110kV内桥接线备自投拒动分析

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一起110kV备自投装置拒动行为的分析及改进

一起110kV备自投装置拒动行为的分析及改进

Comb nig wih t c u l n n st i t e a p c fcpr blms i n t hea t a d o — ie st i n, lo h ver s a c d i o s v r ls e i o e a ua i wh c c u e n t e p o e s o sn he r s r e a t ma i o ne to e i e u tn o wa d s i h o c r d i h r c s fu i g t e e v u o tc c n c i n d v c ,p ti g f r r ome
可靠供 电 。
应 用广 泛 ,有效 地提 高 了电 网的供 电可靠 性 和稳 定
性 。 U前 ,10 V 电网普遍 采用环 形 网络开 环运行 1k 的方式 , l0 V 备 自投 装置 采用进 线备 自投 方式 为 】k 主 。下 文介 绍 了 一 1O V进 线备 自投装 置测 试过 起 k l
久性 故障 ) ,结果 备 自投 装置 在跳 开 1 开关及 联 DL
切 小 水 电线路 ( 试前 己通 知 断开小 水 电源 )后 , 测 未动 作合上 2 L开关 , 置报 “ 关拒动 ”并放 电, D 装 开 备投 失败 。
2 原 因 分 析 )
T 变 位 开入后 判 “ wJ 开关拒跳 ’ 而放 电,闭锁 备 自 ’
图 1 某 l0 V变 电站 主接线 简图 lk
方式 为 供进 线 L l带全 站负荷 运行 ,进线 L 的 2
2 L 开关 处 _热 备用 。当进线 L D r 1发 生故 障或 1 L D 开 关偷跳 导致 10 V1 母线 电压 消失 时 , 线备 自 1k M 进 投 装置 动作 ,延 时跳 开 1 DL开关及 联 切 四条 小水 电

变电站110kv备自投动作的原因分析

变电站110kv备自投动作的原因分析

变电站110kv备自投动作的原因分析变电站备自投保护是一种重要的保护,备自投的保护形式根据现场的实际接线方式设定不同动作逻辑,文章通过对特殊天气及特殊运行方式的情况下的备自投动作简要的分析,对于预防此类事故的发生有一定的反思,在变电运行专业及相关设备改造过程中应该注意的点做一个警示作用,在设备改造过程中要认真思考,防微杜渐。

标签:综自改造;备自投动作;全站失压;改进措施变电站在综合自动化的改造过程中,设计勘察是一个很重要的环节,做到对设备的心中有数,才能对设备开始工作,万一碰到运行中的设备将会造成重大的电网事故。

下面介绍下事故经过:2013年3月20日上午8:30,在变电施工队张XX、吴XX等六人会同XX 公司负责人周XX一起为110kv线路181、18M间隔综自改造第一阶段停电办票做前期准备。

周XX将事先审核的二次安全措施票交于张XX、吴XX,用现场办理好的电气二种工作票其工作地点在继保室3J#2主变保护屏、5J线路181、母分18M测控、备自投屏、6J西长线线路保护屏、7J沙西线线路保护屏、9J直流馈电屏等,工作内容:进行综自改造安装调试及相关二次电缆敷设工作)在现场再一次进行二次安措的核对,确保110kv综自改造第一阶段工作安全顺利进行。

事故前运行方式:110kv沙西线182开关(保护投信号)开关接110kvⅡ段母线送#2主变,#2主变低压侧68B开关送10kv西郊线601、西芹线602、兴华线603、化工线605开关、磷肥线604、塔前线607、西禾线608、京福Ⅱ线610线路;10kv母分68M开关处运行;#2站用变处运行、施工变处空载;110kv备自投投入;110kv母分18M开关、西长线181开关、电容器Ⅱ组6C2开关及电容器组处检修,18M6(甲、乙)。

1816(丙、乙)接地刀闸在合位(全站4组地刀在合位)。

当时暴雨雷鸣,运行人员在10kv开关室进行相关操作。

9:30左右,现场施工人员在5J线路181、母分18M测控、备自投屏查线,在查电缆编号为ⅡYYH-133的110kv母线电压回路时,得到运行人员电告110kv线路182开关跳开,立即停止工作检查原因。

某变电站110kV 备自投未能成功自投的原因分析及改造方案

某变电站110kV 备自投未能成功自投的原因分析及改造方案

某变电站110kV 备自投未能成功自投的原因分析及改造方案摘要:备自投装置设计简单,运用灵活,适应不同的电网运行方式,广泛应用于配电网中以提高供电可靠性。

110kV某变电站BZT未能成功自投后,通过对现场断路器机构试验数据,保护装置、故障录波装置、备自投装置和后台监控机报文的数据分析,确认断路器操作箱TWJ节点未按时输入备自投装置是造成本次备自投装置未能成功自投的直接原因。

提出了将断路器辅助节点接入备自投装置替代断路器操作箱TWJ节点的技术改造方案和其它有效预防措施,提高了备自投装置的动作成功率和供电可靠率,在实际应用中取得了良好效果。

关键词:备自投;TWJ;断路器辅助节点;供电可靠率Abstract: The automatic switch device for simple in design and flexible used.This device adapt to the different grid operation mode ,and also widely used in the distribution network to increase the power distribution reliability.After a comprehensive analysis of the data collected by circuit breaker institutions test、the protection device、fault wave record device、 the automatic switch device and the background for monitoring machines, it is confirmed that the direct cause of 110kV BZT not successful operated is the circuit breaker operation box TWJ node fails to input into the automatic switch device on time ,and puts forward the technological transformation of use the circuit breaker auxiliary node to alternate the circuit breaker device operation box TWJ node and other effective prevention measures. Through these measures,the automatic switch device successful operated and improved the vote of the power supply , also achieved a good results in the actual application.Key words: automatic switch device; TWJ; circuit breaker auxiliary node; power supply vote0 引言2011年6月20日,220kV甲变电站(以下简称甲站)110kV甲乙线距离Ⅰ段保护动作跳闸,重合闸动作成功,随即又发生A、C相间故障跳闸,重合闸未动作;同一时间内110kV乙变电站(以下简称乙站)110kV甲乙线距离Ⅰ段保护动作跳闸,重合闸动作成功,之后由于甲站侧110kV甲乙线未重合,乙站110kV母线失压,乙站110kV备自投装置未能成功自投,110kV乙变电站全站失压。

