吸 I
收, 生产成 品盐酸 。成品盐酸从 I 段降膜吸收器的
了整个系统的安全运行 , 现对盐 酸装置产生事故 的
[ 作者简介 ]付 秦生( 99 ) 男 , 15 一 , 现任 陕西 金泰氯碱 化工 有限公 司调度 中心主任 , 从事氯碱生产工作 2 。 8年 [ 收稿 日期]2 0 0 0 7— 9一l 3
在生 产 V M 时 , 果氯 化 氢 中含 有 游 离 氯 , C 如 在 混合 器 内游离 氯与 乙炔 激 烈反 应 , 生成 氯 乙炔 等 化 合 物 , 放 出大量 的热 量 , 间 引起 混 合 气 体 膨 胀 , 并 瞬 造 成混 合脱 水 系统 的混 合 器 、 管 式 石 墨冷 凝 器 等 列 处爆 炸 而影 响生 产 ; 外 , 品 酸 也 要 求 不 含 游 离 另 成 氯, 因此 , 须严 格 控制 氯化 氢 中的 游离 氯 含 量 , 必 要 求 游离 氯质 量分 数必须 小 于 00 % 。 .4
发 生过设 备损 毁事 故 , 成 全 系统 停 车 , 重地 影 响 造 严
合成炉。两种气体在合成炉灯头内混合燃烧 , 生
成的氯化氢 由合成炉上部送 出, 经冷却后进人氯化 氢分配台。从氯化氢分配台出来 的氯化氢气体大部 分送往 V M工序 , C 其余的进入吸收系统。进入吸收 系统的氯化氢首先进 I 段降膜 吸收器上封头 , 与来
三合一盐酸合成装置安全运行总结
Ab s t r a c t :Th e u n s a f e p r o b l e ms o f t ia r d h y d r o c h l o ic r a c i d s y n t h e s i s d e v i c e i n i t s s t a r t u p, s h u t d o wn nd a
断阀、 调节阀 , 与氢气 以体积 比 1 : ( 1 . 0 5 ~1 . 1 0 ) 进
入 三合一合 成炉 , 在 炉 顶 石英 灯 头 内燃烧 。氯 气 进 入 灯头 内层 , 氢气 进入燃 烧器外 层 , 在燃烧 器顶部 混
酸中的 F e ¨、 C a 、 M g 等金属离子含量较高 , 不利 于稀土精细加工分离。为适应公司稀土生产发展需
甘 肃稀 土集 团金熊 猫 稀土 有限 责任 公 司 ( 以下
1 工 艺 流 程简 述
氢气进 入氢气 缓 冲罐 , 经氢 气阻火器 、 自动切 断 阀, 再 经 调 节 阀、 氢气 管道阻火器 ; 同时 , 氯气 ( 原 氯、 废氯混 合气 ) 进 入 氯气 缓 冲罐 , 经过 氯气 自动切
i n t r o d u c e d. T h e f a c t o r s o f i n f l u e n c i n g s a f e p r o d u c t i o n a r e a n a l y z e d. T h e e f f e c t i v e me a s u r e s a r e f o r mu l a t e d.The e x p e r i e n c e i n e n s u in r g s a f e,e n v i r o n me n t — f r i e n d l y,s t a b l e a n d h i g h e f i f c i e n t l y r u n n i ng o f h y d r o c h l o r i c a c i d p r o du c t i o n s y s t e m a r e s u mma r i z e d .
