拖拉机涂装线自动化、智能化管控技术的研究与应用
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装线的管控系统借鉴先进汽车涂装线的信息化管理层、 涂
装线控制层、工艺设备执行层的三层架构技术,上层解决
方案包括 :生产计划模块( P P ) 、质量管理模块( 0 H ) 、物 料仓
移 升降 机上件 一屏 蔽一 小流 量预 清 洗 预脱 脂一 脱 库管理模 块( H ) 和供 应商平台管理模 块( S M ) ;中间执行层
拖拉机涂装 的 自动化 、智能化 生产管控水平。
艺参数进行 自动喷涂 ,完成涂装并烘干以后 ,再 把合格 品
的相关信息通过 M E S系统传 递给 漆后装配 线。因此 ,该涂
1 自动化 、智 能化 管控 系统
1 . 1 涂装 生 产线 上 艺流程
该涂装线 的生产 能力 3万台/ a ,工艺流程如下 :
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脂一小流 量清洗一热 水清 洗 l 一热水清洗 2 一小流量新鲜 摘 要:介绍 了拖拉机底盘涂装向自动化、智能化 水 洗一 自动吹水一 人工吹水、去屏蔽一水分热风吹干一屏 蔽一 机 器人喷 漆一 补漆一流 平一 面漆烘 干一 自然冷 却一 去屏蔽一移 升降机 下件 。 全 线 涉及 到 的 用电设备 主要有 前处 理室 、人工 吹水 室 、水份烘 干室 、喷漆室 、喷涂机 器人 、流平室 、面漆烘
诊 功能的设 置等多方面的要求。
已经成为农机行业未来的发展趋势。
本 文 通过 在 拖拉 机 涂 装 线 上 采 用喷 涂 机 器 人 ,与 E R P (  ̄ 资源计划) 和 M E S ( 制 造 执 行 系统 ) 以及 物 联 网
1 . 2 管控 系统概 述
该 涂装线的机器人 自动喷涂要满足四大类 8 0 0多个 品 种的底 盘混线 生产 ,与轿 车涂 装品种相 对单 一或 固定相 比 ,柔性和适应性要 求更高 ,除满足传统涂装线 工艺设备 的 自动控制与互锁外 ,还要根据产品的品种和外形尺寸 ,
R F I D ( 射频识 别) 系统技 术进行融合 ,实现 了机 器人根 据生 产排产 自动识别工件 类型 ,进行 多种机型 同时生产的混流
喷涂模式 ,完成产品生产计划 的下发和现场 生产 数据的实 提 前编程并优化机器人轨迹储存在机器人的系统中 ,由射
时采集 、上报 ,实现实时 的产 品质 量和 数量可视 化和量化 管理 ,对涂装生产数据进行统计分 析和 监控管理 ,提高 了 频识别系统 R F I D接受漆前 装备线 M E S系统传过 来的零件 排产信 息 ,传递给机 器人进行识别 并按 照储存 的轨迹和 工
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康 惠春 ,陈 文娟 ,蔡安克 ,尹德 夸 , 张雷雷 ( 中国一 一 拖 集 团 孙艮 司工 艺材 料研 究所 ,河 南洛 阳 4 7 1 0 0 4 ; 洛 f 旧 理 工 学
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尝试探索 ,形成 了基于 E R P 、M E S 、C o n t r 0 ] 的层次化企业 P H c ( 生产及 物料控制) 的A V I (  ̄ 身 自动识别) 系统进行零件
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转变的尝试和探索经验 。 关键词:拖拉机 ;涂装线 ;自动化 ;机器人 ;R F I D
0 引言
目前 ,我国拖拉机涂装线 与轿车涂 装线 相比 ,多是采
度 普遍较低 ,涂装生产和管理水平存在较 大差距 。随着转
干炉、悬 挂输 送机、 移位升降 机、集中 供漆系 统等。
涂 装线 上布局的工艺装备 ,涉及大 量的执行元件 ,如
别和监控等 多项 自控 要求 ;涉及 系统安全 、可靠及故障 自
用传统人工空气喷涂及手 工生产记 录管理方式 ,自动化程 机 器人 、电机 、水泵 、风机等 ;涉及 电控 、温控 、射频识 变经济发展模式 的需要 以及人 工成 本的不断增高 ,采 用 自
动化、智能化的涂装生产方式进行 生产 、管理及 质量追溯
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