GMR#1机总起动电气试验

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工程代号
密级一般
专业代号602 目录号
印度GMR卡玛朗加4×350MW机组工程#1机组
总启动电气试验措施
( A版/0)
编制:
审核:
批准:
山东中实易通集团有限公司
2012年12月
总启动电气试验措施
1.编制的目的:
为全面检验印度GMR卡玛朗加4×350MW机组工程#1机组一次设备的电气特性以及二次系统的状况,确保机组安全可靠地投入运行,顺利完成总起动电气试验所规定的试验项目,特制定本方案。

2. 编制的依据:
2.1 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇,电力工业部1998)
2.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(DL/T 5437-2009)
2.3《电气装置安装工程质量检验及评定标准》(DL/T 5161.1-2002)
2.4《电力建设安全工作规程》(DL 5009.1—2002)
2.5《工程建设标准强制性条文》2006版
2.6《十八项电网重大反事故措施》2005版国家电网公司
2.7《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发[2000]589号)
2.8《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006
2.9《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006)
2.10 施工图纸电气部分
2.11 相关厂家说明书
2.12 已下达的保护定值单
2.11 有关设备编号说明
2.12 中实易通集团有限公司质量环境安全健康管理文件
3.概述
印度GMR卡玛朗加4×350MW机组工程装设有4台350MW亚临界燃煤机组,分别经四台主变与400kV系统相联接,400kV系统由一台半断路器接线方式组成。

主变压器为三相,双绕组,容量为 430MVA。

每台机组设高厂变2台、公用变一台直接接于主变低压侧,主变和发电机之间设发电机出口断路器。

4. 电气主设备参数:
4.1发电机
发电机生产厂家:东方电气集团东方电机有限公司型号: QFSN-350-2-20
额定功率: 350MW
额定电压: 20kV
额定电流: 11887A
额定频率: 50HZ
额定励磁电压: 434.6V
额定励磁电流: 2287A
额定功率因数: 0.85(滞后)
额定转速: 3000r/min
冷却方式: 水氢氢
励磁方式: 自并静止励磁4.2发电机出口断路器
GCB 额定电压: 25.3kV
额定电流: 13000A
额定短路电流(断开): 100kA
额定短路关合电流: 280kA p
4.3励磁变
额定容量: 3600kVA
额定电压:高压侧:20kV低压侧:900V
联接组标号: Yd-11
阻抗电压: 8.2%
5. 试验的分工
5.1 山东中实易通集团有限公司、山东电建二公司、运行人员三方共同进行试验前的设备检查及准备事宜。

5.2运行人员负责试验期间的运行方式及并网后的操作,并安排有关人员完成所分配的工作。

5.3山东电建二公司负责试验中短路点及励磁变临时电源的拆装、试验过程中监护和消缺任务。

5.4 山东中实易通集团有限公司负责试验的组织工作,仪器仪表准备,试验接线及试验过程中的操作并完成数据整理等任务。

6. 总起动电气试验应具备的条件
6.1提前向调度中心汇报总启动电气试验方案,并经调度中心同意。

6.2 #1发变组电气部分的一次、二次设备安装调试完毕,符合设计及起动规程的要求,并通过验收。

6.3 设备安装、分部试运的技术资料齐全,已经验收合格并签证,质检部门检查通过。

6.4 有关试验场所卫生状况良好,道路畅通,照明充足,通讯方便且备有足够的消防器材。

6.5 所有电气设备编号齐全、正确,带电部分标志无误。

6.6 试验用的仪器仪表,记录表格等准备就绪,试验期间的系统方式、并网方案得到批准,机、炉、电的联锁试验业已完成。

6.7 已对发电机出口开关1GCB、I母断路器4-3-52及中间断路器4-2-52两侧同期电压核相完毕,在同一系统下相位一致,投入同期装置,同步表指示在同步位置。

