氯压机改造总结_王世周_许义_吴建华

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中国氯碱

China Chlor-Alkali

第11期2013年11月

No.11Nov.,2013

[作者简介]王世周,男,2005年毕业于合肥工业大学,现在宁波镇洋化工发展有限公司从事工艺技术相关的管理工作。

氯压机改造总结

王世周,许

义,吴建华

(宁波镇洋化工发展有限公司,浙江宁波315204)

要:介绍了在原纳氏泵位置对氯压机实行无缝对接改造的施工过程,改造后,透平机组完全满足

了烧碱装置的运行要求。

关键词:氯压机;纳氏泵;透平机;设备布置中图分类号:TQ051.21

文献标识码:B

文章编号:1009-1785(2013)11-0031-02

宁波镇洋化工发展有限公司1套15万t/a 离子膜烧碱装置,采用6台YLJ -2000/3.5型液环式氯压机(纳氏泵)压缩氯气。纳氏泵运行费用高,年耗电约

888万kW ·h ,年检修费约五十万元,且需要硫酸密

封,存在安全隐患。为降低运行费用、消除安全隐患,在原纳氏泵位置将纳氏泵改为离心式氯压机(透平机)。为了不影响氯碱装置的稳定运行,公司要求大修期间留好头,在氯碱装置不停车的情况下,实现氯压机的改造。

1透平机氯气压缩工艺流程和布置

透平机工艺流程示意图见图1。

15万t/a 离子膜烧碱装置产气量约为5300Nm 3/h 。采用3台透平机2开1备代替6台纳氏泵,选用国产的LYJ-3200/0.28型透平机,采用现场PLC 控制,并和DCS 建立通信。为保证进透平机氯气的含水量为200×10-6以下,且无酸雾,在原氯气干燥系统出口与透平机进口之间,增加酸雾捕集器1套。因此,

型号透平机要求氯气冷却器的循环冷却水为无压回水,故增加1个80m 3砼集水池,收集氯气冷却器回水,用泵送至循环水回水总管。因为1台透平机所带

负荷较大,在DCS 连锁系统增加了另一台透平机跳停,氯碱装置连锁停车。

因为要求不影响氯碱装置的稳定运行,只能先停1台纳氏泵,拆除后,安装1台透平机,等透平机稳定运行后,再停2台纳氏泵,拆除后,再安装1台透平机,直至3台透平机安装完成,后拆除剩余纳氏泵。透平机A/B/C 分别替换纳氏泵A/C/E 的位置。

2

氯压机改造施工

2.1

氯压机改造留头

大修、停车1周,同时,对氯压机改造留头。在大

修停车前,逐台检查纳氏泵、纳氏泵前硫酸冷却器和气液分离器是否能完全交出,如果不行,标记关不死的阀门,大修期间更换。透平机需要循环冷却水对压缩后氯气和润滑油进行冷却、需要氮气密封及仪表气控制调节阀。在大修期间,在氯处理岗位对氯压机改造留头。在泡罩塔T-1503出口管氯气总管留头,作为酸雾捕集器的氯气进口管留头;在浓硫酸循环泵P-1505出口管留头,作为酸雾捕集器的进酸管留头;在原酸雾捕集器N-1502A 下酸管上开口留头,作为酸雾捕集器的下酸管留头;在事故塔T-1504

Transformation summary of chlorine compressors

WANG Shi-zhou ,XU Yi ,WU Jian-hua

(Ningbo Ocean Chemical Development Co.,Ltd.,Ningbo 315204,china)

Abstract:Without affecting the stable operation of chlor-alkali plants in the case ,the original location of the chlorine compressor and Nessler pump implement seamless transformation.After transformation ,the chlorine compressor fully meet the requirements of operation.

Key word:chlorine compressor;Nessler pump;turbine;equipment layout

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进口总管留头,作为透平机的跑氯管留头;在氯处理岗位的氮气总管、仪表总管、循环水进水、回水总管上留头,作为透平机的氮气、仪表气和循环冷却水留头;在纳氏泵出口氯气分配台上留头,作为透平机的氯气出口管留头,所有留头设置阀门。大修后,氯碱装置开车,5台纳氏泵运行,1台交出进行改造。

2.2氯压机改造施工安全措施

因为是在氯气处理生产区内将纳氏泵更换为小

透平,施工安装与生产同时进行,土建和安装交叉施工,原管线纵横交错,管道里面有剧毒氯气和强腐蚀性浓硫酸。施工空间狭窄,给施工安全、设备安装和管线施工以及成品保护带来了诸多困难。

为了保证施工安全和施工质量,采取了以下措施。(1)设备停用后,各管线至总管的隔断阀关闭并挂禁动牌。

(2)各管线拆除后,在隔断阀后加盲板并挂盲板牌隔离。

(3)施工区域由氯车间指定,由施工单位用彩钢板对生产区域和施工区域进行有效隔离,所有施工作业均在指定区域进行。

(4)在施工期间,由氯车间和施工单位各派1名安全监护人员,安全监护人员不在场时,必须施工停止,一旦发现未按要求施工,一律停工。

(5)在精确测量和合理安排的基础上,应尽可能加大管道工作的预制深度,减少现场安装工作量,应

将预制完毕的管段的内部清理干净,及时将管口封闭。所有焊接管道必须采用氩弧焊打底。

(6)由工艺、设备和氯车间制定施工危险预知,并组织施工单位和氯车间人员学习。

通过以上施工安全措施,在整个改造过程中,未影响氯碱装置的安全稳定运行,完全做到了无缝对接。

3透平氯压机的投用

在透平机油系统和空载试车成功的情况下,进

行纳氏泵和透平机的在线对切。

(1)首先,确认透平机本机回流阀全开,至事故塔跑氯阀全关,进口阀全关,出口阀全开。

(2)先稍稍打开透平机进口阀门约1/4,然后,打开至尾气吸收塔跑氯阀门,使系统中的氯气浓度逐渐升高,同时,调节回流阀,使吸入压力在规定值范围内。随着机内氯气纯度的升高,排出压力也慢慢升高,当达到出口总管压力时,氯气冲出出口止逆阀,并入总管,同时,关闭透平机至尾气吸收塔阀门,慢慢打开透平机进口阀,同时,慢慢关闭纳氏泵进口阀门,调整回流阀开度,直至纳氏泵进口阀门全关。关闭另一台纳氏泵进口阀,直至纳氏泵进口阀全关,透平机带满负荷。在检查透平机运行正常后,即可关闭纳氏泵出口阀门,停下纳氏泵。

4氯压机改造经济分析

该次氯压机改造总费用为526.7万元,首台透

平机于1月12日投运,

(下转第48页)

1-主电动机;2-增速机;3-一级压缩;4-二级缩压;5-一级氯气冷却器;6-二级氯气冷却器;7-酸雾捕集器

图1透平机氯气压缩工艺流程

至封氮气进口

氯气排出冷却水进口冷却水排出

干氯气进口

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