净化站水质超标应急处理措施

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净化站水质超标应急处理措施

一.净化站生产水水质控制标准 GB 50050-2007

二.生产水水质浊度,超出标准(>20NTU)时,处理方法:

1.反应沉淀池积泥超标的判断方法及处理

在反应池出口,取水样放于100ml的量筒内,静止5分钟,观察其体积占水样体积的分数,也就是沉降比;控制沉降比在10%—15%,超过时需要排泥。

2.水处理絮凝剂(聚硅氯化铝和聚丙烯酰胺),投放标准

为改善水质处理效果,获取最佳投药量,经过一系列烧杯试验,或得主要试验数据如下:

有烧杯试验数据可明显看出,在聚硅氯化铝与聚丙烯酰胺两种絮凝剂配合使用时,能获得较好的处理效果。上表数据仅作为参考,实际投药量要根据水质情况适时而定。

三.生产水其他水质指标超标处理方法

净化站设计的水处理工艺是:使用絮凝剂与水发生化学反应,生成沉淀从而降低水的浊度,使浊度达到工业生产的要求。对于生产水中其他水质指标超标。由于净化站无法处理,现在唯一的做法,就是添加新水补水来稀释,降低生产水中其它超标的水质指标,以达到工业生产要求。

四.根据烧杯试验数据以及日常工作经验,原因分析如下:

1.适时对反应沉淀池出水作积泥超标判定,及时排泥

通过试验,当泥水分离后,积泥沉降比超出标准10%—15%时,认为反应沉淀池积泥超标,需要排泥。理由是:反应池积泥过多,使得反应过程中,形成的矾花,沉降空间缩小;伴随反应池出水进入沉淀池后,使得沉淀池单位体积水质升高,超过了沉淀池设计处理能力,使得清水池的水质浊度伴随升高。

2.采用多种絮凝剂混合使用(将聚硅氯化铝和聚丙烯酰胺混合使用)

理由是:我们使用的絮凝剂(聚硅氯化铝),溶于水后,立即离解出铝离子,

通常是以[AI(H

2O)

6

]3+存在,接着会与水中的胶体通过吸附架桥作用,使胶体

沉降。但由于沉淀池设计的长度不够,且反应池工作负荷严重超过设计值,使得絮凝剂与胶体反应形成的矾花,沉淀效果不好。现增加聚丙烯酰胺可以改善混凝剂作用效果,使胶体凝聚成较大颗粒,以加大矾花的粒度和结实性。大颗粒胶体在沉降过程中,它的网状结构在卷扫和网铺作用下,使多数的微小胶体沉降。以促进形成矾花的快速沉降。

3.根据进水水质的变化改变絮凝剂的计量

理由是:生产原水主要由两个部分组成,一是来自于东风水库的水,而是厂区各生产部门产生的废水。由于进水组成成分的复杂,其水质和水量也存在着较大的波动性。絮凝剂形成与反离子同电荷离子,对胶体产生压缩双电层作用,使其电位降低,从而胶体颗粒失去稳定性,产生凝聚作用。但高分子絮凝剂投加后,通常可能出现以下两个现象:

(1)高分子投量过少,不足以形成吸附架桥;

(2)但投加过多,会出现“胶体保护”现象,会破坏先前形成的胶体,会导致絮凝体相互集结,造成矾花大面积上浮。

所以,考虑到絮凝反应效果的因素,应根据进水水质和水量及时改变絮凝剂的投加量,以达到较好的处理效果。

四.考核指标

1.每天按照上述要求,取样检测清水池的生产水浊度,如测出浊度大于20NTU。带班长和岗位操作工每人各考核50元/次,当班人员考核30 元/次;

2.为切实做好班组节能降耗工作,要求班组人员认真履行责任。如发现中间水箱和软水箱满水,带班长和岗位操作工每人各考核50元/次,当班人员考核30 元/次;

净化站

2019年10月29日

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