6.8 试验人员应熟悉本方案,做到分工明确,责任到位。

7. 试验前的准备工作
类别检查内容确认/时间
集控室热控人员解除发电机并网带初负荷、电气联跳汽机逻辑。

确认□
在集控室空出一台CRT专供电气试验用,备一部专用电话用
于指挥电气试验。

确认□
继电器室在继电器室备一套有关的电气施工接线图、保护定值单及保
护装置说明书,以便查阅。

确认□
发变组保护屏的准备工作
a 在发变组保护屏检查保护的定值应按定值单设定好。

b 在发变组保护屏将过压保护的定值按1.3Ue ,0S设定
好。

c 解除发电机联跳汽轮机的联锁。

d 在发变组保护A、B柜后将主变差动所用的机端CT短
接好,并断开与装置连接的连片,使之与保护装置之间有明
显的断口。

确认□
投入同期电源、变送器电源和电度表电源。

确认□
发电机平台在转子滑环附近准备一组测量转子交流阻抗的试验接线。

确认□在发电机附近接一只直跳励磁开关的紧急跳闸按钮,经试验
正常后作好标记,以免误碰。

确认□
发电机出线层在发电机出口CT、PT处备足临时照明灯。

确认□准备足够的PT一次保险确认□将PT小车推入工作位置,合上二次空开。

确认□确认发电机出口开关1GCB、刀闸1GCB-89、地刀1GCB-E1、
1GCB-89E2在分位,断开其控制电源。

在发电机出口开关1GCB靠近发电机侧封闭母线上装设一组
不小于12000A的短路铜排。

将励磁变高压侧连接解开,做好隔离措施,另从6kV备用开
关拉一路临时电缆供励磁电源。

确认□
励磁设备间在励磁柜的一侧设置“电力系统参数记录仪”一台。

用于电
气试验的测量、录波、打印和记录。

确认□准备示波器一台、数字万用表两只,专用试验线若干。

确认□解除发电机出口开关位置接点接线。

确认□将手动给定低限调整为0。

确认□在励磁调节屏旁装设一部直通集控室的临时电话,保证通讯
畅通。

确认□
8. 试验前的检查工作
类别检查内容确认/时间
6kV开关室a.将带励磁变的6kV开关推到试验位置,跳、合闸操作应正常。

b.将保护按临时定值整定好。

c.用2500V摇表测电缆的绝缘电阻应合格。

d.实验前提前将励磁变6kV开关推到工作位置,合上6kV开
关冲击励磁变,在励磁变低压侧测量电压幅值、相序正确。

确认□
励磁设备检查试验接线已准备就绪。

确认□用1000V兆欧表测量励磁主回路的绝缘电阻应合格。

确认□检查总启动试验的接线工作已经完成,各表计的量程选择正
确无误,用途标记明确
确认□

发电机出线层检查发电机中性点的接线正确,合上发电机中性点接地刀闸
检查PT、CT端子箱接线完整,螺丝紧固。

CT二次无开路现象,
PT二次无短路现象。

PT、CT二次接地正常,投入PT二次小
开关。

确认□用2500V兆欧表测量发电机定子绕组的绝缘电阻应合格。

确认□检查PT一次保险完好,一次中性点接地正常。

确认□检查励磁变高压电源侧已可靠断开,临时电缆已经接好。

确认□检查励磁变周围清洁无杂物,温度计指示正常。

确认□检查励磁变CT端子箱接线完整,螺丝紧固,CT二次无开路现
象。

确认□
发电机平台检查发电机转子交流阻抗测试接线、紧急跳闸按钮接线已完
成,励磁开关跳闸正常
确认□用100V兆欧表检测发电机轴承座绝缘电阻不低于0.5MΩ。

确认□恢复汇水管接地。

确认□
柴油发电机小室检查柴油发电机所有控制电源均已送上确认□检查柴油发电机在远方、自动控制方式确认□就地启停正常确认□远方操作台紧急起柴油机正常确认□
继电器室在保护屏检查其接线完整,螺丝紧固,CT二次无开路现象。

确认□发电机保护的出口压板全部退出。

检查发变组保护定值正确,
发电机过压保护定值临时为1.3Ue、0s。

确认□解除所有的联锁功能。

确认□检查发变组保护A、B柜后主变差动所用的机端CT已经短接
好,连片已经断开。

确认□
集控室检查发电机控制台接线完整,螺丝紧固,信号指示正常。

确认□检查热控人员已将并网带初负荷逻辑解除,电气联跳汽机逻
辑已解除。

确认□集控室操作台紧急跳励磁开关按钮分闸正常。

确认□
9.总起动电气试验的方法、步骤
步序工作内容确认/时间1 升速过程中的试验
1.1 交流阻抗测试
在汽机升速过程中,分别在转速约0、500、1000、1500、2000、2500、3000
转/分时,测出转子交流阻抗和功率损耗
确认□
2 发变组短路试验
2.1 汽机稳定在3000转/分,派人监视以下设备,如有异常立即汇报。