盐酸吸收工艺改造总结
收 成 35%盐 酸 由 成 品 泵 送 往 解 吸 工 序 作 为 解 吸 系 统的原料。未完全被吸收的氯化氢气体进入到回收 塔和清洗塔, 继续用软化水作为吸收剂回收剩余氯 化氢。而形成的稀酸与解吸系统经过解吸后返回的 稀酸一同回到 2# 降膜吸收塔用做吸收剂。从回收塔 出来的不溶性气体由风机引出后经尾气烟管排空。 工艺流程如图 1。
收稿日期: 2006- 08- 24
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
( 上接第 40 页) 大而尾部风机引力过小, 不能满足生
产需要。当更换大功率的风机后, 反应炉氯化氢气体外
溢现象消失, 但吸收系统尾排气体中氯化氢含量严重
超标, 对环境构成了威胁。同时浓酸产品收率下降。
了产品收率, 又使尾气排放达到环保要求。
关键词: 盐酸; 降膜吸收塔; 尾气; 吸收槽
中图分类号: TQ114.26
文献标识码:
文章编号: 1009- 1785( 2006) 11- 0040- 01
Summar y on pr ocess innovation of hydr ochlor ic acid absor ption
尾气中残存的酸性气体。 3 改造后的效果
这次改造投资少, 在原来设备不变的条件下, 只 改变了风机的位置, 增加了 1 台尾气吸收槽。经过改 造, 盐酸吸收系统运行良好, 反应炉负压达到工艺要 求, 浓酸收率显著提高, 尾气排空超标现象得到杜 绝 , 对环境的影响明显改善, 并将 PVC 产生的电石 渣浆废液加以利用。
1 盐酸吸收工艺及存在问题
1.1 盐酸吸收系统的作用 齐化公司 6 台曼海姆硫酸钾反应炉于 2001 年
盐酸系统磁力泵改造总结
决 了机 械 密封 “ 跑、 冒、 滴、 漏” 等安全隐患 , 保 证 了 职 工 操作 的安全 及 生产 的稳 定 运行 . 降 低 了设 备 检
第1 期
修率。
杨 小军 . 等: 盐酸 系统磁 力泵 改造 总结
磁 力 泵 主 要 由转 子 总成 ( 叶轮 、 泵轴 ) 、 滑 动 轴
承、 内磁 转 子 、 不 导磁 的 隔离 套 、 外 磁 转子 、 电 动机 、
泵头 、 连接底 座 等组成 。
2. 2 工 作 原 理
1 工艺 流程
来 自氯氢处 理 工 序合 格 的氯气 、 氢 气按 1 : 1 . 0 5 —
第 1期 2 0 1 7年 1月
中 国氯碱
Ch i n a Ch l o r —Al k a l i
N0 . 1
J a n . , 2 0 1 7
盐酸系统磁 力泵 改造总结
杨小军, 刘 彩 红
( 唐 山三友 氯碱 有 限 责任公 司, 河北 唐 山 0 6 3 3 0 5 )
( 2 ) 结构 形式 不合 理 。 叶轮 转子 与 内磁 转子 依靠
螺 纹 连接 , 0 型 圈密 封 , 如 果 螺纹 处 密 封失 效 , 盐 酸 便会 渗入 腐蚀 螺 纹 , 造 成成 品酸 污染 , 铁 离子含量 超
磁力 泵为 动力 无接 触 同步传 递 .将 容 易泄 露 的 动密 封结 构转 化 为零泄 漏 的静密 封结 构 。 由于 泵轴 、 叶轮 、 内磁 转 子 均被 泵 体 、 隔 离套 完 全 封 闭 , 从 而解
格 盐 酸 一部 分 经泵 输 送 至罐 区予 以外 售 , 另一 部 分
1万t/a高纯盐酸装置改进小结
1 工 艺流 程 简 述
来 自氯 氢 处理 工 序 的氯 气 和 氢气 , 分别 经 过 氯 气缓 冲罐 和氢 气缓 冲罐 , 置 于罐 内 的玻 璃 纤 维 滤 经
筒, 过滤 去除 酸 ( ) , 经各 自的 流 量调 节 阀 、 水 雾 再 流
量计 、 阻火器 , 以一定 比例进 入三 合一 石 墨炉顶 部 的 石英玻 璃灯 头 。氯 气进 灯 头 的 内管 , 气 进 灯 头 的 氢 套管 , 氯气 和 氢 气 在 灯 头前 混 合 燃 烧 , 合 成 氯 化 化 氢 。生成 的 氯 化 氢 向下 进 入 三合 一 炉 的冷 却 吸 收 段 。从尾 气塔 来 的稀 酸 从 合成 炉 顶 部 进 入 , 分 布 经
