提高烟尘分析准确1
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五、课题目标: 1、目标值: 通过QC小组活动是烟尘分析准确率达到90%以 上; 2、目标可行性分析: (1)对现有的分析方法、仪器及过程进行调整改 进,可将分析的相对误差控制在2%范围以内。 (2)通过与在线仪表的数据比对校验,两者配合 使用,使分析的准确性和可靠性大大增强,也使 离线分析数据对生产的指导作用变得更加有效。
(3)针对采样方法选取不合适具体实施措施: 前面提到采样方法是我们选用了压力平衡法采样,而 压力平衡法有两种方式可以实现,分别为内采法与外采 法,外采法是将取样滤筒置于烟道外部采样,而内采法 是将取样滤筒伸入烟道内部采样。针对分析方法的选择, 我们通过实际使用和试验比对发现,外采样法虽然较为 简单,对其材质要求不高,但是,由于采样滤筒置于烟 道外部,烟道气通过采样头导管导入滤筒中,这过程中 容易造成部分粉尘沉积于导管之内,造成分析结果偏小; 而内采样虽然采样过程较复杂,对其材质要求高,但却 可以获得较高的分析精度,基于以上分析,我们进行了 如下工作: 选取的内采样法作为我们的新的分析方法,以保证获得 更高的准确率; 淘汰原有的外采样取样杆,采样结构更合理的内采样杆; 改善采样滤筒材质,使得其适应烟道内高温高压的环境;
试验比对 现场调查 现场调查
非要因 要因 要因
8
采样器材质不符合 规定 电源影响
现场调查
存在为要 因 存在为要 因 存在为要 因 存在为要 因 存在为要 因 存在为要 因
王建涛 白永乐 白永乐 马素娥 王林 韩世富 王建涛 韩世富 白永乐 王建涛 韩世富 白永乐 王建涛
非要因
9
现场调查
非要因
10
采样过滤桶失效
王建涛 马素娥 管同烨 樊强
2006年12月 至 2007年2月
6
采样点选择 不合适
李瑞华 王建涛 王林 韩世富 王建涛 王林
2006年11月
7
采样时间过 短或过 长
2006年11月
2、实施 (1) 人员对方法和操作不熟悉的具体实施措施: 组织相关分析人员学习采样原理和相关分析方法, 要求每一位分析人员对分析方法和原理有较深的认 知,并安排理论考试,成绩合格后,允许上岗操作; 程序化采样步骤,并组织现场培训,让分析人员能 熟练掌握每个分析步骤,以及简单的故障分析与排 除; 先后派2名技术人员和3名分析人员到厂家学习,掌 握分析过程中的难点重点,加强对采样分析和仪器 等的认识和掌握。
3、质监科烟尘浓度分析现状调查 质监科烟尘分析采用的方法为压力平衡法, 使用的分析仪器为洛阳设计院的GDP-95III 系列动压平衡采样器(见图1),采样准确 率和精度较在线仪表高,但在实际使用中, 由于方法、仪器、人员、采样过程等因素 的影响,使得其分析准确率还有较大提升 空间。所以,要提高烟尘分析准确率,就 必须减小相关因素的影响,降低检测过程 的系统误差和偶然误差。
获奖情况
三、选题理由 1、烟气轮机(简称烟机)是石油化工行业常见的关键设备 之一,它利用催化裂化装置生产过程中产生的高温再生烟气 余热驱动离心式或轴流式空气压缩机作功或给发电机提供动 能。烟机机组的运行情况直接关系到装置的运行周期和能耗 水平,对保证装置正常平稳运行和节能降耗具有重要意义。 但是同时,烟气轮机也是炼化行业关键设备中故障率最高的。 平均无故障运行时间不超过280天,有的厂烟机一年停机修 理2-3次是很普遍的现象。这与装置长周期运行的要求相差 很远,频繁停机导致装置能耗上升,处理量下降,严重的使 装置切断进料甚至非计划停工的现象时有发生,严重影响了 企业经济效益。 导致烟机故障率居高不下的主要因素是高温和粉尘。 烟机机组的机械功能故障,大多与这两者有关。烟机常见的 故障,例如磨损、叶片断裂、粉尘堆积、动静摩擦、动平衡 破坏、同心度偏移、油膜失稳、壳体变形及管线应力影响都 是直接或间接与这两者密不可分。而烟机粉尘的浓度和粒度 又是其中的最直接和关键因素。烟机粉尘的浓度和粒度的增 大,会造成烟机的震动和运行不平稳,影响烟机的正常运行。