110kV线路备自投故障分析及对策

110kV线路备自投故障分析及对策

2016 NO.04SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION动力与电气工程28科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION作为电力自动化的重要配置,110kV电源备自投是现行大多区域变电站自动化建设中考虑的主要问题。

这种备自投装置应用下对于网络结构的改善、线路故障的控制都可发挥重要作用。

但备自投装置实际投入使用中,多会出现异常动作现象,影响备自投装置应用效果的发挥,且不利于系统的可靠运行。

因此,该文对110kV线路备自投故障研究,具有十分重要的意义。

1 110kV 线路备自投故障情况分析该文在研究中主要选取某变电站作为实例,该变电站中的110kV主线主要有主线、备用线路。

当系统运行过程中,主线路回路出现异常问题,此时备自投装置便会对启动条件进行检测,若启动条件得以满足,将会开始处于倒计时状态。

该状态下,备自投主要执行判断、行动两个动作。

若故障线路能够重合,将不会启动备自投设备。

而在判断过程发现主线路以永久性故障为主,此时因断路器难以重合,主线断路器会接收到装置的跳闸脉冲,而备用线路断路器所收到的以合闸脉冲为主。

这一过程的实现可保证主线故障情况下,变电站仍能够可靠运行。

然而该变电站运行过程中发现,当主线路有瞬间故障问题出现后,此时保护命令会下发到保护装置中,由此产生跳闸动作。

正常情况下,备自投装置会在一定延时下对跳闸出口加速。

但该次故障中,备自投装置直接将跳闸脉冲发出,使重合闸装置、备自投装置处于闭锁状态,最终出现失压事故。

另外,备自投装置引用下也有其他问题存在,如主线故障情况下,尽管可使本侧断路器实现重合,但供电却难以实现。

而且在将跳闸脉冲发出后,断路器合闸未能成功[1]。

2 110kV 线路备自投故障原因分析针对备自投故障出现的情况,可发现其产生的原因主要表现为备自投动作、主线重合闸未能有效配合;闭锁、备自投装置未能有效配合;备自投装置未接收到回馈信号。

一起110kV备自投拒动事故的分析

一起110kV备自投拒动事故的分析

一起110kV备自投拒动事故的分析作者:曹磊原春亮刘彪来源:《电子技术与软件工程》2018年第23期摘要针对一起1100系统备自投保护的拒动作,通过事故分析,找到了备自投拒动的原因,并得出了备自投的进线跳位开入需取自断路器本体的结论。

在此基础上,提出了相关的改进措施和解决方案,确保备自投的正确动作。

【关键词】备自投拒动 TWJ 事故分析1 引言随着经济的飞速发展,人们对于供电质量及其可靠性的要求也越来越高。

为了提高供电可靠性,备自投装置被广泛地应用于各个变电站之中,其已成为了保证供电可靠性的重要装置。

为了确保备自投装置动作的可靠性,其不仅需要拥有正确的动作逻辑,还需要正确的接线,特别是在发生故障的情况下,备自投装置一定要保证能够进行正确的动作,这样备自投装置既能尽可能保证其对外的供电,又可以正确地隔离故障点。

下面,笔者就针对一起备自投拒动事故进行分析。

2 事故经过2.1 事故前运行状态某110kV变电站为单母分段接线方式,正常运行时为Ⅰ母、Ⅱ母分裂运行,1150断路器分位。

110kVA线路带Ⅱ母,110kVB线路、110WC线路带I母,断路器1152、1581、1511合位。

如图1。

2.2 事故过程2014年3月27日13时18分59秒,110kV变电站110kVA线路发生故障,7毫秒电流差动保护动作,保护装置跳开110kVA线路1512断路器,1867毫秒重合闸动作,合上110kVA 线路1512断路器,由于线路故障未消除,1979毫秒电流差动保护动作,跳开1512断路器。

2014年3月27日13时19分00秒,110kVⅡ母失压,0毫秒110kV备自投装置整组启动,4294毫秒110kV备自投跳电源2(110kVA线路)不成功。

3 原因分析3.1 备自投动作过程充电条件:Ⅰ、Ⅱ母均三相有压;1152、1581、1511断路器合位,1150断路器分位。

同时满足上述条件,备自投经15S后充电完成。

110kV备自投非正确动作事故分析

110kV备自投非正确动作事故分析
定问题 ,提 出了防止备 自投装置 因对 时装置故 障及定值整定 问题 而误动的具体技 术措 施。
关键 词 变 电站 备 自投 装 置 误 动作 定值
中 图分 类 号
T M7 6 2 . 1
息 、语 音 、事 故 画 面 , 导 致 监 控 未 能 及 时 通 知 现 场 运 维
班。
合上徐黄 7 N 5 开关 ,拉开徐 山 7 N 6开关 ,使站 内恢 复正
常 运行 方 式 。
1 . 3 事 故分 析
备 自投装 置 动 作 的基 本逻 辑 条 件 是 工 作 电 源 无 压 、无 流 ,备 用 电源有 压 。从 故 障 录波 波 形 可 知 事 故 发 生 时 电 压 有 异 常 ,即有 可能 满 足工 作 电源 无 压 条 件 。查 询 事 故 发 生 期 间工 作 电源 电流 情 况可 知 ,l l 0 k V 黄 山变 负 荷 较 轻 ,高
( 下转 第 7 7页 )
查询备 白投装置和后台机信息 ,发现 l l 0 k V备 自投装
置于当年 2 月 3日3时 2 5 分动作 ,但未监测到任何告警信
收 稿 日期 : 2 0 1 6 — 0 9 — 0 5
6 8 f W WW. c h i n a e t . n e t l 中国电工网
某 年 2月 4日8时 1 0 分 ,远方监测到黄山变徐山 7 N6
开 关 合上 、徐 黄 7 N 5 开 关跳 开 ,运 行 方式 发 生 改变 。现 场 检 查 发现 黄 山变 运 行方 式 确 实 已 改 变 , l l 0 k V 备 自投 装 置 已动 作 ,徐 黄 7 N5开 关 热 备 用 , 徐 山 7 N6开 关 运 行 , l 1 O k V 分段 一 7 1 0 、分段 二 7 2 0开关 运 行 ,备 自投 装 置 告

