21125采煤工作面瓦斯治理效果评价
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火烧铺矿21125采煤工作面瓦斯治理效果评价
一、工作面概况
21125综采工作面系21采区12#煤第三区段南翼回采工作面,北西至212石门、213石门,南东至23采区232石门、233石门。该工作面上覆10#煤层与12#煤层合并,上覆7#煤层2173、2175采面早已回采结束,下伏14#煤层尚无采掘活动。工作面走向长:856.0m,倾斜长:136.0m。采煤方法:走向长壁后退式采煤法。煤层平均厚度:4.6m。设计采高:2.8m~2.9m。
二、采取的区域防突措施
该工作面回风于2009年11月6日开口施工,掘进期间本煤层的抽放钻孔按1.5米间距施工,平均深度为65米,回风巷抽放时间为5个月。21125运巷于2009年5月开口施工,掘进期间抽放钻孔按0.75米间距施工,平均深度为80米,抽放时间11个月。21125运巷掘进期间,在21125运巷下帮钻场施工本煤层抽放钻孔,钻孔覆盖到巷道下帮10m。抽放钻孔施工结束立即进行封孔、搭接、抽放,利用南风井2#泵【型号2BE3-670/670KW】为21125工作面服务,抽放负压均保证在110mmHg以上。
三、防突措施验证
1、利用21125回风、运巷抽放钻孔中瓦斯浓度最大的钻孔及在采面中部施工了2个钻孔(共计14个钻孔)进行瓦斯压力测定,测定结果最大为0.08Mpa,符合《防治煤与瓦斯突出规定》中小于0.74Mpa的要求。往前回采过程中,沿工作面的推进方向每隔30-50m在回风巷、运巷及采面分别布置两个测试点进行瓦斯压力测定。
2、2010年3月26日8点班进行效果检验,K1值最大为0.12ml/gmin1/2,最大钻屑量为 2.10kg/m,符合我矿规定K1值小于0.4ml/gmin1/2,最大钻屑量小于6kg/m的要求。
3、工作面在推进的过程中严格按照10m进7m的效果检验循环往前推进,只有K1<0.4ml/gmin1/2且最大钻屑量<6.0kg/m
时,工作面方可在采取安全防护措施的前提下往前推进。若检验过程中K1≥0.4ml/gmin1/2或最大钻屑量≥6.0kg/m,则必须采取施工抽放钻孔作为局部综合消突措施。并达到相关要求后方可往前进尺。
四、安全防护措施
2010年3月26日8点班,由通风区、安检科、技术科、矿调度、采区各单位派人对21125综采工作面进行检查,经检查:压风自救装置完好,底板、局部无瓦斯超限,人员佩戴的隔离式自救器完好不过期,工作面T0、T1、T2、T3探头对断电范围断电有效,回风流直接进入专用回风巷,巷道畅通符合《防治煤与瓦斯突出规定》要求。
五、结论
根据以上各项指标,21125综采工作面已采取了可靠的消突措施,各项指标均符合《防治煤与瓦斯突出规定》要求。经矿防突小组研究决定:该工作面可以进行回采。回采过程中严格按预测预报“打10米进7米”的规定推进。
审核:
总工:
安全矿长:
矿防突小组:
火铺矿
2010年3月26日