Ke r s hih p rt y r c lrc a i t p e u n c p o u t n a d r n i g y wo d : g u y h d o h o c d;r l tf r a e; r d c i n u n n i i i o
A sr c : t r c n i u u i r v me t s c a mo i i g h rc r u ai n a k, d f i g h b ta t Af o t o s mp o e n , u h s e n df n t e e i lt tn mo i n te y c o y
贵州省 遵义 碱厂建 于 1 5 9 9年 , 相继 使用 石 墨 阳
事 故 。运行 心得 现总结 如下 , 同行参 考 。 供
极 、 属 阳极 等 电解槽 生 产烧碱 。近年来 , 金 企业 不断 加强 技术 改造 , 以适 应更 激 烈 的市 场 竞 争 。20 0 3年 6月 , 子膜 法烧碱 生 产装 置在 该 厂投 入 运 行 , 离 填补 了贵州 省没有 自产 离 子 膜 法烧 碱 的空 白 , 高 了产 提 品质量 , 降低 了产 品成 本 , 业 的进一 步 发展打 下 为企
合成盐酸技术改造总结
为 % 台 % 设备间的管道 $ 管件减少 %方便了操作 % 减少 了泄漏点 %可减少占地面积三分之二以上 # !*" 合成强度高 # 石墨完全耐盐酸腐蚀 % 且是热 的良导体 %位于高温区的石墨炉盖由吸收液冷却 % 石 墨合成筒内 $外壁从上到下全程有液体冷却 % 合成炉 使用寿命在正常操作下可达 +, - 以上 % 国产石墨炉 有运行 +" - 以上的实例 # 因吸收液从合成筒内壁流 下时 % 液 膜 不 但 可 以 吸 收 &’( 气 体 % 更 重 要 的 是 液 膜被加热及气化时 % 消耗了大量的近壁热量 % 使石墨 炉 筒 内 壁 温 度 不 会 太 高 !即 正 常 操 作 时 不 会 高 于
+,,.+,/ 0 "% 既保 护 了 合 成 筒 % 又 成 倍 地 提 高 了 单
位产能 # !$ " 传热效率高 #合成段的传热已不是对气体的 间壁冷却 %而是对吸收液的冷却 %吸收液对高温气体 又进行直接冷却 % 从而大大提高合成段的传热系数 %
*,, 4% 这样将会降低合成炉的使用寿命 # 三合一炉
$%% 灯头的非正常损坏主要是原料气带水过多 & 导致灯头局部热量不均 #石英灯头过早损坏 & 对安全 不利 & 应确保原料气的干燥质量 # $&% 由于操作或指标控制失灵 & 阀门泄漏造成混 合气体爆炸 # 三合一石墨炉的操作一定要十分注意 观察火焰 &以青白色火焰为佳 #过氢火焰内有发白烟 雾 &过氯火焰内有发黑发黄烟雾都会导致过氯 ’ 过氢 合成炉 ’ 尾水塔负压由大变小甚至成为正压 # 由于氯 气纯度和氢气纯度 ’ 氯气压力和氢气压力会发生变 化 &操作时切不可只根据流量计 &应以火焰颜色和合 成炉压力 ’尾气塔压力及氯氢气压力及时调整流量 # 稀酸地位槽应有一定高度 & 现场仪表和实际贮量要 经常核对 &避免稀酸槽内积聚一定量的爆炸性气体 # 停车时应及时检查阀门泄漏情况 &及时更换氯气 ’ 氢 气泄漏阀门 &少量氢气泄漏在点炉时爆鸣不爆炸 & 易 给操作人员造成恐惧 # 从三合一炉至尾气塔管线设 置安全水封 &尾气管线外制作薄铁皮筒保护 # $’% 由于三合一炉是一次成酸 & 要求纯水的质量 一定要合格 & 通过改造氯气干燥降低氯气中的含水 及含酸雾量 # 避免腐蚀碳钢管道 & 造成氯气中含铁 高 &合成氯化氢含铁高会导致成品酸含铁高 # 要求成 品酸不含游离氯 & 因此操作时应以氢气过量为好 & 同 时可以避免尾气含氧高而形成氢氧爆炸性混合气 体# $#% 操作过程要保持稳定 &原则上不能在操作中