a.#1发电机本体
b.#1机励磁柜
c.#1机励磁变。

d.发电机出口短路铜排。

e.发变组保护柜
f.出线层设备(PT、CT、中性点接地变压器和电阻)
g.6kV开关柜
确认□
2.2 投入下列保护
发变组保护A柜:
投入以下保护
a. 发电机复压过流&阻抗保护
b. 发电机匝间保护
c. 定子接地零序电压保护
d. 定子接地三次谐波电压保护
e. 转子接地保护
f. 定子过负荷保护
g. 负序过负荷保护
h. 过电压保护
i. 过励磁保护
j. 频率保护
k. 误上电保护
l. 励磁变速短、过流保护
m. 外部重动一(励磁系统故障)
确认□
投入以下出口压板
跳灭磁开关
发变组保护B柜:
投入以下保护
a. 发电机复压过流&阻抗保护
b. 发电机匝间保护
c. 定子接地零序电压保护
d. 定子接地三次谐波电压保护
e. 定子过负荷保护
f. 负序过负荷保护
g. 过电压保护
h. 过励磁保护
i. 频率保护
j. 误上电保护
k. 励磁变速短、过流保护
l. 外部重动一(励磁系统故障)投入以下出口压板
跳灭磁开关
发变组保护C柜:
投入以下保护
a. 发电机断水
b. 热工保护联跳
投以下出口压板:
跳灭磁开关
2.3 发电机短路特性试验
a. 将6kV励磁变临时电源开关送至工作位
b. 合上6kV励磁变临时电源开关
c. 检查励磁调节器已置“手动”输出并在低限位
d. 合上灭磁开关
e. 增磁,电流升起一点后,检查CT回路无开路现象
f. 继续增磁,将发电机电流升至额定值11887A(二次3.96A)后,再减磁,
确认□
将发电机电流降到零。

调节过程中记录Ia、Ib、Ic、UL、IL值,同时校对盘表显示值。

注意:做上升、下降曲线时,要单方向调整增、减磁,为防止发电机定子过流,在增减磁时,应缓慢增减。

2.4 电流相量检查
发电机电流3000A(二次1A)时,用钳形相位表测量各CT电流的相位及幅
值。

确认□
2.5 短路试验及电流相量检查完毕后进行的操作:
a.手动减磁到低限位
b.断开励磁开关
c.做好安全措施在发电机出口封母上将短路铜排拆除
d.在发变组保护A、B柜投入发电机差动保护
f.在发变组保护A、B柜后将主变差动所用机端CT恢复正常接线。

确认□
3 发变组空载试验
3.1 发电机PT的检查
a.确认PT 一次保险已投入
b.确认PT 小车在工作位置
c.确认PT二次小开关已合好
d.派人监视发电机PT
确认□
3.2 发变组空载特性录制
a.合上灭磁开关
b.手动增磁,使发电机二次电压升到20V左右
c.检查各PT回路应无短路现象
d.测量三相电压的对称情况(二次电压50V,100V左右各检查一次)
e.继续升压,每升约20V稍停,直到132V后再减磁,将电压降到最低,
调节中记录Uab、Ubc、Uca、UL、IL值。

注意:试验过程中要单方向增
减磁
确认□
3.3 发电机二次电压相量测试
发电机电压升到额定值(二次110V),在发变组保护屏A柜、B柜、故障录
波器柜、变送器屏、电度表屏、励磁屏测量各PT幅值及相序,正确
确认□
3.4 空载试验结束后的操作
a.减磁至发电机电压为最低,跳开灭磁开关
b.跳开励磁变高压侧6kV临时开关,并摇至试验位
确认□
c.做好安全措施,在励磁变压器高压侧处拆除6kV临时电源线,恢复励磁
变压器同发电机出口封母正常接线
d.将发电机过电压定值按定值单恢复
4 发电机空载带调节器试验
4.1 调节器手动通道升压试验
a.检查调节器方式在"手动"
b.合上灭磁开关
c.检查发电机起励电压正常
d.用手动通道调压按钮升压,其值应能在0.85~1.05Ue范围内连续可调,
发电机电压及励磁电流平稳变化,无跳跃现象
e.手动将电压调到低限位
f.断开灭磁开关
确认□
4.2 调节器自动通道升压试验
a.检查自动调节通道在低限位
b.检查调节器方式开关在"自动"
c.合上灭磁开关,按下“投入励磁”按钮
d.检查发电机起励电压正常
e.检查发电机电压升到额定值的调节过程中,超调量不大于15%,调节时
间不大于10秒,电压摆动次数小于3次
f.用自动通道调压按钮升压,其值应能在0.85~1.10Ue范围内连续可调,
发电机电压及励磁电流平稳变化,无跳跃现象
g.将自动给定调到低限位
h.断开灭磁开关
确认□
4.3 自动、手动通道切换试验
a.自动通道电压稳定在额定值
b.检查两给定电压差值不大
c.起动录波后,投手动通道,此过程发电机电压变化不应太大,且较为平