一起110kV备自投装置拒动事故的分析

一起110kV备自投装置拒动事故的分析

1 1 0 k V 听 星线 发 生 B C 相 间故 障 , 线 路 保 护 正 确动 作 跳 闸 , 重 合 闸动 作 成 功 约 7 s 后. 1 1 0 k V 听 星线 再 次 发 生 B C 相 间故 障 , 线 路保护再次正确动作跳闸并闭锁重合 闸。 1 1 0 k V 听 星 线 重 合 闸
不成功失压后 , 1 1 0 k V 三 星 变 备 自投 装 置 动 作 ,跳 1 1 0 k V 听 星 线 1 8 2断路 器 , 同 时联 切 3 5 k V 兴 建 Ⅱ 回线 , 之 后 备 自投 装 置 报 I 母开关拒动( 3 5 k V I 段母 线 上 联切 开关 拒 动 ) , 备 自投 动 作 失 败 ,未 合 备 用 电源 线 路 1 1 0 k V听洒星线 1 8 3开 关 .最 终 造 成 1 1 0 k V 三 星 变 全 站失 压 。1 1 0 k V 三 星变 电站 主 接线 图如 图 1所
求, 以及 现 场 运 行 管 理 问 题 等 因素 , 在 主供 电 源 系 统 发 生 故 障 时, 备 自投 不 能 正确 动 作 . 进 而 引 发 电 网事 故 。
1 事故过程
1 . 1 事故 简介
2 0 1 3年 2月 1 6日 1 3时 4 0分 2 3秒 。 1 1 0 k V 三 星 变 电 站
施。
关键词 : 备 自投装置 ; 拒动 ; 二次 回路
0 引 言
备 自投 装 置 是我 国地 区 电 网广 泛使 用韵 安 全 自动 设 备 , 它 与 自动 重 合 闸一 道 承 担 着 确 保 地 区 电 网供 电可 靠 性 的 重 要 使 命, 备 自投 装 置 在 主 电 源 失 去 时 通 过 自动投 切 备 用 电源 来 来 保

浅析110kV备自投装置异常动作的原因和对策

浅析110kV备自投装置异常动作的原因和对策

浅析110kV备自投装置异常动作的原因和对策摘要:本文介绍了目前110kV变电站中常用的110kV备自投装置的原理,并围绕一次备自投装置异常动作的原因进行了详细分析,并就异常动作的原因从设备出厂监造、设备调试验收、设备的现场运行规程规定和备自投装置定值等方面提出应对措施。

关键词:电力系统备自投装置变电站防范措施一、前言目前随着电力系统的逐步发展,对电力系系统的可靠性的要求也越来越高,电力系统提高供电可靠性的方法大致有以下几种:一是采用环网供电,此种方式使得供电可靠性大大提高,但多级环网对系统稳定不利,在中低压电网中较少采用;另一种提高供电可靠性的方式是采用双电源供电,在中低压电网中较为广泛地选择双电源供电,当其中一路电源出现故障不能正常供电时自动切换至另一路电源供电的方式。

因此熟悉双电源供电运行方式的110kV备自投装置的基本原理,提高动作原因判断能力,对快速处理事故,确保电力系统供电可靠性有着极其重要意义。

二、110kV备自投装置的工作原理介绍图一 110kV变电站备自投装置常见接线方式当两段母线分列运行时,装置选择分段(桥)开关自投方案。

充电条件:1) Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压;2) 1DL在合位,2DL在合位,分段开关3DL在分位。

经备自投充电时间后充电完成。

方式1--Ⅰ母失压:放电条件:1) 分段开关3DL在合位经短延时;2) Ⅰ、Ⅱ母均不满足有压条件(线电压均小于Uyy),延时15S;3) 本装置没有跳闸出口时,手跳1DL(KKJ1变为0)或者手跳2DL(KKJ2变为0)(本条件可由用户退出,即“手跳不闭锁备自投”控制字整为1);4) 引至‘闭锁方式3自投’和‘自投总闭锁’开入的外部闭锁信号;5) 1DL,2DL的TWJ异常;使用本装置的分段操作回路时,控制回路断线,弹簧未储能(合闸压力异常);6) 整定控制字或软压板不允许Ⅰ母失压分段自投;动作条件和过程:当充电完成后,Ⅰ母无压(三线电压均小于无压起动定值)、I1无流,Ⅱ母有压起动,经Tt3延时后,两对电源1跳闸接点动作跳开1DL,联跳Ⅰ母开关跳闸接点动作跳开Ⅰ母需要联切的开关。

110kV变电站备自投拒动原因分析

110kV变电站备自投拒动原因分析

110kV变电站备自投拒动原因分析作者:黄华来源:《华中电力》2013年第11期摘要:某110kV变电站线路故障,变电站配置的110kV UDL-531E型备自投拒动,造成了该变电站1号主变失压。