化工装置改造总结汇报
化工装置改造总结汇报化工装置改造总结汇报一、引言化工行业是现代工业中的一个重要领域,具有广泛应用和发展的潜力。
然而,由于技术设备陈旧、工艺流程不够先进等原因,很多化工装置的效率和安全性都有待提升。
针对这一问题,我们对某化工装置进行了改造,旨在提高其生产效率和工艺流程的稳定性。
本报告将对该化工装置改造的过程、效果和经验进行总结。
二、改造的过程1. 收集数据和分析:在改造开始前,我们对该化工装置进行了全面的调研,并收集了大量的实验数据和工艺参数。
通过对这些数据的分析,我们确定了改造的重点和方向。
2. 设计方案的制定:根据数据分析的结果,我们制定了一套详细的改造方案。
该方案包括了设备更新、工艺流程优化和安全措施的改进等内容。
3. 设备更新:我们优先更新了化工装置中老化和不安全的设备。
新设备的选型考虑了能源消耗、操作简便性和生产能力等因素,以确保改造后的装置能够更高效地进行生产。
4. 工艺流程优化:我们对装置的工艺流程进行了详细的研究和优化。
通过改进反应条件、降低排放物和提高产品质量等措施,使工艺流程更加稳定和可控。
5. 安全措施的改进:为了提高装置的安全性,我们增加了一些先进的安全设备和监测系统。
同时,加强了员工的安全培训,提高了事故应急处理的能力。
6. 测试和调试:改造完成后,我们进行了一系列的测试和调试工作,以确保装置的正常运行和达到预期的效果。
三、改造的效果1. 生产效率的提升:通过设备更新和工艺流程优化,该化工装置的生产效率得到了显著提升。
产量增加了30%,生产周期减少了20%,大大提高了生产能力和经济效益。
2. 产品质量的改善:改造后,装置的反应条件更加稳定,产品的质量也有了明显的提高。
产品的主要指标符合国家标准,大大提高了市场竞争力。
3. 安全性的加强:通过安全措施的改进和员工培训,装置的安全性得到了有效的提升。
事故率降低了50%,员工的安全意识和应急处理能力都得到了明显的提高。
四、改造的经验1. 综合考虑:在制定改造方案时,需要充分考虑装置的生产特点、经济性和技术实施的可行性等综合因素。
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炉氢气适 当的过量。氯化氢气体经炉体夹套 、 冷却 水槽 和石 墨冷 却器 用循环 水冷 却至 4 5℃左 右后 , 进
人 降膜 吸收器 , 由尾 气塔 过来 的稀酸 吸收 , 出质 被 产
量分数为 3 . % ~ 15 的成品酸。降膜 吸收器 10 3.% 中未被吸收的氯化氢气体 由水流喷射泵抽至尾气 塔, 用纯水 吸 收 , 他不 凝性 气体 经液封槽 放 空 。 其
12 原盐 酸装置 存在 的不足 .
正常生产时, 以德 国炉运行为 主, 台国产炉备用 。 两 随着烧碱产能的进一步增大 , 提高氯产品平衡能力 、
调节 氯产 品 比例 、 适应市 场 的变化 以获取最 大效益 ,
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成为善高公司经营策略的重要内容。针对两台国产 二合一盐酸合成炉存在的能力不足问题和其他一些 问题 , 善高公 司决 定对老 盐酸装 置进行 彻底 改造 , 以
果停 炉操 作不规 范 , 可能 发 生 防爆 膜起 爆 或 液 封槽 炸 裂事故 ; 有 采用 D S控 制 , 法 实 现 工 艺 指 标 没 C 无
图 1 原盐酸装置的工艺流程简图
的平稳控制和装置的安全联锁。
[ 作者简介 ]沈曙光 (9 1一) 男 , 17 , 工程师 , 长期从事氯碱生产技术工作 , 现任浙 江善高化学有 限公 司副总经理 。 [ 收稿 日期 ]20 — 2— 7 0 7 0 2
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第 6期
沈 曙光 : 盐酸装 置 改造 总结
2 盐酸装置改造和考核情 况
2 1 改造情 况 .
