新型精煤压滤机脱水工艺的实验研究
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新型精煤压滤机脱水工艺的实验研究
朱红军
【摘要】新型精煤压滤机所采用的是综合脱水工艺,综合脱水工艺主要由静压脱水、压榨脱水、气体置换脱水三部分组成,这三种脱水方式的脱水机理不同,对精煤水分
的影响很大.通过对脱水方式的研究,优化静压脱水、压榨脱水、气体置换脱水的组
合方式,提高精煤压滤机的脱水效果.
【期刊名称】《煤》
【年(卷),期】2009(018)005
【总页数】2页(P60,62)
【关键词】静压;压榨;气体置换;脱水;机理
【作者】朱红军
【作者单位】七煤集团,龙湖选煤厂,黑龙江,七台河,154600
【正文语种】中文
【中图分类】TD94
新型精煤压滤机所采用的脱水工艺是集静压脱水、压榨脱水、气体置换脱水为一体的综合脱水工艺。
就整个综合脱水工艺来讲,静压脱水是前提,是脱水的基础,属于预备性脱水,决定最终滤饼水分的关键是压榨脱水和气体置换脱水的合理运用。
但压榨脱水和气体置换脱水的脱水机理有很大区别,所以必须了解压榨脱水和气体置换脱水的脱水机理,这样才能充分发挥压榨脱水和气体置换脱水的功能,最大限度地降低滤饼水分。
在压滤脱水过程中,一般采用很高的流体静压来缩小滤饼的孔隙率,排出大部分水分。
但在实际操作中,发现单纯的提高流体静压力,脱水效果并不理想。
因为随着压力的增大,滤饼防隙率逐渐减小,滤饼孔隙的饱和度逐渐降低,当滤饼的饱和度接受剩余饱和度时,滤饼水分基本不再降低。
实验已经证明了这一点。
另外,分析滤饼的显微结构,发现这时滤饼颗粒形成拱桥结构,这种拱桥结构包含的水分很难用流体静压力排出。
这种条件下,继续降低滤饼水分必须施加更高的压力,一般情况下,流体静压力靠给料泵实现,靠泵增大压力并不容易实现,而且会造成设备投资大和运行成本高。
单纯的静压脱水,滤饼水分不能达到国家规定的精煤水分的要求。
所以必须从改善滤饼过滤阻力考虑,采用压榨脱水或气体置换脱水才能进一步降低滤饼水分。
1) 压榨脱水的脱水机理。
精煤压滤机压榨作用的实现是靠隔膜挤压滤饼减小滤饼
孔隙率,从而降低滤饼水分。
静压脱水后滤饼内形成一定的拱桥结构,通过隔膜挤压能破坏拱桥结构。
隔膜挤压相当于在滤饼上形成二维剪切力。
从二维方向破坏拱桥结构,从而可以改变滤饼的孔隙率。
压榨作用的实质是滤饼内部颗粒的重新排列,压榨效果的好坏取决于滤饼的可压缩性。
浮选精煤有一定的可压缩性,特别是细、粘的物料。
所以对于浮选精煤的脱水采用压榨脱水还是必要的。
但是,由于浮选精煤中含有一些浮选药剂,使滤饼颗粒表面形成一定的水化膜,另外,滤饼颗粒间形成毛细管中含有很多毛细水分,压榨作用不能把这样的水分排出。
所以压榨脱水也具有一定局限性。
2) 气体置换脱水的机理。
对于滤饼中的水化膜和毛细管中的水分可以利用气体置
换脱水排出。
气体置换脱水的机理是利用气液两相流的原理,很好地改善了滤饼的过滤阻力。
通过科学给料管道引入压缩气体进入滤饼内部置换脱水,脱水机理如下:①气—液界面作用。
当压缩气体压力大于滤饼的毛细压力时,压缩气体从滤饼
最大孔隙进入,穿透毛细管把毛细管的水分置换出来。
当压缩气体通过滤饼孔隙时,
由于两相流体的界面作用使部分吸附在毛细管表面的水分气化,被压缩气体带走。
另外,气体在水中的溶解度随压强的增大而增大,溶解在水中的气体进入滤饼后可以强化气液界面作用,在颗粒表面析出,也可以带走颗粒的表面水。
②压缩作用。
气体对滤饼的压缩作用就是在气体压力的作用下,滤饼中的小颗粒能够填充大的孔隙,压缩后的滤饼的孔隙率降低,水分也随之降低。
对于目前浮选精煤压滤脱水工艺,大多数是静压脱水、压榨脱水、气体置换脱水的综合运用,但其中二种方式的联合使用比较多,即使是三种方式的联合使用,气体置换脱水也只是用来净化管道中残留的料浆,简单的压缩一下滤饼,并没有真正发挥气体置换脱水的优势。
本实验主要研究压榨脱水、气体置换脱水的效果及压榨脱水和气体置换脱水的优化组合。
1) 实验条件。
在同一压滤条件下,料浆经流体静压脱水后,进行气体置换脱水和压榨脱水。
流体静压力值为0.6 MPa,压榨与气体置换时间均为15 s,压力均为0.6 MPa。
实验煤样采用龙湖选煤厂的浮选精煤。
筛分化验结果,见表1。
2) 实验结果与讨论,实验结果,见表2。
通过实验可以看出:气体置换脱水优于压榨脱水,先气体置换后压榨脱水优于先压榨后气体置换脱水。
通过实验也发现,压榨脱水时压力不宜过大,一般在0.4~0.6 MPa,否则滤板容易断裂,气体置换脱水时,压力也不宜过大,一般在0.4~0.7 MPa,否则也容易使滤板断裂。
从实验结果可以看出:先气体置换后压榨脱水效果好于先压榨后气体置换脱水的效果。
分析原因:静压脱水后,滤饼中形成自然的流体通道,这时候不破坏滤饼结构,压缩气体使颗粒表面的润湿流体沿滤饼内部的流动的阻力最小,在有限的时间内能及时排出,有利于脱出水分,如果先压榨破坏滤饼结构,滤饼颗粒
重新排列,自然的流体流动通道被破坏,气体置换脱水阻力增大不利于降低滤饼水分。
精煤压滤机的脱水工艺优化结果:静压脱水→气体置换脱水→压榨脱水。
通过以上实验与讨论看出:压榨脱水,气体置换脱水的脱水机理不同,为了使精煤压滤机发挥最好的脱水效果,最大限度的降低浮选精煤的水分,必须对压榨脱水、气体置换脱水进行比较分析,形成最佳脱水工艺。
但气体置换脱水的操作水平要求很高,不易把握,关于气体置换脱水的机理、工艺还有待于进一步研究。