本文从故障前的运行方式、保护配置、保护动作逻辑以及故障量计算等进行分析,找出备自投拒动原因,提出防范措施,避免同类事故的发生。

关键词备自投拒动;原因分析;措施1 概述备用电源自动投入装置主要是通过对主电源、备用电源电压和电流等电气量的采集和判别,在主电源失电后实现备用电源的自动投入。

在故障发生后,自动投入备用电源,保证电网和用户的供电可靠性。

1.1 110kV变电站备自投拒动情况2011年1月某110kV变电站DⅠ号电源线路发生B、C相短路接地故障,电源侧保护动作跳闸,D变电站110kV UDL-531E型备自投未动作,装置检测出TV断线指示灯点亮,造成D 变电站Ⅰ号主变失压。

1.2 110kV变电站正常运行方式110kV变电站D为桥接线,为防止110kV线路故障造成变电站D全站失压,变电站采用线变串的运行方式,即110kVⅠ号线路88开关带Ⅰ母、1号主变及10kVⅠ母运行,110kVⅡ号线路96开关带Ⅱ母、Ⅱ号主变及10kVⅡ母运行,110kV分段80开关及10kV分段05开关热备用。

2 备自投拒动原因分析造成备自投不能正确动作的原因有很多,从运行经验看,备自投不能正确动作往往是在不该被闭锁的情况下被闭锁。

而备自投的闭锁条件有引入外部开入量实现的闭锁:如变压器主保护及后备保护动作闭锁备自投、变压器非电量保护动作闭锁备自投。

另外一种是检入电压、电流等模拟量实现内部闭锁:如TV断线告警。

从D变电站Ⅰ号线路故障,线路电源侧保护正确动作后,变电站主变保护并不动作,因此也就排除了外部闭锁的情况。

而UDL-531E型备自投充电、放电以及动作条件看,保护动作逻辑上没有任何问题,装置检测出TV断线时指示灯点亮,所以把备自投拒动的原因重点放在TV断线上进行分析。

110 kV变电站备自投动作不成功原因分析及补救对策

110 kV变电站备自投动作不成功原因分析及补救对策

110 kV变电站备自投动作不成功原因分析及补救对策作者:张强来源:《科技资讯》2016年第21期摘要:110 kV变电站在实际使用的过程中,通常会有两回以上的110 kV线路,一般使用的是一主一备加备自投装置,这样的装置能够有效保证变电站运行的安全性。

备自投主要是指当主供电源发生故障时,备用电源自动投入到工作当中,保证用户能够进行不间断供电,提高供电可靠性的装置。

该文主要从备自投动作的常见方式入手,针对110 kV变电站的备自投情况,对110 kV变电站备自投动作不成功的原因进行全面细致的分析和研究,并在此基础上提出了相应的补救对策。

关键词:110 kV 变电站备自投动作不成功原因补救对策中图分类号:TM762 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2016)07(c)-0023-02变电站在当前的电力供应过程中占据十分重要的地位,其正常运行对于保证电力供应的安全、稳定和可靠具有良好的作用。

110 kV变电站是现实生产生活中重要的变电站类型之一,对于促进社会经济发展,保障人们生活具有重要意义。

使用备用电源自动投入装置,能够有效提高供电工作的可靠性。

但是110 kV变电站在实际进行工作的过程中,备自投动作出现不成功的情况,将会影响到110 kV变电站的正常运行,因而需要对其不成功的原因进行全面细致的分析,从而寻找到积极有效的补救措施。

1 备自投动作的常见方式备自投动作在实际运用的过程中,主要表现为3种形式,分别是变压器备自投、进线备自投以及分段备自投,但是变电站实际运行方式中多采用进线备自投,故下面以进线备自投为例进行说明。

备自投动作在使用的时候,需要遵循一定的原则,主要包括以下几个方面:(1)当主供线路电源断开之后,才可以接入相应的备用电源设备;(2)备自投装置在进行运行的时候应该只进行一次的动作;(3)备自投装置,在变电站的应用中需要对工作电源进行管理和控制,尤其需要注意到母线无电压,并且在原来的主供电源线路开关断开、无压无流的时候,才可以进行下一步的动作。

某变电站110 kV线路备自投异常动作原因与对策

某变电站110 kV线路备自投异常动作原因与对策

摘要:随着变电站自动化建设日趋完善,110kV电源备自投装置成为了电力自动化建设的标配。

然而在实际应用中,备自投的逻辑会受低压侧电源的影响,出现异常动作的情况,无法按照定值设定的时间动作,影响供电稳定性。

现以某变电站110kV线路备自投异常动作为例进行分析,提出了相应对策,为电网稳定运行提供了保障。

关键词:110kV线路;备自投;异常动作1 事件概况2019年5月某日,某变电站110kV线路出现备自投动作异常的情况。

110kV 2MPT并列装置重动回路失压,23:12:11.364 110kV线路备自投保护动作,切开110kV芙冶线1216开关,然后备自投合上110kV鹰冶线1286开关,23:12:11.585 110kV鹰冶线合闸后距离加速保护动作,跳开1286开关。

2 110kV线路备自投异常动作分析2.1保护动作过程保护动作过程详细时序如表1所示。

110kV备自投保护在23:12:10开始启动,在1s内完成了跳主供电源、合备供电源、鹰冶线距离加速保护动作、鹰冶线距离I段保护动作。

动作过程时序如图1所示。

2.2保护动作行为分析2.2.1 110kV线路备自投保护装置动作分析表2为110kV线路备自投保护相关定值,据此我们做出如下分析:110kV芙冶线与110kV鹰冶线互为备自投,其中110kV芙冶线为主供线路,110kV鹰冶线为备供线路,两条线路同在110kV 2M上,故备自投保护装置的母线电压只采集110kV 2MPT三相电压。

在23:12:10.672,110kV线路备自投保护装置启动,母线电压为0.18V,满足无压定值要求(30V),110kV芙冶线三相电流均低于0.15A(0.03I N=0.15A),满足无流定值要求,在23:12:11.364,备自投正确动作,切开主供电源110kV芙冶线1216开关,确认了110kV芙冶开关分位后,在23:12:11.521备自投保护正确动作,合110kV鹰冶线1286开关。