d.再将手动切到自动,电压变化不应太大,且较为平稳
确认□
4.4 5%阶跃响应试验
a.自动通道电压稳定在额定值
b.调节器的测量单元经电位器使Uf降到95%
确认□
c.起动录波后,将外接电位器断开,录取5%的上阶跃响应
d.待Uf稳定后,再次起动录波,将外接电位器投入,录取5%的下阶跃响应
e. Uf稳定到额定值
4.5 发电机灭磁时间常数,定子残压及一次相序测量
a.检查发电机电压在额定值
b.起动录波后,跳开灭磁开关,录取灭磁时间常数及转子电压幅值
c.在发电机PT柜处测量发电机一次、二次残压,在二次残压小于1V时,
用相序表测一次相序
注意:测量时必须戴绝缘手套,穿绝缘靴
确认□
5 发变组同期假并列
5.1 操作步骤按照#1发电机自动准同期假并网操作票进行操作确认□
6 发电机并网
6.1 恢复并网带初负荷信号,励磁调节柜恢复发电机出口开关位置接点连线,
拆除励磁开关的紧急跳闸按钮。

确认□
6.2 恢复电跳机联锁保护,在发变组保护A、B柜投入关主汽门出口压板,投
入A、B柜所有跳闸压板
确认□
6.3 操作步骤按照#1发电机自动准同期假并网操作票进行操作确认□
7 机组并网运行后交电厂运行人员确认□
8 发变组带负荷后的试验
8.1 当发电机带15%负荷后,鉴定有关保护的方向:
a.主变差动、发电机差动、启停机保护、失磁保护、失步保护、发电机逆
功率保护、发电机程跳逆功率保护方向检查
b.将已经校核正确的保护按运行规程投入
确认□
8.2 励磁调节器的试验
a. 无功调节稳定性检查
调节器运行,发电机无功输出稳定,分别进行增减磁操作,发电机无功变化应
均匀。

b. 调差试验
调节器运行,选调差系数为-2%,发电机带一定无功时投入调差,检查
调差极性。

c. 低励限制试验
确认□
在合适工况下,做低励限制试验。

手动减磁,降低发电机无功,减磁至
低励限制动作,信号发出,励磁不能再减小
d.过励限制试验
在合适工况下,做过励限制试验。

手动增磁,至过励限制动作,信号
发出
8.3 在发电机带50%、100%负荷时,测量发电机轴电压确认□
项目工程师:专业工程师:
10. 安全措施
10.1 全体工作人员必须密切合作,服从指挥,不准擅自离岗。

10.2 试验人员完成操作、测量或监护后应立即汇报并作好记录。

10.3 试验人员应严格执行《安规》的有关规定及操作规程。

10.4 设备监视人员必须密切注意设备的运行情况,若有异常应及时汇报,若情况紧急,可以先断电源再作汇报。

10.5 试验中,若锅炉出现异常须中断试验时,应对发电机迅速手动灭磁。

10.6 现场应做好防火、防雨及安全保卫工作。

10.7 试验时当值人员应做好事故预想,配合试验人员在发生事故时及时进行处理。

附录
总起动电气试验人员分工名单总指挥:
指挥: 牟旭涛王峰当值值长
安全: 张善鹏安全部
一次设备操作: 运行人员
一次操作监护: 于孝勇马亮
二次设备操作: 中实易通
二次操作监护: 王新
设备监护: 发电机:
励磁柜:
保护屏:
出线层及发电机短路点:
6kV开关室:
一次测量:中实易通调试部
二次测量:中实易通调试部
数据汇总:中实易通
山东电力建设二公司参加人员:
山东中实易通参加人员:
运行参加人员:。

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