浅析湿法脱硫石膏含水率高主要原因及控制措施
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浅析湿法脱硫石膏含水率高主要原因及控制措施
摘要:本文介绍了谏壁发电厂六期脱硫系统石膏含水率高的原因,并对其进行
深入分析后列出了石膏含水率高的主要原因,针对存在问题采取了有效的措施,
极大程度改善了石膏含水率过高的问题,并对进一步降低含水率提出了改进措施。
关键词:石膏含水率;原因;控制措施
0引言
国电谏壁发电厂六期#11、12机组脱硫装置已于2015年经过超低排放提效改造后投用,采用单塔双循环石灰石-石膏湿法脱硫工艺,设计脱硫效率不低于
98.1%。
投产之后脱硫系统石膏实际含水率一直大于10%的设计要求,正常在15%左右,最高曾达到20%—25%,严重影响了石膏副产品的销售。
为解决此问题,
对六期#11机组脱硫生产整个流程进行了分析,对相关参数进行控制和调整,目
前石膏含水率基本稳定在10%左右。
1影响石膏含水率的主要原因
1.1杂质含量过高,废水排放不正常
脱硫浆液系统中的杂质主要有烟气中飞灰和石灰石杂质两个来源。
这些杂质
会影响吸收塔内的反应,干扰石膏晶体的形成,使得脱硫石膏中飞灰含量急剧上升;另外,在脱水时杂质会夹在石膏表面和内部,因杂质脱水率很差,就会影响
石膏的含水率。
石膏浆液中的这部分杂质可通过废水排出浆液系统,如果废水系统不能正常
运行,杂质不断积累,达到一定的浓度就会影响石膏的含水率,而且是发生质变,对石膏含水率影响较大。
1.2脱硫运行中PH值控制不稳定,氧化反应不充分
PH测量值是吸收塔反应控制的一个重要参数。
石灰石供浆量的多少应由锅炉负荷和FGD入口硫份的变化量来综合考虑决定,若PH值测量不准,则容易出现
石灰石供浆量过多,CaCO3含量超标,从而影响石膏的脱水率。
由相关数据可知,随着吸收塔PH值得增加(均是一台氧化风机运行),CaCO3含量和石膏含水率明显增大,特别在PH值明显升高到5.8以上时,将会导致石灰石的溶解速率急剧下降,CaCO3含量和石膏含水率呈阶跃式上升。
由此说
明浆液PH值对石膏结晶影响虽然是间接的,但却是重要的决定性因素之一。
同时,当吸收塔内氧化效果不好或氧化空气量不足时,会导致石膏浆液中CaCO3含量过高,形成CaSO3?1/2H2O晶体,颗粒小、粘性大,难以脱水。
而且
由于CaCO3难以脱除,会造成浆液密度持续上升,导致全部浆液恶化,只能重新
置换浆液。
1.3石膏旋流器的运行工况影响
(1)石膏旋流器入口压力的影响,入口压力过低,会影响旋流器的分级效率,造成底流浆液的含固率下降,最终导致石膏脱水性能下降。
(2)旋流器沉砂嘴的影响。
旋流器的底流含固率一般在45%—55%(质量含量)左右,固体颗粒细小,主要为未完全反应的吸收剂和石膏小结晶等。
在使用
一段时间后,沉砂嘴因磨损原因尺寸变大,会造成旋流器底流含固率降低,一级
脱水效果差,影响真空皮带脱水机性能,使石膏含水率增大。
1.4真空皮带脱水系统的的运行工况影响
(1)真空度的影响。
真空度过高或者过低对石膏脱水性能均有很大影响,
真空度过低,则脱水过程中对石膏水分的抽吸力不足,难以保证石膏的脱水效率。
真空度过低的主要原因有:真空盘与皮带之间有间隙、真空盘到真空泵入口管路
有泄露、真空泵故障、密封水流量低等。