一起110kV备自投装置异常动作的分析

一起110kV备自投装置异常动作的分析

电 安全 术 力 技
第l 21 第 期) 3 0年 4 卷(1

起 1 0k 备 自投 装 置异 常动 作 的 分析 V 1
栗 维勋 ,齐 雅 彬 , 吕 凡
( 家庄 供 电公 司,河 北 石 家庄 石 009 ) 50 1
为保证系统安全稳定运行 , 确保对城区重要用
现 象 为西 郊站 在 10k 侧备 自投 合 1 1 关恢 复 1 V 0开 10k 1 V供 电前 ,1 V 侧备 自投 已经开 始动作 。期 0k 间 ,用户 共 中断供 电 6 2S . 。
2 异常动作情况分析
2 1 正 常情况 下动作 结果 . 按 河北南 网微机 型备用 电源 自动 投入 装置 技
作 中继 电保 护装置 原理研 究方面 的薄弱环节 及今 后
改进 的方 向。
41 s9l 1ms
4 4 9m s 2s 3
1 异常动作的发 生
西郊 一线 西郊 二线
60 0ms西郊站 1 k 2 0 V各 自投动作 合 5 1 0 开关 出 V I
其 间各开 关无拒动 情况发生 ,总 的来讲 ,异 常
侧配 置 北 京 四方 继 保 自动 化 股 份有 限公 司 生 产 的
C B1 S 2 A型 备 自投 装 置 。 事故 前 该 装 置 也投 分 段
2 2 异 常情况 分析 。
( ) 桥 自投方 式 ,定值 为 :跳进 线延时 5S ,合分段 延时 l 。一 次接 线如 图 l S 所示 。
相对时 间
动 作情况
0ms 侧 17开关跳 开 ( 关变位 时间 ) 对 5 开 16 0ms对侧 17开关重 合 ( 关变位 时间 ) 5 5 开

论110kV变电站备自投动作不成功原因分析及补救对策

论110kV变电站备自投动作不成功原因分析及补救对策

论110kV变电站备自投动作不成功原因分析及补救对策摘要:目前,110kV变电站是主要变电站类型,在社会用电中有非常重要的作用,但是受技术等因素影响,110kV变电站在运行过程中存在备自投动作不成功问题,给电力系统的正常稳定运行带来负面影响。

为有效解决这一问题,本文主要就110kV变电站备自投动作不成功原因以及具体补救措施作一番分析。

关键词:备自投;动作;原因;补救措施当前,110kV在实际投入运行过程中普遍采用一主一备自投装置,该设置的最大优点是能提升变电站运行的稳定性,确保线路运行的安全性[1]。

例如当供电线路发生故障时,备用电源能在最短时间内自动投入到供电当中,确保用户用电不受线路故障影响。

但是此类设置在实际运行过程中也存在不足之处,例如会出现备自投动作不成功现象,给电力用户正常用电造成影响。

下文首先就110kV变电站备自投动作不成功原因进行分析。

1、110kV变电站备自投探析1.1备自投动作产生原理在现代社会,电力在社会中的重要性不言而喻,尤其是在社会快速发展进步的今天,人们更加重视对电力的使用,对于电力供应量以及供应质量都提出了新的要求,为有效满足用户高要求,110kV变电站被不断调整完善。

现阶段,多数110kV变电站均会设置两条线路,一条为主供电线路,一条为备用供电线路[2]。

备用供电线路的主要功能作用是当主供电线路出现运行故障时,其能在最短时间自主投入到电力运行中,通过自身的辅助作用维持变电站的正常稳定运行。

而备用供电线路辅助作用得以实现的途径是备自投设备。

1.2备自投动作常见方式根据不同的电力运行环境与要求,110kV变电站备自投动作在实际应用中会有不同方式表现,如变压器备自投、分段备自投以及进线备自投等[3]。

其中,进线备自投方式是目前多数变电站采用最为广泛的一种备自投动作。

但无论是哪种方式,备自投设备在运行过程中只能进行一次性动作,无法实现重复性的电力投用。

同时,备自投装置生成备自投动作需要一定的条件,如只有当主供电线路出现运行故障或是发生跳闸事故时,备自投装置才会启动相应功能;此外,在备自投各项动作中需要对电力运行的闭锁条件、设备充电条件、启动条件等给予高度重视,尤其是闭锁条件,该条件是影响备自投动作完成度的重要因素。

110kV 备自投 KKJ 接线问题的分析及处理

110kV 备自投 KKJ 接线问题的分析及处理

110kV 备自投 KKJ 接线问题的分析及处理摘要:广东电网110kV左潭变电站的110kV备自投采用的是南京南瑞集团公司稳定技术分公司的SCS-500J装置,在投运前对其做进线备投传动试验,暴露了KKJ接线设计的问题。

