9F(SGT5-4000F)型燃气轮机防喘放气阀故障原因分析及解决对策
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9F(SGT5-4000F)型燃气轮机防喘放气阀故障原因分析及解
决对策
摘要:燃气轮机是天然气和电力行业生产中重要设备,具有结构紧凑、运行安全、热效率高以及污染少等优点。
但是其在运行过程中会受外界因素影响,导致
设备在运行时出现喘振故障,对设备性能与安全造成影响。
关键词:燃气轮机;放气阀;故障
1 防喘放气阀简介
9F(SGT5-4000F)型燃气轮机由德国西门子公司制造,为重载、单轴、快装
式机组,轴流式压气机从外界吸入空气并使之增压,同时空气温度也相应升高,
压送到燃烧室的空气与燃料喷嘴喷入的经处理过的天然气混合、燃烧,产生高温
高压的气体进入透平做功。
压气机在运行过程中,当进入压气机的空气容积流量
减少到某一个数值后,压气机就不能稳定工作,这时压气机中的空气会强烈的脉动,压比也会随之上下波动,同时还伴有低频、狂风般的怒吼声,使压气机产生
比较剧烈的振动,这种现象就是喘振。
为避免喘振现象发生,9F型燃机除了采用
可转导叶外,还在压气机第9级、第13级后各布置有2个防喘放气阀,分别从
压气机第9级、第13级抽气排入燃气轮机扩压段。
这些阀门通过控制逻辑自动
打开和关闭。
机组启动时,三通电磁阀处于失电状态,防喘阀全开,当机组转速
超过额定转速的95%且并网成功后,防喘放气阀立即关闭。
当防喘放气阀打开时,燃机的运行线将远离压气机的喘振边界线,扩大了机组的稳定工作范围。
2 9F燃机的喘振分析
对于9F燃机的工作展开状态过程,首先轴流式压气机需要展开对于外界空气
的吸收,吸进空气从而增加其内部的压力环境,进一步实现其内部空气温度的提升。
在这样的环境之下,压送到燃烧室的空气与喷嘴中的天然气进行混合,并且
实现燃烧过程,形成温度与压力均相对较高的燃气,最终通过涡轮机膨胀做功。
在9F燃机的整个工作过程中,天然气和空气的各自比重和混合状况,直接影
响到其整体工作的稳定性。
而容易发生状况的环节在于进入到压气机中的空气流
量是否稳定并且能够实现燃气的稳定和充分的燃烧。
如果空气总量有所降低,则
当降低到一定水平的时候,必然会造成整个压气机工作的不平衡状态,从而进一
步形成压气机内部环境空气的强烈脉动,并且触发空气压力的剧烈变化,导致压
气机产生相对剧烈的振动,即形成压气机喘振。
防喘是9F燃机系统的重要任务,直接关系到燃气机运行的稳定特征。
从喘振
的形成因素看,主要存在两个方面需要引起重视的问题。
首先在于旋转导叶自身
动作存在延迟,其次则在于防喘导叶的防喘放气阀打开延迟。
这两类故障同样都
会造成机组跳闸等问题的发生,在实际工作中必须引起重视。
在具体的调整过程中,进一步应当切实展开两个方面的调整措施,加强压气机防喘效果。
其一在于
展开对于IGV的合理设置,即通过对压气机中的IGV进行有效设计,来实现对于
叶片角度的影响。
通常来说,当叶片以低速转动时,前几级会出现相对过大的正
冲角,此时对导叶角度进行调整,就可以促使叶栅进口的绝对速度流入角随之减小,从而实现对于偏离设计值的正冲角的偏大问题进行消除。
此外,放气的有效
实现,对于9F燃机系统的防喘同样有着积极价值。
在9F燃机体系中的放气,指
多级轴流式压气机通流部分中间截面将空气实现引出和排出。
在压气机从稳定状
态进入到不稳定状态的过程中,放气系统即会开启,前几级的容积流量就会出现
增加,对应的轴向速度以及流量系数同样会有所增加,这种变化可以对因为冲角
过大而引起的失速或者发生喘振状况有所消除。
因此放气同样是9F燃机体系环
