甲醇装置运行中存在的问题及解决措施

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甲醇装置运行中存在的问题及解决措施

摘要:本文介绍了兖矿鲁化甲醇装置在甲醇联合机、合成及精馏方面存在的问题及相应的解决措施,从流程改造及指标控制方面着手进行优化,保证系统安全低耗长周期运行。

关键词:甲醇联合机合成塔尾气回收再沸器液位常压精馏塔

兖矿鲁南化工有限公司20万吨/年甲醇装置采用大连瑞克RK-05型催化剂低压合成,由闪蒸槽向精馏系统直接进料,经预塔、加压塔、常压塔三塔精馏,在不采预塔初馏分和常压塔杂醇油的情况下,生产符合GB388-2011要求的精甲醇。在实际运行过程中及时记录、分析装置暴露出的问题,通过指标优化及系统改造,维护装置安全效益运行

一、甲醇联合机流程优化

1.存在问题

1)甲醇扩产改造后,实现合成三塔并联生产,共用一个甲醇分离器,分离器出口的循环气分两路:一路去3台4M25式压缩机循环段入口总管;一路直接去4M32式压缩机循环段入口。气流偏流及脉冲缘故,造成压缩机进出口管道振动严重;

2)联合机油冷器为列管式,易堵塞,造成供油温度高,尤其是在夏季油管一直在45℃以上,使得润滑油粘度降低油压低至0.27MPa,指标规定油温超过42℃报警,油压低于0.25 MPa起动辅助油泵,低于0.15MPa跳车;

3)设计中四台机组的曲轴箱放空并总管后高点放空,中间无阀门控制,导致其中一台机组需检修时,机组曲轴箱无法彻底隔绝,现场易出现CO指标超标报警。

2解决措施

1)分离器出口增加一Φ426×22的管道去4M25式压缩机循环段入口总管,以减少气体偏流,在压缩机循环气入口缓冲罐处加限流孔板,使气体均匀流出,减少脉冲来改变管道震动频率;

2)将现有的列管油冷器更换为板式BBR-25油冷器,换热面积增大一倍,甲醇联合机油温降低10℃,油温控制在0.35 MPa

3)机组曲轴箱出口管上各增加截止阀一个,阀后管道并放空总管

二、甲醇合成塔操作优化

2013年4月,合成更换使用RK-05催化剂,升温还原后缓慢导入新鲜气,在较低压力、较低CO、CO2浓度下进行轻负荷运行,5月逐渐调整到滿负荷状况,转入正常生产。分析系统运行情况,发现吨甲醇耗新鲜气高达2600NM3,放空在6000 NM3/h,对使用初期触媒来说消耗偏高,

取样分析新鲜气气体成分符合(H2-CO2)/(CO+CO2)=2.05~2.15指标,而系统操作压力控制在4.0MPa,合成塔出口温度在216±1℃,对照上炉催化剂使用情况,指标控制偏低,甲醇合成是一个体积缩小的反应,加压对甲醇合成反应是有利的。RK-05型催化剂使用温度是205~265℃,尽量维持催化剂床层在较低温度下操作,有利于延长催化剂的使用寿命。综合催化剂产量和使用寿命等因素考虑,合成系统压力控制在4.4MPa,合成塔出口温度控制在224±1℃,最高月产甲醇20.63万吨,吨甲醇耗新鲜气高达2350NM3。

三、甲醇尾气流程优化

净化脱碳闪蒸气800NM3/h(CO:3.86% H2:36.95% CO2:45. 8%)及甲醇闪蒸槽闪蒸气500NM3/h(CO:8% H2:73% CO2:3%)均直接放空至大气中,甲醇驰放气(气量5000~12000 Nm3/h,氢气80.5%)送往氨净化的变换系统,由于驰放气中含有部分甲醇,易造成冷凝液中COD超标;驰放气温度低、波动大,易拉跨变换炉炉温,为避免变换炉炉温低造成氨净化系统的减量停车事故,需维持送氨净化驰放气量稳定,不得不稍开现场放空。

改造时,将净化脱碳闪蒸气和甲醇闪蒸槽闪蒸气送锅炉炉口进行焚烧,副产蒸汽并入系统使用。两尾气管线在入炉前分别设置有阻火器、止回阀及放空管(调节阀控制)。两路尾气的现场放空管仍保留,作为锅炉停车或紧急情况下的备用。

在甲醇水洗塔后新上一套膜分离氢回收装置,回收驰放气中的H2用于甲醇生产。流程如下:驰放气先经预处理系统将其中夹带的液体分离,液体通过甲醇闪蒸槽送往精馏系统;气体进入套管式加热器加热到60℃左右,以保证进膜前的气体远离露点,气体经过加热器加热后,直接从上端侧面进入膜分离器。氢气以较快的速率透过纤维膜丝,在纤维芯侧得到富氢产品,送往甲醇联合机入口多产甲醇;扩散速率较慢的组分N2、CO、CH4等则滞留在原料侧,送往氨净化产合成氨。主要设备:分离器1台内装304材质除雾芯件,套管式加热器1台,膜分离器1套,控制系统兼容浙大中控;主要公用介质:0.4MPa(G)150℃低压蒸汽200 kg/h,0.4MPa(G)仪表空气3 Nm3/h,整套膜装置撬装方式提供,露天放置。装置占地面积为3.0m(宽)×14.0m(长);最高处不超过5m。两边各留出1m、膜的一端留出3m以供巡查及换膜时用。膜分离装置运行稳定可靠,无须专人照看,H2回收率:≥87%、浓度:≥90%

四、精馏蒸汽冷凝液流程优化

精馏预塔、加压塔再沸器均采用1.3MPa蒸汽加热,通过控制冷凝液流量,即改变换热面积来控制温度,再沸器内冷凝液目前没有液位指示,只能人为判断,

液位过高,换热面积小温度提不起来;液位过低,潜热利用不彻底,蒸汽损失大,同时冷凝液在管内闪蒸出部分蒸汽,在管道内出现了蒸汽冷凝液和蒸汽的两相流,管线弯头、三通、变径处由于局部阻力大,受流动的冲刷影响最为严重,易出现管壁减薄产生泄漏影响安全运行

五、精馏常压塔流程优化

1存在问题

1)常压塔塔底废水只能分两路外送:一路去气化磨煤一路去污水处理厂,在系统开车时常压塔塔底废水醇含量较高,达30%左右;在系统停车检修时,第一遍水洗液废水醇含量更是高达50%左右,直接外送造成甲醇浪费

2)常压塔塔顶负压造成回流量波动,同时损坏泵密封,漏液

3)当回流槽/常压塔塔底液位低时,控制室人员只能手动关小泵出口调节阀,当泵出口流量小于泵的最小连续流量时,会造成泵的振动、噪声、汽蚀,从而使泵的零部件遭到破坏

5.2解决措施

1)在塔底废水泵出口增加一路去粗甲醇槽,当塔底废水中醇含量高时,将废水改送至粗甲醇槽,重新精馏

2)向常压塔回流槽补充N2,保持正压

3)泵出口增加回流管线,确保泵的最小连续流

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