真空度过高的原因主要有:滤布未冲洗
干净或使用周期过长,都会导致脱水效果变差;或是由于石膏浆液品质变差(如
杂质含量变多)引起滤布堵塞,使得浆液中的水分不容易从滤布孔隙中分离出来。
运行中若真空度突然变高,同时浆液通过滤布压降增大则滤布堵塞可能性很大。
运行中汽气水分离器真空度负压一般维持—45kPa~—65kPa之间。
(2)滤布通过性的影响。
滤布堵塞会直接影响脱水效果,使得石膏含水率
增加。
造成滤布堵塞的主要原因包括:浆液中的飞灰和杂质含量增大、浆液中的
氯离子含量超标、滤布冲洗水量不足或喷嘴堵塞。
(3)滤饼厚度的影响。
滤饼厚度通常由变频器调节皮带机转速加以控制。
滤饼厚度过大或者过小都会使石膏含水率上升,影响石膏脱水效果。
滤饼太厚会
使脱水效率不足,含水率上升;滤饼厚度减小,致使含水率降低,但是若滤饼厚
度进一步减小使得滤布布料不均匀,造成局部漏真空,石膏含水率又会进一步上升。
因此,相对于最低含水率,石膏滤饼厚度在控制上有一个最佳值,以六期石
膏脱水为例,一般最佳滤饼厚度控制在皮带机运行频率为40—45Hz时。
2控制石膏含水率的措施
2.1严格控制石灰石质量和烟气含尘量
吸收塔浆液中的杂质主要来源是烟气中飞灰和石灰石中杂质。
经过电除尘处
理后的烟气中的粉尘以及排进吸收塔的湿除冲洗水,其中颗粒度很小,进入浆液
系统后会覆盖在石灰石颗粒的表面,阻碍石灰石的溶解,使得石膏浆液中细小的
石灰石颗粒含量增加,同时还会造成浆液PH值下降,严重影响石膏结晶,导致
石膏脱水性能下降。
在实际运行中,定期对石灰石粉质量进行检测,发现问题及
时反馈石粉供应厂家,按要求进行整改、处理。
实际运行中还发现,在机组调停启动后,吸收塔石膏浆液由于杂质沉淀后再
次被搅拌,大量杂质进入脱水系统,使得石膏排出泵滤网频繁堵塞,旋流站压力
长时间过低,底流较稀,真空皮带机无法均匀布料,这一点在#12吸收塔反应尤
为明显。
因此,在机组启动后,通常采用关闭旋流站进口门,打开溢流返回门将
旋流站旁路,采用此种运行方式后,浆液通过石膏排出泵不断进行大循环,将过
粗的杂质由滤网进行收集,通过清理滤网将杂质排出。
这样,就能使吸收塔浆液
在启动初期就大大降低因烟尘和石粉进入的杂质量。
2.2加强主要运行参数控制
吸收塔浆液PH值是脱硫反应控制一个重要参数。
在日常运行中,石灰石供
浆量的控制和循环浆液泵运行方式的选择,是由PH值与机组负荷、烟气硫分含量、脱硫效率和浆液密度综合起来决定的。
若在运行中过分注重脱硫效率,提高
石灰石浆液供应量,维持PH值在高限运行,容易造成CaCO?含量过高,氧化反
应效果降低,导致石膏脱水越来越困难。
通过改变PH值变化来改变亚硫酸盐的氧化速率有可能直接影响石膏的相对
过饱和度,在PH值4.5时,亚硫酸盐的氧化作用最强,并且是PH值为6时氧化
速率的2.5倍。
同时,PH值得变化对石膏沉淀结晶影响也是显著的。
CaSO4?2H2O的溶解度
随PH值的升高而急剧下降。
CaSO4?2H2O的溶解度下降,会使亚硫酸盐难以完全
氧化,降低石膏品质,并且容易使设备结垢。
因此,在运行中结合具体工况合理的控制供浆量,利用吸收塔和AFT塔PH
值的区分控制手段,在烟气出口SO2升高时尽量向AFT塔多供浆,并控制好循环
浆液泵启动时机,保持吸收塔浆液的PH值在4.5—5.5范围内(特别是能维持PH