通过查线分析,找出了问题所在并加以解决,保证了设备的正常投运。

本文针对备自投动作情况进行深入分析,分析了回路中KKJ接线设计存在的问题,提出了改进措施,并验证了改进措施的有效性。

关键词:110kV备自投;KKJ;备投0 引言南京南瑞SCS-500J备自投装置适用于220kV 变电站的110kV侧和110kV变电站的110kV侧备自投。

设计可接入4回110kV线路,1回旁路,以及2段母线,适用于双母、母线单分段、双母带旁路或母线单分段带旁路等主接线形式,现已普遍使用于广东电网。

2019年110kV左潭变电站综自改造后的110kV备自投就是采用的该型号装置。

2019年3月14日,继保人员对110kV左潭站110kV备自投做投运前的进线备投传动试验。

试验备投方式1,即110kV瑶左线主供,110kV天左线备供,图1所示为左潭站SCS-500J备自投装置显示页面。

模拟110kV 1M母线失压,110kV瑶左线1839开关跳开后,110kV天左线1838开关未合。

跳闸灯亮,合闸灯不亮。

根据此异常状况,现场人员对备自投装置及二次回路进行了检查,发现110kV瑶左线1839开关跳开时,110kV瑶左线KKJ变位为0。

找到原因:因为 KKJ=0,程序认为110kV瑶左线1839开关为人工分闸,给备投放电,导致110kV天左线1838开关不能合上。

现场人员对回路中KKJ接线设计存在的问题进行分析,并提出了相应的改进措施。

图1 左潭站SCS-500J备自投装置显示页面1 KKJ接线设计存在的问题经过检查,备投可以充电,说明充电条件满足。

110kV瑶左线1839开关跳开后,110kV天左线1838开关未合,问题应该出在备投放电闭锁回路上,分析认为110kV瑶左线1839开关跳开导致某个放电条件满足,凭经验判断最有可能是110kV瑶左线合后位置继电器KKJ所致。

110kV变电站110kV备自投装置拒动分析

110kV变电站110kV备自投装置拒动分析

庄雷明
子 L 海波 陈 涛 周 超 胡耀聪 李 ( 临沂供电公司, 山东 临沂 2 7 6 0 0 3 )

【 摘 要】 本文针对一起 某 1 l O k V变电站 1 l O k  ̄备 自 投装 置拒动事故 , 通过事故前后 电网运行 方式变化及 装置开入 、 开 出量 变化 , 结合备 自 投装 置运行 原理 , 分析发现相 关断路 器合后位置继 电器存在缺 陷, 造成装置存在安全隐患 , 并提 出了改进措施 。 【 关键词 】 备自 投; 拒动 ; 合后位置 ; 故 障分析
a n d o p e n v o l u me c h a n g e ,w hi c h we c a n a n a l y z e t h a t t he b l e mi s h e x i s t s o n he t a s s o c i a t e d c i r c u i t b r e a k e r c l a y ,c o mb i n e d wi t h a u t o —
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l l O k V变电站 l l O k V备 自投装置拒动分析
1 1 0 k V S u b s t a t i o n 1 1 0 k V S p a r e P o we r Au t o - s wi t c h i n g ; Ma l f u n c t i o n A n a l y s i s
0 引 言
备用 电源 自动投 切装置 ( 简称备 自投 ) 是 指当工作 电源因故障或 失 电被断开后 . 能自 动而且迅速 的将备用 电源投入工 作或将客户切换 到备用 电源 . 从 而使客户端不停 电的一种装置 。可 以达到正确隔离故

110kV备自投装置拒动原因的分析

110kV备自投装置拒动原因的分析
从保护动作情况看 ,第 1 L 线路故 障跳闸 次 l 时,甲站 的备 自投装置正确动作,第 2 L 线路 次 2 故障跳闸时。甲站的备 自投装置没有正确动作。从 二次运行方式看 ,在第 2 L 线路故障前 ,乙站 次 2 的 L ,L 1 2线路均在运行,此时甲站的 L 线路带 2 2
点来判断动作条件是否满足 ,当动作条件满足时备 自投装置动作。但当手动断开断路器时 ,也同样满
足备 自投动作条件,造成备 自装置 投误动。因此 ,
必须设置手分断路器 闭锁备 自投的逻辑条件。 图 3 甲站 10l 开关控 制回路 图。从 图 3 为 1
甲站的备 自投装置运行情况正常 ,因此原 因 () 2 可
析备 自投 装 置的 充 电条件 以及断路 器控 制 回路 原理 ,找 出备 自 装 置拒 动 的原 因,提 出改进措施 , 投
并对智能化 变电站备 自投装 置的充 电条件和 手动操作 断路 器闭锁备 自 的 回路 进行 了分析和探讨 。 投
[ 关键词]备 自 ;拒动;充 电条件 ;断路 器控制 回路 投
L 线路 13 1 6 断路器及母联 1M 断路器运行 ,带 1 6 ,
2 号主变运行 ,10k 2线路 14 1 V L 6 断路器热备用 , 此 时的运行方式为进线备 自投方式,L 线路作为 2 备用电源 ;乙站 15 16 8 和 8 断路器均在运行状态 。 12 事故发生经过 . 1 :l 1 0 5 ,L 线路发生故障,乙站 15 8 断路器保 护动作跳 闸。由于重合闸装置未投入 ,因此 L 线 1 路 失压 ,甲站 10 V备 自投满足动作 条件 ,13 1 k 6
以排 除 。 从 图 2中可 以看 出 ,进 线 L 备 投 方 式 的充 电 1

110kV备自投装置保护拒动问题

110kV备自投装置保护拒动问题

110kV备自投装置保护拒动问题摘要:通常来说,在内桥接线的终端变电站中大多会对备用电源自动投入装置(简称备自投)进行配置,其目的是在工作电源被非预期地断开后能够快速将备用电源投入,以恢复变电站的正常连续供电。

正确完善的备自投逻辑能够最大程度避免发生全站停电事故,有效提高终端变电站的供电可靠性。

在本文中,首先对备自投装置的基本要求进行了概述,并在此基础上,结合故障案例,对110kv 备自投装置保护拒动问题进行了分析与探究。

关键词:变电站;110kv备自投装置;保护拒动1.引言备用电源自动投切装置是指工作电源由于故障或者是被切断电源后,能够快速且自动转为工作状态,或将客户切换至备用电源,保证客户端电源不停电的一种重要装置。

该装置的应用可有效隔离故障,缩小故障范围,保证运行设备的正常运行。

备自投工作方式主要有明备用以及暗备用两种,需要依据变电站的实际情况进行合理设置。

2.备自投装置基本要求在正常工作的情况下,备自投装置能够起到对故障进行隔离、减小故障的范围、保障设备持续供电的作用,但是,如果备自投装置发生拒动或者是误动,也有可能会使得电网的故障范围扩大,对电网的安全稳定运行产生不利的影响。