四、现状调查: 1、烟机装置粉尘浓度分析情况现状 在本次活动中,我们发现目前较为认可的方法主要有在线 仪表分析和离线分析两种,两种方法对比,各有优缺点, 主要表现在: 在线分析仪表能实时为装置操作人员提供烟机装置进口的 粉尘浓度、粒度等信息,分析快捷,及时,然而,在线激 光测定粉尘设备由于长时间运行后,催化剂粉尘会黏附在 透镜表面,对检测结果准确性影响很大,另外电子元件长 时间运行的温漂及时漂也同样影响检测结果。 离线分析的分析结果相对较为准确,精度较高,能真实反 映烟道压力、流速的实际环境,而且采样仪器便于清洁, 维护和管理,避免了仪器电子元件老化、以及温漂、时漂 等影响。离线分析的缺点是不能实时反映烟尘浓度值及其 变化趋势。另外,离线分析对各分析环节、仪器和人员要 求较高,过程复杂,繁琐,也影响其在生产中的应用;
影 响 分 析 准 确 率 的 原 因 分 析
采样过程
仪器
环境
2、小组成员对因果图进行了仔细的分析和讨论,认为影 响分析准确率的原因有:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 原因 人员对方法和操作不熟练 工作考核不细 对仪器管理不善 方法标准选取不合适 烟道环境温湿度影响 取样口杂质污染及其他污染 气路故障 采样器材质
提高烟尘分析准确率 保障烟气轮机平稳运行
小组名称:质监科技术组 QC活动小组
一、小组概况
小组名称 课题名称 课题类型 小组人数 技术组QC活动小组 提高烟尘分析准确率 保障烟机平稳运行 质量改进型 12 注册编号 成立时间 活动时间 当年活动 情况 020 2006年11 月 2006. 11--2007.11 15次
2、离线采样分析的原理及方法 为了课题目标有一个准确的把握,我们小 组对离线分析关键的采样过程的原理进行 了探讨。 国内使用较为广泛的离线分析采 样的方法主要是基于等速原理,即进入采 样嘴的烟气流速要等于采样点的烟道内烟 气流动速度,这样可以形成一种稳定的压 力平衡,用采样设备进行等速采样,根据 采样时间内过滤筒的催化剂粉尘重量和通 过采样器的烟道气的体积,换算成标准状 态,即可计算出烟气的平均含尘浓度。
2、由于烟尘浓度分析在国内没有统一的分析 方法标准,加之各厂商分析仪器还处于试验定 型阶段,尚不成熟,客观上对烟尘浓度准确分 析带来很大不确定性。 3、从2006年11月-2007年11月,质检科以影 响导致烟机故障率的主要因素粉尘浓度作为着 眼点,成立了以提高烟尘采样分析准确率为课 题的QC攻关小组,为装置操作人员提供准确 可信的烟尘分析数据,以便其采取针对性措施 降低粉尘浓度和粒度,进而达到降低烟机运行 故障率的目的。
另外,离线分析由于采样过程较为繁杂,现 场取样时间长、工作量大,且条件苛刻,环境艰 苦,客观上不适合分析人员频繁采样分析,只能 阶段性的给予生产装置以指导,这也是目前离线 分析仪器在实际应用中的不足之一,可以通过改 进现有采样仪器,改善采样环境,简化采样步骤, 提高采样效率,以缩短采样周期。同时,结合已 有的在线粉尘检测系统,通过烟尘分析数据,定 期对在线仪表比对校验,才能达到指导装置操作 的作用。
9
10 11 12 13 14
电源影响
采样过滤桶失效 采样时间过短或过长 采样流速控制不佳 采样效率低 采样点选取不合适
序号 1
3、原因的验证,确定主要原因 根据以上原因的分析,我们进行了分组验证。
原因 人员对方法和操作不熟悉 验证方式 现场调查 判断标准 存在现象 为要 因 负责人 李瑞华 张东瑜 王林 结论 要因
韩世富 马素娥
2006年11月
5
气路故障
(1)定期检查气路是否有 排除气路故障 堵漏气;(2)密封垫 对分析结 材料改进;(3)耐压 果的影响 耐腐蚀管线应用;(4) 高效快速连接接头的使 用
应用科学理论和试验操作, 确定最具代表 性采样点 选择最具代表性采样点 采样 利用多次反复试验,通过 计算分析,确定最佳采 样时间 最佳采样时间 确定
