02 xx电厂#5事故检修报告2016.5.2
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XX电厂#5机事故检修报告
一、本次检修的范围
本次对#1-6轴瓦进行更换、对所有转子重新找中心及相关辅助工作。
二、本次所执行的标准
XXX汽轮机厂有限责任公司N110-8.83/535型汽轮机证明书,具体数值如下:
3、转子中心
圆周任意两数之差,对于汽轮机高低压转子及发电机转子之间,不大于0.05mm,
主油泵相对于高压转子要抬高0.25-0.30mm;端面任意两数之差,对于汽轮机高低压
转子及发电机转子之间,不大于0.03mm,高压转子与主油泵之间不大于0.06mm。
4、转子扬度
备注:前扬为正值,后扬为负值。
数值为格,每一个格为0.1mm/m。
三、解体及发现的缺陷
1、#1轴瓦
轴瓦下瓦乌金有轻微磨损,部分乌金表面有炽伤现象。
瓦枕与轴承球面接触不好。
2、#2轴瓦
#2下瓦乌金磨损严重,但轴颈是好的,没有划痕。
3、#3轴瓦
#3轴颈有磨损,靠低压侧宽40mm,个别划痕深0.3mm,靠中压侧宽15mm, 个别划痕深0.12mm。
轴瓦磨损严重。
4、#4轴瓦
#4轴瓦损伤严重,但轴颈没有损伤。
5、#5轴瓦
#5轴瓦损伤严重,但轴颈没有损伤。
6、#6轴瓦
#6轴颈有磨损,靠励磁侧宽120mm,个别划痕深0.4mm,轴瓦损伤严重,部分钨金已经没有,并且轴承座两侧挡油环磨损严重。
7、励磁集电环
励磁集电环风扇与导流环下部之间有磨损,并且在在导流环上的磨损长达318mm,宽33mm,最深处2.2mm。
8、发电机
发电机励磁端风扇与导流环下部有轻微磨损。
四、修复和回装
根据解体情况,跟业主商议后,更换所有的轴瓦。
1、各瓦球面与瓦枕
轴瓦球面与瓦枕进行研磨,使其接触面均匀,接触面达到整个球面的75%以上,且接触点分布均匀。
下列图片从#1-6轴瓦顺序排列。
另外、#2、3轴瓦新瓦球面与原瓦枕不配套,在打磨球面时,#2轴瓦球面与瓦枕在进油口处出现了较大的间隙,并且分布不均匀,最大间隙为0.45mm,而且在塞尺塞入40-45mm深度时仍然有0.10-0.15mm间隙。
如图所示。
2、各瓦与轴颈接触
轴瓦与轴进行研磨,使其接触面均匀,接触角达到60度左右,且接触均匀。
下列图片从#1-6轴瓦顺序排列。
3、对轴颈磨损处理
对#1、3轴颈划痕进行了打磨处理,消除了毛刺、高点;对#6轴颈进行了补焊处理。
5、转子找中心
高压转子与低压转子中心:低压转子高0.005mm,低压转子偏右0.015mm,上张口为0.02mm,
右张口为0.035mm 。
低压转子与发电机转子中心:发电机转子高0.055mm,发电机转子偏左0.045mm,上张口为0. mm ,左张口为0.04mm 。
高压转子与主油泵转子中心:主油泵转子高0.22mm ,主油泵转机偏右0.04mm ,上张口为0.05mm ,左张口0.03mm 。
注:高低压转子找中心时,表架在高压转子侧;低压转子与发电机找中心时,表架在低压侧;高压转子与主油泵找中心,因无法用千分表,故用塞尺测量。
所有数据偏差方向,以机头向后看。
6、找完中心后,各转子扬度值
注:测量扬度是在找完中心,第二个飞锤指向左侧。
8、各瓦油油挡
对#6轴承座两侧油挡进行了更换,且测得各油挡间隙如下
7、电气部分
对集电环风扇及导流环、发电机风扇及导流环磨损部位进行了打磨处理。
8、抬轴试验
1、 #2轴瓦温度在转速达到2250转/分时,达到了82℃,比其它轴瓦明显偏
高,温升也较快,无法带负荷运行;
2、 #3轴瓦振动在转速达到2250转/分时超过50μm,瓦振振动保护动作;
3、 机组转速250-300转/分之间,前汽缸处有金属摩擦声;
4、 发电机汽轮机侧端盖存在较大振动和噪音;
5、 在过临界(2009rpm )后#1轴振X 、Y 向存在振动交替情况,#3瓦振的振
动值仍然随转速升高而增大。
详见#5机组检修后启动报告。
六、可能存在的原因
1、在修理#2轴瓦与瓦枕球面接触情况时,贯通至进油口处有0.15mm 间隙,
存在漏油,导致轴瓦供油不足;
2、#3轴瓦振动大,存在瓦枕螺栓松动、轴瓦球面组装时有硬质杂质等的可
能性;
3、#1新轴瓦轴向定位尺寸无法确定,存在汽缸内轴向动静摩擦的可能性;
4、发电机汽轮机侧端部存在风道漏风,发电机内部部分部件(如垫条等)
脱落可能性。
七、第一次冲机后的处理过程
1、解体#2轴瓦后,轴瓦没有明显的磨损,如下图所示,对此增大#2轴瓦两侧油囊,弥补因轴瓦与球面存在间隙而漏油造成的供油不足。
并且对进油管垫子进行了更换,对油管路法兰进行了验漏检查,没有发现漏点。
2、对#3轴瓦解体检查时发现,轴瓦上部有杂质,如图所示。
对轴承各紧力进行了重新测量和调整,球面与瓦枕紧力为0.065mm,瓦盖紧力为0.15mm。
3、对#1轴瓦,换回原来的轴瓦,保证汽缸内动静间隙。
4、解开发电机端盖解体后,发现发电机风扇与导流环有轻微磨损,对此对风扇与导流环间隙进行了重新调整,使圆周间隙达到2mm。
八、2016.5.1处理后的第二次启机
在5月1日再次启机时,发电机部分没有异常,汽轮机在开机过程中存在与上一次开机相同现象,即:
1、#2轴瓦温度在转速达到2445转/分时,达到了100℃,比其它轴瓦明显偏高,
温升也较快;
2、#3轴瓦振动在转速达到2445转/分时超过50μm,瓦振振动保护动作,且瓦温
也偏高,达到82℃。
3、机组过临界转速(2009rpm)后,#1瓦轴振X向和Y向有明显的交替,且Y
向轴振达到了208μm左右;
4、#1瓦轴振在过临界后仍然随转速升高而增大。
详见#5机组检修后启动报告。
九、目前现场发现的问题:
1、油质比较差和理化性能不好。
油中存在大量的杂质,如下图所示。
并且
油色为红色。
2、经过烧瓦后,转子下沉对轴封磨损较大,轴封漏汽较大,并且开启真空
后,低压缸处吸气明显,且声音尖锐较大。
影响对机组内部摩擦声的判断。
3、机组过临界转速后,#1轴颈振动X向和Y向有明显的交变,且振动达到
了208μm左右,存在高压缸内部碰磨的可能性。
4、初步分析认为:由于发电机风扇叶片个别磨损、缸内转子和静子部分存
在刮碰、#1/3/6轴颈出现磨损刮痕(#6轴颈磨损已修复)等因素,转子动平衡可能存在破坏情况。