对此,备自投装置有以下几点基本要求:第一,在工作电源或者是设备确实断开之后,才能够对备用电源或者是设备进行投入。

如果工作电源出现故障,当其断路器还没有断开就对备用电源进行投入,必然会使得备用电源投入到发生故障的元件上,由此使故障事故范围扩大,加重故障设备的损坏程度。

第二,无论是由于何种因素致使工作电源或者是设备上的电压消失,备自投装置均应动作。

为了使这一要求得以实现,备自投装置应该设有独立的低电压启动部分。

第三,备自投装置应该保证只动作一次。

在工作母线出现永久性故障或者是引出线上发生没有被其断路器断开的永久性故障的时候,备用电源第一次投入之后,会因为故障仍然存在,继电保护装置动作将断开备用电源。

此后,不允许再次对备用电源进行投入,也就是备自投放电,对备自投进行闭锁。

浅析110kV备自投拒动

浅析110kV备自投拒动

浅析110kV备自投拒动摘要:备自投装置作为电力系统的一个重要组成部分,当工作电源因故断开后,能自动迅速的将备用电源投入,以提高电力系统供电的可靠性。

但当前110kV备自投逻辑下在某些故障状况可能会出现备自投拒动,从备自投装置的动作原理出发对备自投逻辑进行了分析探讨,并提出改进措施,以保证系统的稳定性合可靠性。

关键词:110kV备自投;备自投拒动1 概述备自投装置是电力系统的重要自动装置,对电力系统的供电可靠性起着十分重要的作用,可以在发生电网事故或线路事故时,保证用户供电的连续性,将负荷损失降低到最少。

本文以110kV某变电站为例分析在发生故障时110kV备自投拒动时的改进方法。

2 110kV备自投原理(1)充电逻辑①“备自投功能压板”在投入位置;②母线有压;③备投元件处于热备用状态。

同时满足以上逻辑备自投充电(2)放电逻辑①“备自投功能压板”退出;②母线无压且线路有流;③备投开关在合位;④装置启动跳原主供开关后没有检测到相应的开关变位;(3)启动条件①满足所有充电条件;②满足任一放电条件;③运行线路无流母线无压。

3 110kV某变电站110kV备自投拒动变电站的接线方式是单母分段,其主接线图如下所示:110kV备自投具有两主两备带分段备投功能。

(1) 110kV公合I线1317开关、公合II线1318开关在合位为主供线路;北合II线1358开关、北合I线1357开关在分位,对侧开关在合位,即两线路处于空充状态,作为备投线路;110kV分段1012开关在分位。

某日,110kV公合I线发生故障,线路保护动作跳开110kV公合I线两侧开关,此时110kV备自投分段备投逻辑应动作合上1012开关,但事故发生时110kV备自投并没有动作造成1M失压。

(2)目前运行状态下,分段1012开关在分位,公合II线处于空充状态,即1318开关处于热备用状态,此运行状态下110kV 1M由公合I线供电,2M由北合I线供电。

110kV变电站备自投动作失配原因分析及解决 方案的思考

110kV变电站备自投动作失配原因分析及解决 方案的思考

110kV变电站备自投动作失配原因分析及解决方案的思考摘要:文章以某110KV变电站备自投动作失配故障为例,阐述出现故障的原因以及解决问题的方法。

希望可以为相关工作的时效性开展带去一定的借鉴与帮助。

关键词:110KV变电站;备自投;动作失配前言在110KV变电站当中,备自投动作失配这一故障会导致供电系统的稳定性匮乏,这也就会影响电力资源的持续稳定供应,最终影响社会生产与生活的正常进行。

因此,笔者针对《110kV变电站备自投动作失配原因分析及解决方案的思考》一题的研究具有现实意义。

1 110kV变电站备自投动作经过本文所分析的110KV变电站是一个内桥接线类型的智能变电站,是一个终端负荷类型的变电站,该变电站的运行方式如图1所示。

通过对图1的分析可知,该变电站当中110KV母联110断路器,10KV母联III断路器,而其它的断路器都处于运行的状态。

图1 110KV内桥接线变电站在该变电站当中所存在的两条110KV进线都是T接支线,在其中的901断路器以及902断路器都没有设计保护措施,是三段式相同以及接地距离。

在线路的对侧各设置了一套WXH811类型的线路保护(如图2所示)。

1号以及2号主变都配置了PST671U保护设施。

在110KV侧设置了一套PSP643U的保护设备,在备自投方面利用的是桥自投的模式。

在10KV侧设计了iPACS-5763D的保护装置,在备自投方面利用的是母联分段化自投模式。

图2 WXH811型线路保护在故障发生的时候,线路与II之间的距离为0.3s的动作,该线路与母线出现第一次失压的时间是0s。

在1.0s之后,重合闸开始工作,将其传送到了故障节点当中,之后重合闸开始出现加速动作,此时重合动作失效。

在6.0s之后,110KV桥备自投装置开始出现动作,于是901断路器开始跳开,延时为1.0s,在闭合110KV桥备自投器110。

在这一过程中,10KV的母线备自投设备同时出现相应的动作,出现了101断路器跳开的情况,延时为1.0s,同时ⅠⅡ 0 断路器出现了闭合情况。

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110kV内桥接线备自投拒动分析
作者:陈祖林
来源:《科技资讯》2012年第30期
摘要:备用电源自动投切装置是指当工作电源因故障或失电被断开后,能自动而且迅速的将备用电源投入工作或将用户切换到备用电源上去从而不至于使用户停电的一种装置。

结合110 kV内桥接线变电站实际运行方式,找出造成失电的各种原因及备自投拒动原因,兼顾各微机保护厂家备自投的逻辑设计,以我省某110 kV内桥接线变电站线路故障自投不成功为例进行逻辑分析。