补偿 , 实现运 行 过 程 中关 键 指 标 的平 稳 。氯 气 流 量 和氢气 流量按 比例 串级 调 节 , 证 了 一定 比例 的 过 保 氢 量 , 少 了压力 有 时 波 动或 操 作 经 验 不足 而 引起 减 的对炉 火燃烧 状况 控制 的失 误 … 。
[ 关键词 ]盐酸合成 ; 二合一合成炉 ; 四合一合成 炉 [ 摘 要 ]针对原二合一下 点火式石墨盐酸合成炉存在 的生产 能力低 、 工艺集成 度不高 、 手动控 制 、 安全性 不 [ 文献标识码 ]B [ 文章编号]10 08—13 20 )6- 0 0—0 3 X(0 7 0 0 3 2 高等问题 , 浙江善高化学有 限公 司与其他公司合作开发 了四合一盐 酸合成炉 , 总结 了其特点 和考核情况 。 [ 中图分类号 ]T 1. Q113
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第 6期
20 0 7年 6月
氯 碱 工 业
C br — k l I d s y h — Al ai n u t r
No. 6
J n ,0 7 u .2 0
盐 酸 装 置 改 造 总 结
沈曙光
( 江善 高化 学有 限公 司 , 江 宁波 350 ) 浙 浙 18 1
适应生 产和 经营 的需 要 。
() 1 生产能力低 , 单台只有 3 d H 1 0t ( C 的质量分 / 数为 3%)进 口炉停车检修时无法保证尾气平衡 , 1 ,
尤 其在高温季节 , 向尾气处理 系统排放一定 量 的 必须 液化 尾气 , 才能保证整个 生产 系统 的正常运行 。在市 场 发生变化时 , 调节氯产 品 比例的能力相 当有 限 。
针 对 原盐 酸 装 置存 在 的 诸多 不 足 , 高公 司与 善 国内设 计制 造石 墨盐 酸合 成炉 的企业 进行 了广泛 的 接触 与技术 交流 , 对各企 业 进行 了实地 考察 , 了解 了
() 7 安全性 有了质 的提 高。采用微正压操作 , 杜绝了空气进入装置内部 , 可避免运行 中发生爆炸。
在 D S中设 置 了联 锁 停 车 程 序 , C 5个 联 锁 输 入 项 ( 厂联 锁 、 气 压 力 低 、 气 压 力 低 、 全 氯 氢 吸收 水 流 量 低 和循环 水 流 量 低 ) 的任 何 一 个 发 出信 号 , 锁 中 联
1 原盐酸 系统存在的 问题
1 1 原 盐酸装 置的 生产 工 艺 .
() 2 工艺集成度不 高。单套盐酸装置 的燃烧 、 冷却 、 吸收、 尾气处理过程各 自为独立块 , 存在设备 多、 工艺流程长、 土建投资高等不足。 () 3 采用手动控制 , 操作 不便。盐酸装置从点
炉、 升降 负荷 、 标 调控 到 停 止运 行 等 , 部 采用 手 指 全 动操 作 , 燃烧 过氢 量 需通 过 观 察 火焰 颜 色凭 经验 操
原盐 酸装置 的工 艺流程 如 图 1所示 。
控, 控制手段相对落后。 () 4 安全性不高。主要体现在 : 各设 备之 间的 连接部位容易滞留积聚爆炸性气体而引发事故 ; 负
压 操作 , 微小 的漏点 就会增 加 发生危 险 的可能性 ; 如
1 一氢气缓冲罐 ;一氯气缓冲罐 ;一盐酸合成炉 ;一冷却水槽 ; 2 3 4 5 一石墨冷却器 ;一膜式吸收器 ;一尾气塔 ; 6 7 8 一水力喷射泵;一液封槽 ;0 9 1一成品罐
氯 化 氢气体 。为保 证 氯 气反 应 完 全 , 要严 格 控 制 进
能力为 6 d 采用 两台国产二合一下点火式石墨 0t , / 盐酸合成 炉 。烧 碱 产 能扩 大 后 , 了提 高 平衡 液 氯 为 尾气的能力 , 善高公 司对盐 酸装 置进 行了改造 , 于 19 引进 了 国 内首 套 德 国 S L盐 酸 炉 。该 炉 的 98年 G
浙江善 高化 学有 限公 司 ( 以下 简 称 “ 高 公 善 司 ” 首 套 3 2万 ta 折 10 N O 离 子膜 法 烧 ) . / ( 0 % a H) 碱装 置于 19 9 3年 9月 1 日投 产 , 套 的 盐 酸 生产 2 配
从氢气处理工序送来的氢气经缓冲罐和阻火器 后, 与从液氯工序送来的氯气体积分数大于 7 % 的 0 尾氯同时进入盐酸合成炉下部 的灯头内燃烧 , 生成