境中防喘工作的重要实践方式之一。
3 燃气轮机喘振故障原因分析
3.1 机组偏离设计工况
在压气机中出现不稳定的喘振现象,主要是因为在压气机在启动和停止的过
程中,气体流量减小到一定程度时,继而发生了气流的脱离现象而引起旋转失速,当气体体积流量持续减少时,旋转失速加剧从而引发了不稳定的喘振现象。
3.2 防喘放气阀未打开
防止喘振的主要方法为在压气机在启动和停止的过程中,压气机内部空气的
空气流量和压力的变化幅度较大,用防喘阀通过对压气机进出口气流量的调节,
从而防止喘振的发生。
然而在防喘阀失灵、空气流量和压力变化较大,喘振现象
也会有发生的可能。
现实工作经常性的维护与巡视,可以有效的避免喘振发生。
3.3 气流通道堵塞
由于气流中杂质长期累积导致气流通道内结垢堵塞,从而导致了气体流动阻
力增加,引起了体积流量减少,从而容易发生喘振的故障。
现实中主要有以下情
况会发生堵塞现象,即空气过滤器堵塞,叶片表面产生杂质等。
4 防范措施
(1)对磁性开关本身的预制线、送至控制系统导线的线头做好接线柱,接线柱采用耐高温材质,从而防止接线端子上因螺丝直接压在导线上由于紧力过紧、
振动等原因造成导线断裂。
对开关本身的预制线、送至控制系统电缆开出来的导
线部分套上耐高温套管,避免了因高温导致导线绝缘降低、检修维护拆接线导致
导线外皮破损从而致使短路、接地情况的发生。
并修改逻辑,把当机组正常运行时,任一个防喘阀位置错误(开、关信号均未置“1”)触发减负荷L70L信号这一
条件去除(在机组正常运行时,防喘阀应在关闭位置,关信号置“1”,开信号置“0”,如果开关故障、接线断裂等原因都会使得关信号置“0”,而实际阀门是在关
闭位置,使得保护误动作,触发减负荷信号),保留任一防喘阀打开(开信号置“1”,关信号置“0”)触发减负荷L70L信号;(2)利用机组检修、停机消缺机会
对防喘阀进行校验,检查电磁阀动作是否灵活,阀门开关时间是否满足要求,有
无卡涩漏气现象,检查过滤减压阀、管路接头有无漏气,对接头进行紧固,做好
电磁阀的使用周期、更换记录,对使用年限较长、有老化现象的电磁阀进行更换;(3)利用燃机启停频繁、停机时间较多的特点,定期到现场对反馈装置进行检查。
打开盖子对固定磁性开关的压板进行检查,对固定螺丝加装弹簧垫圈并紧固,对接线端子上的接线螺丝进行紧固;(4)对于排气扩压间温度高的影响,可以
开两台冷却风机来加强冷却。
同时可以在反馈装置上加装压缩空气连续吹扫冷却
装置。
即在杂用气管道上取一路气源,加装阀门、过滤减压阀,敷设气源管路到
每一个反馈装置的端盖上,在端盖底部开两个孔,一个用于连接气源管,另一个
用于空气的流通和端盖底部冷凝水的排出。
根据气源管路的粗细、管道的长度调
整好气源压力,使压缩空气对每一个反馈装置进行连续吹扫冷却,从而降低磁性
开关的工作温度,延长了开关的使用寿命,确保了机组安全稳定地运行;(5)
由于防喘阀工作的空间温度较高,阀门、气缸的机械部分也容易发生故障。
在机
组检修、停机消缺期间热工维护人员会同机务人员定期对防喘阀进行校验,到现
场查看防喘阀的动作情况,一旦发现阀门卡涩、气缸漏气、开关动作迟缓等现象
及时进行处理,把事故扼制在萌芽状态。
5 结语
通过以上所采取的防范措施,有效避免了由于各种因素所导致的防喘阀的故障情况,延长了位置反馈装置的使用寿命,确保了防喘阀动作的可靠性和开关位置的准确性,避免了保护误动作,从而保证了机组的安全稳定运行。
参考文献:
[1]朱俊.9FA型燃气轮机燃料管清吹阀故障原因及对策分析[J].无线互联科技,2017.
[2] 张亚飞,张巍.燃气轮机喘振故障诊断方法研究[J].华东电力,2013,02:475-477.。