关键词:内桥接线备自投桥备自投进线备自投
中图分类号:TM762 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)10(c)-0082-02
在现代电力系统中,为提高对供电拥护的可靠性,采用备用电源自动投入装置。

当进线电源发生故障时,备自投装置能快速可靠动作,切除故障线路,投入备用电源线路,备自投装置使环形电网可以开环运行,变压器可解列运行,从而简化继电保护,减小短路电流,更由于它的实现原理简单,费用较低,可以适应不同接线的多种运行方式,所以在发电厂和变电站及配电网络中得到了广泛的应用。

现以我省某110 kV内桥接线变电站线路故障自投不成功为例,对其自投动作逻辑进行分析探讨。

1 内桥接线的备自投装置
110 kV内桥接线是110 kV终端变电站较普遍的一种接线方式,已纳入南方电网公司110 kV变电站的典型设计。

为保障供电可靠性,备自投有两种常用工作方式:第一种是一回110 kV线路带两台主变运行,桥开关在合位,另一回电源进线备用,当运行线路故障时,且满足备自投充电条件,备自投动作切除故障线路,合上备用电源线路,这种方式为电源进线备投;第二种是每回110 kV线路各带一台主变分裂运行,桥开关在分为,当其中一回进线故障跳闸时,且满足备自投充电条件,备自投动作切除故障线路,合上桥开关,这种方式为桥开关备投。

2 备自投逻辑分析
以我省某110 kV内桥接线变电站为例,该站使用的是RCS-9651C型数字式备用电源自投装置。

(1)第一种电源进线备投,如图1。

充电条件: 11DL、13DL合位,12DL分位,110 kV I母、II母三相均有压,有备用电源。

放电条件:13DL在分位,有外部闭锁信号开入,11DL、12DL及13DL位置信号异常。

动作过程:I母、II母均无压,工作电源均无流,有备用电源,备自投动作,跳开11DL,合12DL。

(2)第二种电源进线备投,如图2。

充电条件:11DL、12DL合位,13DL分位,110 kV I母、II母三相有压。

放电条件:13DL在合位,有外部闭锁信号开入,11DL、12DL及13DL位置信号异常,母线电压不满足要求。

动作过程:I母或II母无压,备自投动作,跳开11DL和13DL或12DL和13DL,合
13DL。

3 现场情况分析
结合该变电站线路故障备自投装置拒动分析,该站110 kV部分电气一次接线方式如图3。

该站当时现场的运行方式为第二种,即内桥开关备投,11DL及13DL在合位,12DL在分位,进线1带2台主变运行。

电压重动及并列装置取13DL位置作为并列条件,11DL、12DL 分别作为1PT、2PT的重动开关,原理如图4。

为防止PT断线时备自投误动,取线路电流作为母线失压判据,线路电压取线路A相电压作为判据。

由于本站为终端负荷变电站,本站本侧线路均不装设线路保护,此时进线1故障时,由于保护方向性问题对端微机保护装置动作,对端断路器跳闸,此时本站检测到110 kV I母及II母无压,电源进线均无流,备用进线2线路有压,同时11DL及13DL在合位,12DL在分位,因此满足备自投起动条件,备自投动作跳开11DL,而后合上12DL,通过12DL带2台主变。

进线1故障备自投拒动,备投不成功,现场工作人员检查备自投二次接线及装置整定值设置;检查备自投压板投切正确,整定值设置正确,主变保护不动作,无外部闭锁信号开入。

最后检查发现,备自投装置线路电压开入量的取值是PT经11DL、12DL重动后的电压。

由于三相PT安装于线路侧,母线上不安装三相PT,母线电压取PT经11DL、12DL重动后的电压。

由于现场线路电压的取值为经11DL、12DL重动后的电压,当进线2处于备用状态时,12DL
在分位,备自投装置采不到进线2线路侧电压,而备自投装置整定值设定控制字要求检查相应的线路电压,不满足备自投起动条件,备自投不动作。

4 备自投装置接线改进
规程要求[1]:(1)应保证在工作电源或设备断开后,投入备用电源或设备。

(2)工作电源或设备上的电压,不论何种原因消失,除有闭锁信号外,自动投入装置均应动作。

(3)自动投入装置应保证只动作1次。

检测工作电源是否断开的模拟量为电压量,为避免电压断线引起装置误动,常以工作线路有流为闭锁条件。

本站中不应将线路PT经11DL、12DL重动后的电压模拟量开入到备自投装置,备自投装置线路电压采样应直接取线路PT经11DL、12DL重动前的电压模拟量,这样当进线2处于备用状态,12DL在分位时,备自投装置仍能采到进线2线路电压模拟量,使得备自投满足充电条件,保证备自投正确动作。

或者在备自投装置控制字设定时,设定备自投装置可不检线路电压充电条件,只检测110 kV I母、II母均无压,进线1、进线2均无流,即可满足备自投装置充电条件。

5 结语
进线及桥开关备自投方式目前在内桥接线方式的110 kV变电站得到了广泛应用,可在很大程度上减少负荷的停电概率。

备自投装置及其接线的改进主要是为了使装置能自动适应一次设备各种运行方式的变化,包括进线断路器偷跳、线路故障对侧跳闸等造成的电源失电,在极短时间内准确地完成电源的自动投入,提高供电可靠性。

小小的接线偏差可能会使继电保护装置拒动或误动,造成巨大的损失,这个事例提醒我们,一定要提高设计图纸原理的正确性,加强现场的标准化检验,加强反事故措施的执行力度。

参考文献
[1] GB/T 14285-2006,继电保护和安全自动化装置技术规程[S],2006.
[2] 南瑞继保电气有限公司.RCS-9651C数字式备用电源自投装置技术说明书.
[3] 梁臣,公元.增加合解环功能的备自投在110 kV内桥式主接线变电站中的应用[J].电力系统保护与控制,2009,6,16.。

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