我厂目前联合一车间有一套烟尘在线分析仪表, 是2002年投入使用的,质检科使用的离线采样分析 仪器是来自洛阳石化工程研究院生产的GDP系列采 样分析仪器,由于在线仪表由其设计原因造成的准 确率不高的缺陷,使得在实际使用过程中往往不能 为烟机操作人员提供真实可靠的分析数据,更多的 情况是作为一种参考数据来使用;而离线分析虽然 过程复杂、分析要求高,但由于分析准确率和精度 较高,而且较少受烟机内部温度、湿度、压力等影 响,因此在烟尘浓度分析中被广泛采用和认可;
六、原因分析 1、首先小组成员对容易影响分析准确率的原因进行深入调查研究,展 开讨论,并应用因果图进行了原因分析。
方法标准
方 法 选 择 不 合 适 工作考核不细
人员
试验方法不熟悉
操作技能
管 理
对仪器管理
操作不熟练
采样时间 电源 采样点位置 采样效率 流速控制 过滤筒 杂质污染 气路 采样器材质 湿度 温度
2
3 4
采样流速控制不佳
对仪器管理不善 方法标准选取不合适
现场调查
制度考核 实验对比
存在为要 因
存在为要 因 有无为要 因 存在为要 因 存在为要 因 存在为要 因
白永乐 韩世富
白永乐 王海军 李瑞华 焦文化 韩世富 王林 韩世富 王海军 王建涛 王建涛 白永乐
要因
非要因 要因
5 6 7
烟道环境温湿度影响 取样口杂质污染及其他污 染 气路故障
试验比对
非要因
11
采样时间过短或过 长 采样效率
试验因
13
采样点选取不合适
实验比对
要因
七、对策和实施 1、针对以上7条主要原因我们制定了相应对策:
序 号 1 原因 人员对方法 和操作 不熟悉 采样流速控 制不佳 对策 组织学习分析原理及操作方 法; 组织人员到生产厂家学习; (1)升级仪器仪表,直观的 将相关流速参数实时显 示,以便调节控制。 (2)采样尽量选在装置操作 工况变化不大时进行。 目标 负责人 完成时间 2007年2 月至 3月 2007年1 月
烟气含尘浓度计算
W=W2-W1 V n= V - V w Cn — 工业标准状况下干烟气含尘浓度 mg/m3 Vn — 采出干气体在工业标准状况下总体积 m3 Vw — 含水量体积 由含湿量测量方法测出 m3 W— 所采集尘粒总质量 mg W2 — 滤筒终重 mg W1 — 滤筒初重 mg V — 气体总体积 (计算机指示标准状况下) m3 可根据需要分别求出采样气体的工况干基、工况湿基 条件下的烟气含尘浓度。
王林 熟练操作,减 少和消除操 白永乐 作失误 白永乐 保证符合等速 采样原理的 王建涛 要求以及在 较为稳定的 烟道流速下 获得更为准 确的分析结 果 提高分析精度 贾高印 李瑞华 焦文化
2
3
方法标准选 取不合 适
由原有的外采样改为内采样
2006年11 月
4
取样口杂质 污染及 其他污 染
(1)清理采样口残渣(2) 去除杂质污染 吹扫采样杆内部残留杂 对分析结 质(3)避免外界杂质 果的影响 进入采样滤筒
等速采样的方法主要有两种: 预测流速法: 预测流速法是预先测出烟道内采样点的流速和烟气状 态参数,然后根据选用采样器的直径算出等速采样的 流量,按此流量控制采样速度; 压力平衡法: 压力平衡法是利用特殊结构的采样器在采样时跟踪烟 气压力变化随时调节采样流量,以保证采样始终在等 速条件下进行; 比较以上两种方法由于预测流速法操作过程多,计算 繁琐,加之此法测速和采样在时间上不同步,当工况 波动大时,操作精度相应降低。而压力平衡法测速与 采样同步进行,免去的现场计算的繁琐,使采样能始 终跟踪操作工况,测试精度也相对较高。
(2)采样流速控制不佳的具体实施措施: 采样流速控制在烟机粉尘浓度测定中起着至关重要 的作用,在采样过程中必须保持等速采样,即进入采 样嘴的烟气速度要等于采样点的烟气流动速度。如果 采样流速小于烟道流速时,由于催化剂颗粒的惯性, 使得采集的样品重量、粒度会大于实际,反之则小于 实际;根据以上原因我们制定了以下具体实施措施: 升级了仪表控制箱,由原来的U型管流速测定,升级 为电子传感器测速,并且通过数控模板转换为实时数 字在仪表箱的液晶屏显示出来,这样操作人员可以根 据烟道流速变化情况,随时调节采样流速,使之与烟 道流速相同,保证等速采样的实现; 尽量选择再装置操作工况波动不大的情况下采样,这 样可获得较为稳定的烟道流速,使得流速控制更加稳 定有效。