值在5.0),有利于石灰石的充分溶解和石膏浆液的充分氧化沉淀结晶,是目前六
期比较理想的运行方式。
运行中还要维持较好的氧化效率,提高氧化效果。
值班人员应根据机组负荷、入口SO2流量及时调整氧化空气流量,通过调整风机进口风门维持风机出口风压
在最佳值,此时经验往往起到主要作用;#12机组吸收塔还出现过氧化风机在塔
内喷嘴脱落的情况,所以风机运行电流值的变化趋势对于分析氧化风机运行状况
也起着重要作用。
2.3定期清理石膏旋流站,保证浆液的浓缩及颗粒分离效果
石膏旋流器入口压力直接关系到去真空皮带机的底流含固率,运行中应对旋
流器进行定期检查,及时调整投入运行的旋流子个数、定期更换旋流子沉沙嘴。
要注意监视旋流站入口浆液压力,吸收塔浆液起泡、管道部分堵塞、石膏排出泵
出力低等均会引起压力下降或者波动较大,导致旋流不彻底,底流中含固量低含
水率高,直接造成石膏含水率超标。
根据运行中的分析结果认为,即使在石膏浆液品质较差的情况下,更换沉砂
嘴都能很大程度缓解石膏含水率较高的问题,是一种非常有效的调节手段。
目前,六期机组旋流器入口压力最佳值#11旋流站在0.15~0.16Mpa左右,#12流站在0.2pa左右。
根据旋流器进口压力和石膏排出泵电流变化,及时对石膏排出泵滤网进行清
理和更换,石膏排出泵停用时应立即冲洗泵体和石膏浆液管路,严防管线堵塞,确
保其对石膏浆液中杂质的过滤效果。
2.4定期对在线监测仪表维护和保养,确保其正常运行
加强在线监测仪表的维护保养,特别是PH计、密度计与脱硫效率有着直接
关系,吸收塔密度控制着吸收塔生成物石膏品质。
因此运行中必须加强对这些在
线仪表的维护,保证其准确性,确保在运行中能根据仪表所示参数及时分析、调整。
2.5加强对脱硫废水的排放,进一步完善废水系统设计
为了保证塔内反应正常进行及石膏的生成质量,废水系统应尽量投入,保证
废水排放,以降低吸收塔内CL离子浓度及杂质含量。
由于CL离子对设备有较强
腐蚀性,塔内CL离子浓度应控制在10000mg/l以下,并尽量维持低值运行。
六期石膏过滤水地坑与#12吸收塔地坑相连,同时有两台过滤水泵可将过滤
水打至#11吸收塔地坑;在实际运行中若废水系统故障,可根据各机组石膏CL离
子含量变化趋势,统一将废水集中排放至全厂废水储存箱内。
3结论
综上所述,本文总结了一些对石膏含水率影响较大的因素,并且在运行中很
大程度上改善了石膏含水率过高问题,但是要在运行中将含水率长期稳定和控制
在10%以下,必须要从以下几方面着手改进:
a) 由于杂质是对石膏正常结晶和脱水的最直接影响因素,因此在运行中要提
高进入脱硫系统的石灰石粉品质,泥土等杂质越少越好;同时要保证废水系统的
正常运行,这样才能使整系统中的杂质和重金属含量大幅降低,保证石膏结晶品质。
b) 运行中值班人员应根据实际工况进行及时调整,正确判断出当前引起石膏含水率高的主因,有针对性地进行调整,将各项参数控制在最佳范围内,保证吸收塔浆液品质正常,石膏结晶和生长顺利进行。
c) 加强对脱硫系统主要设备的运行维护,确保PH计、密度计的准确性;定期对皮带机进行检查,确保皮带机的真空度;定期对一级脱水系统进行检查,确保旋流站底流含固率和石膏排出泵正常。
参考文献
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